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        銅電解凈液系統(tǒng)的技術(shù)改造與工藝優(yōu)化

        2014-10-29 03:05:16張素霞孫淵君
        銅業(yè)工程 2014年3期
        關(guān)鍵詞:工藝

        張素霞,李 睿,孫淵君

        (1.陜西西安建筑科技大學(xué),陜西 西安 710000;2.甘肅省金昌市金川集團公司,甘肅 金昌 737100)

        1 引言

        電解液凈化是銅電解精煉必不可少的重要工序,擔負著脫銅、除雜和維持電解系統(tǒng)體積平衡等重任。隨著銅電解工程的規(guī)模化、大型化,在工程設(shè)計中電解系統(tǒng)已多采用大跨度廠房,如33m×2m跨度布置,主跨與附跨之間的距離6m[1],而凈液系統(tǒng)多以主跨加附跨的設(shè)計方案,廠房整體采光、通風差。某銅冶煉廠在新建項目時通過借鑒原有凈化工藝實際生產(chǎn)經(jīng)驗,在新建2.0×105t銅凈化設(shè)計過程中,廠房布置、設(shè)備配置、工藝方案和技術(shù)條件選擇及生產(chǎn)組織和管理等方面均作了多側(cè)面、多角度的優(yōu)化,使得設(shè)備設(shè)施配置更加合理、物料運輸更為便利、人員作業(yè)環(huán)境更加有利健康。

        2 凈液廠房結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計

        凈液廠房首次采用大跨度、敞開式(開放式)鋼屋架、雙坡33m跨鋼筋混凝土排架結(jié)構(gòu)形式。廠房全長111m,總高17m,是國內(nèi)跨度最大的銅電解凈液廠房。采用該結(jié)構(gòu)廠房使設(shè)備設(shè)施布局更加合理有序;通風、采光效果良好,屋頂?shù)碾p坡設(shè)計使得屋頂不積水,排水較為通暢。凈液廠房結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計為工藝設(shè)備的合理配置、改善現(xiàn)場操作環(huán)境奠定了基礎(chǔ),使得物料運輸更為便利,給生產(chǎn)的連續(xù)運行奠定基礎(chǔ)。

        2.1 廠房綜合布置的優(yōu)化設(shè)計

        凈液廠房平面布置及豎向區(qū)域劃分的特點:平面分為二個區(qū),生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)。生產(chǎn)區(qū)為廠房的核心部分,占設(shè)計總面積的92%,根據(jù)工序的不同將其配置分為三個區(qū)域,即真空蒸發(fā)區(qū)域、誘導(dǎo)脫銅區(qū)域及電蒸發(fā)區(qū)域,如圖1所示,此配置可充分利用現(xiàn)有空間、設(shè)備,且物料運輸便利。豎向上主要分為三層,在滿足工藝條件的情況下,將真空蒸發(fā)高位槽從11.00m平面降至7.50m平面,將兩臺硫酸鎳轉(zhuǎn)運槽及配套的泵從0.00m平面降至-4.20m平面,降低廠房總體高度,減少了工程投資。

        圖1 廠房平面區(qū)域圖

        2.2 廠房排風系統(tǒng)的改造

        銅電解凈液廠房排風系統(tǒng)一般包括自然排風、機械排風。本次改造對兩個排風系統(tǒng)都進行了優(yōu)化,改善職工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,保證職工身體健康,減輕大氣污染。

        (1)自然排風本次改造除采用側(cè)窗、天窗及在外墻設(shè)排風軸流風機進行全面通風外,還在廠房頂部橫、縱向安裝自然排風器,對車間內(nèi)的余熱、產(chǎn)生的酸霧和蒸汽進行全面通風。

        (2)機械排風本工程除在散發(fā)大量含酸霧廢氣的重溶槽及濃縮器處設(shè)有局部密閉排風罩和脫銅電解槽處設(shè)不銹鋼支架外包玻璃鋼密閉排風罩以外,對凈液工段所有槽罐、水冷結(jié)晶機、帶式過濾機等設(shè)備增加局部密閉排風罩,利用酸霧吸收系統(tǒng),將含酸霧廢氣、有害氣體收集后,接風管至吸收系統(tǒng)凈化處理后達標排放。

        (3)優(yōu)選酸霧吸收塔銅電解酸霧凈化多采用堿液吸收法,其處理酸霧的塔型主要有動力波湍沖塔、填料塔、噴淋塔等,本次改造選用兩級吸收動力波湍沖塔對凈液系統(tǒng)所產(chǎn)酸霧進行凈化處理,本裝置凈化效率高,現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境好,凈化排風系統(tǒng)的改造既保證了崗位工人的身體健康又減少了對大氣的污染,提高了環(huán)保本質(zhì)化水平。

        2.3 廢水的循環(huán)回收利用

        凈液系統(tǒng)真空蒸發(fā)系統(tǒng)產(chǎn)生的酸性廢水原設(shè)計為通過管網(wǎng)直接排入污水處理站,未得到回收利用,同時增加了廢水處理量與成本。為減少生產(chǎn)過程中酸性廢水排放量,在冷凝水輸送泵出口管道上加裝旁通管,并將此管道沿一、二樓四周墻壁敷設(shè)至整個現(xiàn)場,把廢水通過冷凝水旁通管道引至脫銅電解槽、燙洗槽代替新水進行刷槽作業(yè),不再排入廢水處理站處理。(刷槽后的廢水進入地坑,與電解液一起由泵送入溶液儲罐,經(jīng)壓濾后回收。)

        3 凈化工藝技術(shù)改造與設(shè)備選型的優(yōu)化

        3.1 真空蒸發(fā)工序

        (1)在進入板式蒸發(fā)器前增設(shè)減溫減壓裝置,延長板式蒸發(fā)器板片使用壽命。在真空蒸發(fā)生產(chǎn)過程中,進入板式蒸發(fā)器的蒸汽是未經(jīng)任何處理的過飽和蒸汽[2],蒸汽直接通過板式蒸發(fā)器,對溶液進行加溫,使得板式蒸發(fā)器膠條長期受到高溫灼蝕,板片經(jīng)受高壓汽錘侵蝕,導(dǎo)致板式蒸發(fā)器板片短期內(nèi)就會發(fā)生內(nèi)漏現(xiàn)象,膠條頻繁損壞,嚴重影響生產(chǎn)的連續(xù)性和高效性,給備品備件及檢修費用方面造成了很重的負擔[3]。

        利用汽水中和、凝結(jié)水循環(huán)使用的原理研制出一種減溫減壓裝置[4。裝置的基本結(jié)構(gòu)為:在汽水混合器的一側(cè)連接一次蒸汽進汽管,正對另一側(cè)連接冷凝水進水管并在管頭處裝設(shè)噴嘴,上端為經(jīng)減溫減壓后的二次蒸汽出口,底端安裝凝結(jié)水排空管由閥門控制,為了進一步實現(xiàn)自動控制操作,在一次蒸汽總管和冷凝水進水管上安裝了自動調(diào)節(jié)電磁閥,達到了溫度和壓力在設(shè)定范圍內(nèi)能夠自動調(diào)節(jié)的目的。

        減溫減壓裝置應(yīng)用于生產(chǎn)后,實用效果顯著,通過板式蒸發(fā)器的蒸汽溫度和壓力自動控制在設(shè)定范圍內(nèi),延長了板式蒸發(fā)器的使用壽命,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益,同時大大提高了真空蒸發(fā)的生產(chǎn)效率。

        (2)蜂窩夾套式水冷結(jié)晶機的應(yīng)用凈液系統(tǒng)水冷結(jié)晶機原為內(nèi)置不銹鋼盤管冷卻,使槽體內(nèi)溶液溫度始終保持在技術(shù)條件范圍內(nèi),溶液循環(huán)方式采用上進液下出液的工藝原理,由于是高溫和高酸的溶液,使得水冷結(jié)晶槽內(nèi)溶液的溫度不平衡,不銹鋼盤管時常暴露在溶液外面,受高酸、高溫溶液腐蝕,導(dǎo)致不銹鋼盤管在短期內(nèi)就會發(fā)生內(nèi)漏現(xiàn)象,更換頻繁,嚴重影響了生產(chǎn)的連續(xù)性和高效性,同時給備品備件及檢修費用方面造成了很重的負擔。

        本次凈液系統(tǒng)改造硫酸銅、硫酸鎳結(jié)晶機均采用具有優(yōu)異的機械性能和產(chǎn)熱性能的蜂窩夾套式水冷結(jié)晶機[5]。該設(shè)備采用內(nèi)置冷卻水套的蜂窩夾套式冷卻結(jié)構(gòu)形式,沿筒體外壁軸向設(shè)置螺旋導(dǎo)流板,內(nèi)置雙層槳葉攪拌器,采用帶變頻器的硬齒面減速機。此外,結(jié)晶機攪拌傳動裝置還配備變頻器,在生產(chǎn)過程中,可根據(jù)工藝條件隨時對攪拌速度進行調(diào)整,保證攪拌和冷卻的均勻性,從而避免了硫酸銅、硫酸鎳溶液在冷卻過程中結(jié)晶成團堵塞下液口的現(xiàn)象。

        3.2 電蒸發(fā)除鎳工序的改造

        對電蒸發(fā)前液進行預(yù)熱,縮短終液溫度達到沸點的時間,提高蒸發(fā)效率。在電熱蒸發(fā)工序?qū)iT設(shè)計制作給液量裝置,確保給液量準確計量。在電蒸發(fā)生產(chǎn)過程中,原設(shè)計電蒸發(fā)高位槽內(nèi)的溶液是通過閥門控制直接進入電蒸發(fā)釜,這種方法無法檢測到進液量的大小,崗位人員憑感覺調(diào)整。因電蒸發(fā)的生產(chǎn)是開啟正常后釜內(nèi)溶液邊進邊出,如果進液量太小,蒸發(fā)效率較低,且蒸發(fā)出的溶液含酸較高[6];相反進液量太大,蒸發(fā)釜內(nèi)溫度達不到要求,酸度較低,分離效果較差,嚴重影響溶液的凈化處理量和產(chǎn)出硫酸鎳的質(zhì)量,因此設(shè)計制作給液量調(diào)節(jié)裝置,將給液盒裝入電蒸發(fā)給液管道閥門之后,通過調(diào)整溶液流過圓孔的數(shù)量來控制給液量的大小。進入電蒸發(fā)的溶液流量可控,在開車時根據(jù)不同溫度設(shè)定不同的流液孔數(shù),大大提高電蒸發(fā)的效率,確保了溶液雜質(zhì)量的脫除,提高了產(chǎn)出硫酸鎳的質(zhì)量。

        4 提高適應(yīng)高雜陽極板的技術(shù)措施

        (1)改善電解性質(zhì)。影響電解液比重的主要是硫酸和金屬離子濃度,因此可通過降低電解液主金屬銅離子濃度來降低電解液比重,有利于減小電解液的粘度,降低Cu2+、H2SO4的波動幅度,將Cu2+控制在45 ~50g/l,酸度170 ~180g/l,在保持電解液導(dǎo)電性的基礎(chǔ)上降低電解液的比重和粘度,利于陽極泥的沉降,減少陽極泥對陰極銅質(zhì)量的影響。

        (2)調(diào)整添加劑配比模式,由高膠低脲改為低膠高脲,降低溶液粘度,降低懸浮顆粒粘附幾率,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。

        (3)電解液中懸浮物增多時,提高Larox處理量,根據(jù)壓差情況及時更換濾布,加強電解液的過濾,提高電解液的潔凈度。

        (4)進一步提升陽極板和始極片加工質(zhì)量,提高懸垂度,減少燒板量,降低陽極泥沉降過程對陰極銅質(zhì)量的影響。

        (5)積極開展電解液自凈化試驗研究,通過提高電解液中總As含量,降低Sb和Bi含量,實現(xiàn)自凈化,以此改善電解液性能,提高工藝對原料的適應(yīng)性。

        (6)進一步優(yōu)化真空蒸發(fā)深度脫銅,母液含銅降低至25g/l以下,為誘導(dǎo)脫銅脫雜創(chuàng)造條件,提高As、Sb、Bi的脫除率。

        5 試生產(chǎn)以來的工藝指標情況

        通過凈化工藝技術(shù)改造及優(yōu)化設(shè)備選型,自投產(chǎn)以來,各項工藝指標大幅度得到提升,真空蒸發(fā)效率達到40%以上,超過了設(shè)計指標36%[7],硫酸銅結(jié)晶率達到60%以上,超過原工藝約6%;電蒸發(fā)脫鎳能力由原來的0.60m3/h·臺提高至0.70m3/h·臺以上。

        6 結(jié)論

        (1)充分借鑒原有凈化系統(tǒng)生產(chǎn)流程,對廠房結(jié)構(gòu)進行重新設(shè)計,首次采用大跨度、敞開式(開放式)鋼屋架設(shè)計方案,合理布置設(shè)備設(shè)施,為工藝生產(chǎn)提供了良好的設(shè)備配置和操作環(huán)境,使得物料運輸更為便利。

        (2)對凈液廠房排風系統(tǒng)進行優(yōu)化,在廠房頂部橫、縱向增設(shè)自然排風器,對凈液工段所有槽罐、水冷結(jié)晶機、帶式過濾機等設(shè)備增加局部密閉排風罩,將含廠房內(nèi)部余熱、酸霧廢氣等有害氣體收集后,接風管至吸收系統(tǒng)凈化處理后達標排至室外,改善職工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,保證職工身體健康,減輕大氣污染。

        (3)采用先進的廢氣吸收裝置兩級動力波湍沖塔[8]對凈液系統(tǒng)所產(chǎn)酸霧進行凈化處理。同時對真空蒸發(fā)等產(chǎn)出的酸性廢水進行回收利用,真正提高了環(huán)保本質(zhì)化水平。

        (4)在生產(chǎn)實踐中針對高雜質(zhì)原料凈化脫除率低的問題,優(yōu)化凈化系統(tǒng)中兩個重要工序的生產(chǎn)工藝,提高雜質(zhì)脫除率,提升適應(yīng)高雜銅陽極板的能力。

        (5)隨著銅電解凈化脫雜效率和處理能力的提高,在保持現(xiàn)有溶液凈化量的前提下,減少了真空蒸發(fā)、電蒸發(fā)的開車時間,相應(yīng)降低了水、電、汽的消耗,節(jié)約了能源,并隨著凈化設(shè)備設(shè)施開動率的降低,原、輔材料的消耗亦相應(yīng)下降,降低了凈化脫雜的成本。

        [1]張春發(fā).銅電解精煉車間設(shè)計方案探討[J].CLUB俱樂部,2011(8):54-56.

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        [5]蔣家羚,林興華,楊火生.螺旋板式蜂窩點冷卻夾套反應(yīng)器的開發(fā)[J].化工機械,21(1):31.

        [6]肖炳瑞.粗硫酸鎳生產(chǎn)工藝的優(yōu)化[J].銅業(yè)工程,2007(2):23.

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        [8]李錦瑜.酸洗廢氣凈化系統(tǒng)設(shè)計[J].廣州大學(xué)市政技術(shù)學(xué)院課程設(shè)計,2012(5):25.

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