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        高爐爐身噴涂后爐況恢復實踐

        2014-10-22 20:04:47白青山
        科技資訊 2014年19期

        白青山

        摘 要:針對高爐爐身噴涂后,爐況恢復進程緩慢,燒損風口大套11個,分析其中原因,并提出避免的措施。

        關鍵詞:高爐 噴涂 燒大套 爐況恢復

        中圖分類號:TF544 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)07(a)-0089-02

        不銹鋼3#高爐為550 m3級高爐,14個風口,一個出鐵口,于2005年8月25日開爐投產,進入2010年,高爐爐役進入中后期,爐身區(qū)域侵蝕嚴重,冷卻設備燒損頻繁,給高爐爐況穩(wěn)定及安全生產都帶來了不利影響。在此情況下,采用噴涂技術對爐身進行噴涂造襯,既能很好的解決上述問題,又能縮短休風時間,盡快恢復生產。

        1 降料面休風噴涂

        高爐于2010年12月25日6:56降料面后休風,實測料面16.6 m,料面降至爐腹2.3 m處(大約風口上沿1 m)(表1)。

        料線滿足對高爐爐腰以上進行噴涂的需要,開始噴涂,噴涂前,對爐墻進行了清洗,噴涂結束后,因時間較緊,對料面反彈料進行了部分清理。

        2 爐況恢復過程

        2010年12月29日12:40開1#,2#,13#,14#風口送風,18:50引煤氣,20:43發(fā)現(xiàn)1#風口中套漏水,于鐵后21:45休風更換。30日0:52開4個風口送風,于5:10,7:00分別捅開12#,3#風口,11:40發(fā)現(xiàn)12#風口大套斷水,于14:47休風更換。于31日7:22送風,開1,14# 2個風口,10:45分1#風口大套燒穿緊急休風更換,休風歷時26小時33分鐘。

        因這兩次休風時間長,使本已脆弱的爐缸狀態(tài)進一步惡化,決定按爐缸凍結處理,送風前燒通1,14#風口與鐵口的通道。2011年1月1日,1#風口大套更換完畢于13:18送風,開1,14#風口,20:18捅開13#風口,出一次鐵后,21:39分13#風口燒穿緊急休風,休風后發(fā)現(xiàn)13#風口大套,中套漏。2日,13#風口大套更換完畢于21:01送風,開1,14#風口。4日1:40捅開2#風口,出一次鐵后,3:45發(fā)現(xiàn)2#風口大套漏,減水繼續(xù)生產,14:28休風更換2#風口大套。6日2:33開1,14#風口送風,16:18~16:27休風捅開2#風口。7日18:42捅開13#風口,20:50開3#風口。8日9:40開12#風口,11:01開4#風口,現(xiàn)開1,2,3,4,12,13,14#風口,因渣鐵流動性差,第25583次鐵改走干渣,22:30,11#風口吹開一半,23:23分11#風口燒穿休風,經確認,11#大中小套均已燒壞。9日全天休風更換11#風口大套。10日8:40送風,開1,14#風口。12日0:26~1:25休風捅燒13#風口,8:16發(fā)現(xiàn)13#小套漏水,9:35~10:42休風更換13#小套,18:07,13#風口大套燒穿緊急休風。13日13#大套處理好于10:45送風,開1,14#風口,16:11~18:44休風捅燒2#風口。14日0:24~4:12休風捅燒13#風口,現(xiàn)開1,2,13,14#風口,16日11:51捅開12#風口,12:55捅開3#風口,20:30發(fā)現(xiàn)3#小套漏,20:54休風。17日0:20開1,2,3,12,13,14#風口送風,2:25捅開4#風口,2:57發(fā)現(xiàn)4#小套,3#大套漏水,3:46休風更換。18日20:20捅開12#風口,23:02分12#風口大套燒穿,23:59休風處理。19日13:48開1,2,3,12,13,14#風口送風,出兩次鐵,堵口后25分鐘,16:09 12#風口大套燒穿,16:30休風處理。

        1月20日6:36送風,開1,2,13,14#風口。22日18:55捅開3#風口,20:19 3#風口大套燒出,21:17休風處理。3日12:00 3#大套裝好,大套下部與前沿墊溝料,于14:32開1,2,3,13,14#風口送風,18:36發(fā)現(xiàn)3#風口冒火,19:39休風,風口拉下發(fā)現(xiàn)3#大套下沿燒壞,21:42送風,開1#,2#,13#,14#風口,23:42捅開3#風口。24日,風壓不大于150 kPa控制,風量600 m3/min左右,出鐵物理熱逐步充足,流動性較好,爐溫7.0%以上,堿度1.25左右,焦比由820降至800 kg/TFe,風溫按950 ℃控制,出鐵間隔按50分鐘組織,鐵量15~20t左右。25日風壓不大于155 kPa控制,風量630 m3/min左右,風溫1000 ℃~1050 ℃,實際焦比791 kg/tFe,全天爐溫5.5%~6.5%左右,錳0.8%以上。渣鐵物理熱充沛,說明爐缸有了一定的蓄熱能力,爐缸的工作狀態(tài)明顯改善。

        1月26日,實際焦比840 kg/tFe,12:58~18:03休風燒4#,12#風口,12#風口基本由焦炭填充,4#風口較差,送風開1,2,3,12,13,14#風口,22:04~22:38,發(fā)現(xiàn)2#小套漏水,休風更換。27日,10:20捅開4#風口,風量840 m3/min,風壓180 kPa,全天爐溫上行較快,由3.0%上升到5.5%,四點班控制風溫960 ℃,鐵間50 min,鐵量30~40 t。 28日,8:06休風捅燒5#,11#風口,12:36開1,2,3,4,11,12,13,14#8個風口送風, 14:10發(fā)現(xiàn)13#風口小套漏水,14:58~ 15:36休風更換。風量1000 m3/min,風壓200 kPa,壓差120 kPa左右。富氧1300 m3/h,富氧率1.7%左右,23:00礦批擴至13.5 t。

        1月29日,7:13捅開5#風口(現(xiàn)9個風口),8:20 5#風口燒出,放風至風壓73 kPa,風量500 m3/min,打水,控制住后,風量逐步加至1000 m3/min,風壓195 kPa。四點班礦批擴至14 t。全天爐溫4.8%左右。30日,6:23,5#風口大套再次燒穿,7:00休風更換,18:29開1,3,4,5,6,10,11,12,14#風口送風。焦比由693降至667 kg/TFe。31日,0:10捅13#風口,1:10捅2#風口,2:00焦比降至560 kg/TFe,礦批擴至16 t,7:00噴煤,噴煤后燃料比控制在600 kg/TFe左右。爐溫由 3.5%降至2.5%。11:00焦比降至530 kg/TFe。風量1350 m3/min,風壓235 kPa,16:00焦比降至500 kg/TFe,燃料比控制在580 kg/TFe左右,爐溫從3.0%下降到1.5%。

        2月1日,9:36~10:58休風捅燒9#風口,現(xiàn)堵3#,12#,7#,8#風口,白班取消硅石,13:30捅開3#風口,15:20捅開12#風口。送風風口達到12個。爐溫降到1.0%以下,中班降焦比到450 kg/tFe。2日,開7#風口,風量加到1610 m3/min。中班進一步降焦比到430 kg/tFe,擴礦批到17.2 t,爐溫降到0.6%~0.8%。3日8:17捅開8#風口,風量加到1700 m3/min以上。至此14個風口全開,風量達到全風水平。白班礦批擴到17.5 t,焦比420 kg/tFe,爐溫按0.45%~0.65%控制。爐況恢復正常。

        從2010年12月29日12:40噴涂后送風至2011年2月3日8:17 14個風口全開,風量達到正常水平,歷時35天19小時37分鐘,共燒壞風口大套11個,中套3個,小套6個,其它物料原燃料消耗更大,損失慘重,教訓深刻。

        3 經驗教訓

        此次噴涂使用的噴涂介質是水,在噴涂過程中有大量水進入爐缸,造成風口與鐵口之間結殼。以后噴涂時使用樹脂。反彈料使爐渣變粘,流動性差,造成爐缸滲液性極差,容易燒壞風口大套。噴涂后的反彈料必須清理干凈。

        爐缸磚襯、風口組合磚侵蝕嚴重,風口大套直接暴露在渣鐵中受其侵蝕,導致恢復爐況過程中風口大套頻繁燒壞,被迫休風處理。由于更換大套時間較長,而長時間休風又增加了恢復爐況的難度。生產中重視對爐缸磚襯的保護,做好長壽工作。

        恢復過程中前期存在急燥心理,前期捅風口速度過快。前期對焦比控制不夠準確,高爐熱量不足,渣鐵物理熱低,流動性差。應加入足夠凈焦,保證渣鐵有充足的物理熱,恢復爐況過程中必須將風口和鐵口燒通,且在爐缸已凍結的情況下,每捅開一個風口就應該先休風燒通該風口。

        對恢復爐況的困難程度認識不夠,對爐缸狀況、反彈料的破壞作用認識不足,今后提高工作標準,細化管理,在噴涂過程中減少反彈料。

        4 結語

        在生產過程中,應重視對高爐磚襯的保護,積極做好長壽工作,選擇合適的噴涂料及噴涂方法,重視爐缸的工作狀態(tài)。

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