劉斌
摘要: 為減少故障和檢修時(shí)間,延長(zhǎng)鍋爐引風(fēng)機(jī)電機(jī)使用壽命,河北靈達(dá)環(huán)保電廠對(duì)鍋爐引風(fēng)機(jī)高壓變頻進(jìn)行改造。介紹了高壓變頻改造的必要性和實(shí)施方案,闡述了高壓變頻改造后的效果,對(duì)類似情況下的高壓變頻器具有指導(dǎo)意義。
Abstract: In order to reduce malfunctions and maintenance time and prolong the service life of boiler induced draft fan motor, Hebei Lingda Environment-friendly Power Plant reforms the high-voltage frequency converter of boiler induced draft fan. This paper introduces the necessity and implementation programmes of high-voltage frequency conversion, and describes the effect of high-voltage frequency conversion reform, which is of guiding significance for high-voltage frequency converters in similar situations.
關(guān)鍵詞: 高壓變頻器;引風(fēng)機(jī);改造方案
Key words: high-voltage frequency converter;induced draft fan;improvement plan
中圖分類號(hào):TN77 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-4311(2014)29-0053-02
1 設(shè)備概況
目前我公司引風(fēng)機(jī)電機(jī)規(guī)格為250KW 10000V YKK-450-2型.變頻器采用DFCVERT-MV高壓大功率變頻器,自投運(yùn)以來(lái)出現(xiàn)運(yùn)行不穩(wěn)定,故障率較高的狀況,故障類型主要分為控制系統(tǒng)故障和硬件系統(tǒng)故障兩類,控制系統(tǒng)方面主要有“單元系統(tǒng)通訊故障”,硬件方面主要有“單元缺相故障,旁通運(yùn)行”、“單元直流過(guò)壓”、“單元直流欠壓”“單元系統(tǒng)通訊故障”由于是單機(jī)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)比較大,因此對(duì)變頻器運(yùn)行的可靠性要求非常高,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。
2 主控系統(tǒng)改造
2.1 改造目的
現(xiàn)有功率單元控制板故障率較高,經(jīng)常出現(xiàn)單元直流過(guò)壓?jiǎn)栴}就是控制板設(shè)置的保護(hù)定值漂移所致,究其原因是因?yàn)榘寮O(shè)置的電位器工作不穩(wěn)定,且沒(méi)有功率單元測(cè)溫功能,當(dāng)冷卻風(fēng)扇停運(yùn)后跳高壓開關(guān),穩(wěn)定性較差。
2.2 改造方案
2.2.1 更換硬件:主控板、光纖。
2.2.2 升級(jí)軟件:PLC軟件、觸摸屏、功率單元控制程序、296升級(jí)到7058配套軟件,功率單元控制板和觸摸屏修改軟件程序。
2.2.3 實(shí)施方案
①現(xiàn)有主控系統(tǒng)設(shè)備,包括主板及端子板、光通子板及母板、光纖拆除。
②升級(jí)現(xiàn)有功率單元控制板程序?yàn)?22控制板。
③將原連接功率單元和光通子板的光纖,由一對(duì)一改接同級(jí)三單元串聯(lián)后連接主控板方式。
④根據(jù)硬件的變更,連接相應(yīng)的二次連接線。
⑤對(duì)PLC軟件、觸摸屏、功率單元控制程序進(jìn)行升級(jí),并將主板程序由296升級(jí)到7058配套軟件。
2.3 改造前后效果對(duì)比
2.3.1 技術(shù)參數(shù)對(duì)比,如表1。
2.3.2 邏輯功能對(duì)比,如表2。
3 瞬時(shí)停電再啟動(dòng)改造
3.1 改造目的
瞬停功能是指在主電源發(fā)生短時(shí)失電后,變頻器能夠不停機(jī),當(dāng)電源恢復(fù)時(shí)重新投入工作的功能,瞬停功能能夠滿足系統(tǒng)3~10秒的失電。
3.2 改造方案
①增加硬件:輸出PT、輸入變壓器、瞬停板、PLC擴(kuò)展模塊;
②更新軟件:瞬停板配套軟件;
③實(shí)施方案:
1)當(dāng)系統(tǒng)主電源消失后,瞬停檢測(cè)板通過(guò)輸入PT在10ms內(nèi)檢測(cè)到高壓失電,使變頻器進(jìn)入瞬停狀態(tài)。2)當(dāng)系統(tǒng)主電源重新來(lái)到時(shí),瞬停板檢測(cè)到高壓信號(hào)后,使主控進(jìn)入來(lái)電狀態(tài),主控開始通過(guò)瞬停板檢測(cè)電機(jī)殘壓信號(hào),并用適當(dāng)?shù)碾妷汉皖l率重新帶動(dòng)電機(jī)恢復(fù)到停電之前的狀態(tài)。3)系統(tǒng)示意圖:
3.3 改造前后效果對(duì)比
先前由于系統(tǒng)故障或廠用電系統(tǒng)方式切換時(shí)間超過(guò)100ms時(shí),高壓變頻器跳高壓開關(guān),引起鍋爐MFT停爐。改造后,可以實(shí)現(xiàn)高壓斷電不超過(guò)10s的情況下,高壓變頻器持續(xù)工作,自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)電壓和頻率衰減情況,瞬停板檢測(cè)電機(jī)殘壓信號(hào),并用適當(dāng)?shù)碾妷汉皖l率重新帶動(dòng)電機(jī)恢復(fù)到停電之前的狀態(tài)。
4 軟充電、低壓調(diào)試改造
4.1 改造目的
軟充電技術(shù)是將原有的功率單元高壓分布充電改為集中低壓充電,大大改善高壓上電過(guò)程中對(duì)功率單元內(nèi)部元器件的沖擊,降低了功率單元的故障率。
并可以實(shí)現(xiàn)低壓調(diào)試:在變頻器故障切至工頻工況下,可以將變頻器切至低壓調(diào)試模式,對(duì)變頻器進(jìn)行故障處理,并上電進(jìn)行調(diào)試,確定故障排除后,再將電機(jī)切至變頻運(yùn)行,大大降低了故障處理時(shí)間。
4.2 改造方案
①增加硬件:兩組充電電阻(1歐、10歐各一組)、一個(gè)開關(guān)、兩個(gè)接觸器、配套電纜;
②實(shí)施方案:將所增加的硬件統(tǒng)一安裝在柜頂,改造示意圖如圖2。
4.3 改造前后效果對(duì)比
現(xiàn)有變頻器主電源上電是直接加在移相變壓器和變頻器功率單元上的,對(duì)功率單元內(nèi)部整流元件、IGBT和逆變?cè)泻艽蟮臎_擊,導(dǎo)致降低元器件的使用壽命,增大故障率。改造后采用軟充電方式,可大大減緩對(duì)單元內(nèi)部各元件的沖擊,提高各元件的使用壽命和降低故障率。
低壓調(diào)試模式一改原來(lái)變頻器需要停運(yùn)后才能故障檢測(cè)的模式,在變頻工頻運(yùn)行狀態(tài)下,采用軟充電電壓對(duì)變頻器模擬上電,對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查并通電試驗(yàn),提高設(shè)備的故障檢測(cè)效率。
5 工變自動(dòng)切換改造
5.1 改造目的
工變切換是指在變頻器發(fā)生故障后,自動(dòng)切換到工頻運(yùn)行,在變頻器具備運(yùn)行條件后,自動(dòng)從工頻切換為變頻的功能,可以大大減少故障切換時(shí)間。
5.2 改造方案
①增加硬件:兩個(gè)旁通柜(內(nèi)部配置:一臺(tái)高壓真空斷路器、兩臺(tái)高壓接觸器、一臺(tái)過(guò)電壓吸收器、PT、配套電纜)。
②實(shí)施方案:變切工:正常運(yùn)行時(shí),QF1和KM1合,QF2斷開,當(dāng)出現(xiàn)重故障或者人工給切換指令時(shí),變頻器斷開QF1和KM1,經(jīng)過(guò)電機(jī)去磁時(shí)間后合上QF2,電機(jī)進(jìn)入工頻運(yùn)行狀態(tài)。工切變:人工給出切換指令,變頻器先合上QF1,變頻器進(jìn)入預(yù)充電狀態(tài),變頻器就緒以后自動(dòng)運(yùn)行并斷開QF2,當(dāng)確認(rèn)QF2斷開后合KM1,變頻器檢測(cè)電機(jī)的狀態(tài),并以檢測(cè)到的轉(zhuǎn)速開始將電機(jī)帶回50Hz。改造后的系統(tǒng)圖如圖3。
不必停機(jī)檢修,從而滿足重要過(guò)程控制場(chǎng)合的實(shí)際需求。
6 結(jié)束語(yǔ)
經(jīng)過(guò)變頻改造以后,節(jié)能效果非常明顯,而且啟動(dòng)頻率低,轉(zhuǎn)速低,電流小且平穩(wěn)。實(shí)現(xiàn)了軟啟動(dòng),避免了以前用工頻啟動(dòng)時(shí)的大電流大轉(zhuǎn)矩對(duì)電機(jī)、電纜、開關(guān)及機(jī)械設(shè)備的沖擊。不僅延長(zhǎng)了電機(jī)等設(shè)備的壽命,也減輕了軸承的磨損,提高了安全供電的可靠性。
參考文獻(xiàn):
[1]劉志強(qiáng),劉春曉,劉世雄.高壓變頻器在電廠鍋爐風(fēng)機(jī)上的應(yīng)用[J].神華科技,2010(03).
[2]陳建行,劉茂山.高壓變頻器在壽光金太陽(yáng)熱電廠輔機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用[J].變頻器世界,2010(12).
[3]唐立滇.高壓變頻器在火力發(fā)電廠300MW機(jī)組引風(fēng)機(jī)上的應(yīng)用[J].變頻器世界,2008(05).
[4]張彥利,房國(guó)強(qiáng).中電壓大功率變頻器在火電廠的節(jié)能應(yīng)用[J].電力電子,2003(01).
[5]李呈斌,欒鳳傳.高壓大功率變頻器在火力發(fā)電廠的應(yīng)用[J].電工技術(shù),2007(11).endprint
摘要: 為減少故障和檢修時(shí)間,延長(zhǎng)鍋爐引風(fēng)機(jī)電機(jī)使用壽命,河北靈達(dá)環(huán)保電廠對(duì)鍋爐引風(fēng)機(jī)高壓變頻進(jìn)行改造。介紹了高壓變頻改造的必要性和實(shí)施方案,闡述了高壓變頻改造后的效果,對(duì)類似情況下的高壓變頻器具有指導(dǎo)意義。
Abstract: In order to reduce malfunctions and maintenance time and prolong the service life of boiler induced draft fan motor, Hebei Lingda Environment-friendly Power Plant reforms the high-voltage frequency converter of boiler induced draft fan. This paper introduces the necessity and implementation programmes of high-voltage frequency conversion, and describes the effect of high-voltage frequency conversion reform, which is of guiding significance for high-voltage frequency converters in similar situations.
關(guān)鍵詞: 高壓變頻器;引風(fēng)機(jī);改造方案
Key words: high-voltage frequency converter;induced draft fan;improvement plan
中圖分類號(hào):TN77 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-4311(2014)29-0053-02
1 設(shè)備概況
目前我公司引風(fēng)機(jī)電機(jī)規(guī)格為250KW 10000V YKK-450-2型.變頻器采用DFCVERT-MV高壓大功率變頻器,自投運(yùn)以來(lái)出現(xiàn)運(yùn)行不穩(wěn)定,故障率較高的狀況,故障類型主要分為控制系統(tǒng)故障和硬件系統(tǒng)故障兩類,控制系統(tǒng)方面主要有“單元系統(tǒng)通訊故障”,硬件方面主要有“單元缺相故障,旁通運(yùn)行”、“單元直流過(guò)壓”、“單元直流欠壓”“單元系統(tǒng)通訊故障”由于是單機(jī)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)比較大,因此對(duì)變頻器運(yùn)行的可靠性要求非常高,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。
2 主控系統(tǒng)改造
2.1 改造目的
現(xiàn)有功率單元控制板故障率較高,經(jīng)常出現(xiàn)單元直流過(guò)壓?jiǎn)栴}就是控制板設(shè)置的保護(hù)定值漂移所致,究其原因是因?yàn)榘寮O(shè)置的電位器工作不穩(wěn)定,且沒(méi)有功率單元測(cè)溫功能,當(dāng)冷卻風(fēng)扇停運(yùn)后跳高壓開關(guān),穩(wěn)定性較差。
2.2 改造方案
2.2.1 更換硬件:主控板、光纖。
2.2.2 升級(jí)軟件:PLC軟件、觸摸屏、功率單元控制程序、296升級(jí)到7058配套軟件,功率單元控制板和觸摸屏修改軟件程序。
2.2.3 實(shí)施方案
①現(xiàn)有主控系統(tǒng)設(shè)備,包括主板及端子板、光通子板及母板、光纖拆除。
②升級(jí)現(xiàn)有功率單元控制板程序?yàn)?22控制板。
③將原連接功率單元和光通子板的光纖,由一對(duì)一改接同級(jí)三單元串聯(lián)后連接主控板方式。
④根據(jù)硬件的變更,連接相應(yīng)的二次連接線。
⑤對(duì)PLC軟件、觸摸屏、功率單元控制程序進(jìn)行升級(jí),并將主板程序由296升級(jí)到7058配套軟件。
2.3 改造前后效果對(duì)比
2.3.1 技術(shù)參數(shù)對(duì)比,如表1。
2.3.2 邏輯功能對(duì)比,如表2。
3 瞬時(shí)停電再啟動(dòng)改造
3.1 改造目的
瞬停功能是指在主電源發(fā)生短時(shí)失電后,變頻器能夠不停機(jī),當(dāng)電源恢復(fù)時(shí)重新投入工作的功能,瞬停功能能夠滿足系統(tǒng)3~10秒的失電。
3.2 改造方案
①增加硬件:輸出PT、輸入變壓器、瞬停板、PLC擴(kuò)展模塊;
②更新軟件:瞬停板配套軟件;
③實(shí)施方案:
1)當(dāng)系統(tǒng)主電源消失后,瞬停檢測(cè)板通過(guò)輸入PT在10ms內(nèi)檢測(cè)到高壓失電,使變頻器進(jìn)入瞬停狀態(tài)。2)當(dāng)系統(tǒng)主電源重新來(lái)到時(shí),瞬停板檢測(cè)到高壓信號(hào)后,使主控進(jìn)入來(lái)電狀態(tài),主控開始通過(guò)瞬停板檢測(cè)電機(jī)殘壓信號(hào),并用適當(dāng)?shù)碾妷汉皖l率重新帶動(dòng)電機(jī)恢復(fù)到停電之前的狀態(tài)。3)系統(tǒng)示意圖:
3.3 改造前后效果對(duì)比
先前由于系統(tǒng)故障或廠用電系統(tǒng)方式切換時(shí)間超過(guò)100ms時(shí),高壓變頻器跳高壓開關(guān),引起鍋爐MFT停爐。改造后,可以實(shí)現(xiàn)高壓斷電不超過(guò)10s的情況下,高壓變頻器持續(xù)工作,自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)電壓和頻率衰減情況,瞬停板檢測(cè)電機(jī)殘壓信號(hào),并用適當(dāng)?shù)碾妷汉皖l率重新帶動(dòng)電機(jī)恢復(fù)到停電之前的狀態(tài)。
4 軟充電、低壓調(diào)試改造
4.1 改造目的
軟充電技術(shù)是將原有的功率單元高壓分布充電改為集中低壓充電,大大改善高壓上電過(guò)程中對(duì)功率單元內(nèi)部元器件的沖擊,降低了功率單元的故障率。
并可以實(shí)現(xiàn)低壓調(diào)試:在變頻器故障切至工頻工況下,可以將變頻器切至低壓調(diào)試模式,對(duì)變頻器進(jìn)行故障處理,并上電進(jìn)行調(diào)試,確定故障排除后,再將電機(jī)切至變頻運(yùn)行,大大降低了故障處理時(shí)間。
4.2 改造方案
①增加硬件:兩組充電電阻(1歐、10歐各一組)、一個(gè)開關(guān)、兩個(gè)接觸器、配套電纜;
②實(shí)施方案:將所增加的硬件統(tǒng)一安裝在柜頂,改造示意圖如圖2。
4.3 改造前后效果對(duì)比
現(xiàn)有變頻器主電源上電是直接加在移相變壓器和變頻器功率單元上的,對(duì)功率單元內(nèi)部整流元件、IGBT和逆變?cè)泻艽蟮臎_擊,導(dǎo)致降低元器件的使用壽命,增大故障率。改造后采用軟充電方式,可大大減緩對(duì)單元內(nèi)部各元件的沖擊,提高各元件的使用壽命和降低故障率。
低壓調(diào)試模式一改原來(lái)變頻器需要停運(yùn)后才能故障檢測(cè)的模式,在變頻工頻運(yùn)行狀態(tài)下,采用軟充電電壓對(duì)變頻器模擬上電,對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查并通電試驗(yàn),提高設(shè)備的故障檢測(cè)效率。
5 工變自動(dòng)切換改造
5.1 改造目的
工變切換是指在變頻器發(fā)生故障后,自動(dòng)切換到工頻運(yùn)行,在變頻器具備運(yùn)行條件后,自動(dòng)從工頻切換為變頻的功能,可以大大減少故障切換時(shí)間。
5.2 改造方案
①增加硬件:兩個(gè)旁通柜(內(nèi)部配置:一臺(tái)高壓真空斷路器、兩臺(tái)高壓接觸器、一臺(tái)過(guò)電壓吸收器、PT、配套電纜)。
②實(shí)施方案:變切工:正常運(yùn)行時(shí),QF1和KM1合,QF2斷開,當(dāng)出現(xiàn)重故障或者人工給切換指令時(shí),變頻器斷開QF1和KM1,經(jīng)過(guò)電機(jī)去磁時(shí)間后合上QF2,電機(jī)進(jìn)入工頻運(yùn)行狀態(tài)。工切變:人工給出切換指令,變頻器先合上QF1,變頻器進(jìn)入預(yù)充電狀態(tài),變頻器就緒以后自動(dòng)運(yùn)行并斷開QF2,當(dāng)確認(rèn)QF2斷開后合KM1,變頻器檢測(cè)電機(jī)的狀態(tài),并以檢測(cè)到的轉(zhuǎn)速開始將電機(jī)帶回50Hz。改造后的系統(tǒng)圖如圖3。
不必停機(jī)檢修,從而滿足重要過(guò)程控制場(chǎng)合的實(shí)際需求。
6 結(jié)束語(yǔ)
經(jīng)過(guò)變頻改造以后,節(jié)能效果非常明顯,而且啟動(dòng)頻率低,轉(zhuǎn)速低,電流小且平穩(wěn)。實(shí)現(xiàn)了軟啟動(dòng),避免了以前用工頻啟動(dòng)時(shí)的大電流大轉(zhuǎn)矩對(duì)電機(jī)、電纜、開關(guān)及機(jī)械設(shè)備的沖擊。不僅延長(zhǎng)了電機(jī)等設(shè)備的壽命,也減輕了軸承的磨損,提高了安全供電的可靠性。
參考文獻(xiàn):
[1]劉志強(qiáng),劉春曉,劉世雄.高壓變頻器在電廠鍋爐風(fēng)機(jī)上的應(yīng)用[J].神華科技,2010(03).
[2]陳建行,劉茂山.高壓變頻器在壽光金太陽(yáng)熱電廠輔機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用[J].變頻器世界,2010(12).
[3]唐立滇.高壓變頻器在火力發(fā)電廠300MW機(jī)組引風(fēng)機(jī)上的應(yīng)用[J].變頻器世界,2008(05).
[4]張彥利,房國(guó)強(qiáng).中電壓大功率變頻器在火電廠的節(jié)能應(yīng)用[J].電力電子,2003(01).
[5]李呈斌,欒鳳傳.高壓大功率變頻器在火力發(fā)電廠的應(yīng)用[J].電工技術(shù),2007(11).endprint
摘要: 為減少故障和檢修時(shí)間,延長(zhǎng)鍋爐引風(fēng)機(jī)電機(jī)使用壽命,河北靈達(dá)環(huán)保電廠對(duì)鍋爐引風(fēng)機(jī)高壓變頻進(jìn)行改造。介紹了高壓變頻改造的必要性和實(shí)施方案,闡述了高壓變頻改造后的效果,對(duì)類似情況下的高壓變頻器具有指導(dǎo)意義。
Abstract: In order to reduce malfunctions and maintenance time and prolong the service life of boiler induced draft fan motor, Hebei Lingda Environment-friendly Power Plant reforms the high-voltage frequency converter of boiler induced draft fan. This paper introduces the necessity and implementation programmes of high-voltage frequency conversion, and describes the effect of high-voltage frequency conversion reform, which is of guiding significance for high-voltage frequency converters in similar situations.
關(guān)鍵詞: 高壓變頻器;引風(fēng)機(jī);改造方案
Key words: high-voltage frequency converter;induced draft fan;improvement plan
中圖分類號(hào):TN77 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-4311(2014)29-0053-02
1 設(shè)備概況
目前我公司引風(fēng)機(jī)電機(jī)規(guī)格為250KW 10000V YKK-450-2型.變頻器采用DFCVERT-MV高壓大功率變頻器,自投運(yùn)以來(lái)出現(xiàn)運(yùn)行不穩(wěn)定,故障率較高的狀況,故障類型主要分為控制系統(tǒng)故障和硬件系統(tǒng)故障兩類,控制系統(tǒng)方面主要有“單元系統(tǒng)通訊故障”,硬件方面主要有“單元缺相故障,旁通運(yùn)行”、“單元直流過(guò)壓”、“單元直流欠壓”“單元系統(tǒng)通訊故障”由于是單機(jī)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)比較大,因此對(duì)變頻器運(yùn)行的可靠性要求非常高,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。
2 主控系統(tǒng)改造
2.1 改造目的
現(xiàn)有功率單元控制板故障率較高,經(jīng)常出現(xiàn)單元直流過(guò)壓?jiǎn)栴}就是控制板設(shè)置的保護(hù)定值漂移所致,究其原因是因?yàn)榘寮O(shè)置的電位器工作不穩(wěn)定,且沒(méi)有功率單元測(cè)溫功能,當(dāng)冷卻風(fēng)扇停運(yùn)后跳高壓開關(guān),穩(wěn)定性較差。
2.2 改造方案
2.2.1 更換硬件:主控板、光纖。
2.2.2 升級(jí)軟件:PLC軟件、觸摸屏、功率單元控制程序、296升級(jí)到7058配套軟件,功率單元控制板和觸摸屏修改軟件程序。
2.2.3 實(shí)施方案
①現(xiàn)有主控系統(tǒng)設(shè)備,包括主板及端子板、光通子板及母板、光纖拆除。
②升級(jí)現(xiàn)有功率單元控制板程序?yàn)?22控制板。
③將原連接功率單元和光通子板的光纖,由一對(duì)一改接同級(jí)三單元串聯(lián)后連接主控板方式。
④根據(jù)硬件的變更,連接相應(yīng)的二次連接線。
⑤對(duì)PLC軟件、觸摸屏、功率單元控制程序進(jìn)行升級(jí),并將主板程序由296升級(jí)到7058配套軟件。
2.3 改造前后效果對(duì)比
2.3.1 技術(shù)參數(shù)對(duì)比,如表1。
2.3.2 邏輯功能對(duì)比,如表2。
3 瞬時(shí)停電再啟動(dòng)改造
3.1 改造目的
瞬停功能是指在主電源發(fā)生短時(shí)失電后,變頻器能夠不停機(jī),當(dāng)電源恢復(fù)時(shí)重新投入工作的功能,瞬停功能能夠滿足系統(tǒng)3~10秒的失電。
3.2 改造方案
①增加硬件:輸出PT、輸入變壓器、瞬停板、PLC擴(kuò)展模塊;
②更新軟件:瞬停板配套軟件;
③實(shí)施方案:
1)當(dāng)系統(tǒng)主電源消失后,瞬停檢測(cè)板通過(guò)輸入PT在10ms內(nèi)檢測(cè)到高壓失電,使變頻器進(jìn)入瞬停狀態(tài)。2)當(dāng)系統(tǒng)主電源重新來(lái)到時(shí),瞬停板檢測(cè)到高壓信號(hào)后,使主控進(jìn)入來(lái)電狀態(tài),主控開始通過(guò)瞬停板檢測(cè)電機(jī)殘壓信號(hào),并用適當(dāng)?shù)碾妷汉皖l率重新帶動(dòng)電機(jī)恢復(fù)到停電之前的狀態(tài)。3)系統(tǒng)示意圖:
3.3 改造前后效果對(duì)比
先前由于系統(tǒng)故障或廠用電系統(tǒng)方式切換時(shí)間超過(guò)100ms時(shí),高壓變頻器跳高壓開關(guān),引起鍋爐MFT停爐。改造后,可以實(shí)現(xiàn)高壓斷電不超過(guò)10s的情況下,高壓變頻器持續(xù)工作,自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)電壓和頻率衰減情況,瞬停板檢測(cè)電機(jī)殘壓信號(hào),并用適當(dāng)?shù)碾妷汉皖l率重新帶動(dòng)電機(jī)恢復(fù)到停電之前的狀態(tài)。
4 軟充電、低壓調(diào)試改造
4.1 改造目的
軟充電技術(shù)是將原有的功率單元高壓分布充電改為集中低壓充電,大大改善高壓上電過(guò)程中對(duì)功率單元內(nèi)部元器件的沖擊,降低了功率單元的故障率。
并可以實(shí)現(xiàn)低壓調(diào)試:在變頻器故障切至工頻工況下,可以將變頻器切至低壓調(diào)試模式,對(duì)變頻器進(jìn)行故障處理,并上電進(jìn)行調(diào)試,確定故障排除后,再將電機(jī)切至變頻運(yùn)行,大大降低了故障處理時(shí)間。
4.2 改造方案
①增加硬件:兩組充電電阻(1歐、10歐各一組)、一個(gè)開關(guān)、兩個(gè)接觸器、配套電纜;
②實(shí)施方案:將所增加的硬件統(tǒng)一安裝在柜頂,改造示意圖如圖2。
4.3 改造前后效果對(duì)比
現(xiàn)有變頻器主電源上電是直接加在移相變壓器和變頻器功率單元上的,對(duì)功率單元內(nèi)部整流元件、IGBT和逆變?cè)泻艽蟮臎_擊,導(dǎo)致降低元器件的使用壽命,增大故障率。改造后采用軟充電方式,可大大減緩對(duì)單元內(nèi)部各元件的沖擊,提高各元件的使用壽命和降低故障率。
低壓調(diào)試模式一改原來(lái)變頻器需要停運(yùn)后才能故障檢測(cè)的模式,在變頻工頻運(yùn)行狀態(tài)下,采用軟充電電壓對(duì)變頻器模擬上電,對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查并通電試驗(yàn),提高設(shè)備的故障檢測(cè)效率。
5 工變自動(dòng)切換改造
5.1 改造目的
工變切換是指在變頻器發(fā)生故障后,自動(dòng)切換到工頻運(yùn)行,在變頻器具備運(yùn)行條件后,自動(dòng)從工頻切換為變頻的功能,可以大大減少故障切換時(shí)間。
5.2 改造方案
①增加硬件:兩個(gè)旁通柜(內(nèi)部配置:一臺(tái)高壓真空斷路器、兩臺(tái)高壓接觸器、一臺(tái)過(guò)電壓吸收器、PT、配套電纜)。
②實(shí)施方案:變切工:正常運(yùn)行時(shí),QF1和KM1合,QF2斷開,當(dāng)出現(xiàn)重故障或者人工給切換指令時(shí),變頻器斷開QF1和KM1,經(jīng)過(guò)電機(jī)去磁時(shí)間后合上QF2,電機(jī)進(jìn)入工頻運(yùn)行狀態(tài)。工切變:人工給出切換指令,變頻器先合上QF1,變頻器進(jìn)入預(yù)充電狀態(tài),變頻器就緒以后自動(dòng)運(yùn)行并斷開QF2,當(dāng)確認(rèn)QF2斷開后合KM1,變頻器檢測(cè)電機(jī)的狀態(tài),并以檢測(cè)到的轉(zhuǎn)速開始將電機(jī)帶回50Hz。改造后的系統(tǒng)圖如圖3。
不必停機(jī)檢修,從而滿足重要過(guò)程控制場(chǎng)合的實(shí)際需求。
6 結(jié)束語(yǔ)
經(jīng)過(guò)變頻改造以后,節(jié)能效果非常明顯,而且啟動(dòng)頻率低,轉(zhuǎn)速低,電流小且平穩(wěn)。實(shí)現(xiàn)了軟啟動(dòng),避免了以前用工頻啟動(dòng)時(shí)的大電流大轉(zhuǎn)矩對(duì)電機(jī)、電纜、開關(guān)及機(jī)械設(shè)備的沖擊。不僅延長(zhǎng)了電機(jī)等設(shè)備的壽命,也減輕了軸承的磨損,提高了安全供電的可靠性。
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