楊杰
摘 要:本文在分析變頻器特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,提出了用交流變頻調(diào)速取代直流調(diào)速的問題。分析了變頻器控制方法,給出變頻器及其周邊設(shè)備的選型計(jì)算。概述變頻調(diào)速在龍門銑床改造中的應(yīng)用,以及在變頻器和PLC安裝中應(yīng)注意的一些問題,最后介紹變頻調(diào)速系統(tǒng)的調(diào)試情況。
關(guān)鍵詞:龍門銑床 變頻器 技術(shù)改造
中圖分類號(hào):TG54 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)07(a)-0117-02
龍門銑床是工業(yè)部門加工較大型工件的主要設(shè)備,其電氣控制系統(tǒng)包括:工作臺(tái)的主傳動(dòng)和進(jìn)給機(jī)構(gòu)的邏輯時(shí)序控制兩大部分。傳統(tǒng)龍門銑床的主傳動(dòng)一般采用直流可逆拖動(dòng)或固定速的交流電機(jī)拖動(dòng)方式,而邏輯時(shí)序控制普遍采用繼電接觸器實(shí)現(xiàn)。
某廠用于機(jī)械零件加工的龍門銑床調(diào)速系統(tǒng),原來采用三相半控橋不可逆直流拖動(dòng),分工作臺(tái)、左主軸和右主軸三個(gè)進(jìn)給方向。該設(shè)備已經(jīng)運(yùn)行了三十多年,電氣系統(tǒng)存在嚴(yán)重老化現(xiàn)象,設(shè)備精度降低,調(diào)速性差,由于采用繼電器邏輯控制系統(tǒng)線路復(fù)雜且故障率高。因此采用變頻器和PLC對(duì)該龍門銑床進(jìn)行數(shù)控改造,提高加工精度,延長其工作壽命,不失一種投入少,見效快的方法。
1 變頻調(diào)速的特點(diǎn)
目前變頻調(diào)速器已全部采用了數(shù)字化技術(shù),并且日趨小型化、高可靠性和高精度。從應(yīng)用角度看,其不僅具有顯著的節(jié)電性能,而且還具有如下的優(yōu)良性能。
(1)高速響應(yīng)、低噪聲、大范圍、高精度平滑無級(jí)調(diào)速。
(2)體積小、重量輕、可掛墻安裝,占地面積小。
(3)保護(hù)功能完善,能自診斷顯示故障所在,維護(hù)簡便。
(4)操作方便、簡單。
(5)內(nèi)設(shè)功能多,可滿足不同工藝要求。
(6)具有通用的外部接口端子,可同計(jì)算機(jī)、PLC聯(lián)機(jī),便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。
(7)軟起動(dòng)、軟停機(jī),具有電流限定和轉(zhuǎn)差補(bǔ)償控制。
(8)電動(dòng)機(jī)直接在線起動(dòng),起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,起動(dòng)電流小,減小對(duì)電網(wǎng)和設(shè)備的沖擊,并具有轉(zhuǎn)矩提升功能,節(jié)省軟起動(dòng)裝置。
(9)功率因數(shù)高,節(jié)省電容補(bǔ)償裝置。
(10)與鼠籠式;轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī)結(jié)合,使調(diào)速系統(tǒng)維護(hù)更加簡單經(jīng)濟(jì)。
此外,用變頻器來改變切削速度,選擇經(jīng)濟(jì)效益最佳的切削速度。速度選擇好之后,用改變皮帶輪直徑和(或)更換電機(jī)的方法來改變切削速度,既經(jīng)濟(jì)又方便,是機(jī)械加工行業(yè)提高加工質(zhì)量、降低加工成本的一種行之有效的方法。
變頻調(diào)速的缺點(diǎn)。
(1)從目前看,變頻器的初投資太高,是應(yīng)用于調(diào)速節(jié)能中的主要障礙。但隨著電子技術(shù)的發(fā)展,產(chǎn)品成本逐步提高,其應(yīng)用前景日益廣闊。
(2)因變頻器輸出的電流或電壓的波形為非正弦波而產(chǎn)生的高次諧波,對(duì)電動(dòng)機(jī)及電源會(huì)產(chǎn)生種種不良影響。若采用PWM型變頻器或采用多重化技術(shù)的電流型變頻器,則這個(gè)問題可以得到大大的改善。
2 變頻器的選型
龍門銑床技術(shù)改造的對(duì)象是進(jìn)給機(jī)構(gòu),其工作臺(tái)進(jìn)給和左、右主軸進(jìn)給均屬于恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載。原來的直流調(diào)速系統(tǒng)的調(diào)速范圍D=50,改造后的變頻調(diào)速系統(tǒng)要達(dá)到50∶1的調(diào)速比,必須選用帶有矢量控制功能的高性能通用變頻器。
考慮到普通籠型電機(jī)安裝速度傳感器,不但增加工藝難度,而且加大了技術(shù)成本,而無速度傳感器矢量控制變頻器的主要技術(shù)指標(biāo),已基本能滿足技改的設(shè)計(jì)要求,所以初步?jīng)Q定選用日本春日KVFZ4110型無速度傳感器矢量控制變頻器。該型號(hào)變頻器的幾項(xiàng)主要技術(shù)指標(biāo)如下。
(1)調(diào)速范圍。無速度傳感器矢量控制調(diào)速范圍為100∶1。
(2)起動(dòng)轉(zhuǎn)矩。1 Hz時(shí)150%額定轉(zhuǎn)矩。
(3)頻率精度。頻率精度為最高頻率的0.1%。
3 變頻器容量計(jì)算
在異步電動(dòng)機(jī)確定后,通常應(yīng)根據(jù)異步電動(dòng)機(jī)的額定電流來選擇變頻器,或者根據(jù)異步電動(dòng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行中的電流值(最大值)來選擇變頻器。當(dāng)運(yùn)行方式不同時(shí),變頻器容量的計(jì)算方式和選擇方法不同,變頻器應(yīng)滿足的條件也不一樣。選擇變頻器容量時(shí),變頻器的額定電流是一個(gè)關(guān)鍵量,變頻器的容量應(yīng)按運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)的最大工作電流來選擇。
在變頻器容量計(jì)算前,要確定拖動(dòng)負(fù)載的電機(jī)容量。由于有原直流電機(jī)作參考依據(jù),所以不必進(jìn)行詳細(xì)的轉(zhuǎn)矩?fù)Q算,只需選擇與原直流電機(jī)容量相對(duì)應(yīng)的籠型電機(jī)容量即可。
由于工作臺(tái)拖動(dòng)電機(jī)容量均大于左、右主軸進(jìn)給電機(jī)容量,所以變頻器容量的計(jì)算以工作臺(tái)的電機(jī)為主要依據(jù)。原工作臺(tái)直流電機(jī)參數(shù)為:PN=10 kW,nN=1000 r/min。通過查電機(jī)手冊(cè),與原直流電機(jī)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的籠型電機(jī)數(shù)據(jù)為:電機(jī)型號(hào)YL60L--6,額定功率PN=11 kW,轉(zhuǎn)速nN=970r/min,額定電流IN=24.6 A。
變頻器連續(xù)運(yùn)行時(shí),其額定輸出電流IINV應(yīng)大于或等于電動(dòng)機(jī)實(shí)際最大電流的1.1倍。根據(jù)測(cè)試的數(shù)據(jù)換算,工作臺(tái)進(jìn)給的最大負(fù)載轉(zhuǎn)矩為81 Nm,換算到Y(jié)L60L-6電機(jī)上的最大負(fù)載電流Imax≈19A,這樣,變頻器的額定輸出電流應(yīng)大于或等于1.1×19=20.9 A。查春日變頻器手冊(cè),KVFZ4110
型額定電流為24 A,能滿足上述要求。
此外,由于KVFZ4110型變頻器不帶標(biāo)準(zhǔn)制動(dòng)電阻,所以還需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行計(jì)算,選擇合適阻值和容量的制動(dòng)電阻。查春日變頻器手冊(cè),制動(dòng)電阻選100%制動(dòng)轉(zhuǎn)矩時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)配置62 Ω,4 kW。
4 變頻器的連接
由于繼電器和接觸器觸點(diǎn)的使用壽命遠(yuǎn)遠(yuǎn)短于PLC軟觸點(diǎn)壽命,因此本次技去掉所有繼電器和接觸器,選用日本歐姆龍的模塊式PLC—C200H。使各液壓電磁閥、計(jì)數(shù)器、延時(shí)器等控制均由PLC完成。實(shí)現(xiàn)兩銑床動(dòng)作基本達(dá)到無觸點(diǎn)控制,故障率低并給維修帶來極大方便。
技改設(shè)計(jì)中選用PLC的CPU單元為CPU01—E。存儲(chǔ)器選4k容量EEPROM,型號(hào)為ME431,兩個(gè)輸入單元均為16點(diǎn)的ID212,三個(gè)輸出單元分別為12點(diǎn)的OC222,8點(diǎn)的OC221,獨(dú)立接點(diǎn)8點(diǎn)的OC224,有一定的預(yù)留空間。變頻器的接線原理圖和PLC部分程序如(圖1)和(圖2)所示。
由圖1可以看出,龍門銑床的工作臺(tái)進(jìn)給、左主軸進(jìn)給和右主軸進(jìn)給,是通過控制變頻器輸出側(cè)的接觸器來實(shí)現(xiàn)的。如果在變頻器正常輸出時(shí)切換輸出側(cè)的接觸器,將會(huì)在接觸器觸點(diǎn)斷開的瞬間產(chǎn)生很高的過電壓,這樣很容易損壞變頻器中的逆變器件。因此,切換變頻器輸出側(cè)的接觸器,一定要等到所控制的電機(jī)完全停止以后才能進(jìn)行。
5 試運(yùn)行及PLC調(diào)試
變頻器系統(tǒng)功能參數(shù)設(shè)定完后,可試運(yùn)行。用操作盤上的速度給定電位器設(shè)定5 Hz左右的低頻率,再按下正、反轉(zhuǎn)按鈕,觀察電機(jī)轉(zhuǎn)向是否正確,電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)是否平穩(wěn),加減速是否平滑。電機(jī)空載運(yùn)轉(zhuǎn)幾分鐘后,如無異常情況,再依次選擇10 Hz、20 Hz、
35 Hz、50 Hz等幾個(gè)頻率點(diǎn)試運(yùn)行。試運(yùn)行正常以后,變頻器調(diào)速系統(tǒng)即可投入正式運(yùn)行。
然后將PLC控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)和安裝好了以后,就可以進(jìn)行系統(tǒng)總調(diào)試了。在檢查接線等無差錯(cuò)后,先對(duì)各單元環(huán)節(jié)分別進(jìn)行調(diào)試,然后再按系統(tǒng)動(dòng)作順序,模擬輸入控制信號(hào),逐步進(jìn)行調(diào)試,并投入運(yùn)行考驗(yàn)。
6 結(jié)語
該龍門銑床的技術(shù)改造,應(yīng)用了具有先進(jìn)水平的技術(shù)(PLC與變頻器調(diào)速系統(tǒng)),從而取得了良好的經(jīng)濟(jì)效果,解決了直流系統(tǒng)低速段振蕩的老大難問題。對(duì)繼電器控制系統(tǒng)既簡單易懂,且操作方便,程序便于修改,判斷故障明確直觀,提高了工作效率。通過走訪用戶,認(rèn)為性能穩(wěn)定,調(diào)速功能好,基本上無故障率,而維修人員擺脫了經(jīng)常修直流電機(jī)的繁重勞動(dòng)。此次技術(shù)改造積累了一定的經(jīng)驗(yàn)與方法,具有較好的推廣和應(yīng)用價(jià)值。
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