段景衛(wèi),李建剛,陳傳平,劉俊峰
(1.洛陽陽光熱電有限公司,河南 洛陽 471000; 2.鄭州電力高等專科學(xué)校,鄭州 450000;3.西安熱工研究院有限公司,西安 710000)
給城市用戶提供穩(wěn)定、清潔的熱源是熱電企業(yè)的重要責(zé)任,對(duì)設(shè)備不斷改進(jìn),使之節(jié)能、環(huán)保是熱電企業(yè)追求發(fā)展的目標(biāo)之一,也是社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必然要求。某熱電公司原鍋爐滾筒冷渣器冷卻水系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案中使用工業(yè)水冷卻,引起2個(gè)問題:一是鍋爐排渣熱量沒有得到有效的回收利用,白白浪費(fèi),且對(duì)環(huán)境造成熱污染;二是流過冷渣器的工業(yè)水量大,水溫升高的幅度大,致使其他使用工業(yè)水冷卻的設(shè)備流量不足,設(shè)備運(yùn)行存在安全隱患,所以需要對(duì)其進(jìn)行改造,提升經(jīng)濟(jì)效益。
某熱電公司安裝2臺(tái)HG-440/13.7-LYM22型超高壓、一次中間再熱、單汽包自然循環(huán)、平衡通風(fēng)循環(huán)流化床鍋爐,該鍋爐設(shè)計(jì)工況參數(shù)見表1。每臺(tái)鍋爐配套CC110/N135-13.24/0.98/0.34/535/535型135 MW中間再熱雙抽凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,給水系統(tǒng)共有7級(jí)回?zé)幔?臺(tái)低壓加熱器(以下簡稱低加)、1臺(tái)除氧器、2臺(tái)高壓加熱器,凝結(jié)水泵從熱井抽水后流經(jīng)軸封加熱器(以下簡稱軸加)、#7低加、#6低加、#5低加、#4低加、除氧器進(jìn)水調(diào)整門后進(jìn)入除氧器。工業(yè)額定抽汽壓力為0.98 MPa,抽汽流量為50 t/h,額定采暖抽汽壓力為0.34 MPa,抽汽流量為80 t/h,抽汽背壓為3.6 kPa(絕對(duì)壓力);回?zé)嵯到y(tǒng)正常投運(yùn)時(shí),汽輪機(jī)在額定進(jìn)汽參數(shù)、額定背壓、額定抽汽參數(shù)的情況下,凝汽器熱井補(bǔ)水量為50 t/h,最大抽汽工況下補(bǔ)水量為80 t/h。每臺(tái)鍋爐配置4臺(tái)滾筒冷渣器,均布置于爐前,冷卻后的渣通過二級(jí)鏈斗輸渣系統(tǒng)排入渣倉,再用汽車運(yùn)送到綜合利用場地。
表1 鍋爐設(shè)計(jì)工況參數(shù)
原滾筒冷渣器參數(shù)見表2,全部冷渣器采用工業(yè)水冷卻,冷卻水母管進(jìn)口連接電廠工業(yè)冷卻水進(jìn)水母管,回水排到?jīng)鏊?。每臺(tái)鍋爐冷渣器進(jìn)水母管通徑為200 mm,回水母管通徑為250 mm;根據(jù)現(xiàn)場測量的數(shù)據(jù),進(jìn)渣溫度為920 ℃,排渣溫度為150 ℃,冷卻水進(jìn)口溫度為28 ℃,進(jìn)口壓力為0.3 MPa,冷卻水出口溫度為50 ℃,總耗水量為160 t/h;4臺(tái)冷渣器由工業(yè)水帶走的熱量折合標(biāo)準(zhǔn)煤為0.504 t/h,2臺(tái)鍋爐年運(yùn)行時(shí)間按5 000 h計(jì)算,每年損失的熱量折合成標(biāo)準(zhǔn)煤為5 040 t。
表2 滾筒冷渣器參數(shù)
冷渣器冷卻水進(jìn)水取自軸加出口凝結(jié)水,為保證軸加用水量,系統(tǒng)不再單獨(dú)設(shè)立管道升壓泵,冷卻水流經(jīng)手動(dòng)閘閥和電動(dòng)閘閥后進(jìn)入鍋爐側(cè)冷渣器冷卻水母管,流經(jīng)并聯(lián)的4臺(tái)冷渣器,回水分別連接到#6低加水側(cè)進(jìn)口管和出口管上,流經(jīng)#5,#4低加經(jīng)電動(dòng)調(diào)節(jié)閥進(jìn)入除氧器。靠近汽輪機(jī)側(cè)的冷卻水進(jìn)、回水母管上各安裝1個(gè)溫度計(jì),運(yùn)行人員可以按照冷卻水回水溫度和#6低加水側(cè)進(jìn)出口溫度匹配原則切換回水接入點(diǎn)。在回水母管上安裝1臺(tái)遠(yuǎn)傳流量計(jì),用于運(yùn)行時(shí)監(jiān)視總冷卻水流量和熱工斷水保護(hù),當(dāng)冷卻水系統(tǒng)由于某種原因(如金屬軟連接斷裂)發(fā)生大流量泄漏時(shí),應(yīng)緊急關(guān)閉冷卻水系統(tǒng)母管上的進(jìn)、回水電動(dòng)門,解列冷渣器冷卻水系統(tǒng),同時(shí)打開#7低加進(jìn)口電動(dòng)門,維持凝汽器熱井水位在正常值。冷渣器出力大小由轉(zhuǎn)速控制,最大出力應(yīng)根據(jù)冷渣器出口冷卻水溫度進(jìn)行調(diào)整,每臺(tái)冷渣器冷卻水出口管上設(shè)置遠(yuǎn)傳溫度測點(diǎn)和壓力測點(diǎn),監(jiān)視調(diào)整冷卻水出口溫度不高于90 ℃,當(dāng)溫度超過90 ℃或壓力低于0.6 MPa時(shí),跳閘該冷渣器。出口母管上布置1個(gè)安全閥,整定值為2.0 MPa,運(yùn)行中管道內(nèi)發(fā)生超壓時(shí)動(dòng)作泄壓,此種情況一般出現(xiàn)在冷卻水系統(tǒng)母管進(jìn)、回水電動(dòng)閥全關(guān)時(shí),冷渣器超溫致使冷卻水沸騰而超壓,進(jìn)而引發(fā)容器爆炸事故。將#7低加入口電動(dòng)閘閥更換成電動(dòng)調(diào)節(jié)閥并加裝1道手動(dòng)閘閥,正常運(yùn)行時(shí)通過調(diào)節(jié)#7低加入口電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度改變冷卻水系統(tǒng)流量,手動(dòng)閘閥的作用是檢修#7低加時(shí)能將其徹底隔離。
熱工連鎖保護(hù)邏輯:
(1)冷渣器允許啟動(dòng)條件為冷卻水母管進(jìn)水和回水電動(dòng)門開,且母管流量大于10 t/h;
(2)當(dāng)冷卻水母管流量低于50 t/h時(shí),延時(shí)30 s跳閘所有冷渣器;
(3)任意一冷渣器出口冷卻水回水溫度高于90 ℃時(shí),延時(shí)10 s跳閘該冷渣器;
(4)冷渣器冷卻水母管進(jìn)水或回水電動(dòng)門全關(guān)時(shí),聯(lián)開#7低加進(jìn)口電動(dòng)門;
(5)任意一臺(tái)冷渣器出口回水壓力高于1.8 MPa時(shí),延時(shí)20 s跳閘該冷渣器;出口壓力低于0.6 MPa時(shí),延時(shí)20 s關(guān)閉母管進(jìn)、回水電動(dòng)門,同時(shí)聯(lián)開#7低加進(jìn)口電動(dòng)門。
鍋爐冷渣器冷卻水系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 冷渣器冷卻水系統(tǒng)
冷卻水母管管徑的選取要滿足鍋爐最大排渣量工況且有一定裕量,同時(shí)要兼顧汽輪機(jī)負(fù)荷最大而凝汽器進(jìn)汽量和補(bǔ)水量較少的工況,即采暖抽汽最大工況。假設(shè)進(jìn)、排渣溫度分別為920 ℃和120 ℃,渣的比熱容c1為1.046 kJ/(kg·℃),排渣量qm1為25.1 t/h,冷卻水從35 ℃升至50 ℃,水的比熱容c2為4.2 kJ/(kg·℃),按公式c1qm1Δt1=c2qm2Δt2得冷渣器的冷卻水流量qm2=333.33 t/h,在汽輪機(jī)最大抽汽工況下凝結(jié)水和補(bǔ)水總量為195.68 t/h,綜合考慮選擇DN 200 mm的無縫鋼管作為進(jìn)回水母管。
根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備位置測量安裝的管道距離l=170 m,管道通徑D=200 mm,使用20個(gè)90°彎頭,流量為160 t/h,流速v=1.41 m/s,取30 ℃的水,黏度μ=0.798×10-3Pa·s,當(dāng)量粗糙度Δ=0.015 mm,得雷諾數(shù)
局部水力損失
式中:n為彎頭數(shù)量,20;根據(jù)90°彎頭D/R=0.66(R為彎頭中心線的曲率半徑)查表得局部損失系數(shù)ζ=0.172。
通過計(jì)算可得hj=0.349 m。
冷卻水管道總水力損失
hLT=∑hL+∑hj=hc+hj+hz+hk,
式中:hz為冷渣器的水力損失,10 m;hk為流量孔板的水力損失,10 m。
通過計(jì)算可得hLT=21.6 m。
在高負(fù)荷時(shí),除氧器額定工作壓力為0.65 MPa,最高工作壓力為0.82 MPa,現(xiàn)場測試每個(gè)低加的水力損失為0.1 MPa,根據(jù)冷卻水管道總水力損失可計(jì)算出軸加出口壓力不得低于1.25 MPa,凝結(jié)水泵出口壓力不得低于1.40 MPa,為了保證高負(fù)荷凝結(jié)水流量滿足機(jī)組運(yùn)行要求,凝結(jié)水泵出口的壓力應(yīng)高于1.40 MPa。凝結(jié)水泵型號(hào)為ZD12NLT-220,軸功率為276 kW,流量為426 t/h,轉(zhuǎn)速為1 480 r/min,揚(yáng)程為196 m,效率為82%,該泵經(jīng)過多年運(yùn)行后效率有所下降,凝結(jié)水流量為390 t/h時(shí),出口壓力只有1.30 MPa,凝結(jié)水無法進(jìn)入除氧器,鍋爐負(fù)荷無法繼續(xù)提高。后來返廠進(jìn)行維修更換葉輪之間的密封,修整葉型擴(kuò)大流道,高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)泵的出口壓力達(dá)到1.70 MPa,滿足機(jī)組運(yùn)行要求。
在電力用煤緊張時(shí)期,電廠煤質(zhì)不受控制,當(dāng)鍋爐排渣量為40 t/h,冷渣器進(jìn)渣溫度為950 ℃,排渣溫度為150 ℃,進(jìn)水溫度為35 ℃,冷卻水進(jìn)水量按照居民采暖最大工況時(shí)選取190 t/h(因?yàn)樵诖斯r下居民采暖抽汽通過熱網(wǎng)凝結(jié)水泵回到#4低加進(jìn)口,不流經(jīng)冷渣器)時(shí),按公式計(jì)算得冷卻水回水溫度為77.1 ℃< 90.0 ℃,說明系統(tǒng)設(shè)計(jì)是安全的。
鍋爐燃燒變化對(duì)經(jīng)濟(jì)計(jì)算的影響較大,取負(fù)荷110 MW,主蒸汽流量395 t/h,鍋爐燃料量88 t/h,進(jìn)渣溫度920 ℃,平均排渣溫度105 ℃,冷渣器水側(cè)進(jìn)口溫度30 ℃,回水溫度59 ℃,冷卻水流量qm為140 t/h,機(jī)組年運(yùn)行5 000 h進(jìn)行計(jì)算。
有效吸熱量=cqmΔt=4.2×140×1 000×(59-30)=17 052 000 (kJ/h),折算成標(biāo)準(zhǔn)煤量為581.84 kg/h。
年節(jié)約煤量581.84×5 000÷1 000=2 909.2(t),按標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)格900元/t計(jì)算,年節(jié)省費(fèi)用900×2 909.2÷10 000=261.83(萬元)。
運(yùn)行工況接近額定工況,部分?jǐn)?shù)據(jù)采用汽輪機(jī)額定抽汽工況參數(shù),汽機(jī)輪低加熱平衡圖如圖2所示。依照等效熱降法理論,該冷渣器余熱利用屬于外部熱量流出、進(jìn)入凝結(jié)水系統(tǒng),引起的做功變化用下式計(jì)算
圖2 汽輪機(jī)低加熱平衡圖
ΔW=αf[(hf-h2)η3+Δh1η1+Δh2η2] ,
式中:αf為冷渣器的抽水份額,αf=qm1/qm0;qm1為冷渣器的抽水量,140 t/h;qm0為主蒸汽流量,390 t/h;η1,η2,η3分別為#7,#6,#5低加抽汽效率,η1=4.30%,η2=12.21%,η3=21.10%;Δh1,Δh2分別為#7,#6低加凝結(jié)水焓升,Δh1=43.54 kJ/kg,Δh2=73.21 kJ/kg;hf為冷渣器出口比焓,247.99 kJ/kg;h2為#6低加出口凝結(jié)水比焓,243.81 kJ/kg。
計(jì)算得ΔW=4.197 kJ/kg,即引起的做功增量為4.197 kJ/kg,按該廠發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗0.34 kg/(kW·h)、每年運(yùn)行5 000 h計(jì),年節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤772.95 t。按標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)格900元/t計(jì),年節(jié)省費(fèi)用69.6萬元。
2種計(jì)算方法結(jié)果相差較大,原因是一種計(jì)算方法是按冷渣器冷卻水吸收熱量直接換算成標(biāo)準(zhǔn)煤量,另一種計(jì)算方法是從汽輪機(jī)做功出發(fā),利用發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗來折算,冷卻水吸收的一部分熱量排擠低加抽汽熱量,使主蒸汽進(jìn)入凝汽器的量增加,熱損失增大,抵消冷卻水吸收熱量的做功能力,相當(dāng)于冷卻水吸收的部分熱量從凝汽器排掉,因此后一種算法更接近實(shí)際效益。
(1)改造后機(jī)組的安全性得到進(jìn)一步提高,鍋爐燃燒變化不再影響工業(yè)冷卻水系統(tǒng),能夠保證其他輔機(jī)安全運(yùn)行。
(2)改造后機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益顯著,依照等效熱降法理論計(jì)算得出的效益更接近實(shí)際情況。
(3)設(shè)計(jì)方案時(shí),熱工保護(hù)邏輯和系統(tǒng)上閥門的設(shè)置以汽輪機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行和輔機(jī)在線檢修為考慮重點(diǎn),然后考慮鍋爐側(cè)冷渣器本身的安全運(yùn)行,兼顧運(yùn)行安全和投資費(fèi)用。
(4)冷渣器冷卻水母管通徑的選取應(yīng)按照鍋爐最大排渣量工況對(duì)應(yīng)的冷卻水量,不應(yīng)按照單臺(tái)冷渣器最大出力所需冷卻水量,并且要考慮采暖抽汽量最大而凝結(jié)水量較小的典型工況。
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