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        敞開式電機(jī)定子線圈腐蝕故障分析及處理

        2014-09-01 12:04:47張勇文
        機(jī)電信息 2014年21期
        關(guān)鍵詞:故障

        張勇文

        (沙角A電廠,廣東 東莞 523908)

        敞開式電機(jī)定子線圈腐蝕故障分析及處理

        張勇文

        (沙角A電廠,廣東 東莞 523908)

        介紹了敞開式電機(jī)定子線圈絕緣腐蝕故障情況,闡述了線圈絕緣腐蝕的特點(diǎn)及部位,分析了線圈絕緣腐蝕的原因,并提出了處理線圈絕緣腐蝕故障的方法及預(yù)防措施。

        電機(jī);定子線圈;腐蝕;絕緣

        0 引言

        長(zhǎng)期的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和電機(jī)定子繞組事故現(xiàn)象表明,污穢腐蝕電機(jī)引線、定子線圈絕緣層,造成電機(jī)在運(yùn)行中引線及定子線圈對(duì)地短路、相間短路的現(xiàn)象比較普遍,嚴(yán)重影響了電機(jī)的安全運(yùn)行和使用壽命。

        1 故障概況

        2006年5月18日,某電廠#2沖洗水泵電機(jī)零序速斷保護(hù)跳閘。解開三相電纜頭,用2 500 V絕緣表測(cè)得A、B、C三相絕緣分別為160/136 MΩ、163/150 MΩ、2/2 MΩ。電機(jī)解體后發(fā)現(xiàn)其前后端部線圈附著厚厚一層黑色的污穢,擦拭之后初步分析是油、粉塵混合物;用SS -50電機(jī)清洗劑將鐵芯、繞組線圈清洗干凈,沒有發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn);用直流燒穿法尋找,發(fā)現(xiàn)電機(jī)前端有一個(gè)線圈靠近槽口部位冒煙,故障點(diǎn)沿線棒表面絕緣層對(duì)鐵芯爬弧。

        2 原因分析

        該電機(jī)額定電壓為6 kV,額定功率為220 kW,額定電流為25.8 A,定子采用敞開式結(jié)構(gòu),空氣冷卻。

        電機(jī)定子繞組燒毀的原因一般有以下幾個(gè)方面:(1) 定子繞組制造過程留下隱患;(2) 定子線圈檢修過程中絕緣損傷;(3) 電機(jī)運(yùn)行過程中繞組過熱;(4) 電機(jī)受潮后絕緣水平下降;(5) 系統(tǒng)過電壓。

        結(jié)合本次故障的發(fā)生經(jīng)過及解體檢查情況分析,該電機(jī)運(yùn)行中,在風(fēng)扇的作用下,外部灰塵、水分、鹽分等不斷被吸入電機(jī)定、轉(zhuǎn)子間,附著在定子繞組表面,灰塵就粘在電機(jī)定、轉(zhuǎn)子的表面上,形成一層腐蝕性極強(qiáng)的污穢。污穢對(duì)線圈、引出線主絕緣起溶解侵蝕作用,使主絕緣與導(dǎo)線分層、松散,線圈整體絕緣強(qiáng)度降低,并導(dǎo)致線圈熱量無法及時(shí)排出,引起線圈過熱。長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,線圈絕緣不能承受高電壓而造成定子繞組對(duì)地放電,導(dǎo)致事故發(fā)生。

        3 反事故措施

        根據(jù)以上分析,解決敞開式電機(jī)定子線圈絕緣故障應(yīng)采取以下措施:

        (1) 加強(qiáng)設(shè)備檢查,發(fā)現(xiàn)設(shè)備積灰嚴(yán)重、繞組溫度升高時(shí)及時(shí)清理。

        (2) 定期對(duì)電機(jī)進(jìn)行大修,重點(diǎn)清除定子繞組表面的污穢。

        (3) 提高電機(jī)定子繞組絕緣水平。電機(jī)大修時(shí),認(rèn)真檢查電機(jī)繞組絕緣,要結(jié)合預(yù)防性試驗(yàn)情況進(jìn)行電機(jī)繞組絕緣強(qiáng)度評(píng)估,必要時(shí)繞組整體噴漆,以提高其整體絕緣強(qiáng)度。

        (4) 對(duì)電機(jī)的運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行治理,保證電機(jī)周圍的環(huán)境通風(fēng)、干燥、潔凈;電機(jī)外殼防水、防潮、防塵等防護(hù)設(shè)施完好。

        (5) 停運(yùn)時(shí)間長(zhǎng)的電機(jī)要測(cè)量絕緣電阻合格后才能啟動(dòng)。

        4 故障處理

        4.1 修復(fù)故障線棒

        清洗電機(jī)定子繞組:用自來水加適量油污清洗劑,水溫加熱至50 ℃,用調(diào)好的溫水浸泡電機(jī)繞組,浸泡2 h后用自制的竹片和毛刷等進(jìn)行清理,竹片的邊要帶有弧度,這樣可以避免損傷繞組絕緣,確認(rèn)清理干凈后用除鹽水進(jìn)行徹底清洗。

        烘焙除濕:烘焙設(shè)置溫度不超過90 ℃,烘箱是帶抽風(fēng)機(jī)自動(dòng)循環(huán)加熱功能的,連續(xù)烘焙12 h后確認(rèn)電機(jī)絕緣2 h不再變化時(shí)就可以進(jìn)行故障處理。

        故障點(diǎn)處理:故障處用白布沾無水酒精擦拭干凈,用短鋸片、電工刀把電弧燒傷處絕緣層表面碳化物、積污清除干凈,使其露出新的絕緣表面,用事先配好的環(huán)氧樹脂膠(與固化劑按1∶1比例配成)涂上一層,用無堿玻璃絲帶半疊包到約3 mm厚即可,邊包邊涂環(huán)氧樹脂膠。

        整體烘干:處理后進(jìn)行定子繞組絕緣整體烘焙,設(shè)置溫度不超過90 ℃,測(cè)量每相繞組對(duì)地絕緣達(dá)到100 MΩ以上、吸收比合格的情況下再繼續(xù)烘焙;設(shè)置最高溫度100 ℃,當(dāng)電機(jī)絕緣穩(wěn)定2 h無變化后,用噴槍噴漆。調(diào)整空氣壓力為2~3 kg/cm2,1032絕緣漆和稀釋劑的比例為1∶1,將整個(gè)定子繞組噴上絕緣漆后,重新烘焙8 h;再噴一次絕緣漆,烘干。

        4.2 電機(jī)定子繞組試驗(yàn)

        環(huán)境溫度:31 ℃;濕度:70%。

        (1) 測(cè)量每相繞組絕緣不再上升時(shí)的值,如表1所示。

        表1 每相繞組絕緣不再上升時(shí)的值

        (2) 定子冷卻到冷態(tài)時(shí),測(cè)量定子繞組的直流電阻:

        AX:0.218 7 Ω;BY:0.218 8 Ω;CZ:0.221 3 Ω;

        標(biāo)準(zhǔn):最小誤差小于2%;

        實(shí)際誤差:1.18%。

        (3) 冷態(tài)時(shí),定子繞組直流耐壓試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。

        表2 定子繞組直流耐壓試驗(yàn)結(jié)果 單位:μA

        (4) 定子繞組交流耐壓(每相繞組對(duì)其他兩相繞組與地):耐壓9 000 V,1 min通過。

        (5) 交、直流耐壓試驗(yàn)后,測(cè)量每相繞組絕緣值,如表3所示。

        表3 每相繞組絕緣值

        #2沖洗水泵電機(jī)定子繞組各項(xiàng)試驗(yàn)合格,回裝電機(jī)。

        5 電機(jī)修后運(yùn)行狀況

        嚴(yán)格按照電機(jī)檢修工藝修復(fù)后,這臺(tái)沖洗水泵電機(jī)運(yùn)行到現(xiàn)在已有4年多,沒再出現(xiàn)過定子繞組故障,說明檢修質(zhì)量過關(guān),采取措施有效,較好地解決了腐蝕導(dǎo)致的電機(jī)定子繞組絕緣損壞故障。

        6 結(jié)語

        隨著電網(wǎng)容量的增大,對(duì)發(fā)電廠的安全性、穩(wěn)定性要求也越來越高,對(duì)設(shè)備運(yùn)行的要求從“零故障”提高到了“零缺陷”。通過對(duì)敞開式電機(jī)定子繞組絕緣故障的分析及處理,能積累檢修經(jīng)驗(yàn),對(duì)敞開式空氣直接冷卻的其他電機(jī)繞組的故障分析、解決有一定參考價(jià)值。

        2014-06-10

        張勇文(1973—),男,廣東樂昌人,技師,研究方向:電機(jī)檢修。

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