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        提高壓縮機單機能力的技術(shù)措施

        2014-08-30 06:09:10
        化工設計通訊 2014年5期
        關(guān)鍵詞:水煤氣閥片氣閥

        (云南云天化國際化工有限公司云峰分公司,云南 宣威 655413)

        云峰分公司共有10臺壓縮機,型號為H224-165/320。2012年全年單機平均生產(chǎn)能力為64.24 t /(臺·d),壓縮機單機生產(chǎn)能力距設計生產(chǎn)能力差距較大,我們希望達到65 t/(臺·d),力爭65.5 t/(臺·d)。下面介紹我們?yōu)樘岣邏嚎s機單機能力所采取的措施。

        1 流程簡介

        造氣來半水煤氣經(jīng)煤氣鼓風機加壓至12~20 kPa,送脫硫塔底部,自下而上與貧液泵送來的栲膠溶液逆流接觸,吸收H2S,脫除H2S后的半水煤氣,由塔頂經(jīng)總管到二次加壓煤氣風機,將壓力提到15~20 kPa,送壓縮一段入口。壓縮二段出來的半水煤氣至變換,進行變換反應,出來的變換氣去壓縮三段。

        從壓縮四段出來的變換氣由變脫吸收塔底進入,變脫有新老系統(tǒng);脫碳也有新老系統(tǒng)。凈化氣送至壓縮五段入口。

        從壓縮六段出來的氣體進入粗甲合成塔,粗醇塔出來經(jīng)洗醇后的氣體送銅塔。銅塔出口氣體至壓縮機七段。七段出口氣體到合成塔。合成塔有φ800 mm、φ1 000 mm系統(tǒng)。

        2 運行情況及存在的問題

        2.1 凈化工序

        脫硫塔阻力大,懸浮硫含量高,引起塔堵。除沫層大量硫膏堵塞。再生槽硫泡沫取出不好,抽入系統(tǒng)堵塞填料。脫硫塔使用時間長,硫泡沫沉積于填料之上。溶液噴淋量太大,反應溫度過高,硫顆粒粘度增大,粘附在填料表面,脫硫塔底排管堵塞。

        硫膏、焦油及灰塵堵塞管道閥門及硫泡沫槽下料管,硫膏鐵銹或雜物堵塞下料管或閥門。

        變換系統(tǒng)阻力大。一段保護劑阻力大,油分離器油污太多,飽和熱水塔液位過高,飽和塔除沫層堵,飽和熱水塔填料層垮。系統(tǒng)閥門不能全開或閥心脫。

        2.2 合成工序

        機器帶病運行。氣閥閥片容易斷裂。由于壓縮機氣閥閥片容易斷裂,造成開停車次數(shù)頻繁,運行周期短,增加動力消耗,氣體損失較大,系統(tǒng)壓力波動,造成工藝生產(chǎn)不穩(wěn)定。

        壓縮機屬于運轉(zhuǎn)設備,大、小頭瓦易磨損,十字頭、活塞桿容易疲勞損傷而斷裂,在出現(xiàn)明顯異常響聲或斷裂后組織搶修,往往造成生產(chǎn)被動,甚至影響生產(chǎn)。因此壓縮機帶病運行是影響壓縮單機能力的因素之一。

        水冷器結(jié)垢堵塞。六七段高壓水冷器是套管式水冷器,由于內(nèi)外套管間隙較小,冷卻水流通環(huán)隙小,流程太長,導致水流量小、流速較慢、回水溫度高,造成水冷器內(nèi)沉淀聚集,結(jié)垢堵塞,形成惡性循環(huán)。

        由于水冷效果差,出口氣體溫度較高,嚴重影響壓縮機的打氣量,同時影響銅液吸收效果,合成塔的反應效果。因此水冷器換熱差是影響壓縮單機能力的原因之一。

        3 優(yōu)化措施

        3.1 凈化部分的優(yōu)化

        脫硫塔阻力大的解決措施 加強溢流過濾,阻力過大時停車清塔。清洗除沫層,加強溢流取硫。減少溶液循環(huán)量。嚴格控制溶液溫度在工藝指標范圍內(nèi)。

        變換系統(tǒng)阻力大的解決措施 停車卸出清理,視情況清洗。調(diào)整液位在正常范圍。檢查閥門,根據(jù)情況處理。

        硫泡沫槽下料管堵的處理 沖洗或吹通堵塞處,停車清理掏通下料管或閥門。

        針對半水煤氣除塵效果差,硫化物、焦油及灰塵積聚在一、二段進出口總管及閥門處,造成吸氣阻力大的問題,定期清洗電捕焦油器、油分離器絲網(wǎng),更換焦炭過濾器焦炭,煤氣總管增加自溢水封。措施實施后,半水煤氣凈化效果明顯改善,降低了壓縮機氣體阻力,減少油水、粉塵帶入變換爐,降低了變換阻力,提高了變換爐運行周期。

        技術(shù)改造之后,原冷卻后氣體溫度最高達到90 ℃,現(xiàn)降至35 ℃左右,效果較好。

        3.2 合成工段的優(yōu)化

        定期清理一、二段水冷器及管口,更換一二段氣閥。

        2013年共計更換一、二段水冷器芯子18個,清堵7個。清堵進出口管25次,對一、二段氣閥定期更換,共計487個。措施實施后,降低了氣體阻力,降低了一、二段氣體出口溫度,增加壓縮機打氣量。嚴格按計劃每15 d清洗電捕焦油器一次。

        六、七段高壓水冷器是套管式水冷器,由于內(nèi)外套管間隙較小,水流通面環(huán)隙小,氣體壓縮后溫度較高,通過換熱后,循環(huán)水溫度較高,容易造成水冷器結(jié)垢堵塞,冷卻水無法進入,形成惡性循環(huán)。把原來水冷器8組一段式按6∶2比例從中間分成兩段,各段分別配進回水,形成兩個獨立的水冷器,這樣流程縮短,水流速加快,降低回水溫度。為了確保水冷器長周期運行,在六、七段水冷器進水閥后安裝導淋。需要返洗時,關(guān)閉進水閥,打開導淋,用回水返沖,把管壁吸附沉淀的雜質(zhì)帶出。通過返洗,減少水冷器結(jié)垢堵塞,降低氣體溫度,提高水冷器換熱效率,確保六、七段出口氣體溫度達到工藝要求。

        將原來三、四、五、六、七段氣閥改造成加厚型閥片,將原來材質(zhì)為30CrMnSiA,厚度2.5 mm的閥片更改為材質(zhì)為3Cr13,厚度4 mm的加厚閥片。

        大、小頭瓦易磨損,十字頭、活塞桿容易疲勞損傷而斷裂。若出現(xiàn)明顯異常響聲或斷裂后組織搶修,往往造成生產(chǎn)被動,甚至影響生產(chǎn)。小組成員通過不斷摸索、探討,發(fā)現(xiàn)易損部件有一定的周期。經(jīng)研究,決定在每3個月更換壓縮機一段氣閥時,同時進行一次壓縮機曲軸箱和十字頭檢查。

        進行技術(shù)改造及預防性計劃檢修之后,氣閥閥片運行周期增長,氣體損失減少,打氣量提高,單機能力大大提高,電耗也大幅度下降。通過預防性的檢查,燒瓦、燒軸和活塞桿、十字頭斷裂的次數(shù)明顯下降,避免了因一個部件損壞而造成多個部件的損壞,減少了設備事故的發(fā)生,改變了原來被動的局面,既降低了檢修費用,又減少了設備搶修次數(shù),而且降低了安全風險。

        技改前后的溫度變化見表1。

        單機能力情況見表2。

        表2 單機能力情況

        4 結(jié) 語

        提高單機能力的過程中,降低氣體溫度,有利于變換、脫碳、銅洗、合成各工段反應及催化劑的保護。也大幅降低操作人員倒車更換氣閥勞動強度,減少倒車過程中的放空次數(shù),減少氣體的損失,降低噪音、能耗。減少倒車頻率,穩(wěn)定工藝,大大降低了因氣閥損壞造成的工藝、設備事故的發(fā)生,確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定地運行。

        下一步,我們將加強半水煤氣的凈化,降低氣體的塵含量,增加壓縮機單臺設備的運行周期。通過技術(shù)創(chuàng)新降低壓縮機一、二段缸出口氣體溫度,增加壓縮機的打氣量。減少壓縮機高壓段氣體內(nèi)漏問題。加強設備管理,確保合成氨系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運行。

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