張長利 高海生 張 勇 廣州市特種機電設備檢測研究院
造船門式起重機起升同步試驗
張長利 高海生 張 勇 廣州市特種機電設備檢測研究院
隨著造船業(yè)大型化的發(fā)展,分段越來越大,越來越重,老式的門座式起重機由于受到傾覆力矩的限制,逐漸不能滿足現(xiàn)代造船業(yè)的發(fā)展。造船門式起重機由于其起重量大,能靠上下小車完成分段翻身等優(yōu)勢,逐漸成為各大船廠發(fā)展的首選設備。
造船門式起重機主要用于造船平臺上大分段的吊裝和對位。大分段由于體積巨大,往往需要多吊點起吊,因此,造船門式起重機常用工況為抬吊工況。
在實際抬吊工況中如果各吊鉤起升速度不一致,那么會出現(xiàn)在地面掛鉤時,三個吊鉤同時垂直受力,但起吊過程中,由于速度不同產(chǎn)生重物傾斜如圖1所示,兩吊點距離減少,鋼絲繩將偏離垂直位置,形成一定夾角,產(chǎn)生水平分力。此時,鋼絲繩上張力也由原來的F1=G,變?yōu)镕1=G/cosβ,如圖2所示,無形中鋼絲繩張力增加,不利于其耐久使用。另外如上小車兩鉤產(chǎn)生受力差,會對上小車產(chǎn)生傾翻影響,車輪與軌道產(chǎn)生橫向摩擦;如上小車與下小車起升速度不同,那么會使上下小車抬吊時受力分布不均,增加單個小車起升機構的負荷,對起升機構產(chǎn)生不利影響,尤其對鋼絲繩、卷筒軸、各軸承座影響巨大。諸如上訴情況都是不利于起重機正常、持久作業(yè)。因此,起升同步試驗是必要的。
圖1 速度不同產(chǎn)生重物傾斜
圖2 張力變化
國內(nèi)某造船公司新安裝一臺超大型造船門式起重機,最大翻身起重量達到900t,最大抬吊起重量達到1000t,整機高度高達90m,各起升機構均采用單卷筒、雙出繩結構,驗證該機的起升同步性能,對該機日后的正常使用具有重大意義。
按照GB/T27997—2011《造船門式起重機》(以下簡稱“新標準”)中5.9.3.1“在整個起升范圍內(nèi),上小車兩吊鉤起升的同步偏差不應大于200mm,下小車吊鉤與上小車吊鉤起升的同步偏差不應大于250mm?!卑礃藴室笃鹕皆囼灴稍诟縻^吊繩子進行試驗,也就是在空載情況下試驗?,F(xiàn)場由于安裝后,各鉤下已經(jīng)安裝有30t吊梁,拆卸較耗時間,考慮到對于上下小車的起吊能力而言,30t影響不大,而且各鉤下均為同樣重量,對試驗影響不大,因此,不對吊梁進行拆卸。另外,現(xiàn)場使用全站儀,無需采用繩子做標記的方式進行測量,選擇直接用全站儀測量高度的方法進行測量:實測數(shù)據(jù)見表1。
試驗結論:上小車兩個鉤基本符合同步要求,而下小車與其他兩鉤同步差較大,不符合要求。
經(jīng)過現(xiàn)場反復測試和專家的討論,認為由于卷筒制造誤差,理論直徑和制造后的實際直徑差別會成比例影響卷筒的周長。起升速度即是單位時間內(nèi)鋼絲繩的實際卷揚長度,與卷筒周長直接相關,而該機程序中的參數(shù)是按照設計值輸入而不是實際值,所以會有一定速度差別。找到原因后經(jīng)過測量與修正數(shù)據(jù),重新試驗,該機起升同步性達到要求。
表1 全站儀測量高度數(shù)據(jù)
通過試驗數(shù)據(jù)檢查起重機的起升同步性能,再結合電控程序和機構運行情況對數(shù)據(jù)進行分析,是解決起升不同步的問題的根本手段。電控程序中往往是按照設計的理論值進行計算,得出監(jiān)控結論,判斷是否需要自動對起升速度進行調(diào)節(jié),已達到同步要求。然而,由于制造問題,會使傳動部件的真實尺寸和性能與設計值有一定差別,因此,對電控程序設定值進行調(diào)整是解決起升不同步的一種常常讓人忽略的方法。
2013-10-30)