孫天虎 王金磊
摘 要:本文介紹了某選煤廠生產(chǎn)現(xiàn)狀,生產(chǎn)過程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定及自動化集控系統(tǒng)等存在的問題,并針對存在的問題進行了優(yōu)化改造。通過改造穩(wěn)定了產(chǎn)品的質(zhì)量、提高精煤產(chǎn)率、分選效果明顯改善,同時提高了安全生產(chǎn)自動化技術(shù)程度、減輕了職工的勞動強度并給企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:跳汰機控制系統(tǒng);精煤灰分;安全生產(chǎn)自動化
0 引言
某選煤廠為用戶型選煤廠,入洗≤50㎜的原煤,設計年處理能力120萬噸。洗煤系統(tǒng)采用的是跳汰選煤,現(xiàn)有XD2232A型跳汰機兩臺,一開一備。單臺面積12 m2,單位面積處理量按14.42 t/m2.h,設計最大處理量為173 t/h,實際設計處理量為140 t/h。由于跳汰機的控制系統(tǒng)型號老舊,造成排料閘板反應遲鈍,產(chǎn)品質(zhì)量波動幅度大。加之,部分工藝系統(tǒng)和設備已經(jīng)無法滿足生產(chǎn)的要求。在工藝改造和擴建后,由于設備眾多,致使現(xiàn)場區(qū)域局促,環(huán)境復雜,崗位工的勞動強度大,存在一定的安全隱患。針對洗煤廠實際情況,從產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)入手進行改造。
1 存在的主要問題
1.1 跳汰機原控制系統(tǒng)落后、老化
原控制系統(tǒng)是由機前儀器儀表、機前控制系統(tǒng)、電氣開關(guān)柜3部分組成[1]。
機前儀器儀表從功能分為監(jiān)控、測量、液壓系統(tǒng)及空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)的儀表和電動機等。
機前控制系統(tǒng)包括顯示面板和操作面板,顯示面板由發(fā)光二極管顯示控制系統(tǒng)的工作和狀態(tài)。操作面板利用按鈕來操縱跳汰機的控制系統(tǒng),實現(xiàn)跳汰機控制。
電氣開關(guān)柜內(nèi)置有跳汰機的各項控制和調(diào)節(jié)裝置,如:時間控制,顯示面板,操作面板,空氣調(diào)節(jié)器,排料調(diào)節(jié)器等。
跳汰機控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復雜、功能簡單、操作煩瑣,處理故障時間長,且排料閘板反應遲鈍,矸石帶煤嚴重,精煤灰分波動幅度大,已成為建設優(yōu)質(zhì)、高效選煤廠的瓶頸。急需在不改變跳汰機機體的機械結(jié)構(gòu)基礎上,對其控制系統(tǒng)進行改造。
1.2 原生產(chǎn)集控系統(tǒng)及設備自動化存在問題
生產(chǎn)集控系統(tǒng)主要存在以下問題:參與集控的設備較少;配電系統(tǒng)設計簡單、落后;集控系統(tǒng)的設備狀態(tài)監(jiān)測及保護缺失;工藝參數(shù)和工藝環(huán)節(jié)不能實現(xiàn)在線監(jiān)測和自動控制;集控系統(tǒng)集中擺放的布局方式導致信號電纜線路長,布設混亂,不方便檢查和更換;部分早期電纜老化嚴重,但仍在使用,存在一定安全隱患;集控系統(tǒng)的主站及遠程分站的部分設備、配件已經(jīng)停產(chǎn),甚至淘汰,維護、更新困難。設備與工藝環(huán)節(jié)及網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的不合理,自動化系統(tǒng)的可靠性不高,成為制約撤銷崗位工的瓶頸。
2 技術(shù)改造方案
2.1 跳汰機控制系統(tǒng)升級
改造后,跳汰機控制系統(tǒng)用的是專門為X系列篩下空氣室跳汰機研發(fā)、設計的TI-DK10系列跳汰機控制系統(tǒng)[2]。
2.1.1 系統(tǒng)硬件構(gòu)成
由以Modicon PLC做為控制系統(tǒng)核心的控制單元,選用CP觸摸式彩色顯示控制屏做為人機界面,電源單元,其他電器元件及柜體等組成的硬件設備。
2.1.2 系統(tǒng)軟件構(gòu)成
控制程序分別用以控制風閥系統(tǒng)、排料系統(tǒng)、穩(wěn)風系統(tǒng)、周邊設備及故障報警的控制。風閥的控制包含6個空氣室,每個空氣室含2只電磁閥,根據(jù)更加合理的跳汰參數(shù),以不同的跳汰分配動作。排料系統(tǒng)的控制根據(jù)收集的數(shù)據(jù)通過液壓站調(diào)節(jié)矸石段和中煤段的閘板開度,從而控制排料量。穩(wěn)風系統(tǒng)的控制是系統(tǒng)接受信號及參數(shù),經(jīng)處理器運算后自動調(diào)節(jié)電磁閥以控制放風量,從而達到穩(wěn)定風壓的目的??刂蒲b置通過接收集控室控制程序的指令,實現(xiàn)設備的自動啟車、停車及故障停車,并與相關(guān)設備進行閉鎖。當閉鎖設備出現(xiàn)故障停車時,跳汰機風閥系統(tǒng)自動放風,并能觸發(fā)系統(tǒng)報警。
監(jiān)視:用編程軟件來對觸摸屏進行布置并編制可操作、監(jiān)視跳汰機運行狀態(tài)的人機互動界面程序。具有監(jiān)視和控制作用。以動畫形式表現(xiàn)控制過程,離散點以ON/OFF標示,設置各種參數(shù)及數(shù)據(jù)顯示,顯示棒圖、容器圖、趨勢圖及各種儀表狀態(tài)。顯示各種報警動作并可以進行報表、報警信息打印。
控制:通過觸摸屏調(diào)節(jié)人機互動界面中設備的參數(shù)來改變PLC內(nèi)部的狀態(tài)及存儲器中的數(shù)值,從而實現(xiàn)跳汰機的過程控制。主界面如圖1所示。
人機界面的其它操作畫面還有:風閥控制系統(tǒng),矸石段排料操作系統(tǒng),中煤段排料操作系統(tǒng),液壓站系統(tǒng)控制畫面等。
2.2 安全生產(chǎn)自動化改造
安全生產(chǎn)自動化改造包括設備控制改造、設備狀態(tài)檢測、報警與保護改造;工藝參數(shù)檢測與自動控制等方面[3]。
2.2.1 設備控制改造
(1)保留崗位工的工作崗位所涉及的生產(chǎn)設備,其余未控設備皆進行集控改造。
(2)設備的基本集控點位為帶電、集中/就地、返回和開??刂啤?/p>
(3)將閘板、閥門、翻板、卸煤器等設備改為電動機械操作后實施集控,并配置相應的位置和限位開關(guān)。
(4)對風、水、煤泥等管道閥門配置閥位測量反饋和開度調(diào)節(jié)裝置。
2.2.2 設備狀態(tài)監(jiān)測、報警與保護
(1)對22kW以上的電機,大功率破碎機,重要的循環(huán)水泵等設備,監(jiān)測運動狀態(tài),并增加監(jiān)測、報警、保護及記錄。
(2)對所有斗式提升機、膠帶輸送機、刮板輸送機實施打滑、跑偏、堆煤、急停等保護,并根據(jù)電流變化對設備進行監(jiān)測、判斷和保護。
(3)在所有供配電室、主電纜線路等處設置煙霧測量裝置,提供自動報警和保護。
2.2.3 工藝參數(shù)監(jiān)測與自動控制
(1)對配電室的供電參數(shù)進行監(jiān)測、記錄與報警。
(2)增加倉位監(jiān)測儀表,實現(xiàn)各煤倉倉位的連續(xù)或高位監(jiān)測和報警。
(3)對集中水池、循環(huán)水池、清水池等進行液位連續(xù)或高低位監(jiān)測和報警。
3 效果評價
如圖2所示,為進行改造效果驗證,在入洗原煤質(zhì)量相對穩(wěn)定的情況下,將跳汰機控制系統(tǒng)升級前后的精煤灰分進行對比可以看出,跳汰機控制系統(tǒng)改造后,精煤灰分穩(wěn)定在7.5-8.5之間,矸石帶煤也維持在4 %以下,滿足了用戶要求,也給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟效益,降低了洗煤成本。
通過提高安全生產(chǎn)自動化水平,減少現(xiàn)場的安全隱患,提高了工作人員的工作效率,降低了企業(yè)的運營成本,也為企業(yè)進一步減員提效奠定了堅實的基礎。
4 結(jié)語
選煤廠工藝系統(tǒng)的合理與否,直接影響選煤廠的產(chǎn)品質(zhì)量和整個系統(tǒng)的平衡,尤其是跳汰機控制系統(tǒng)的的可靠度,是保證產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。同時通過提高安全生產(chǎn)自動化水平,使得選煤廠在安全生產(chǎn)、工藝與質(zhì)量控制、設備運行、自動化技術(shù)裝備和人員合理配備等方面有顯著提升,不僅提高了經(jīng)濟效益和市場競爭力,而且具有重大的現(xiàn)實意義。
參考文獻:
[1]王正剛.跳汰機控制系統(tǒng)的升級改造[J]. 煤質(zhì)技術(shù),2008(11):64-65.
[2]屈浩.TI-DK10系列跳汰機控制系統(tǒng)的開發(fā)與應用[J].煤炭工程,2001(08):14-17.
[3]楊正軻,王東才,趙瑞飛,于立軍.南屯煤礦選煤廠安全生產(chǎn)自動化技術(shù)改造[G].2011年“天山重工杯”全國機電企業(yè)工藝年會暨第五屆機械工業(yè)節(jié)能減排工藝技術(shù)研討會論文集,2011:354-361.