吳明偉,黃書芳
(黔東電廠,貴州 鎮(zhèn)遠(yuǎn) 557702)
黔東電廠原煤斗改造效果分析
吳明偉,黃書芳
(黔東電廠,貴州 鎮(zhèn)遠(yuǎn) 557702)
黔東電廠2B、2C、2D磨煤機(jī)原煤倉改造前堵煤和斷煤非常嚴(yán)重,直接影響機(jī)組安全運(yùn)行。本文分析了影響堵煤的幾個主要因素,通過對原煤斗襯板、出口落煤管等部位的改造,圓滿地解決了以往的堵煤和斷煤問題。
原煤斗改造;堵煤;節(jié)能
黔東電廠#1、#2 鍋爐為 600MW 亞臨界中間再熱自然循環(huán) 汽包鍋爐,鍋爐為單汽包、單爐膛、平衡通風(fēng)、中間一次再熱、固態(tài) 排渣、W燒方式。#1爐1C、1D磨煤機(jī)和#2爐2B、2C、2D因原煤斗未加裝破拱機(jī),對于水分大、粘度高、粒度較細(xì)的劣質(zhì)煤,堵煤、棚煤成了較為普遍的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響鍋爐的正常運(yùn)行,經(jīng)常發(fā)生影響機(jī)組出力現(xiàn)象。
由于近幾年煤炭市場放開,市場煤價高,燃煤摻假嚴(yán)重,煤質(zhì)太差。原設(shè)計(jì)煤種低位發(fā)熱量30593Kj/kg,而實(shí)際上只有20000Kj/kg,灰份原設(shè)計(jì)為30.86%,實(shí)際上達(dá)到45%以上。為控制發(fā)電成本,經(jīng)技術(shù)改造后,鍋爐由原來的溫風(fēng)送粉改為熱風(fēng)送粉,這樣可以摻燒部分泥煤,含水分達(dá)到10%以上,粘度大,造成原煤斗堵煤頻繁。堵煤后主要靠大量的人力,同時捅煤的時間較長,使設(shè)備的可用率大大降低,制粉系統(tǒng)耗電率高,鋼球磨煤機(jī)損耗大。
(1)黔東電廠原煤斗的襯板采用的是不銹鋼襯板,這種襯板有一個最致命的弱點(diǎn)就是容易脫落,脫落下來部分很容易堵住煤倉,特別是襯板容易變形和磨毛,使表面摩擦系數(shù)增大,襯板焊縫部磨損后,原煤斗與襯板之間由于緊力減少甚至消失而產(chǎn)生較大間隙,該處襯板與周圍其他襯板高度不一,該處流通截面發(fā)生改變,原煤流經(jīng)此處容易停滯,直到結(jié)垢,又加上煤的粘度大,增大了堵煤的可能性。并且運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)堵煤后,經(jīng)常用大錘敲打,用長釬捅,人工敲擊煤斗致使煤斗變形,更易造成堵煤。對水分大、粘度高、粒度較細(xì)的劣質(zhì)煤,堵煤、斷煤成為普遍的現(xiàn)象。
(2)煤斗設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不合理。原有煤斗為雙曲線煤倉,安裝有單向電動截門,最后縮口進(jìn)給煤機(jī),中間過渡環(huán)節(jié)太多,造成落煤不順暢,這種過渡環(huán)節(jié)越靠近給煤機(jī)、出口越小堵煤的幾率就越大。
(3)給煤機(jī)落煤管結(jié)構(gòu)不合理。黔東電廠使用的耐壓式稱重給煤機(jī),這種給煤機(jī)的入口大都是采用直徑為630mm 細(xì)長煤倉;當(dāng)落煤管越長、口徑越小時,越容易堵煤。(德國標(biāo)準(zhǔn)要求下煤口寬度在燃用煙煤時大于等于1000mm,燃用褐煤時大于等于1200mm,落煤管長度則小于1200mm。)。
2.1 煤倉長圓形出口落煤管
從煤倉出口直徑大約1000mm 位置以下開始改造,改造部分為長圓錐形出口結(jié)構(gòu)煤斗,但其出口截面尺寸加大(1000×600);這樣使得煤倉的出口截面積增了70%,并且過渡更順滑,這樣改造就使煤倉出口的原煤摩擦阻力大大減小,從而減少堵煤幾率;
2.2 襯板
煤斗襯板改用耐磨、耐蝕不銹鋼板,不銹鋼襯板與煤斗采用塞焊,形成整體結(jié)構(gòu),徹底解決了因襯板脫落而形成的堵煤問題;耐磨、耐蝕提高了落煤管的使用壽命;不銹鋼襯板成型工藝優(yōu)于高分子材料,也不會因長期使用使襯板變形、表面磨毛。
2.3 其他
給煤機(jī)入口短節(jié)拆除,改用和截門出口尺寸一樣的長圓形入口短節(jié),上部與截門法蘭連接,下部垂直貫通插到給煤機(jī)內(nèi),其短節(jié)長度500~600mm,露出給煤機(jī)150~200mm即可;另外短節(jié)內(nèi)也襯耐磨、耐蝕不銹鋼襯板;
(1)未進(jìn)行改造前磨煤機(jī)斷煤較頻繁,嚴(yán)重時每天斷煤次數(shù)達(dá)80多次/臺次。從斷煤次數(shù)統(tǒng)計(jì),改造后的原煤倉幾乎不斷煤,一個月中偶爾有一兩次斷煤。
(2)未改造之前,因斷煤月耗油最高的達(dá)38.5t/臺爐,改造后月耗油最低降至1.4t。
(3)未進(jìn)行改造之前,因斷煤1個月?lián)p失電量達(dá)3600萬kwh/臺爐,改造后電量上升:與未改造前每個月同比增加了0.36億kwh。
(4)改造前,因給煤機(jī)頻繁斷煤,容量風(fēng)自動基本不能投入,改造以后,運(yùn)行中容量風(fēng)自動正常投入,大大減小了運(yùn)行人員的操作量,各參數(shù)穩(wěn)定。
(5)在未進(jìn)行改造前,由于斷煤頻繁,給煤機(jī)出口閘板門、清掃鏈機(jī)、混料箱處缺陷頻次高,改造后,因斷煤情況大大緩解,設(shè)備可靠性大大提高。
(6)改造前,由于給煤機(jī)斷煤頻繁存在爐側(cè)文明衛(wèi)生較差的情況,改造后文明衛(wèi)生大大改善。
(1)原煤斗改造后,有利于鍋爐燃燒的穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)。
(2)油耗降低、電量上升、設(shè)備可靠性大大提高、工作文明衛(wèi)生大大改善。
(3)鍋爐燃燒穩(wěn)定,很好地滿足了機(jī)組AGC運(yùn)行要求。
(4)磨煤機(jī)的球耗明顯降低。
參考資料:
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[3]姜寶雙、順義龍,HG-410/100-6型煙煤鍋爐摻合褐煤的試驗(yàn)研究[J].黑龍江電力,2006(05).
吳明偉(1972—),男,四川三臺人,本科,助理工程師,研究方向:鍋爐專業(yè)。