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        偏氯乙烯皂化廢水回收蒸發(fā)濃縮工藝的改進

        2014-10-11 05:56:36鄧建明何堅華王文生
        化工生產與技術 2014年4期
        關鍵詞:皂化氯化鈣結垢

        鄧建明 何堅華 王文生

        (浙江巨化股份有限公司電化廠,浙江 衢州 324004)

        偏氯乙烯(VDC)產品在三氯乙烷的皂化過程中,會產生CaCl2質量分數約11%的堿性廢水,目前國內尚無一家企業(yè)能較好解決,主要的方法是排入城市污水處理廠,用生物法與物理、物化組合工藝處理[1]。

        某公司為實現VDC皂化廢水的綜合利用,采用3效逆流蒸發(fā)裝置對CaCl2堿性廢水進行提濃,供進一步蒸發(fā)結晶成固體工業(yè)氯化鈣,但處理成本較高,且因易結垢等而導致經常停產。故利用機械式蒸汽再壓縮技術(MVR)進行技術改造,以期提高裝置運行的穩(wěn)定性,解決CaCl2堿性廢水處理成本高的問題。

        1 改造前運行情況

        VDC皂化過程主要反應式:

        堿性廢水中Ca(OH)2和CaCl2的質量分數分別為2.0%和11%。理論上,1 t VDC產出的CaCl2為111/194=0.572 t,過量的Ca(OH)2將以沉淀的形式析出。因此每噸VDC產生的皂化殘液總量為0.572 t/11%=5.2 t,約 5.0 m3/t[2]。

        該公司原采用3效流逆蒸發(fā)裝置將CaCl2廢水蒸發(fā)濃縮至質量分數30%~35%。3效流逆蒸發(fā)裝置原用于隔膜燒堿生產質量分數46%的NaOH溶液,但NaOH蒸發(fā)與CaCl2蒸發(fā)存在差異:質量分數46%的NaOH溶液沸點為145℃,質量分數35%的CaCl2溶液沸點為115℃。

        存在的主要問題:

        1)加熱源為180~200℃的中壓蒸汽,加熱溫度較高,以致操作控制不穩(wěn)定、液位低等,易發(fā)生加熱室內局部CaCl2含量過高以及“干燒”等現象,增加固體顆粒析出量及管壁上垢層堅硬度,運行周期短,清洗難度大。

        2)能耗較高,蒸發(fā)提濃產生1 t質量分數30%的CaCl2母液蒸汽消耗為0.5 t,水耗20 t,電耗36 kWh,廢水處理成本高。

        2 改造方案

        MVR的理論基礎由波義耳定律pV/T=K推導而出,其含義是一定質量的氣體的壓力×體積/溫度為常數,當氣體的體積減小,壓力增大時,氣體的溫度也會隨即升高;根據此原理,MVR利用壓縮機將二次蒸汽回收并且壓縮,即利用電能轉化為機械能再轉化為用以提高蒸汽熱焓的內能。而被壓縮后的二次蒸汽再打進換熱器的殼程用以作為物料蒸發(fā)的熱源,以此來循環(huán)利用系統(tǒng)的熱源,而消耗的電能只是用于壓縮蒸汽所需要的能量。

        氯化鈣廢水中含有CaCO3、Ca(OH)2等易結垢物質,濃縮后析出,易堵塞設備管道。加熱器選擇MVR耦合強制循環(huán)連續(xù)蒸發(fā)系統(tǒng),可以減小結垢傾向,延長清洗周期。此外,MVR系統(tǒng)溫差在6~10℃,可有效防止局部含量過高以及“干燒”等情況發(fā)生,減少結垢量,降低垢層強度。

        利用原3效流逆蒸發(fā)裝置進行了MVR改造。改造后的工藝流程如圖1所示。

        圖1 MVR廢水蒸發(fā)工藝流程Fig 1 Flow diagram of MVR waste water evaporation process

        物料由原料罐用加料泵輸送,先后經過汽凝水預熱器、蒸汽預熱器預熱后進入1#加熱器,通過強制循環(huán)泵使物料在1#加熱器和2#加熱器循環(huán),物料在列管中受熱上升,并形成汽液混合物,通過導管進入分離器蒸發(fā),蒸發(fā)提濃后的物料一部分從底部回流至1#加熱器,另一部分合格濃縮液用出料泵打出。分離器工作狀態(tài)為壓力38.64 kPa,二次蒸汽溫度為75℃,經過壓縮機后二次蒸汽被壓縮為72.9 kPa,溫度為91℃,被壓縮機升壓后的蒸汽回用于加熱 1#和 2#加熱器[3]。

        3 改造后的運行效果

        改造后,加熱列管內外溫度差縮小,緩減了結垢現象,連續(xù)運行周期原來的1個月增加到4個月,提高了蒸發(fā)濃縮裝置的生產穩(wěn)定性,同時降低了蒸發(fā)濃縮過程中的綜合能耗。

        處理1 t氯化鈣廢水采用3效逆流蒸發(fā)工藝與MVR蒸發(fā)濃縮工藝消耗對比如表1所示。

        從表1可以看出,采用MVR工藝每處理1 t廢水,可比3效逆流蒸發(fā)工藝降低費用62.7元-43.35元=19.35元,生產1 t VDC可減少廢水處理費用19.35元×5.0 m3/t×1.1 t/m3=106.42元。 年降低成本156萬元,并減少因結垢而導致停產損失48萬元,降低檢修費用21萬元,提高了濃縮液產品的穩(wěn)定性。

        表1 蒸發(fā)濃縮技術改造前后效果對比Tab 1 Effect comparison before and after modification of evaporation and concentration technology

        4 結論

        采用MVR技術對低含量氯化鈣廢水蒸發(fā)提濃,每處理1 t廢水可比采用3效逆流蒸發(fā)工藝降低費用19.35元,低含量氯化鈣廢水得到了回收利用,也確保了VDC單體裝置的穩(wěn)定運行,取得了較好的經濟效益和社會效益。

        [1]何光輝,祝柏林.生化處理在高鹽度皂化廢水中的應用[J].環(huán)境污染染與防治,1998,20(3):25-27.

        [2]趙春躍,桂建舟,薛之化,等.無渣皂化生產環(huán)氧丙烷新技術的開發(fā)[J].氯堿工業(yè),2009(10):25-28.

        [3]程殿彬,陳伯森,施孝奎.離子膜法制堿生產技術[M].北京:化學工業(yè)出版社,1998:175-203.

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