溫曉紅,崔紹波
(華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)
華電國際鄒縣發(fā)電廠#7,#8 1 000 MW機組的循環(huán)冷卻水補水為地表水(微山湖)和城市中水,凝汽器管材為不銹鋼管。2臺機組循環(huán)冷卻水處理全部為敞開式循環(huán)水冷卻系統(tǒng),試驗前水質指標主要控制標準為:pH值,8.2~8.7;全堿度,≤4.8 mmol/L;濃縮倍率,≤4.0;不結垢系數(shù),ΔA≤0.2。另外,還對濁度、Cl-的質量濃度、總磷、硬度以及鈣硬度等項目指標進行監(jiān)測。
水質處理主要以加入硫酸和阻垢緩蝕劑的方法來達到水質穩(wěn)定處理的目的,以保證循環(huán)水系統(tǒng)不發(fā)生腐蝕、結垢等傾向。
原三期2臺600 MW機組循環(huán)冷卻水均采用山東某公司生產(chǎn)的阻垢緩蝕劑進行水質穩(wěn)定處理,取得了良好的效果。但四期工程2臺機組循環(huán)水補水水源發(fā)生改變,由單一水源方式改為2種水源相結合的方式,因此補水水質變得復雜,給現(xiàn)場監(jiān)督、調整帶來一定困難。為了解2種水源作為補充水時加藥量的變化及水質指標對凝汽器管材的影響,利用動態(tài)模擬試驗裝置,對現(xiàn)場補水水樣進行了試驗分析。
根據(jù)正常情況下每臺機組涼水塔2種水源補水量的比例,選取2種代表性的水樣配比作為動態(tài)模擬試驗的試驗用水。2種水樣各元素對比見表1。
表1 2種水樣各元素對比
水質穩(wěn)定劑理化性能指標是檢驗水質優(yōu)劣的最基本標準。依照DL/T 806—2013《火力發(fā)電廠循環(huán)冷卻水用緩蝕阻垢劑》的規(guī)定,該試驗首先對水質穩(wěn)定劑的外觀,磷酸鹽(以PO43-計)、亞磷酸鹽(以PO33-計)、正磷酸鹽(以PO43-計)以及固體質量分數(shù),pH值(1%水溶液),密度(20 ℃)等項目進行檢測,結果見表2。
表2 水質穩(wěn)定劑檢測結果
從表2可以看出:藥品的所有理化性能指標均符合DL/T 806—2013《火力發(fā)電廠循環(huán)冷卻水用緩蝕阻垢劑》標準的規(guī)定,屬合格產(chǎn)品。
試驗采用WKMZ-II型智能動態(tài)模擬試驗裝置。儀器主要參數(shù)為:蒸汽溫度,(100±0.5) ℃;試驗管長度,680 mm;有效傳熱長度,500 mm;進口溫度控制范圍,(30±0.5)~(35±0.5)℃;流量可調范圍,100~1 000 L/h;污垢熱阻測量范圍,0~3.44×10-4(m2·K)/W;進出口溫差,8~12 ℃;循環(huán)水流速,0.6~1.5 m/s;冷卻塔最大冷卻幅度,10~12 ℃。
依據(jù)HG/T 2160—2008《冷卻水動態(tài)模擬實驗方法》進行試驗。
(1)向#1水箱注入150 kg地表水,加900 mg藥劑;向#1補水箱注入130 kg地表水,加780 mg藥劑。
(2)向#2水箱注入150 kg地表水和中水的混合水,加900 mg藥劑;向#2補水箱注入130 kg地表水和中水的混合水,加780 mg藥劑。
(3)按照試驗操作程序啟動裝置,在試驗過程中不排污,邊濃縮邊自動補水,補水箱中的水用完后重新添加水和藥劑。運行過程中定時檢測循環(huán)水中Cl-的濃度、Ca2+的質量濃度以及堿度和pH值,并通過加硫酸的方法將堿度控制在3.5~4.8 mmol/L。求出換熱管熱阻值后清零(此時換熱管為零熱阻),再次出現(xiàn)的熱阻為污垢熱阻,這時可停止補加試驗用水,對循環(huán)水進行全面分析(包括硬度、堿度、電導率、pH值、Ca2+的質量濃度以及Cl-的濃度)。試驗結束后,取出#1,#2不銹鋼試驗管觀察內(nèi)部結垢情況。
參照GB/T 50050—2007《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規(guī)范》,在試驗過程中計算不結垢系數(shù)ΔA和ΔB,并保證ΔA≤0.2,ΔB≤0.5。當試驗結束時取出試管或試片,觀察換熱管內(nèi)部表面的沉積和腐蝕情況,對阻垢腐蝕試驗做出直觀評價。
ΔA=KCl--KCa2+≤0.2 ,
(1)
(2)
Ca2+的質量濃度、Cl-的濃度、硬度、堿度、電導率以及pH值等試驗數(shù)據(jù)見表3。
表3 阻垢試驗結果分析
從表3可以看出:#1地表水試驗后,Ca2+的極限質量濃度為302.62 mg/L(15.10 mmol/L),極限硬度為28 mmol/L,堿度控制在4.6 mmol/L以下,pH值為8.80。
#2混合水(地表水∶中水=1∶2)試驗后,Ca2+的極限質量濃度為460.6 mg/L(22.98 mmol/L),極限硬度為41.20 mmol/L,堿度為4.0 mmol/L,pH值為8.60。
采用RCC-1型腐蝕試驗儀。試驗溫度(45±1)℃,試片線速度(0.35±0.02) m/s,試液體積與試片面積比30 mL/cm2,試片(管)端與液面距離應大于2 cm,對每個試驗條件應進行平行試驗,試驗時間120 h。
(1)首先在試杯中加入適量試驗用水,在試杯外壁與液面同一水平處劃上刻度線。將試杯置于恒溫水浴試驗裝置中,待試液達到指定溫度時,掛入試片。注意使每個掛片(管)均不能與其他試樣及試杯壁發(fā)生碰撞。啟動電動機,使試片(管)按一定速度轉動并開始計時。
(2)試驗過程中令試液自然蒸發(fā),每隔4 h補加一次除鹽水,使其液面保持在刻度線處,使試液濃度維持恒定。當運轉時間達到指定值時,停止試片轉動,取出試片并進行外觀觀察。對試片進行清洗處理,置于干燥器中4 h后稱重,計算試片(管)的腐蝕速率。
(3)腐蝕速率B的測定,以年腐蝕率計(mm/a),計算公式為
B=Km/(Atρ),
(3)
式中:K為腐蝕常數(shù),K=8.76×104;m為試樣質量變化,g;A為試樣面積,cm2;t為試驗時間,120 h;ρ為金屬密度,g/cm3。
腐蝕試驗結果見表4。
表4 #1, #2試驗水樣腐蝕試驗結果對比
試驗結束后對掛片的表面情況進行觀察。在試液中,TP304不銹鋼管表面均未發(fā)生明顯變化,試管表面光潔如初,試液清澈透明,其平均腐蝕速率為0.000 45 mm/a,符合GB/T 50050 — 2007《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規(guī)范》中對銅和不銹鋼設備平均腐蝕速率宜小于0.005 mm/a的要求。
(1)在試驗水質條件下(地表水),對于#7,#8機組循環(huán)冷卻水的補水加入6 mg/L的試驗用水質穩(wěn)定劑,極限濃縮倍率可控制在5.45,極限硬度28.03 mmol/L,極限堿度4.5 mmol/L。工業(yè)運行實際控制濃縮倍率在4.60以下(5.45×85%),硬度和堿度分別控制在25.00 mmol/L和4.50 mmol/L以下,可以達到理想的阻垢效果。
(2)在試驗水質條件(地表水∶城市中水=1∶2)下,其極限濃縮倍率為5.0,極限硬度41.00 mmol/L,極限堿度4.0 mmol/L。運行中實際濃縮倍率應控制在4.30以下,硬度和堿度分別控制在35.00 mmol/L和4.00 mmol/L以下。
(3)當循環(huán)冷卻水(地表水、地表水+城市中水)濃縮倍率為4.0~5.0時,其對TP304不銹鋼管的旋轉掛片腐蝕速率為0.000 45 mm/a,符合GB/T 50050—2007《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規(guī)范》中規(guī)定的不銹鋼及銅合金平均腐蝕速率應該小于0.005 mm/a的標準。
(4)實際運行中可適當提高循環(huán)水中阻垢緩蝕劑加藥量,使循環(huán)水中總磷的質量濃度控制在4 mg/L左右,堿度控制在3.5~4.0 mmol/L之間,效果會更好。
(5)運行中應注意保持循環(huán)水系統(tǒng)的清潔和凝汽器管材的暢通、無污堵,防止一切雜物進入循環(huán)水系統(tǒng);保證膠球系統(tǒng)的良好運行,防止粘泥等發(fā)生沉積。
(6)分別取試驗前后5個月Fe3+的平均質量濃度進行對比分析,其中#7塔由194.15 μg/L下降至105.68 μg/L,降低45.57%;#8塔由216.26 μg/L下降至117.72 μg/L,降低45.56%,說明循環(huán)冷卻水的緩蝕能力增強明顯。
參考文獻:
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