張鈞瑋,張延軍
(華電新疆發(fā)電有限公司紅雁池電廠,烏魯木齊 830047)
華電新疆發(fā)電有限公司紅雁池電廠為4×200 MW機(jī)組,原#1,#2機(jī)組分散控制系統(tǒng)(DCS)為GE新華公司XDPS-400系統(tǒng),汽輪機(jī)數(shù)字電液控制(DEH)系統(tǒng)使用GE新華公司生產(chǎn)的DEHIIIA系統(tǒng)。自2010年開始, 相繼對(duì)#1,#2機(jī)組進(jìn)行了DCS升級(jí),升級(jí)后使用GE新華公司的OC6000e系統(tǒng);相應(yīng)的DEH系統(tǒng)計(jì)算機(jī)控制部分統(tǒng)軟、硬件也進(jìn)行了升級(jí),使用OC6000e系統(tǒng)。
DEH系統(tǒng)是電廠汽輪發(fā)電機(jī)組不可或缺的組成部分,是汽輪機(jī)啟動(dòng)、停止、正常運(yùn)行和事故工況下的調(diào)節(jié)控制器,DEH系統(tǒng)與電液伺服控制(EH)系統(tǒng)組成電液控制系統(tǒng),通過控制汽輪機(jī)主汽門和調(diào)門的開度,實(shí)現(xiàn)對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)速與負(fù)荷的控制。
DEHIIIA是DEH的升級(jí)產(chǎn)品,它集計(jì)算機(jī)控制技術(shù)與液壓技術(shù)于一體,其計(jì)算機(jī)部分是由OC6000e系統(tǒng)組成的DEHIIIA,其液壓部分采用高壓抗燃油的EH系統(tǒng)。
改造后的DEH系統(tǒng)電液控制部分保持不變,計(jì)算機(jī)控制部分升級(jí)為OC6000e系統(tǒng)。硬件主要包括調(diào)門控制(MVP)卡、測(cè)速(MSP)卡以及超速三取二硬件卡。其余卡件與DCS相同,軟件使用與DCS保持一致。升級(jí)后的DEH系統(tǒng)在調(diào)門調(diào)試、軟件操作應(yīng)用方面都有了很好的完善,其安全性進(jìn)一步提高。
OC6000e系統(tǒng)的DEHIIIA電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)軟、硬件均比XDPS-400的DEHIIIA電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)的功能強(qiáng)大,安全性高。原測(cè)速卡、調(diào)門控制卡均被更新?lián)Q代產(chǎn)品取代。調(diào)節(jié)位移傳感器(LVDT)的行程時(shí),不需要手動(dòng)強(qiáng)制開關(guān)閥門調(diào)節(jié)零位、量程等電位器,只需要在畫面中全開、全關(guān)閥門后存儲(chǔ)參數(shù)就可完成閥門的行程調(diào)整,并且可以將原參數(shù)拷貝(備份)后導(dǎo)入和導(dǎo)出。這樣就避免了每次檢修后需要重新手動(dòng)調(diào)節(jié)的重復(fù)工作,減小了調(diào)整誤差,提高了閥門的安全性。DEHIIIA系統(tǒng)軟件與硬件相互配合,邏輯組態(tài)可實(shí)現(xiàn)調(diào)速系統(tǒng)各種復(fù)雜的控制。DEH調(diào)門的調(diào)試步驟如下。
(1)以ENG方式進(jìn)入11DPU,選中所調(diào)卡件。將Parameters頁(yè)下Control_mode由Closed_loop改為Calibration(校驗(yàn))。右鍵點(diǎn)所調(diào)卡件,下裝pcode參數(shù)。
(2)右鍵點(diǎn)所調(diào)卡件,選擇“VPC參數(shù)整定”。點(diǎn)“開環(huán)零位”按鈕,門實(shí)際全關(guān)后,點(diǎn)“上裝參數(shù)”按鈕。LVDT1,LVDT2零位值應(yīng)為0.2~1.0 V。LvdtAmp一般為L(zhǎng)VDT值的4倍。ExciteFreq值中LVDT1,LVDT2應(yīng)不一致。
(3)點(diǎn)“開環(huán)滿度”按鈕,門實(shí)際全開后,點(diǎn)“上裝參數(shù)”按鈕(當(dāng)LVDT值無(wú)變化時(shí),即就地調(diào)門已全開)。LVDT1,LVDT2滿度值應(yīng)為0.8~2.0 V,極限值不超過2.3 V。
(4)參數(shù)無(wú)誤后,勾選LVDT1,LVDT2后的小方塊,點(diǎn)“應(yīng)用參數(shù)”按鈕。
(5)將調(diào)門指令置值為50%,查看調(diào)門開度與指令偏差是否合適,偏差過大可在Parameters頁(yè)面下對(duì)InputBias的值進(jìn)行調(diào)整(反饋偏大,InputBias的值為負(fù);反饋偏小,InputBias的值為正)。
(6)將Parameters頁(yè)面下Control_mode改回Closed_loop,下裝pcode參數(shù)。
(7)閉環(huán)調(diào)試。屏蔽調(diào)門指令置值后,反饋應(yīng)跟蹤指令,若與指令存在偏差,可在Parameters頁(yè)面下對(duì)InputBias加值進(jìn)行修正(指令大于反饋,將InputBias值增大;指令小于反饋,將InputBias值降低,可以降為負(fù)值)。
圖1 1-2中調(diào)門指令不變反饋擺動(dòng)
(1)運(yùn)行機(jī)組調(diào)試時(shí),切不可直接點(diǎn)“開環(huán)零位”或“開環(huán)滿度”按鈕(這2個(gè)按鈕可導(dǎo)致調(diào)門直接全關(guān)或全開),而應(yīng)由熱工人員在組態(tài)中屏蔽指令,緩慢開啟或關(guān)閉調(diào)門。門實(shí)際全關(guān)或全開后,點(diǎn)“上裝參數(shù)”按鈕。參數(shù)無(wú)誤后,勾選LVDT1,LVDT2后的小方塊,點(diǎn)“應(yīng)用參數(shù)”按鈕,即進(jìn)行了調(diào)門的零位、量程調(diào)整。
(2)應(yīng)將Parameters頁(yè)面下setvalue設(shè)為-20,目的是在調(diào)門指令為零時(shí)保證調(diào)門全關(guān)。當(dāng)指令大于0.1時(shí),設(shè)定setvalue值失去作用。
(3)Variables頁(yè)面下Kp值一般為3左右。若調(diào)門開關(guān)過調(diào)后又調(diào)回來(lái),可改小此參數(shù)。
(4)確認(rèn)就地調(diào)門確實(shí)全開方法。將VPC參數(shù)整定中LVDT1,LVDT2的零位、滿度值填入Inputs頁(yè)面下Low_value,High_value欄中,將High_value欄中的值改為High_value欄中值 +(High_value欄中值- Low_value欄中值)×2%。如果Variables頁(yè)面下GV1S1和GV1S2明顯增大,說(shuō)明就地調(diào)門確實(shí)全開;否則需要再增大High_value欄中值,直至GV1S1和GV1S2明顯增大,調(diào)門全開。
(5)若實(shí)際調(diào)門全關(guān)時(shí)反饋為負(fù)值(壞點(diǎn)),可直接填入備份組態(tài)中保存的LVDT1,LVDT2的電壓值(方法參照DEH調(diào)試步驟步驟(1)~(3)),但不點(diǎn)“應(yīng)用參數(shù)”按鈕,僅將此參數(shù)值輸入到Inputs頁(yè)下LVDT01,LVDT02的Low_value,High_value值中,不需要重新調(diào)整。
(6)若InputBias值過大,也會(huì)引起調(diào)門就地實(shí)際振蕩,此時(shí)應(yīng)將InputBias值調(diào)小。
(1)伺服閥堵塞,更換伺服閥。
(2)伺服閥特性改變,修正InputBias參數(shù)(修正無(wú)作用時(shí)更換伺服閥)。
(1)伺服閥堵塞,更換伺服閥。
(2)伺服閥特性改變,修正InputBias參數(shù)(修正無(wú)作用時(shí)更換伺服閥)。
(3)Kp參數(shù)不合適,調(diào)整合適的Kp參數(shù)。
(4)反饋接線松動(dòng)。
(5)反饋線絕緣破損,有接地現(xiàn)象。
2012-05-17,1-2中調(diào)門Kp值為11,指令在0~99%范圍內(nèi)變化時(shí),調(diào)門擺動(dòng),將Kp值降為3后,調(diào)門反饋正常,不再出現(xiàn)振蕩問題,具體如圖1所示。
DEH組態(tài)邏輯中參數(shù)設(shè)置不合適,導(dǎo)致機(jī)組采用中壓缸啟動(dòng)的過程中,中調(diào)門擺動(dòng)幅度大。2012-04-18,#2機(jī)組點(diǎn)火,采用中壓缸啟動(dòng)方式。在500 r/min轉(zhuǎn)速暖缸時(shí),中調(diào)門指令及反饋在0~13%擺動(dòng),如圖2所示。檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)組在中壓缸啟動(dòng)時(shí),中調(diào)門流量系數(shù)經(jīng)f(x)函數(shù)修正后輸出為中調(diào)門指令。y=f(x)函數(shù)中,x=0時(shí)y=0,x=0.8時(shí)y=12.5。所以當(dāng)指令為0時(shí),反饋為0; 指令為0.8時(shí),反饋就達(dá)到了13%,將f(x)函數(shù)中y修改為6.5后,問題解決。
圖2 中壓缸啟動(dòng)轉(zhuǎn)速達(dá)500 r/min時(shí)中調(diào)門振蕩
2012-04-18,#2機(jī)組點(diǎn)火時(shí),沖轉(zhuǎn)時(shí)轉(zhuǎn)速?zèng)]有很好地控制在給定的3 000 r/min,繼續(xù)上升達(dá)到了3 090 r/min,OPC動(dòng)作,高、中調(diào)門全關(guān),如圖3所示。 檢查趨勢(shì)和組態(tài),由于再熱蒸汽壓力參與調(diào)解,再熱蒸汽壓力過低,升速時(shí)造成轉(zhuǎn)速無(wú)法控制在3 000 r/min。解決方法:機(jī)組升速時(shí)嚴(yán)格按照運(yùn)行規(guī)程,在正確的參數(shù)下進(jìn)行操作。
圖3 3 090 r/min超速保護(hù)動(dòng)作
對(duì)升級(jí)后的#1,#2機(jī)組DEH系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試并對(duì)出現(xiàn)的故障進(jìn)行處理后,從DEH系統(tǒng)的運(yùn)行可以看出,OC6000e系統(tǒng)的DEHIIIA電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)軟、硬件均比XDPS-400的DEHIIIA電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)的功能強(qiáng)大,安全性更高。只需在畫面中全開、全關(guān)閥門后存儲(chǔ)參數(shù)就可完成調(diào)門的行程調(diào)整,避免了手動(dòng)調(diào)節(jié)的重復(fù)工作,減小了調(diào)整誤差,提高了調(diào)門的安全性。DEHIIIA系統(tǒng)軟件與硬件相互配合合理,負(fù)荷控制邏輯比較完善,系統(tǒng)運(yùn)行完全符合邏輯要求。
參考文獻(xiàn):
[1]張延軍.DEH系統(tǒng)調(diào)速汽門卡澀故障分析及對(duì)策[J].華電技術(shù),2009,31 (8): 36-40.