李良華 曹銀平 張福行 寶鋼股份煉鐵廠
金屬軟管爆裂原因分析及對策
李良華 曹銀平 張福行 寶鋼股份煉鐵廠
寶鋼“以煙道氣做載氣的蒸汽多管回轉(zhuǎn)煤調(diào)濕工藝(Steam Tube Dryer+Inertia,簡稱STD+I)”供熱介質(zhì)包括煙道氣和蒸汽,以蒸汽的間接換熱為主。其“蒸汽—凝液”系統(tǒng)如圖1所示:管網(wǎng)蒸汽穩(wěn)壓后經(jīng)由調(diào)節(jié)閥分兩路,主體經(jīng)金屬軟管A和旋轉(zhuǎn)接頭進入干燥機汽室和換熱管,完成換熱后的蒸汽凝液依靠干燥機的旋轉(zhuǎn)和凝液自重從旋轉(zhuǎn)接頭經(jīng)由金屬軟管B1-B2進入凝液罐,見圖2。干燥機換熱管內(nèi)的未凝蒸氣從尾部不凝氣管排出。凝液罐的液位由出口液位調(diào)節(jié)閥控制,超出控制值時閥門開啟,凝液依靠直接通入凝液罐的蒸汽的壓力排至閃蒸罐。
圖1 蒸汽凝液系統(tǒng)流程
圖2 旋轉(zhuǎn)接頭及金屬軟管結(jié)構(gòu)
煤調(diào)濕設(shè)備運轉(zhuǎn)中,各項參數(shù)正常,中控操作員發(fā)現(xiàn):旋轉(zhuǎn)接頭攝像監(jiān)控畫面被蒸汽遮蔽,工藝畫面上凝液罐液位迅速下降至0,蒸汽流量遠遠超出設(shè)定值,蒸汽主管壓力迅速下降。操作員立即關(guān)閉蒸汽總閥,停止了干燥機系統(tǒng)運轉(zhuǎn)?,F(xiàn)場確認凝液回水管B1爆裂,金屬軟管的不銹鋼內(nèi)襯撕裂、飛濺,金屬軟管的斷面形態(tài)及內(nèi)襯碎片見圖3、圖4:
圖3 金屬軟管斷口斷面
圖4 飛濺的不銹鋼波紋管碎片
2.1 金屬軟管質(zhì)量問題
金屬軟管直徑250mm,長3.75m,設(shè)計壓力2.5MPa,屬于非標件,制造難度較大。但考慮到工況的最大壓力僅1.6MPa,安全系數(shù)較高,軟管內(nèi)襯為0.8mm厚不銹鋼波紋管,有較好的剛度和撓度,抗腐蝕能力也較強。軟管外部為致密鋼絲網(wǎng),若不考慮泄漏,僅該層鋼絲網(wǎng)亦能承受1.6MPa的壓力。且金屬軟管出廠時經(jīng)過嚴格的打壓測試,對軟管質(zhì)量問題的懷疑基本可以排除。
2.2 金屬疲勞
與旋轉(zhuǎn)接頭連接的金屬軟管在干燥機運轉(zhuǎn)的過程中將承受周期性的撓動負荷,以B1凝液回水管為例進行分析,如圖5所示。金屬軟管上端與旋轉(zhuǎn)接頭通過法蘭連接,軟管下端通過法蘭與凝液罐回水管連接。由于凝液罐為地面構(gòu)筑物,可認為是靜止的,與之相連的金屬軟管下端亦是穩(wěn)定的。在干燥機系統(tǒng)冷態(tài)加熱時,金屬軟管將產(chǎn)生縱向的膨脹伸縮。干燥機旋轉(zhuǎn)的過程中,與之對接的旋轉(zhuǎn)接頭也會產(chǎn)生一定的撓動,造成金屬軟管隨之橫向偏移,對軟管下端的A和A1點造成擠壓和拉伸,載荷周期為4.25次/分。在長時間的應力作用下,造成A-A1斷面波紋管疲勞。
圖5 金屬軟管運動狀態(tài)示意圖
從受力分析來看的確是金屬軟管下端所受應力最大,加之該處為波紋管與法蘭的焊接點,強度相對薄弱,與現(xiàn)場的軟管爆裂位置吻合。但實際的運轉(zhuǎn)過程中,旋轉(zhuǎn)接頭固定在井字梁上,兩側(cè)均設(shè)置有止轉(zhuǎn)桿,目的就是防止旋轉(zhuǎn)接頭跟轉(zhuǎn)和振動,運轉(zhuǎn)中現(xiàn)場目測,振動也是不可見的,微小的振動完全在金屬軟管的彈性范圍以內(nèi)。且若A-A1截面真的發(fā)生疲勞失效,首先應該是出現(xiàn)裂紋和蒸汽泄漏現(xiàn)象,然后可能會出現(xiàn)撕裂現(xiàn)象,而不應該是爆裂,斷面也不會如此整齊。故金屬疲勞失效的說法也不成立。
2.3 水擊現(xiàn)象
有關(guān)文獻指出了兩種不同性質(zhì)的水擊原因:1)積聚在管路中的冷凝水,突然被高速流動的蒸汽托起和帶走;2)蒸汽與低溫積水相遇時,蒸汽凝結(jié),造成局部真空,引起周圍介質(zhì)高速沖擊。第一種情況下,水擊方向與蒸汽流動方向相同;第二種情況下,水擊方向與蒸汽流動方向相反,即水與蒸汽對流沖擊。干燥機的蒸汽凝液系統(tǒng)中,存在冷凝水,也存在有加熱蒸汽,完全存在水擊的環(huán)境,問題點在于冷凝水和蒸汽發(fā)生水擊時的條件——溫差,在何時、何處出現(xiàn)?
爆管發(fā)生前一周時,由于來煤水分加大,增大了干燥機蒸汽用量,凝液罐壓力由0.7~0.9MPa增至1.2~1.3MPa,與管網(wǎng)壓力接近。蒸汽換熱管內(nèi)的凝液量顯著增大,由之前的層狀流變化為塞狀流,水塞攜帶蒸汽進入金屬軟管,未凝蒸汽在3.75m長的未設(shè)保溫的金屬軟管管段發(fā)生冷凝,后面的水塞在真空抽吸和重力加速的作用下,對金屬軟管下端管路改向處形成劇烈水擊,在最薄弱的軟管下端釋放壓力,形成軟管爆裂現(xiàn)象。只有水擊現(xiàn)象才能解釋金屬軟管斷面整齊、波紋管內(nèi)襯被擊平的事故現(xiàn)場。
爆管前蒸汽流量調(diào)節(jié)閥開度已達100%,從爆管后蒸汽流量迅速增加來看,干燥機的換熱能力是受限的。在供熱無法滿足系統(tǒng)要求的情況下,將造成冷凝水溫度偏低。而凝液罐由于與蒸汽主管直接連通,凝液罐上部蒸汽溫度和壓力都較高,當溫度偏低的冷凝水進入凝液罐時,將使冷凝水產(chǎn)生二次蒸汽,壓力瞬間上升,也會產(chǎn)生水擊現(xiàn)象。
以上兩種水擊現(xiàn)象在蒸汽用量不斷增加、凝液罐壓力隨之升高的情況下,是一直存在的,只是強弱有差別,爆管現(xiàn)象的發(fā)生是水擊壓力遠遠大于金屬軟管受壓極限的極端體現(xiàn)。
為防止水擊爆管現(xiàn)象的再次發(fā)生:
1)在旋轉(zhuǎn)接頭與凝液罐間增設(shè)凝液包,氣液分離,避免塞狀流的出現(xiàn)。這樣縮短了金屬軟管長度,若進一步對軟管設(shè)置保溫,即使出現(xiàn)夾帶未凝蒸汽的塞狀流,也不會出現(xiàn)急速冷凝引發(fā)水擊的現(xiàn)象。
2)在凝液罐上部的壓力平衡管上加設(shè)流量調(diào)節(jié)閥。通過控制直接進入凝液罐的蒸汽流量,控制凝液罐內(nèi)適當壓力。這樣既有利于凝液的順利排出,避免凝液溫度過低,又能控制凝液罐內(nèi)蒸汽溫度,從而避免溫差過大導致的水擊出現(xiàn)。
采取以上措施后,煤調(diào)濕系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常。
2013-07-15)