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        某600 MW超臨界機(jī)組抽汽參數(shù)異常診斷分析

        2014-09-10 07:36:18徐星黃啟龍戴維葆
        綜合智慧能源 2014年2期
        關(guān)鍵詞:汽量抽汽結(jié)垢

        徐星,黃啟龍,戴維葆

        (國電科學(xué)技術(shù)研究院,南京 210031)

        0 引言

        某發(fā)電公司#1機(jī)組汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)廠引進(jìn)美國西屋公司技術(shù)生產(chǎn)制造的超臨界、中間再熱、四缸四排汽、單軸凝汽式汽輪機(jī),型號為N600-24.2/566/566。

        該機(jī)組自正式投運以來,一直存在高壓抽汽參數(shù)偏高的現(xiàn)象,近期運行數(shù)據(jù)表明其偏高程度進(jìn)一步加大。2012年2月,該公司進(jìn)行了汽輪機(jī)熱力性能試驗,試驗結(jié)果及運行數(shù)據(jù)表明:高壓抽汽參數(shù)嚴(yán)重偏離設(shè)計值,機(jī)組熱耗率大幅增加,大大影響了機(jī)組運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。

        為找出抽汽參數(shù)異常、熱耗率增大的原因,對比了機(jī)組運行參數(shù)及性能試驗結(jié)果,重點從主蒸汽流量、加熱器運行狀態(tài)、級組壓比的變化等方面進(jìn)行了分析。

        1 問題概述

        從2012年性能試驗結(jié)果及運行數(shù)據(jù)可以看出:額定負(fù)荷下該機(jī)組一段抽汽壓力為7.30 MPa,較設(shè)計值5.93 MPa偏高1.37 MPa;一段抽汽溫度為377 ℃,較設(shè)計值352 ℃偏高25 ℃,一段抽汽參數(shù)嚴(yán)重偏高設(shè)計值,并且有逐漸增大的趨勢。除一段抽汽參數(shù)外,其余高壓抽汽參數(shù)也偏離設(shè)計值,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表1。

        上述問題如果不及時解決,隨著運行時間的增加,不僅會使機(jī)組經(jīng)濟(jì)性能日益降低,而且會逐漸影響機(jī)組帶負(fù)荷能力,甚至威脅機(jī)組設(shè)備的安全運行[1]。

        表1 2012年機(jī)組主要參數(shù)

        注:表中數(shù)據(jù)來源于性能試驗報告及運行數(shù)據(jù)。

        2 診斷分析

        2.1 主蒸汽流量變化

        一般來說,主蒸汽流量增加,各段抽汽壓力將隨之增加,抽汽溫度也會發(fā)生一定變化。高負(fù)荷下,調(diào)節(jié)級后、一段抽汽及二段抽汽壓力變化較大,其他抽汽口壓力變化較小。

        600 MW負(fù)荷下主蒸汽流量達(dá)1 832 t/h,該主蒸汽流量下對應(yīng)的各段抽汽壓力及溫度見表2。

        由表2可以看出:主蒸汽流量為1 832 t/h時,除一段抽汽壓力高出對應(yīng)工況的設(shè)計值0.8 MPa以外,其余各段抽汽壓力均與對應(yīng)工況的設(shè)計值接近。說明主蒸汽流量增加是導(dǎo)致其余抽汽壓力較機(jī)組熱耗保證(THA)工況設(shè)計值增大的主要原因,但不是一段抽汽壓力異常上升的主要原因。

        2.2 加熱器參數(shù)變化

        機(jī)組在600 MW負(fù)荷運行時,各高壓加熱器(以下簡稱高加)水位均控制在正常范圍內(nèi)。表3數(shù)據(jù)表明:#1高加進(jìn)汽量較設(shè)計值偏高約60 t/h。一段抽汽壓力偏高、級內(nèi)漏汽量增大或抽汽口流通面積改變均會導(dǎo)致#1高加進(jìn)汽量偏離設(shè)計值,使加熱器在非設(shè)計工況下運行,導(dǎo)致加熱器溫升超出設(shè)計值11.6 ℃,下端差偏大8 ℃。從運行數(shù)據(jù)及機(jī)組安裝調(diào)試情況來看,級內(nèi)漏汽導(dǎo)致高加進(jìn)汽量增大的可能性很小。

        #1高加疏水量大大增加,部分排擠了#2高加進(jìn)汽量,導(dǎo)致#2高加溫升偏低7.7 ℃,下端差偏大3.8 ℃。由于受一段抽汽、二段抽汽影響小,且加熱器處于整個高加系統(tǒng)的上游,#3高加參數(shù)變化不明顯,但也偏離了THA設(shè)計值,主要是抽汽壓力上升、進(jìn)汽量增加以及高加進(jìn)水溫度偏離設(shè)計值等因素造成的[2]。

        表3 600 MW負(fù)荷下高壓加熱器運行參數(shù)

        加熱器設(shè)備狀態(tài)良好,其運行參數(shù)表明高加系統(tǒng)運行并不能使一段抽汽參數(shù)發(fā)生如此大的變化,反而是一段抽汽流量的大幅增加導(dǎo)致高加運行參數(shù)較大地偏離了設(shè)計工況。

        2.3 級組壓比變化

        對回?zé)嵯到y(tǒng)參數(shù)進(jìn)行修正后,級組修正前、后壓比能夠從一定程度上反映汽輪機(jī)流通面積的變化情況[3]。

        在上述分析的基礎(chǔ)上,重點計算分析調(diào)節(jié)級后至一段抽汽口、一段抽汽口至高壓缸排汽口2個級組(分別稱作級組Ⅰ,Ⅱ)修正前、后的壓比變化情況,見表4。

        表4 級組Ⅰ,Ⅱ修正前、后壓比變化

        與正常情況相比,級組Ⅰ壓比變化8.26%,級組Ⅱ壓比變化13.90%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過通流結(jié)垢特征值,進(jìn)一步表明高壓缸通流部分發(fā)生了結(jié)垢。

        3 結(jié)果驗證

        通過上述分析,可以判斷高壓缸通流部分發(fā)生了結(jié)垢,并認(rèn)為結(jié)垢已經(jīng)形成一定厚度,且有擴(kuò)大趨勢,現(xiàn)場建議提高檢修等級,揭缸檢查進(jìn)行處理。

        2012年3月,根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行機(jī)組大修。揭缸后發(fā)現(xiàn)高壓缸后部嚴(yán)重結(jié)垢,調(diào)節(jié)級發(fā)生部分結(jié)垢。大修結(jié)束后,機(jī)組運行正常,高壓抽汽參數(shù)正常,機(jī)組熱耗率下降。通過分析,判斷高壓缸通流部分結(jié)垢是導(dǎo)致該機(jī)組高壓抽汽參數(shù)異常、熱耗率增加的主要原因,與實際情況一致。

        4 結(jié)論

        (1)上述診斷分析及揭缸結(jié)果均表明,高壓缸一段抽汽口至高壓缸排汽口之間發(fā)生大面積結(jié)垢。

        (2)結(jié)垢導(dǎo)致機(jī)組主蒸汽流量增加,各段抽汽壓力隨之上升。受結(jié)垢位置影響,一段抽汽參數(shù)變化明顯,其余各段抽汽參數(shù)變化較小。

        (3)一段抽汽流量較大地偏離設(shè)計值,使加熱器在非設(shè)計工況下運行,并排擠#2高加抽汽,但對#3高加抽汽影響較小。

        (4)通過計算級組壓比變化,可以進(jìn)一步診斷分析通流部分結(jié)垢情況。

        (5)針對機(jī)組易結(jié)垢的情況,平時應(yīng)加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)督管理,定期進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測化驗,同時做好金屬氧化皮脫落預(yù)防工作,提高汽水品質(zhì)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]盛偉,肖增弘,牛衛(wèi)東,等.電廠熱力設(shè)備及運行[M].北京:中國電力出版社, 2007.

        [2]張振群.大容量機(jī)組高壓加熱器安全經(jīng)濟(jì)性研究[D].武漢:華中科技大學(xué),2006.

        [3]李勇,徐君詔,黃萍力.凝汽式汽輪機(jī)通流部分結(jié)垢診斷方法研究[J].汽輪機(jī)技術(shù),2008,50(5):371-373.

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