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        利用組合式鋼箱梁進(jìn)行深基坑內(nèi)超大直徑鉆孔灌注樁的靜載試驗(yàn)

        2014-09-20 05:40:44
        建筑施工 2014年4期
        關(guān)鍵詞:錨樁基樁鋼護(hù)筒

        上海市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 上海 200072

        1 工程概況[1,2]

        某工程由辦公塔樓及商業(yè)裙房組成,塔樓為地上59 層,高289 m;商業(yè)裙房為地上4 層,高22 m。區(qū)域整體設(shè)置3 層地下室,采用樁筏基礎(chǔ)。地塊基坑面積約為14 000 m2,基坑設(shè)計(jì)深度16 m。

        鉆孔灌注樁類型為端承摩擦樁,樁長16 m,樁徑1 300 mm,嵌巖1 000 mm。由于樁側(cè)摩阻力和樁端阻力在很大程度上受施工影響,為確保單樁承載力滿足設(shè)計(jì)30 000 kN要求,樁須進(jìn)行靜荷載垂直抗壓試驗(yàn)檢驗(yàn),以確定被檢測樁的軸向抗壓承載能力,為工程驗(yàn)收提供可靠依據(jù)。設(shè)計(jì)要求基樁靜載噸位為30 000 kN,根據(jù)基樁靜載試驗(yàn)承載力和基樁抗拔力,現(xiàn)場按規(guī)范要求選擇一定比例的樁進(jìn)行試驗(yàn)。下文以A44樁為例(圖1),詳述整個靜載試驗(yàn)過程。以A44樁周邊16 根樁作為錨樁進(jìn)行靜載試驗(yàn)。

        圖1 樁位平面示意

        2 反力架設(shè)計(jì)[3]

        為滿足基樁30 000 kN承載力,試樁反力架設(shè)計(jì)由5層疊合井字形組合鋼箱梁組成(圖2)。鋼箱梁為1 300 mm×700 mm×12 mm×20 mm和980 mm×800 mm×20 mm×40 mm共2 種規(guī)格。為防止加載過程中鋼平臺應(yīng)力作用產(chǎn)生較大變形,每層鋼箱梁間通過加勁板焊接連接,并在第3、4、5層局部區(qū)域通過20a#槽鋼對平臺進(jìn)行加強(qiáng)處理,經(jīng)過MIDAS建模計(jì)算,整體組合式反力架滿足試驗(yàn)要求。

        3 加載方案確定

        錨樁相對A44試驗(yàn)樁呈放射狀,若內(nèi)外錨樁同時加載時內(nèi)圈6 根樁先受力。由于鋼箱梁自身特點(diǎn),受力過程中存在一定的變形。如果所有錨樁同時進(jìn)行加載,加載過程中,整個拉力主要分布在內(nèi)圈6 根樁上,可能引起部分錨樁受力超限,從而導(dǎo)致整個試驗(yàn)的失敗。為確保錨樁受力在可控范圍內(nèi),分兩階段對錨樁進(jìn)行加載。第一階段:對外圍10 根錨樁進(jìn)行加載,加載至某臨界值;第二階段:同時對16 根錨樁進(jìn)行加載。根據(jù)不同的堆載量和加載量,設(shè)計(jì)了2 個加載過程方案,對加載過程進(jìn)行了受力分析,通過加大堆載質(zhì)量和降低千斤頂加載量選定了相對安全的加載方案。

        3.1 方案一

        反力架堆載200 t,第一階段:千斤頂向上加載至19 000 kN,此時外圈錨樁最大拉力為2 350 kN;第二階段:焊接內(nèi)圈錨樁,千斤頂從19 000 kN分級逐步加載至30 000 kN,此時錨樁最大拉力為2 370 kN。根據(jù)方案一模型計(jì)算:錨樁最大拉力為2 350 kN。 而由于單樁受力的不均勻性,可能引起單個錨樁最大拉力大于設(shè)計(jì)拉力,而引起整個試驗(yàn)失敗。為確保整個試驗(yàn)過程有效實(shí)施,減少第一階段錨樁最大反力。通過加大堆載質(zhì)量和降低千斤頂加載量來實(shí)現(xiàn)。

        3.2 方案二

        反力架堆載400 t,第一階段千斤頂向上加載至18 000 kN,此時外圈錨樁最大拉力為1 900 kN;第二階段焊接內(nèi)圈6 根錨樁,千斤頂從18 000 kN分級逐步加載至30 000 kN,此時錨樁最大拉力為2 330 kN。

        根據(jù)方案二模型計(jì)算,第一階段錨樁最大拉力為1 900 kN,小于單樁承受最大設(shè)計(jì)拉力2 375 kN。在第二階段加載過程中,錨樁受力情況重新進(jìn)行了分配,此時錨樁最大反力為2 150 kN,確保了整個加載過程安全進(jìn)行。

        根據(jù)2 個加載方案的比較,現(xiàn)場選擇方案二的加載過程進(jìn)行試驗(yàn)。

        4 反力架安裝設(shè)備及圍護(hù)結(jié)構(gòu)安全分析[4,5]

        反力架鋼箱梁最重為11.2 t,由于A44樁離基坑邊距離較遠(yuǎn),結(jié)合現(xiàn)場情況選擇安裝設(shè)備為4 500 kN汽車吊。

        由于作業(yè)條件限制,4 500 kN汽車吊停車位置為基坑北側(cè)。通過數(shù)值模擬分析,得出吊裝工況下土體及圍護(hù)結(jié)構(gòu)的內(nèi)力和變形情況。當(dāng)進(jìn)行吊裝時,圍護(hù)結(jié)構(gòu)最大水平位移4.4 mm,基坑整體穩(wěn)定性和基坑變形控制指標(biāo)均滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。

        5 現(xiàn)場實(shí)施

        5.1 樁頭處理

        根據(jù)基樁檢測相應(yīng)規(guī)程要求,對A44樁的樁頭進(jìn)行了加固處理(圖3),樁頂采用厚10 mm鋼護(hù)筒,護(hù)筒內(nèi)澆筑比樁身高一等級的混凝土對基樁進(jìn)行接長和加固處理。

        試驗(yàn)樁周圍的16 根工程樁作為錨樁提供反力,為確保錨樁與反力架有效連接,反力架與錨樁通過鋼護(hù)筒進(jìn)行連接。鋼護(hù)筒底部通過與錨樁頂鋼筋雙面焊接連接,鋼護(hù)筒頂部通過加勁鋼板焊接與鋼箱梁連接。

        圖2 反力架模型

        圖3 樁頭處理示意

        5.2 反力架和加載設(shè)備安裝

        4 500 kN汽車吊停機(jī)于基坑北側(cè),首先安裝錨樁頂部鋼護(hù)筒,待焊接完畢后,分層吊裝鋼箱梁并焊接,每層鋼箱梁間通過加勁板焊接。加載設(shè)備通過吊車就位至A44樁周圍后,根據(jù)分布圖從下至上分別安裝至樁頂就位。

        5.3 靜載試驗(yàn)

        加載系統(tǒng)組裝完畢后按前文所述的方案二進(jìn)行靜載試驗(yàn),初始穩(wěn)定加載值為6 000 kN,之后每次以3 000 kN加載量進(jìn)行分級加載,詳細(xì)荷載分級(kN):6 000→9 000→12 000→15 000→18 000→21 000→24 000→27 000→30 000。每次千斤頂加載至分級值后,保持加載值穩(wěn)定2 h,期間觀測試驗(yàn)樁的變形情況。

        5.4 應(yīng)力監(jiān)測

        根據(jù)單樁承載力特征值的要求,本次試驗(yàn)最大控制荷載為30 000 kN。試驗(yàn)過程中對全部16 根錨樁拉力進(jìn)行監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果分析,整個過程中,鋼護(hù)筒之間受力存在一定的差異,但階段受力情況與模型計(jì)算結(jié)果較吻合。

        5.5 變形監(jiān)測

        為了保障施工過程基坑安全,在基坑北側(cè)圍護(hù)區(qū)域和停車區(qū)域設(shè)置了多個監(jiān)測點(diǎn),每天上、下午各測量1 次,主要監(jiān)控基坑北側(cè)路面的沉降,并通過該區(qū)域的測斜孔監(jiān)控圍護(hù)墻體的位移情況。整個施工過程中,由于采取了相對有效的措施,最終路面的沉降和圍護(hù)墻體的位移均未達(dá)到預(yù)警值,對基坑影響較小。

        5.6 試驗(yàn)結(jié)果

        反力架加載至30 000 kN,經(jīng)測量A44樁累計(jì)沉降為4.34 mm,2 h后開始卸載,卸載完畢后,殘余沉降量為0.72 mm。

        6 結(jié)語

        工程中結(jié)合現(xiàn)有鋼箱梁設(shè)計(jì)了組合式反力架,成功地在基坑內(nèi)完成了靜載試驗(yàn),解決了基坑內(nèi)進(jìn)行超大直徑灌注樁試驗(yàn)的難題。這對其他工程中樁的靜載試驗(yàn)有一定的指導(dǎo)作用,值得借鑒。

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