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        基于西門子S7—300PLC自動(dòng)上梗電控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

        2014-10-28 19:30:18侯加文鄭玉忠
        中國高新技術(shù)企業(yè) 2014年17期
        關(guān)鍵詞:喂料機(jī)煙梗變頻器

        侯加文+鄭玉忠

        摘要:文章所探討的控制系統(tǒng)采用的S7-300PLC是德國西門子公司可編程控制器的主流產(chǎn)品,PLC是該系統(tǒng)的控制中樞。子站采用西門子ET200S,通過Profibus-DP總線將現(xiàn)場設(shè)備連接到控制裝置,代替過去繁雜的電纜連接。系統(tǒng)投入使用后,實(shí)現(xiàn)了洗梗工序根據(jù)所需物料量的多少對煙梗自動(dòng)拆包、上梗和啟停,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了現(xiàn)場操作人員勞動(dòng)量。

        關(guān)鍵詞:西門子;S7-300PLC;自動(dòng)上梗系統(tǒng);Profibus-DP總線

        中圖分類號:TP278 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)25-0005-02

        1 存在的問題

        煙草制梗絲所用的煙梗由現(xiàn)場操作工抬到皮帶輸送機(jī)上,然后經(jīng)風(fēng)力送到洗梗喂料機(jī)處。按每天計(jì)劃投料10000kg煙梗,每包50kg計(jì)算,每班操作工需要抬200多包,勞動(dòng)強(qiáng)度大。由于上梗機(jī)與洗梗設(shè)備相距100m,主要靠兩地操作人員巡查聯(lián)系,生產(chǎn)中聯(lián)系不及時(shí)就會出現(xiàn)上梗量過大,煙梗堵塞在風(fēng)送管道中造成生產(chǎn)中斷,影響在制梗絲切絲質(zhì)量和水分穩(wěn)定性。

        2 技術(shù)方案

        (1)設(shè)計(jì)自動(dòng)上梗機(jī),實(shí)現(xiàn)對煙梗的自動(dòng)吊裝、運(yùn)輸和上梗,由人工抬包實(shí)現(xiàn)為機(jī)械輸送,以減少現(xiàn)場操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度。

        (2)設(shè)計(jì)自動(dòng)拆包卸梗機(jī),實(shí)現(xiàn)對煙梗的自動(dòng)拆包,消除割包時(shí)操作人員易割傷手安全隱患。

        (3)電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。在上梗生產(chǎn)現(xiàn)場安裝兩個(gè)電控柜,一個(gè)用于安裝PLC、各種控制模塊;另一個(gè)用于安裝控制現(xiàn)場各電機(jī)的饋電器及本地開關(guān)。

        (4)通過PLC實(shí)現(xiàn)對風(fēng)送煙梗根據(jù)洗梗工序所需物料量的多少自動(dòng)停止和啟動(dòng)。

        (5)在PLC中設(shè)計(jì)運(yùn)行控制程序,具備自動(dòng)、手動(dòng)、聯(lián)機(jī)、網(wǎng)絡(luò)診斷和報(bào)警功能。

        3 方案實(shí)施

        3.1 設(shè)計(jì)制作自動(dòng)上梗機(jī)

        設(shè)計(jì)的自動(dòng)上梗機(jī)由“工”字型鋼軌道和電動(dòng)葫蘆兩部分組成。

        3.1.1 鋼軌道的選型。根據(jù)現(xiàn)場空間和吊裝輸送的要求,“工”字型鋼軌道選用150mm“工”字型鋼,上面焊接16mm鋼筋用以加固軌道,兩端焊接限位塊,起到安全限位作用。“工”字型鋼軌道的長度貫穿整個(gè)煙梗存放區(qū),以便對遠(yuǎn)距離的煙梗進(jìn)行輸送,達(dá)到自動(dòng)上梗的目的。

        3.1.2 電動(dòng)葫蘆的選型。根據(jù)投料煙梗50kg/包的情況,以每次吊起3包共150kg為限,考慮安全系數(shù)選擇載重為0.5噸電動(dòng)葫蘆。

        3.1.3 上梗機(jī)工作原理??刂剖直涎b有上下、前后、停止按鈕,按下“上下”按鈕,鋼鉤掛著物料可上下運(yùn)行;按下“前后”按鈕,鋼鉤掛著物料沿著鋼輥道可前后運(yùn)行。

        3.2 設(shè)計(jì)制作自動(dòng)拆包卸梗機(jī)

        設(shè)計(jì)的自動(dòng)拆包卸梗機(jī)由三條傳送帶傳送梗包,中間是一條350mm寬的輸送帶,兩邊為300mm×1700mm的輸送帶,中間的輸送帶和兩邊的輸送帶之間有一空隙,安裝有切割刀。整個(gè)設(shè)備的運(yùn)行由PLC通過光電開關(guān)進(jìn)行控制。當(dāng)煙梗包放在輸送帶上遮擋著光電開關(guān)時(shí),皮帶在電機(jī)減速機(jī)的驅(qū)動(dòng)下開始向前運(yùn)行,旋轉(zhuǎn)的切刀對梗包進(jìn)行切割;當(dāng)皮帶機(jī)上無物料時(shí),設(shè)備自動(dòng)停止運(yùn)行。為避免安全事故的發(fā)生,在切割機(jī)構(gòu)上裝有安全保護(hù)裝置,以消除安全隱患。

        3.3 電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)安裝

        3.3.1 控制系統(tǒng)的配置。本控制系統(tǒng)由以下幾個(gè)部分組成:(1)主站PLC。由于系統(tǒng)的控制規(guī)模不大,選用西門子公司的S7-300PLC,該系列PLC是西門子公司的主流產(chǎn)品,能適合自動(dòng)化工程中的各種應(yīng)用場合,尤其是在生產(chǎn)制造中的應(yīng)用。S7-300PLC基于模塊化、無風(fēng)扇結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用DIN標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝,配置靈活、安裝簡單、維護(hù)容易、擴(kuò)展方便,各種模塊可以進(jìn)行廣泛的組合和擴(kuò)展。S7-300PLC用背板總線將除電源模塊之外的模塊連接起來。背板總線集成在模塊上,模塊通過總線連接器相連,每個(gè)模塊都有一個(gè)總線連接器,后者插在各模塊的背后。安裝時(shí)先將總線連接器插在CPU模塊上,并固定在導(dǎo)軌上,然后依次裝入各個(gè)模塊。(2)分布式I/O。選用模塊化的ET200S從站,帶DP接口模塊。ET200S模塊是分布式的I/O系統(tǒng),特別適用于需要電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)器和安裝裝置的開關(guān)柜,一個(gè)站最多可連接64個(gè)子模塊,輸入和輸出最大均為128字節(jié),I/O模塊能以任何方式組合,最高數(shù)據(jù)傳輸率可達(dá)到12Mbt/s。(3)采用Profibus-DP現(xiàn)場總線。Profibus是一種國際化的開放式現(xiàn)場總線標(biāo)準(zhǔn),亦稱RS-485總線段,在一個(gè)總線段上最多可連接32個(gè)子站。該總線主要用于現(xiàn)場級的高速數(shù)據(jù)傳輸,在這一級,控制器PLC通過高速串行線同分散的現(xiàn)場設(shè)備如I/O、傳感器交換數(shù)據(jù)。由于Profibus是一種成熟的總線技術(shù),目前世界上許多自動(dòng)化技術(shù)廠家都為它們生產(chǎn)提供Profibus接口。(4)變頻器。選用丹弗斯VLT2800變頻器,帶Profibus-DP總線接口。(5)傳動(dòng)設(shè)備。異步電動(dòng)機(jī)及減速箱。(6)主要I/O設(shè)備。電磁閥、開關(guān)按鈕、指示燈、傳感器等。(7)人機(jī)界面。采用西門子公司的MP377觸摸屏,PLC通過MPI電纜與其相連。人機(jī)界面劃分為兩個(gè)區(qū)域,一個(gè)為畫面顯示區(qū)域,另外一個(gè)為操作區(qū)域。其中畫面顯示區(qū)域由多個(gè)不同層的畫面窗口疊加而成,操作區(qū)則由多個(gè)按鈕組成。

        3.3.2 硬件安裝。在上梗生產(chǎn)現(xiàn)場安裝兩個(gè)電控柜,一個(gè)用于安裝PLC、輸入、輸出模塊、現(xiàn)場操作人機(jī)界面、電源開關(guān)、變頻器、急停開關(guān)等;另一個(gè)用于安裝控制現(xiàn)場各電機(jī)的饋電器及本地開關(guān)。饋電器控制不需要調(diào)速的電機(jī),變頻器控制需要調(diào)速的電機(jī)。

        3.3.3 硬件組態(tài)。在硬件中組態(tài)電源、CPU、輸入、輸出模塊、變頻器、ET200S子站,CPU通過Profibus-DP總線與變頻器、子站進(jìn)行通信(見圖1)。

        3.3.4 通過PLC實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制。由于上梗機(jī)與洗梗地點(diǎn)相距100m,主要靠兩地操作人員巡查聯(lián)系,當(dāng)洗梗工序發(fā)現(xiàn)喂料機(jī)料滿時(shí),通知上梗工序停止上梗,上梗工序接到信息后才停止上梗,此間的時(shí)間間隔易出現(xiàn)上梗量過多,造成風(fēng)送煙梗堵塞管道內(nèi)。為此,我們結(jié)合兩工序設(shè)備現(xiàn)狀,通過對光電控制開關(guān)的應(yīng)用,以西門子S7-300PLC實(shí)現(xiàn)對風(fēng)送煙梗根據(jù)洗梗工序所需物料量的多少自動(dòng)停止和啟動(dòng)。在洗梗工序喂料機(jī)上安裝上下兩個(gè)光電開關(guān),當(dāng)喂料機(jī)內(nèi)物料達(dá)到一定量,同時(shí)遮擋著兩個(gè)光電開關(guān)時(shí),喂料機(jī)將料滿信號傳送至上梗工序,使風(fēng)送煙梗自動(dòng)停止進(jìn)料;當(dāng)洗梗工序喂料機(jī)內(nèi)物料量減少至下光電開關(guān)位置時(shí),光電開關(guān)將料空信號傳送至上梗工序,使上梗設(shè)備自動(dòng)啟動(dòng),開始風(fēng)送煙梗,自動(dòng)控制示意圖見圖2:

        3.3.5 控制程序編寫。在PLC中編寫控制設(shè)備運(yùn)行程序塊,程序塊包含有基本組織塊OB1、設(shè)備運(yùn)行塊FC1、網(wǎng)絡(luò)診斷塊FC2、報(bào)警信息塊FC3及變頻器數(shù)據(jù)塊DB1,具備自動(dòng)、手動(dòng)和聯(lián)機(jī)功能。

        3.3.6 設(shè)計(jì)設(shè)備運(yùn)行畫面及網(wǎng)絡(luò)診斷畫面,便于現(xiàn)場操工觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、操作及參數(shù)設(shè)置。發(fā)生故障時(shí)在人機(jī)界面上顯示報(bào)警信息,便于維修人員快速排除故障。

        4 應(yīng)用效果

        自動(dòng)上梗機(jī)系統(tǒng)使用后,上梗堵料次數(shù)由4次/月下降至1次/月;小停機(jī)時(shí)間由65分鐘/月降至5分鐘/月;切梗絲后水分標(biāo)準(zhǔn)偏差由0.35降至0.26;切梗絲厚度標(biāo)準(zhǔn)偏差由0.047降至0.033,保障了梗流量連續(xù)、均勻、穩(wěn)定、受控,同時(shí)現(xiàn)場操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度也得到大幅度降低。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 吳宗澤.機(jī)械設(shè)計(jì)實(shí)用手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.

        [2] 劉美俊.西門子S7-300/400PLC應(yīng)用案例解析[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.

        [3] 鄭風(fēng)翼,張繼研.圖解西門子S7-300/400系列PLC入門[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.

        作者簡介:侯加文(1972-),男,河南駐馬店人,河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司駐馬店卷煙廠制絲車間工程師,研究方向:制絲設(shè)備維護(hù)。

        摘要:文章所探討的控制系統(tǒng)采用的S7-300PLC是德國西門子公司可編程控制器的主流產(chǎn)品,PLC是該系統(tǒng)的控制中樞。子站采用西門子ET200S,通過Profibus-DP總線將現(xiàn)場設(shè)備連接到控制裝置,代替過去繁雜的電纜連接。系統(tǒng)投入使用后,實(shí)現(xiàn)了洗梗工序根據(jù)所需物料量的多少對煙梗自動(dòng)拆包、上梗和啟停,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了現(xiàn)場操作人員勞動(dòng)量。

        關(guān)鍵詞:西門子;S7-300PLC;自動(dòng)上梗系統(tǒng);Profibus-DP總線

        中圖分類號:TP278 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)25-0005-02

        1 存在的問題

        煙草制梗絲所用的煙梗由現(xiàn)場操作工抬到皮帶輸送機(jī)上,然后經(jīng)風(fēng)力送到洗梗喂料機(jī)處。按每天計(jì)劃投料10000kg煙梗,每包50kg計(jì)算,每班操作工需要抬200多包,勞動(dòng)強(qiáng)度大。由于上梗機(jī)與洗梗設(shè)備相距100m,主要靠兩地操作人員巡查聯(lián)系,生產(chǎn)中聯(lián)系不及時(shí)就會出現(xiàn)上梗量過大,煙梗堵塞在風(fēng)送管道中造成生產(chǎn)中斷,影響在制梗絲切絲質(zhì)量和水分穩(wěn)定性。

        2 技術(shù)方案

        (1)設(shè)計(jì)自動(dòng)上梗機(jī),實(shí)現(xiàn)對煙梗的自動(dòng)吊裝、運(yùn)輸和上梗,由人工抬包實(shí)現(xiàn)為機(jī)械輸送,以減少現(xiàn)場操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度。

        (2)設(shè)計(jì)自動(dòng)拆包卸梗機(jī),實(shí)現(xiàn)對煙梗的自動(dòng)拆包,消除割包時(shí)操作人員易割傷手安全隱患。

        (3)電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。在上梗生產(chǎn)現(xiàn)場安裝兩個(gè)電控柜,一個(gè)用于安裝PLC、各種控制模塊;另一個(gè)用于安裝控制現(xiàn)場各電機(jī)的饋電器及本地開關(guān)。

        (4)通過PLC實(shí)現(xiàn)對風(fēng)送煙梗根據(jù)洗梗工序所需物料量的多少自動(dòng)停止和啟動(dòng)。

        (5)在PLC中設(shè)計(jì)運(yùn)行控制程序,具備自動(dòng)、手動(dòng)、聯(lián)機(jī)、網(wǎng)絡(luò)診斷和報(bào)警功能。

        3 方案實(shí)施

        3.1 設(shè)計(jì)制作自動(dòng)上梗機(jī)

        設(shè)計(jì)的自動(dòng)上梗機(jī)由“工”字型鋼軌道和電動(dòng)葫蘆兩部分組成。

        3.1.1 鋼軌道的選型。根據(jù)現(xiàn)場空間和吊裝輸送的要求,“工”字型鋼軌道選用150mm“工”字型鋼,上面焊接16mm鋼筋用以加固軌道,兩端焊接限位塊,起到安全限位作用。“工”字型鋼軌道的長度貫穿整個(gè)煙梗存放區(qū),以便對遠(yuǎn)距離的煙梗進(jìn)行輸送,達(dá)到自動(dòng)上梗的目的。

        3.1.2 電動(dòng)葫蘆的選型。根據(jù)投料煙梗50kg/包的情況,以每次吊起3包共150kg為限,考慮安全系數(shù)選擇載重為0.5噸電動(dòng)葫蘆。

        3.1.3 上梗機(jī)工作原理??刂剖直涎b有上下、前后、停止按鈕,按下“上下”按鈕,鋼鉤掛著物料可上下運(yùn)行;按下“前后”按鈕,鋼鉤掛著物料沿著鋼輥道可前后運(yùn)行。

        3.2 設(shè)計(jì)制作自動(dòng)拆包卸梗機(jī)

        設(shè)計(jì)的自動(dòng)拆包卸梗機(jī)由三條傳送帶傳送梗包,中間是一條350mm寬的輸送帶,兩邊為300mm×1700mm的輸送帶,中間的輸送帶和兩邊的輸送帶之間有一空隙,安裝有切割刀。整個(gè)設(shè)備的運(yùn)行由PLC通過光電開關(guān)進(jìn)行控制。當(dāng)煙梗包放在輸送帶上遮擋著光電開關(guān)時(shí),皮帶在電機(jī)減速機(jī)的驅(qū)動(dòng)下開始向前運(yùn)行,旋轉(zhuǎn)的切刀對梗包進(jìn)行切割;當(dāng)皮帶機(jī)上無物料時(shí),設(shè)備自動(dòng)停止運(yùn)行。為避免安全事故的發(fā)生,在切割機(jī)構(gòu)上裝有安全保護(hù)裝置,以消除安全隱患。

        3.3 電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)安裝

        3.3.1 控制系統(tǒng)的配置。本控制系統(tǒng)由以下幾個(gè)部分組成:(1)主站PLC。由于系統(tǒng)的控制規(guī)模不大,選用西門子公司的S7-300PLC,該系列PLC是西門子公司的主流產(chǎn)品,能適合自動(dòng)化工程中的各種應(yīng)用場合,尤其是在生產(chǎn)制造中的應(yīng)用。S7-300PLC基于模塊化、無風(fēng)扇結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用DIN標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝,配置靈活、安裝簡單、維護(hù)容易、擴(kuò)展方便,各種模塊可以進(jìn)行廣泛的組合和擴(kuò)展。S7-300PLC用背板總線將除電源模塊之外的模塊連接起來。背板總線集成在模塊上,模塊通過總線連接器相連,每個(gè)模塊都有一個(gè)總線連接器,后者插在各模塊的背后。安裝時(shí)先將總線連接器插在CPU模塊上,并固定在導(dǎo)軌上,然后依次裝入各個(gè)模塊。(2)分布式I/O。選用模塊化的ET200S從站,帶DP接口模塊。ET200S模塊是分布式的I/O系統(tǒng),特別適用于需要電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)器和安裝裝置的開關(guān)柜,一個(gè)站最多可連接64個(gè)子模塊,輸入和輸出最大均為128字節(jié),I/O模塊能以任何方式組合,最高數(shù)據(jù)傳輸率可達(dá)到12Mbt/s。(3)采用Profibus-DP現(xiàn)場總線。Profibus是一種國際化的開放式現(xiàn)場總線標(biāo)準(zhǔn),亦稱RS-485總線段,在一個(gè)總線段上最多可連接32個(gè)子站。該總線主要用于現(xiàn)場級的高速數(shù)據(jù)傳輸,在這一級,控制器PLC通過高速串行線同分散的現(xiàn)場設(shè)備如I/O、傳感器交換數(shù)據(jù)。由于Profibus是一種成熟的總線技術(shù),目前世界上許多自動(dòng)化技術(shù)廠家都為它們生產(chǎn)提供Profibus接口。(4)變頻器。選用丹弗斯VLT2800變頻器,帶Profibus-DP總線接口。(5)傳動(dòng)設(shè)備。異步電動(dòng)機(jī)及減速箱。(6)主要I/O設(shè)備。電磁閥、開關(guān)按鈕、指示燈、傳感器等。(7)人機(jī)界面。采用西門子公司的MP377觸摸屏,PLC通過MPI電纜與其相連。人機(jī)界面劃分為兩個(gè)區(qū)域,一個(gè)為畫面顯示區(qū)域,另外一個(gè)為操作區(qū)域。其中畫面顯示區(qū)域由多個(gè)不同層的畫面窗口疊加而成,操作區(qū)則由多個(gè)按鈕組成。

        3.3.2 硬件安裝。在上梗生產(chǎn)現(xiàn)場安裝兩個(gè)電控柜,一個(gè)用于安裝PLC、輸入、輸出模塊、現(xiàn)場操作人機(jī)界面、電源開關(guān)、變頻器、急停開關(guān)等;另一個(gè)用于安裝控制現(xiàn)場各電機(jī)的饋電器及本地開關(guān)。饋電器控制不需要調(diào)速的電機(jī),變頻器控制需要調(diào)速的電機(jī)。

        3.3.3 硬件組態(tài)。在硬件中組態(tài)電源、CPU、輸入、輸出模塊、變頻器、ET200S子站,CPU通過Profibus-DP總線與變頻器、子站進(jìn)行通信(見圖1)。

        3.3.4 通過PLC實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制。由于上梗機(jī)與洗梗地點(diǎn)相距100m,主要靠兩地操作人員巡查聯(lián)系,當(dāng)洗梗工序發(fā)現(xiàn)喂料機(jī)料滿時(shí),通知上梗工序停止上梗,上梗工序接到信息后才停止上梗,此間的時(shí)間間隔易出現(xiàn)上梗量過多,造成風(fēng)送煙梗堵塞管道內(nèi)。為此,我們結(jié)合兩工序設(shè)備現(xiàn)狀,通過對光電控制開關(guān)的應(yīng)用,以西門子S7-300PLC實(shí)現(xiàn)對風(fēng)送煙梗根據(jù)洗梗工序所需物料量的多少自動(dòng)停止和啟動(dòng)。在洗梗工序喂料機(jī)上安裝上下兩個(gè)光電開關(guān),當(dāng)喂料機(jī)內(nèi)物料達(dá)到一定量,同時(shí)遮擋著兩個(gè)光電開關(guān)時(shí),喂料機(jī)將料滿信號傳送至上梗工序,使風(fēng)送煙梗自動(dòng)停止進(jìn)料;當(dāng)洗梗工序喂料機(jī)內(nèi)物料量減少至下光電開關(guān)位置時(shí),光電開關(guān)將料空信號傳送至上梗工序,使上梗設(shè)備自動(dòng)啟動(dòng),開始風(fēng)送煙梗,自動(dòng)控制示意圖見圖2:

        3.3.5 控制程序編寫。在PLC中編寫控制設(shè)備運(yùn)行程序塊,程序塊包含有基本組織塊OB1、設(shè)備運(yùn)行塊FC1、網(wǎng)絡(luò)診斷塊FC2、報(bào)警信息塊FC3及變頻器數(shù)據(jù)塊DB1,具備自動(dòng)、手動(dòng)和聯(lián)機(jī)功能。

        3.3.6 設(shè)計(jì)設(shè)備運(yùn)行畫面及網(wǎng)絡(luò)診斷畫面,便于現(xiàn)場操工觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、操作及參數(shù)設(shè)置。發(fā)生故障時(shí)在人機(jī)界面上顯示報(bào)警信息,便于維修人員快速排除故障。

        4 應(yīng)用效果

        自動(dòng)上梗機(jī)系統(tǒng)使用后,上梗堵料次數(shù)由4次/月下降至1次/月;小停機(jī)時(shí)間由65分鐘/月降至5分鐘/月;切梗絲后水分標(biāo)準(zhǔn)偏差由0.35降至0.26;切梗絲厚度標(biāo)準(zhǔn)偏差由0.047降至0.033,保障了梗流量連續(xù)、均勻、穩(wěn)定、受控,同時(shí)現(xiàn)場操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度也得到大幅度降低。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 吳宗澤.機(jī)械設(shè)計(jì)實(shí)用手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.

        [2] 劉美俊.西門子S7-300/400PLC應(yīng)用案例解析[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.

        [3] 鄭風(fēng)翼,張繼研.圖解西門子S7-300/400系列PLC入門[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.

        作者簡介:侯加文(1972-),男,河南駐馬店人,河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司駐馬店卷煙廠制絲車間工程師,研究方向:制絲設(shè)備維護(hù)。

        摘要:文章所探討的控制系統(tǒng)采用的S7-300PLC是德國西門子公司可編程控制器的主流產(chǎn)品,PLC是該系統(tǒng)的控制中樞。子站采用西門子ET200S,通過Profibus-DP總線將現(xiàn)場設(shè)備連接到控制裝置,代替過去繁雜的電纜連接。系統(tǒng)投入使用后,實(shí)現(xiàn)了洗梗工序根據(jù)所需物料量的多少對煙梗自動(dòng)拆包、上梗和啟停,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了現(xiàn)場操作人員勞動(dòng)量。

        關(guān)鍵詞:西門子;S7-300PLC;自動(dòng)上梗系統(tǒng);Profibus-DP總線

        中圖分類號:TP278 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)25-0005-02

        1 存在的問題

        煙草制梗絲所用的煙梗由現(xiàn)場操作工抬到皮帶輸送機(jī)上,然后經(jīng)風(fēng)力送到洗梗喂料機(jī)處。按每天計(jì)劃投料10000kg煙梗,每包50kg計(jì)算,每班操作工需要抬200多包,勞動(dòng)強(qiáng)度大。由于上梗機(jī)與洗梗設(shè)備相距100m,主要靠兩地操作人員巡查聯(lián)系,生產(chǎn)中聯(lián)系不及時(shí)就會出現(xiàn)上梗量過大,煙梗堵塞在風(fēng)送管道中造成生產(chǎn)中斷,影響在制梗絲切絲質(zhì)量和水分穩(wěn)定性。

        2 技術(shù)方案

        (1)設(shè)計(jì)自動(dòng)上梗機(jī),實(shí)現(xiàn)對煙梗的自動(dòng)吊裝、運(yùn)輸和上梗,由人工抬包實(shí)現(xiàn)為機(jī)械輸送,以減少現(xiàn)場操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度。

        (2)設(shè)計(jì)自動(dòng)拆包卸梗機(jī),實(shí)現(xiàn)對煙梗的自動(dòng)拆包,消除割包時(shí)操作人員易割傷手安全隱患。

        (3)電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。在上梗生產(chǎn)現(xiàn)場安裝兩個(gè)電控柜,一個(gè)用于安裝PLC、各種控制模塊;另一個(gè)用于安裝控制現(xiàn)場各電機(jī)的饋電器及本地開關(guān)。

        (4)通過PLC實(shí)現(xiàn)對風(fēng)送煙梗根據(jù)洗梗工序所需物料量的多少自動(dòng)停止和啟動(dòng)。

        (5)在PLC中設(shè)計(jì)運(yùn)行控制程序,具備自動(dòng)、手動(dòng)、聯(lián)機(jī)、網(wǎng)絡(luò)診斷和報(bào)警功能。

        3 方案實(shí)施

        3.1 設(shè)計(jì)制作自動(dòng)上梗機(jī)

        設(shè)計(jì)的自動(dòng)上梗機(jī)由“工”字型鋼軌道和電動(dòng)葫蘆兩部分組成。

        3.1.1 鋼軌道的選型。根據(jù)現(xiàn)場空間和吊裝輸送的要求,“工”字型鋼軌道選用150mm“工”字型鋼,上面焊接16mm鋼筋用以加固軌道,兩端焊接限位塊,起到安全限位作用。“工”字型鋼軌道的長度貫穿整個(gè)煙梗存放區(qū),以便對遠(yuǎn)距離的煙梗進(jìn)行輸送,達(dá)到自動(dòng)上梗的目的。

        3.1.2 電動(dòng)葫蘆的選型。根據(jù)投料煙梗50kg/包的情況,以每次吊起3包共150kg為限,考慮安全系數(shù)選擇載重為0.5噸電動(dòng)葫蘆。

        3.1.3 上梗機(jī)工作原理??刂剖直涎b有上下、前后、停止按鈕,按下“上下”按鈕,鋼鉤掛著物料可上下運(yùn)行;按下“前后”按鈕,鋼鉤掛著物料沿著鋼輥道可前后運(yùn)行。

        3.2 設(shè)計(jì)制作自動(dòng)拆包卸梗機(jī)

        設(shè)計(jì)的自動(dòng)拆包卸梗機(jī)由三條傳送帶傳送梗包,中間是一條350mm寬的輸送帶,兩邊為300mm×1700mm的輸送帶,中間的輸送帶和兩邊的輸送帶之間有一空隙,安裝有切割刀。整個(gè)設(shè)備的運(yùn)行由PLC通過光電開關(guān)進(jìn)行控制。當(dāng)煙梗包放在輸送帶上遮擋著光電開關(guān)時(shí),皮帶在電機(jī)減速機(jī)的驅(qū)動(dòng)下開始向前運(yùn)行,旋轉(zhuǎn)的切刀對梗包進(jìn)行切割;當(dāng)皮帶機(jī)上無物料時(shí),設(shè)備自動(dòng)停止運(yùn)行。為避免安全事故的發(fā)生,在切割機(jī)構(gòu)上裝有安全保護(hù)裝置,以消除安全隱患。

        3.3 電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)安裝

        3.3.1 控制系統(tǒng)的配置。本控制系統(tǒng)由以下幾個(gè)部分組成:(1)主站PLC。由于系統(tǒng)的控制規(guī)模不大,選用西門子公司的S7-300PLC,該系列PLC是西門子公司的主流產(chǎn)品,能適合自動(dòng)化工程中的各種應(yīng)用場合,尤其是在生產(chǎn)制造中的應(yīng)用。S7-300PLC基于模塊化、無風(fēng)扇結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用DIN標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝,配置靈活、安裝簡單、維護(hù)容易、擴(kuò)展方便,各種模塊可以進(jìn)行廣泛的組合和擴(kuò)展。S7-300PLC用背板總線將除電源模塊之外的模塊連接起來。背板總線集成在模塊上,模塊通過總線連接器相連,每個(gè)模塊都有一個(gè)總線連接器,后者插在各模塊的背后。安裝時(shí)先將總線連接器插在CPU模塊上,并固定在導(dǎo)軌上,然后依次裝入各個(gè)模塊。(2)分布式I/O。選用模塊化的ET200S從站,帶DP接口模塊。ET200S模塊是分布式的I/O系統(tǒng),特別適用于需要電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)器和安裝裝置的開關(guān)柜,一個(gè)站最多可連接64個(gè)子模塊,輸入和輸出最大均為128字節(jié),I/O模塊能以任何方式組合,最高數(shù)據(jù)傳輸率可達(dá)到12Mbt/s。(3)采用Profibus-DP現(xiàn)場總線。Profibus是一種國際化的開放式現(xiàn)場總線標(biāo)準(zhǔn),亦稱RS-485總線段,在一個(gè)總線段上最多可連接32個(gè)子站。該總線主要用于現(xiàn)場級的高速數(shù)據(jù)傳輸,在這一級,控制器PLC通過高速串行線同分散的現(xiàn)場設(shè)備如I/O、傳感器交換數(shù)據(jù)。由于Profibus是一種成熟的總線技術(shù),目前世界上許多自動(dòng)化技術(shù)廠家都為它們生產(chǎn)提供Profibus接口。(4)變頻器。選用丹弗斯VLT2800變頻器,帶Profibus-DP總線接口。(5)傳動(dòng)設(shè)備。異步電動(dòng)機(jī)及減速箱。(6)主要I/O設(shè)備。電磁閥、開關(guān)按鈕、指示燈、傳感器等。(7)人機(jī)界面。采用西門子公司的MP377觸摸屏,PLC通過MPI電纜與其相連。人機(jī)界面劃分為兩個(gè)區(qū)域,一個(gè)為畫面顯示區(qū)域,另外一個(gè)為操作區(qū)域。其中畫面顯示區(qū)域由多個(gè)不同層的畫面窗口疊加而成,操作區(qū)則由多個(gè)按鈕組成。

        3.3.2 硬件安裝。在上梗生產(chǎn)現(xiàn)場安裝兩個(gè)電控柜,一個(gè)用于安裝PLC、輸入、輸出模塊、現(xiàn)場操作人機(jī)界面、電源開關(guān)、變頻器、急停開關(guān)等;另一個(gè)用于安裝控制現(xiàn)場各電機(jī)的饋電器及本地開關(guān)。饋電器控制不需要調(diào)速的電機(jī),變頻器控制需要調(diào)速的電機(jī)。

        3.3.3 硬件組態(tài)。在硬件中組態(tài)電源、CPU、輸入、輸出模塊、變頻器、ET200S子站,CPU通過Profibus-DP總線與變頻器、子站進(jìn)行通信(見圖1)。

        3.3.4 通過PLC實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制。由于上梗機(jī)與洗梗地點(diǎn)相距100m,主要靠兩地操作人員巡查聯(lián)系,當(dāng)洗梗工序發(fā)現(xiàn)喂料機(jī)料滿時(shí),通知上梗工序停止上梗,上梗工序接到信息后才停止上梗,此間的時(shí)間間隔易出現(xiàn)上梗量過多,造成風(fēng)送煙梗堵塞管道內(nèi)。為此,我們結(jié)合兩工序設(shè)備現(xiàn)狀,通過對光電控制開關(guān)的應(yīng)用,以西門子S7-300PLC實(shí)現(xiàn)對風(fēng)送煙梗根據(jù)洗梗工序所需物料量的多少自動(dòng)停止和啟動(dòng)。在洗梗工序喂料機(jī)上安裝上下兩個(gè)光電開關(guān),當(dāng)喂料機(jī)內(nèi)物料達(dá)到一定量,同時(shí)遮擋著兩個(gè)光電開關(guān)時(shí),喂料機(jī)將料滿信號傳送至上梗工序,使風(fēng)送煙梗自動(dòng)停止進(jìn)料;當(dāng)洗梗工序喂料機(jī)內(nèi)物料量減少至下光電開關(guān)位置時(shí),光電開關(guān)將料空信號傳送至上梗工序,使上梗設(shè)備自動(dòng)啟動(dòng),開始風(fēng)送煙梗,自動(dòng)控制示意圖見圖2:

        3.3.5 控制程序編寫。在PLC中編寫控制設(shè)備運(yùn)行程序塊,程序塊包含有基本組織塊OB1、設(shè)備運(yùn)行塊FC1、網(wǎng)絡(luò)診斷塊FC2、報(bào)警信息塊FC3及變頻器數(shù)據(jù)塊DB1,具備自動(dòng)、手動(dòng)和聯(lián)機(jī)功能。

        3.3.6 設(shè)計(jì)設(shè)備運(yùn)行畫面及網(wǎng)絡(luò)診斷畫面,便于現(xiàn)場操工觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、操作及參數(shù)設(shè)置。發(fā)生故障時(shí)在人機(jī)界面上顯示報(bào)警信息,便于維修人員快速排除故障。

        4 應(yīng)用效果

        自動(dòng)上梗機(jī)系統(tǒng)使用后,上梗堵料次數(shù)由4次/月下降至1次/月;小停機(jī)時(shí)間由65分鐘/月降至5分鐘/月;切梗絲后水分標(biāo)準(zhǔn)偏差由0.35降至0.26;切梗絲厚度標(biāo)準(zhǔn)偏差由0.047降至0.033,保障了梗流量連續(xù)、均勻、穩(wěn)定、受控,同時(shí)現(xiàn)場操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度也得到大幅度降低。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 吳宗澤.機(jī)械設(shè)計(jì)實(shí)用手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.

        [2] 劉美俊.西門子S7-300/400PLC應(yīng)用案例解析[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.

        [3] 鄭風(fēng)翼,張繼研.圖解西門子S7-300/400系列PLC入門[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.

        作者簡介:侯加文(1972-),男,河南駐馬店人,河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司駐馬店卷煙廠制絲車間工程師,研究方向:制絲設(shè)備維護(hù)。

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