李懷野
摘 要:介紹了方坯連鑄機拉矯機的作用,以及拉矯機在使用過程中存在的問題,進而提出的改進方式,提高了設(shè)備的使用壽命、使用性能,在實踐中取得明顯效果。
關(guān)鍵詞:拉矯機 輥子軸承 冷卻水 改造
中圖分類號:TG233.6 文獻標識碼:A 文章編號:1672-8882(2014)10-124-01
一、引言
通化鋼鐵公司一鋼軋廠共有兩臺方坯連鑄機,分別稱作3#機和4#機。兩臺連鑄機生產(chǎn)線均為八機八流,分別生產(chǎn)120×120mm、150×150mm、160×160mm規(guī)格鑄坯,每年生產(chǎn)鑄坯240多萬噸,是該廠重要的連鑄生產(chǎn)設(shè)備。
拉矯機是連鑄生產(chǎn)重要的設(shè)備,主要功能是夾持、拉動鑄坯、弧形鑄坯矯直、輸送引錠桿、脫引錠等。該廠的4#連鑄機是近兩年建成投產(chǎn)的新生產(chǎn)線,這條生產(chǎn)線的拉矯機共有8臺組成,采用的是無極變速電機帶動三環(huán)減速機,2輥驅(qū)動 5輥連續(xù)矯直技術(shù),其輥子及軸承均采用軸承座內(nèi)冷卻方式冷卻,潤滑方式為帶衛(wèi)星站的遠程油氣潤滑方式,由北京鋼鐵設(shè)計研究總院設(shè)計。
二、故障原因分析
這條生產(chǎn)線投入使用一段時間后,其中的拉矯機設(shè)備出現(xiàn)了故障頻發(fā),導(dǎo)致在線掉流,更換頻繁的問題,嚴重制約著生產(chǎn)的正常進行。通過對下線拉矯機統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)有90%是由于軸承損壞導(dǎo)致輥子磨損,無法正常工作而下線。打開損壞軸承座,發(fā)現(xiàn)大部分軸承內(nèi)存有潤滑油,已呈干焦形態(tài),被高溫輻射后失去潤滑作用。用激光測溫儀對生產(chǎn)中拉矯機軸承座進行測溫,發(fā)現(xiàn)溫度均在1000C度以上,可見拉矯機在生產(chǎn)中軸承座始終處于高溫狀態(tài),內(nèi)置的水冷卻系統(tǒng)沒有發(fā)揮作用。檢查軸承座冷卻水管路,發(fā)現(xiàn)很多管路被泥沙堵死,無法正常循環(huán)冷卻,還有一部分管路雖未堵塞,但軸承座損壞軸承表面仍有燒灼痕跡。由此確定拉矯機冷卻水管路設(shè)計不合理,導(dǎo)致管路冷卻效果不理想和堵塞,無法達到充分冷卻,帶走軸承輻射熱,致使軸承里潤滑油干焦板結(jié),軸承不能得到充分潤滑而損壞,是拉矯機發(fā)生故障,頻繁下線的主要原因。
三、改造和實施
以上分析表明,只要對拉矯機冷卻水管路進行改造,保障軸承座軸承及時冷卻散熱,潤滑油不因高溫而板結(jié),軸承就可以潤滑充分,才能延長使用壽命,從而達到減少拉矯機故障,延長使用壽命,保障生產(chǎn)正常進行的目的。于是我們從設(shè)備的實際情況出發(fā),結(jié)合拉矯機性能結(jié)構(gòu)特點,對其冷卻水管路重新設(shè)計改造。原冷卻水管路循環(huán)冷卻過程如圖一a、b所示:
冷卻水從被動輥端進水口進入后分成兩路,一路從下被動輥軸承座1進入,從另一冷卻5個被動輥軸承座;另一路從中間被動輥軸承座進入,冷卻另外5個軸承座(4個主動輥軸承、一個中間被動輥軸承座)。兩路冷卻水最終交匯于主動輥下端,完成對拉矯機軸承座軸承的冷卻。
(一)此軸承座冷卻水管路配置有如下缺點:
1、硬管配置較多,造成急彎過多,不僅容易積聚水中雜質(zhì),冷卻水也會產(chǎn)生沿程損失,出現(xiàn)壓力不足的情況,且易生銹,不易更換。
2、所用管管徑為G1/2//,流量不足,不能及時帶走高溫輻射產(chǎn)生的熱量。
3、冷卻水入口是被動輥端,出口是主動輥端,這樣的冷卻路線對非常重要的、承擔動力源的主動輥很不利,一則冷卻水在管路中循環(huán)一段后溫度已經(jīng)升高,至主動輥端冷卻效果降低,二則拉矯機在線時硬管常發(fā)生泄露,會造成主動輥端冷卻水不足或無水,主動端軸承壽命遠遠不如被動端軸承。實際工作中,如果被動端軸承損壞,拉矯機還可以運行1-2個月,如果主動端軸承損壞,生產(chǎn)無法正常進行,拉矯機必須下線維修。
(二)針對這些缺點,我對冷卻水管路進行了如下改進:
1、鑒于我廠生產(chǎn)用冷卻水水質(zhì)不好,常有泥沙混入管中的現(xiàn)狀,在拉矯機冷卻水入口處加裝一個精度高的SY4P-16 DN25型過濾器,確保冷卻水水質(zhì),防止泥沙混入堵塞管路。
2、最大限度取消硬管,減少急彎,取而代之的是金屬軟管,這樣最大限度減少冷卻水沿程損失,提高水的壓力,同時使冷卻水流速加快,能迅速的帶走軸承座及軸承因鑄坯高溫輻射產(chǎn)生的熱量。
3、擴大管路為G1//管徑,增大冷卻水流量。
4、重新設(shè)計冷卻水冷卻路線。把軸承座主動端冷卻水出口改成入口,軸承座被動端冷卻水入口改成出口,保證主動端軸承充分冷卻,防止因管路泄露造成冷卻水量不足,導(dǎo)致主動端軸承壽命降低,拉矯機提早下線。
四、效果與效益
按照改進方案,我們對4#連鑄機八流拉矯機進行了改造,軸承座冷卻水水質(zhì)有了明顯的改善,壓力、流量增大,對軸承的冷卻十分充分,達到了非常好的冷卻效果,使軸承座內(nèi)軸承處于生產(chǎn)狀態(tài)時的溫度降至非常低的范圍內(nèi)。用激光測溫儀對工作中拉矯機軸承座測溫,溫度均在30-420C之間,此溫度低于設(shè)計所設(shè)定的溫度,保證軸承及潤滑油處于一個非常理想的環(huán)境中運行,大大延長了使用壽命。拉矯機故障減少,運行壽命提高,原本1-2個月更換一臺,改進后4-5月更換一臺,有的可以運行1年以上,保證了連鑄生產(chǎn)的正常進行。同時降低了設(shè)備維護工人的勞動強度,提高了設(shè)備運行效率。改進前每年修復(fù)拉矯機需消耗150套左右軸承,改進后每年消耗軸承在100套之內(nèi),直接經(jīng)濟效益達18000多元,設(shè)備維護成本大大降低。
五、結(jié)論
通過對一鋼軋廠4#連鑄機拉矯機水冷卻系統(tǒng)的改進,可以得出這樣的結(jié)論:煉鋼系統(tǒng)設(shè)備維護的關(guān)鍵點在于解決好“油”的問題和“水”的問題,只要保證有充分的潤滑和及時的冷卻降溫,機械設(shè)備基本上可以順暢的運行,故障率會大幅降低,滿足煉鋼生產(chǎn)的需要。