李俊梅+唐彥東+劉歡
摘要:文章闡述了熱電廠提高除氧器入口給水溫度的必要性,對熱電廠冷渣機(jī)回水管道技術(shù)改造進(jìn)行了分析論述,改造后的系統(tǒng)應(yīng)用效果良好,各項指標(biāo)均優(yōu)于改造前指標(biāo),機(jī)組回?zé)嵝侍岣?,緩解了給水管道振動,機(jī)組冷源損失降低,具有較好的應(yīng)用價值,并且符合能源的高質(zhì)高用的原則和理念。
關(guān)鍵詞:回水管道;冷渣機(jī);回?zé)嵯到y(tǒng);含氧量;系統(tǒng)優(yōu)化
中圖分類號:TK227 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)25-0026-02
1 概述
中鹽吉蘭泰熱電廠為兩臺CKZ135-13.24/535/535-1.2型空冷機(jī)組配套兩臺UG-480/13.7-M型循環(huán)流化床鍋爐單元機(jī)組。凝結(jié)水經(jīng)過六級回?zé)嵯到y(tǒng)后送往鍋爐?;?zé)嵯到y(tǒng)是利用汽輪機(jī)抽汽加熱鍋爐給水的裝置系統(tǒng),可以提高熱電廠熱力循環(huán)效率。鍋爐除渣系統(tǒng)采用干式排渣,爐渣在滾筒冷渣機(jī)內(nèi),熱量由凝結(jié)水交換吸收,從而達(dá)到冷卻爐渣回收熱量、提升凝結(jié)水溫度的目的。
在機(jī)組設(shè)計初期,熱電廠凝結(jié)水經(jīng)過除氧器水位調(diào)節(jié)閥后分兩路進(jìn)入除氧器,一路由1#、2#、3#低壓加熱器加熱升溫后進(jìn)入除氧器,另一路經(jīng)鍋爐4臺冷渣機(jī)后接入3#低壓加熱器出口管道進(jìn)入除氧器?;?zé)嵯到y(tǒng)分為六段抽汽,一段至六段抽汽依次進(jìn)入2#、1#高壓加熱器,除氧器,3#、2#、1#低壓加熱器??绽鋶u凝結(jié)水溫度保持在65℃左右,致使冷渣機(jī)入口冷卻水溫度較高,影響了冷渣機(jī)的安全運(yùn)行和機(jī)組負(fù)荷的穩(wěn)定,在實(shí)際操作中,只能通過增加通往冷渣機(jī)的冷卻水量的方法來保證冷渣機(jī)的安全運(yùn)行。實(shí)際系統(tǒng)流程如下:
圖1 改造前系統(tǒng)流程圖
熱電廠設(shè)計除氧器入口給水溫度為135℃,經(jīng)過兩年的運(yùn)行,實(shí)際入口溫度為115℃,利用熱除氧原理通入三段抽汽加熱后,除氧器水溫為177℃。除氧器入口給水溫度的降低使機(jī)組經(jīng)濟(jì)性降低,煤耗增加。針對這一現(xiàn)狀,為了提高除氧器入口給水溫度,熱電廠從生產(chǎn)實(shí)際出發(fā),分析得出影響除氧器入口給水溫度的原因,為通往鍋爐側(cè)冷渣機(jī)的凝結(jié)水量過大,致使1#、2#、3#低壓加熱器的過水量不足,低壓加熱器利用率降低,給水溫升不足。為了解決這一難題,利用2013年2#機(jī)組大修時機(jī),熱電廠對冷渣機(jī)回水管道進(jìn)行了技術(shù)改造。
2 冷渣機(jī)回水管道改造
在原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,熱電廠將冷渣機(jī)回水管道改接至1#低壓加熱器出口,冷渣機(jī)回水與1#低壓加熱器出口的凝結(jié)水混合后,進(jìn)入2#、3#低壓加熱器繼續(xù)加熱,3#低壓加熱器出口混合后給水溫度提升至142℃,進(jìn)入除氧器。實(shí)際系統(tǒng)流程如下:
圖2 改造后系統(tǒng)流程圖
3 系統(tǒng)改造分析
3.1 解決了鍋爐冷渣機(jī)與汽輪機(jī)低壓加熱器水量矛盾
改造前,為了保證鍋爐冷渣機(jī)的安全運(yùn)行,流經(jīng)冷渣機(jī)冷卻水量占凝結(jié)水流量的一半,剩余水量經(jīng)過1#、2#、3#低壓加熱器利用回?zé)嵯到y(tǒng)進(jìn)行加熱,涉及到回?zé)嵯到y(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,二者在調(diào)節(jié)中存在平衡分配的矛盾,改造后凝結(jié)水量經(jīng)過冷渣機(jī)后回到2#、3#低壓加熱器繼續(xù)加熱,二者的矛盾得以緩解。
3.2 優(yōu)化系統(tǒng)工藝,緩解了管道振動,保證了系統(tǒng)安全運(yùn)行
改造前,冷渣機(jī)冷卻水量在220t/h左右,回水溫度小于80℃,3#低壓加熱器出口流量在200t/h左右,水溫為145℃,兩路水量由于溫差過大,在3#低壓加熱器出口混合后管道出現(xiàn)輕微振動。改造后,回水接至1#低壓加熱器出口,兩路水溫接近,緩解了管道振動,保證了系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
3.3 除氧器入口水溫提高,給水溫度提高,煤耗降低
改造前,除氧器入口水溫只有115℃,改造后,鍋爐冷渣機(jī)回水經(jīng)過2#、3#低壓加熱器的繼續(xù)加熱水溫提升至142℃,除氧器入口給水溫度提高了27℃,在相同的三段抽汽供汽量的情況下,除氧器水溫提高了10℃,給水溫度提升10℃,發(fā)電煤耗降低1.13g/kWh,機(jī)組效率提升了0.344%。
3.4 機(jī)組冷源損失降低,機(jī)組背壓降低,機(jī)組效益提高
系統(tǒng)改造后,在將除氧器給水加熱到同等溫度水平時,三段抽汽的使用量減少,四段、五段、六段抽汽的投用量增加,汽輪機(jī)低壓缸排汽量減少,機(jī)組排汽壓力降低,真空提升,經(jīng)濟(jì)性提高。根據(jù)真空度每提高1kPa時發(fā)電煤耗降低2.26g/kWh的數(shù)據(jù)計算,2013年機(jī)組真空較2012年同期提高2kPa,2013年熱電廠全年節(jié)約煤量16170噸,節(jié)約283萬元。
3.5 提高了除氧器的除氧效率,降低了除氧器的排空損失
改造前,除氧器入口給水溫度為115℃,進(jìn)入除氧器后致使除氧器水溫較低,為飽和狀態(tài),給水含氧量高達(dá)15ug/L(要求≤7ug/L),除氧器排氧門開度較大,熱量損失增加。改造后,除氧器入口水溫提高,給水含氧量降低,在6ug/L左右,比較容易控制,提高了除氧器的除氧效率,降低了除氧器的排空損失,減少了對鍋爐管束的腐蝕。
3.6 回?zé)嵯到y(tǒng)效率增加,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性提高
改造后,流經(jīng)1#、2#、3#低壓加熱器的凝結(jié)水量增加,四段、五段、六段低壓抽汽量增加,在改造前后除氧器水溫持平的情況下,三段抽汽的流量較改造前降低了10t/h,回?zé)嵯到y(tǒng)效率提高。從而實(shí)現(xiàn)了高熱值蒸汽發(fā)電,低熱值蒸汽回?zé)崂玫哪康?,符合熱量的高質(zhì)高用、低質(zhì)低用的用能原則。
4 結(jié)論
通過熱電廠冷渣機(jī)回水管道技術(shù)改造,機(jī)組回?zé)嵝侍岣?,保證了冷渣機(jī)的安全運(yùn)行,緩解了給水管道振動,機(jī)組冷源損失降低,給水含氧量降低,機(jī)組真空提高,降低了發(fā)電煤耗,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性提高。此項技改的實(shí)施符合能量的高質(zhì)高用低質(zhì)低用的理念,在循環(huán)流化床鍋爐配套直接空冷的機(jī)組中值得推廣應(yīng)用。
參考文獻(xiàn)
[1] 肖琳,聞朝中.熱電廠汽輪機(jī)給水回?zé)嵯到y(tǒng)分析[J].武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,1999,(2).
[2] 周征宇.熱電廠高壓給水加熱器的節(jié)能降耗綜合治理[J].電站輔機(jī),2003,(4).
[3] 沙建峰,劉繼平,嚴(yán)俊杰.低壓加熱器運(yùn)行缺陷對經(jīng)濟(jì)性影響的計算及其分析[J].河南電力,2000,(4).
作者簡介:李俊梅(1982-),女,甘肅人,中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司工藝工程師,研究方向:熱能動力及能源。
摘要:文章闡述了熱電廠提高除氧器入口給水溫度的必要性,對熱電廠冷渣機(jī)回水管道技術(shù)改造進(jìn)行了分析論述,改造后的系統(tǒng)應(yīng)用效果良好,各項指標(biāo)均優(yōu)于改造前指標(biāo),機(jī)組回?zé)嵝侍岣?,緩解了給水管道振動,機(jī)組冷源損失降低,具有較好的應(yīng)用價值,并且符合能源的高質(zhì)高用的原則和理念。
關(guān)鍵詞:回水管道;冷渣機(jī);回?zé)嵯到y(tǒng);含氧量;系統(tǒng)優(yōu)化
中圖分類號:TK227 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)25-0026-02
1 概述
中鹽吉蘭泰熱電廠為兩臺CKZ135-13.24/535/535-1.2型空冷機(jī)組配套兩臺UG-480/13.7-M型循環(huán)流化床鍋爐單元機(jī)組。凝結(jié)水經(jīng)過六級回?zé)嵯到y(tǒng)后送往鍋爐。回?zé)嵯到y(tǒng)是利用汽輪機(jī)抽汽加熱鍋爐給水的裝置系統(tǒng),可以提高熱電廠熱力循環(huán)效率。鍋爐除渣系統(tǒng)采用干式排渣,爐渣在滾筒冷渣機(jī)內(nèi),熱量由凝結(jié)水交換吸收,從而達(dá)到冷卻爐渣回收熱量、提升凝結(jié)水溫度的目的。
在機(jī)組設(shè)計初期,熱電廠凝結(jié)水經(jīng)過除氧器水位調(diào)節(jié)閥后分兩路進(jìn)入除氧器,一路由1#、2#、3#低壓加熱器加熱升溫后進(jìn)入除氧器,另一路經(jīng)鍋爐4臺冷渣機(jī)后接入3#低壓加熱器出口管道進(jìn)入除氧器。回?zé)嵯到y(tǒng)分為六段抽汽,一段至六段抽汽依次進(jìn)入2#、1#高壓加熱器,除氧器,3#、2#、1#低壓加熱器??绽鋶u凝結(jié)水溫度保持在65℃左右,致使冷渣機(jī)入口冷卻水溫度較高,影響了冷渣機(jī)的安全運(yùn)行和機(jī)組負(fù)荷的穩(wěn)定,在實(shí)際操作中,只能通過增加通往冷渣機(jī)的冷卻水量的方法來保證冷渣機(jī)的安全運(yùn)行。實(shí)際系統(tǒng)流程如下:
圖1 改造前系統(tǒng)流程圖
熱電廠設(shè)計除氧器入口給水溫度為135℃,經(jīng)過兩年的運(yùn)行,實(shí)際入口溫度為115℃,利用熱除氧原理通入三段抽汽加熱后,除氧器水溫為177℃。除氧器入口給水溫度的降低使機(jī)組經(jīng)濟(jì)性降低,煤耗增加。針對這一現(xiàn)狀,為了提高除氧器入口給水溫度,熱電廠從生產(chǎn)實(shí)際出發(fā),分析得出影響除氧器入口給水溫度的原因,為通往鍋爐側(cè)冷渣機(jī)的凝結(jié)水量過大,致使1#、2#、3#低壓加熱器的過水量不足,低壓加熱器利用率降低,給水溫升不足。為了解決這一難題,利用2013年2#機(jī)組大修時機(jī),熱電廠對冷渣機(jī)回水管道進(jìn)行了技術(shù)改造。
2 冷渣機(jī)回水管道改造
在原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,熱電廠將冷渣機(jī)回水管道改接至1#低壓加熱器出口,冷渣機(jī)回水與1#低壓加熱器出口的凝結(jié)水混合后,進(jìn)入2#、3#低壓加熱器繼續(xù)加熱,3#低壓加熱器出口混合后給水溫度提升至142℃,進(jìn)入除氧器。實(shí)際系統(tǒng)流程如下:
圖2 改造后系統(tǒng)流程圖
3 系統(tǒng)改造分析
3.1 解決了鍋爐冷渣機(jī)與汽輪機(jī)低壓加熱器水量矛盾
改造前,為了保證鍋爐冷渣機(jī)的安全運(yùn)行,流經(jīng)冷渣機(jī)冷卻水量占凝結(jié)水流量的一半,剩余水量經(jīng)過1#、2#、3#低壓加熱器利用回?zé)嵯到y(tǒng)進(jìn)行加熱,涉及到回?zé)嵯到y(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,二者在調(diào)節(jié)中存在平衡分配的矛盾,改造后凝結(jié)水量經(jīng)過冷渣機(jī)后回到2#、3#低壓加熱器繼續(xù)加熱,二者的矛盾得以緩解。
3.2 優(yōu)化系統(tǒng)工藝,緩解了管道振動,保證了系統(tǒng)安全運(yùn)行
改造前,冷渣機(jī)冷卻水量在220t/h左右,回水溫度小于80℃,3#低壓加熱器出口流量在200t/h左右,水溫為145℃,兩路水量由于溫差過大,在3#低壓加熱器出口混合后管道出現(xiàn)輕微振動。改造后,回水接至1#低壓加熱器出口,兩路水溫接近,緩解了管道振動,保證了系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
3.3 除氧器入口水溫提高,給水溫度提高,煤耗降低
改造前,除氧器入口水溫只有115℃,改造后,鍋爐冷渣機(jī)回水經(jīng)過2#、3#低壓加熱器的繼續(xù)加熱水溫提升至142℃,除氧器入口給水溫度提高了27℃,在相同的三段抽汽供汽量的情況下,除氧器水溫提高了10℃,給水溫度提升10℃,發(fā)電煤耗降低1.13g/kWh,機(jī)組效率提升了0.344%。
3.4 機(jī)組冷源損失降低,機(jī)組背壓降低,機(jī)組效益提高
系統(tǒng)改造后,在將除氧器給水加熱到同等溫度水平時,三段抽汽的使用量減少,四段、五段、六段抽汽的投用量增加,汽輪機(jī)低壓缸排汽量減少,機(jī)組排汽壓力降低,真空提升,經(jīng)濟(jì)性提高。根據(jù)真空度每提高1kPa時發(fā)電煤耗降低2.26g/kWh的數(shù)據(jù)計算,2013年機(jī)組真空較2012年同期提高2kPa,2013年熱電廠全年節(jié)約煤量16170噸,節(jié)約283萬元。
3.5 提高了除氧器的除氧效率,降低了除氧器的排空損失
改造前,除氧器入口給水溫度為115℃,進(jìn)入除氧器后致使除氧器水溫較低,為飽和狀態(tài),給水含氧量高達(dá)15ug/L(要求≤7ug/L),除氧器排氧門開度較大,熱量損失增加。改造后,除氧器入口水溫提高,給水含氧量降低,在6ug/L左右,比較容易控制,提高了除氧器的除氧效率,降低了除氧器的排空損失,減少了對鍋爐管束的腐蝕。
3.6 回?zé)嵯到y(tǒng)效率增加,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性提高
改造后,流經(jīng)1#、2#、3#低壓加熱器的凝結(jié)水量增加,四段、五段、六段低壓抽汽量增加,在改造前后除氧器水溫持平的情況下,三段抽汽的流量較改造前降低了10t/h,回?zé)嵯到y(tǒng)效率提高。從而實(shí)現(xiàn)了高熱值蒸汽發(fā)電,低熱值蒸汽回?zé)崂玫哪康?,符合熱量的高質(zhì)高用、低質(zhì)低用的用能原則。
4 結(jié)論
通過熱電廠冷渣機(jī)回水管道技術(shù)改造,機(jī)組回?zé)嵝侍岣撸WC了冷渣機(jī)的安全運(yùn)行,緩解了給水管道振動,機(jī)組冷源損失降低,給水含氧量降低,機(jī)組真空提高,降低了發(fā)電煤耗,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性提高。此項技改的實(shí)施符合能量的高質(zhì)高用低質(zhì)低用的理念,在循環(huán)流化床鍋爐配套直接空冷的機(jī)組中值得推廣應(yīng)用。
參考文獻(xiàn)
[1] 肖琳,聞朝中.熱電廠汽輪機(jī)給水回?zé)嵯到y(tǒng)分析[J].武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,1999,(2).
[2] 周征宇.熱電廠高壓給水加熱器的節(jié)能降耗綜合治理[J].電站輔機(jī),2003,(4).
[3] 沙建峰,劉繼平,嚴(yán)俊杰.低壓加熱器運(yùn)行缺陷對經(jīng)濟(jì)性影響的計算及其分析[J].河南電力,2000,(4).
作者簡介:李俊梅(1982-),女,甘肅人,中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司工藝工程師,研究方向:熱能動力及能源。
摘要:文章闡述了熱電廠提高除氧器入口給水溫度的必要性,對熱電廠冷渣機(jī)回水管道技術(shù)改造進(jìn)行了分析論述,改造后的系統(tǒng)應(yīng)用效果良好,各項指標(biāo)均優(yōu)于改造前指標(biāo),機(jī)組回?zé)嵝侍岣?,緩解了給水管道振動,機(jī)組冷源損失降低,具有較好的應(yīng)用價值,并且符合能源的高質(zhì)高用的原則和理念。
關(guān)鍵詞:回水管道;冷渣機(jī);回?zé)嵯到y(tǒng);含氧量;系統(tǒng)優(yōu)化
中圖分類號:TK227 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)25-0026-02
1 概述
中鹽吉蘭泰熱電廠為兩臺CKZ135-13.24/535/535-1.2型空冷機(jī)組配套兩臺UG-480/13.7-M型循環(huán)流化床鍋爐單元機(jī)組。凝結(jié)水經(jīng)過六級回?zé)嵯到y(tǒng)后送往鍋爐?;?zé)嵯到y(tǒng)是利用汽輪機(jī)抽汽加熱鍋爐給水的裝置系統(tǒng),可以提高熱電廠熱力循環(huán)效率。鍋爐除渣系統(tǒng)采用干式排渣,爐渣在滾筒冷渣機(jī)內(nèi),熱量由凝結(jié)水交換吸收,從而達(dá)到冷卻爐渣回收熱量、提升凝結(jié)水溫度的目的。
在機(jī)組設(shè)計初期,熱電廠凝結(jié)水經(jīng)過除氧器水位調(diào)節(jié)閥后分兩路進(jìn)入除氧器,一路由1#、2#、3#低壓加熱器加熱升溫后進(jìn)入除氧器,另一路經(jīng)鍋爐4臺冷渣機(jī)后接入3#低壓加熱器出口管道進(jìn)入除氧器?;?zé)嵯到y(tǒng)分為六段抽汽,一段至六段抽汽依次進(jìn)入2#、1#高壓加熱器,除氧器,3#、2#、1#低壓加熱器??绽鋶u凝結(jié)水溫度保持在65℃左右,致使冷渣機(jī)入口冷卻水溫度較高,影響了冷渣機(jī)的安全運(yùn)行和機(jī)組負(fù)荷的穩(wěn)定,在實(shí)際操作中,只能通過增加通往冷渣機(jī)的冷卻水量的方法來保證冷渣機(jī)的安全運(yùn)行。實(shí)際系統(tǒng)流程如下:
圖1 改造前系統(tǒng)流程圖
熱電廠設(shè)計除氧器入口給水溫度為135℃,經(jīng)過兩年的運(yùn)行,實(shí)際入口溫度為115℃,利用熱除氧原理通入三段抽汽加熱后,除氧器水溫為177℃。除氧器入口給水溫度的降低使機(jī)組經(jīng)濟(jì)性降低,煤耗增加。針對這一現(xiàn)狀,為了提高除氧器入口給水溫度,熱電廠從生產(chǎn)實(shí)際出發(fā),分析得出影響除氧器入口給水溫度的原因,為通往鍋爐側(cè)冷渣機(jī)的凝結(jié)水量過大,致使1#、2#、3#低壓加熱器的過水量不足,低壓加熱器利用率降低,給水溫升不足。為了解決這一難題,利用2013年2#機(jī)組大修時機(jī),熱電廠對冷渣機(jī)回水管道進(jìn)行了技術(shù)改造。
2 冷渣機(jī)回水管道改造
在原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,熱電廠將冷渣機(jī)回水管道改接至1#低壓加熱器出口,冷渣機(jī)回水與1#低壓加熱器出口的凝結(jié)水混合后,進(jìn)入2#、3#低壓加熱器繼續(xù)加熱,3#低壓加熱器出口混合后給水溫度提升至142℃,進(jìn)入除氧器。實(shí)際系統(tǒng)流程如下:
圖2 改造后系統(tǒng)流程圖
3 系統(tǒng)改造分析
3.1 解決了鍋爐冷渣機(jī)與汽輪機(jī)低壓加熱器水量矛盾
改造前,為了保證鍋爐冷渣機(jī)的安全運(yùn)行,流經(jīng)冷渣機(jī)冷卻水量占凝結(jié)水流量的一半,剩余水量經(jīng)過1#、2#、3#低壓加熱器利用回?zé)嵯到y(tǒng)進(jìn)行加熱,涉及到回?zé)嵯到y(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,二者在調(diào)節(jié)中存在平衡分配的矛盾,改造后凝結(jié)水量經(jīng)過冷渣機(jī)后回到2#、3#低壓加熱器繼續(xù)加熱,二者的矛盾得以緩解。
3.2 優(yōu)化系統(tǒng)工藝,緩解了管道振動,保證了系統(tǒng)安全運(yùn)行
改造前,冷渣機(jī)冷卻水量在220t/h左右,回水溫度小于80℃,3#低壓加熱器出口流量在200t/h左右,水溫為145℃,兩路水量由于溫差過大,在3#低壓加熱器出口混合后管道出現(xiàn)輕微振動。改造后,回水接至1#低壓加熱器出口,兩路水溫接近,緩解了管道振動,保證了系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
3.3 除氧器入口水溫提高,給水溫度提高,煤耗降低
改造前,除氧器入口水溫只有115℃,改造后,鍋爐冷渣機(jī)回水經(jīng)過2#、3#低壓加熱器的繼續(xù)加熱水溫提升至142℃,除氧器入口給水溫度提高了27℃,在相同的三段抽汽供汽量的情況下,除氧器水溫提高了10℃,給水溫度提升10℃,發(fā)電煤耗降低1.13g/kWh,機(jī)組效率提升了0.344%。
3.4 機(jī)組冷源損失降低,機(jī)組背壓降低,機(jī)組效益提高
系統(tǒng)改造后,在將除氧器給水加熱到同等溫度水平時,三段抽汽的使用量減少,四段、五段、六段抽汽的投用量增加,汽輪機(jī)低壓缸排汽量減少,機(jī)組排汽壓力降低,真空提升,經(jīng)濟(jì)性提高。根據(jù)真空度每提高1kPa時發(fā)電煤耗降低2.26g/kWh的數(shù)據(jù)計算,2013年機(jī)組真空較2012年同期提高2kPa,2013年熱電廠全年節(jié)約煤量16170噸,節(jié)約283萬元。
3.5 提高了除氧器的除氧效率,降低了除氧器的排空損失
改造前,除氧器入口給水溫度為115℃,進(jìn)入除氧器后致使除氧器水溫較低,為飽和狀態(tài),給水含氧量高達(dá)15ug/L(要求≤7ug/L),除氧器排氧門開度較大,熱量損失增加。改造后,除氧器入口水溫提高,給水含氧量降低,在6ug/L左右,比較容易控制,提高了除氧器的除氧效率,降低了除氧器的排空損失,減少了對鍋爐管束的腐蝕。
3.6 回?zé)嵯到y(tǒng)效率增加,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性提高
改造后,流經(jīng)1#、2#、3#低壓加熱器的凝結(jié)水量增加,四段、五段、六段低壓抽汽量增加,在改造前后除氧器水溫持平的情況下,三段抽汽的流量較改造前降低了10t/h,回?zé)嵯到y(tǒng)效率提高。從而實(shí)現(xiàn)了高熱值蒸汽發(fā)電,低熱值蒸汽回?zé)崂玫哪康?,符合熱量的高質(zhì)高用、低質(zhì)低用的用能原則。
4 結(jié)論
通過熱電廠冷渣機(jī)回水管道技術(shù)改造,機(jī)組回?zé)嵝侍岣撸WC了冷渣機(jī)的安全運(yùn)行,緩解了給水管道振動,機(jī)組冷源損失降低,給水含氧量降低,機(jī)組真空提高,降低了發(fā)電煤耗,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性提高。此項技改的實(shí)施符合能量的高質(zhì)高用低質(zhì)低用的理念,在循環(huán)流化床鍋爐配套直接空冷的機(jī)組中值得推廣應(yīng)用。
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作者簡介:李俊梅(1982-),女,甘肅人,中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司工藝工程師,研究方向:熱能動力及能源。