周凱
(華能銅川電廠,陜西 銅川 727100)
華能銅川電廠一期為2臺600 MW直接空冷機組,采用NZK600-16.7/538/538型汽輪機,#1和#2機組于2007年年底通過168 h試運行。
直接空冷系統(tǒng)的流程為:從汽輪機低壓缸排出的乏汽,經(jīng)由2根?6 000 mm的排汽管道引到廠房外,垂直上升到35 m高度后,分出8根?3 000 mm的蒸汽分配管,將乏汽引入空冷凝汽器頂部的配汽聯(lián)箱。
當乏汽通過配汽聯(lián)箱流經(jīng)空冷凝汽器的翅片管束時,大量的冷空氣被軸流風機吸入,通過翅片管的外部進行表面換熱將熱量帶走,從而使乏汽凝結(jié)成水,凝結(jié)水由凝結(jié)水管收集起來排至凝結(jié)水箱,由凝結(jié)水泵升壓,送往熱力系統(tǒng)完成熱力循環(huán)。
每臺機組空冷島配套56臺軸流風機,每臺風機裝有5個葉片,風機葉輪直徑9.14 m,葉片設計壽命150 000 h,該風機葉片由國內(nèi)某知名制造廠家供貨??绽鋶u軸流風機是關(guān)鍵零部件之一,其性能的優(yōu)劣,不僅影響機組的經(jīng)濟性,而且影響機組的可靠性。
2008年8月,#2機組3列7號風機4葉片破損,編號為002207和002213的2個葉片完全破碎,編號為002199和002195的2個葉片部分破裂,編號為002314的葉片外觀完好。葉片斷裂情況如圖1所示,圖中:1為002207,2為002213,3為002199,4為002195,5為002314。
圖1 #2機組3列7號風機葉片斷裂情況
從現(xiàn)場破損風機的斷裂面來看,只有葉片1(002207)有陳舊性創(chuàng)面,而這個葉片是葉輪逆時針方向的第1個破損葉片,且緊靠完好的葉片5(002314)。其余葉片的創(chuàng)面全部是新的,由此可以判定,葉片1(002207)是第1個失效的葉片。
定義葉片朝向管束方向的為X面,朝向地面的為O面。 葉片1(002207)斷裂面在O面上是陳舊性裂紋,表面整體平滑,有玻璃鋼粉末。X面的斷裂面為新創(chuàng)面,纖維整體呈放射狀,表明是在瞬間強大拉力下失效的。由此判斷,裂紋最先在O面發(fā)生并且隨時間向纖維深處延伸,到一定程度X面受力過大而造成纖維拉斷。
首先,葉片1(002207)瞬間斷裂,斷裂下來的葉片與高速旋轉(zhuǎn)的葉片2(002213)碰撞解體并造成葉片2折斷,由于葉片2吸收了大部分動能,因此剩余的碎片對葉片3(002199)和4(002195)沖擊力相對較小,葉片3(002199)和4(002195)部分破裂,葉片5(002314)沒有受到任何沖擊,所以外觀完好。
2008年9月,#2機組4列7號風機一個葉片斷裂,造成其他葉片被打壞。圖2所示軸徑為風機上逆時針損壞的第1個葉片 002357,葉片的O面為陳舊性創(chuàng)面,上有玻璃鋼粉末,X面為新創(chuàng)面,呈放射性。其余葉片無陳舊性創(chuàng)面,所以002357為第1個失效的葉片,失效后與其余葉片相撞,導致其他葉片損傷。所以,4列7號風機失效情況與3列7號風機相同。
圖2 #2機組4列7號風機葉片斷裂情況
葉片變截面是受力最集中的部位,正常工況中,葉片要承受向下的壓力,X面要承受較大的拉力,故葉片失效絕大部分是從X面開始的。
通過了解葉片制造商情況,得知該葉片制造商有超過40年的制造經(jīng)驗,但從未發(fā)現(xiàn)過葉片由于O面原因而失效,該制造商自2005年至今制作了超過15 000個葉片,在其他現(xiàn)場沒有發(fā)生過葉片失效的情況。初步判斷,葉片從O面失效是由安裝時發(fā)生的異常情況引起的。
2007年11月,現(xiàn)場質(zhì)量檢查人員在進行#2機組試運行前檢查時發(fā)現(xiàn),葉片大部分有受損情況,輕微的有外觀劃痕,嚴重的有外觀破損等情況。檢查發(fā)現(xiàn):大部分葉片表面有劃痕和磕碰痕跡;有97個葉片表面缺陷需要修復;有3個葉片受損嚴重只能報廢;有8個不銹鋼U形螺栓被更換成了安裝公司自制的鋼螺栓;有約150個不銹鋼特殊螺紋涂層的螺母被安裝公司更換成了普通螺母。部分受損嚴重葉片如圖3~9所示。檢查后,葉片制造商派人對現(xiàn)場外觀缺陷葉片進行了修復。
圖3 背風面嚴重破損
對3列7號風機葉片解體檢查發(fā)現(xiàn),葉片5(002314)表面完好,無葉片失效時與其他葉片撞擊的痕跡,葉片內(nèi)部支撐梁有不規(guī)則裂紋(沿葉片軸線方向長約3 m)。根據(jù)2007年11月現(xiàn)場檢查情況,可認為這種裂紋是由安裝過程中的異常操作引起的,這種加強肋上的裂紋會大大降低葉片的整體強度。有鑒于此,對#2機組的葉片進行詳細排查。解體檢查結(jié)果如圖10、圖11所示。
圖4 葉肩劇烈撞擊裂紋
圖5 葉片背風面劇烈撞擊裂紋
圖6 葉片背風面撞擊破損
圖7 葉片軸徑定位臺磕碰
圖8 葉片表面撞擊鋪層破裂
圖9 U形螺栓被換為普通螺栓(左)
圖10 葉片橫向鋸開
圖11 葉片鋸開后內(nèi)部支撐梁裂紋
2008年10月,利用停機機會對#2機組進行外觀檢查,并對全部風機進行內(nèi)窺鏡檢查。
(1)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)部分葉片受損嚴重,由于2007年11月檢查后對所有外觀進行了修復,因此這些損傷是在葉片修復之后出現(xiàn)的,也就是說葉片修復至今,有異常情況發(fā)生而導致了葉片損壞。后期損傷葉片如圖12、圖13所示。
圖12 后期損傷的葉片
圖13 后期損傷的葉片
(2)少數(shù)葉片外觀良好,但內(nèi)部膠粘劑裂紋嚴重,部分葉片內(nèi)部支撐梁有裂紋,為了進一步驗證裂紋情況,將膠粘劑裂紋嚴重的葉片解體檢查。膠粘劑嚴重裂紋葉片003843(#2機組1列7號)解體后如圖14、圖15所示。
圖14 膠粘劑裂紋
圖15 膠粘劑裂紋延伸到內(nèi)部(右下角裂紋)
(3)其他外觀良好內(nèi)部受損葉片如圖16、圖17所示。
圖16 內(nèi)部支撐梁裂紋
經(jīng)過對#2機組28臺風機的內(nèi)窺鏡檢查,初步結(jié)果如下:葉片有膠粘劑裂紋,12 處;加強肋有裂紋,6處。
(1)圖18給出了葉片003843現(xiàn)場照片和模擬試驗照片對比情況。為進一步確認葉片003843內(nèi)部裂紋產(chǎn)生原因,采用模擬試驗方法進行驗證。將一個備品葉片鋸開后,內(nèi)部結(jié)構(gòu)在試驗前完好,將其從5 m高度落到地面,發(fā)現(xiàn)軸徑上出現(xiàn)類似裂紋。試驗所用軸徑部分質(zhì)量約7 kg,完整30ELF質(zhì)量約130 kg。
圖18 葉片003843現(xiàn)場照片和模擬試驗照片對比
(2)將斷裂的葉片002357軸徑切開后與有裂紋的葉片003843軸徑放在同一位置比較,發(fā)現(xiàn)葉片002357軸徑斷裂位置與葉片003843軸徑裂紋位置幾乎相同。002357軸徑與葉片003843軸徑裂紋位置對比如圖19所示。
圖19 002357軸徑與003843軸徑裂紋位置對比
在現(xiàn)場安裝過程中,#2機組葉片由于異常操作,對葉片內(nèi)外部結(jié)構(gòu)造成損傷,部分內(nèi)部損傷在使用過程中逐漸惡化導致葉片最終失效。
現(xiàn)有無損檢測方法并不能將這種內(nèi)部損傷百分之百檢測出來,只有嚴格執(zhí)行安裝前技術(shù)交底、安裝中質(zhì)量檢查、安裝后定期維護,才能及時發(fā)現(xiàn)問題。
葉片修復要求環(huán)境溫度在10 ℃以上,2009年5月對#2機組葉片集中處理后,至今葉片運行良好,再沒有發(fā)生斷裂事故。