秦祖斌
(貴州省金赤化工有限責(zé)任公司水汽車間,貴州遵義 563200)
220th煤粉爐運行中遇到的問題及對策
秦祖斌
(貴州省金赤化工有限責(zé)任公司水汽車間,貴州遵義 563200)
220t/h鍋爐在實際運行過程中遇到了很多的問題。本文通過將以前遇到的問題進行現(xiàn)象和原因分析,并提出自己的見解,希望對相關(guān)人員有所借鑒。
鍋爐 分析我原因 對策
貴州金赤化工有限責(zé)任公司#1—#3鍋爐機組是由華西能源股份有限公司制造的DGJ-220/9.8-Ⅱ6型煤粉鍋爐。
該鍋爐為高溫高壓,單爐膛,自然循環(huán) ,“∏” 型露天布置,平衡通風(fēng),四角噴燃,固態(tài)風(fēng)冷干式排渣,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)汽包爐,燃用桐梓無煙煤。鍋爐本體由汽包,水冷壁系統(tǒng),過熱器,省煤器,空預(yù)器,鋼架,平臺扶梯,爐墻,外護板,燃燒設(shè)備等組成,鍋爐定壓運行既可帶基本負荷也可用于變負荷調(diào)峰。過熱器系統(tǒng)共分為5個部分:頂棚過熱器、包墻過熱器、一級過熱器(低溫)、全輻射大屏過熱器、二級過熱器(高溫)。過熱蒸汽的調(diào)溫系統(tǒng)采用兩級噴水減溫,一級減溫器設(shè)在一級過熱器(低溫)出口與全大屏過熱器進口之間,二級減溫器設(shè)在全大屏過熱器出口與二級過熱器(高溫)冷段進口之間,整個系統(tǒng)進行了兩次混合,一次左右交叉,這樣可有效控制各級受熱面的熱偏差,減溫器噴管為笛形管??諝忸A(yù)熱器采用雙級布置直立管箱式,與省煤器交叉布置,上下級都為2行程。
(1)現(xiàn)象;1)給煤機斷煤報警;2)磨煤機出口溫度升高;3)鍋爐出力下降。
(2)原因分析:煤粉倉的形狀為呈倒四棱臺結(jié)構(gòu),當(dāng)煤粉倉液位低時,煤粉倉的煤倉有效容積和存煤量減少,而且下降的速度非???,非常容易造成給煤機斷煤,從而出現(xiàn)上述現(xiàn)象。
(3)對策:1)及時注意煤粉倉煤位,在煤位降低時及時聯(lián)系加煤;2)加裝煤倉自動疏松控制裝置。通過加裝該裝置,可以有效減少煤倉貼煤問題。該裝置當(dāng)發(fā)生故障時可以發(fā)出報警。同時由PLC控制刮板式的疏松機,從而有效的避免燃燒故障的發(fā)生。
(1)現(xiàn)象。利用檢修機會檢查鍋爐各個部位的磨損裂縫脫落現(xiàn)象,主要包括在以下幾處:1)爐膛下部內(nèi)表面;2)對流煙道之間的連接煙道內(nèi)表面;3)水冷壁、過熱器屏下部外表面。
(2)原因。1)氣流沖蕩;2)安裝不牢固。
(3)對策。1)對于耐磨耐火材料的脫落,當(dāng)處于爐膛下部內(nèi)表面時,可以利用檢修機會進行修補;2)當(dāng)耐磨耐火材料出現(xiàn)貫穿性裂紋時,對于對流煙道之間的連接煙道內(nèi)表面, 可通過使用可塑料進行修補。
(1)現(xiàn)象:該鍋爐水位測量所表現(xiàn)的主要問題是給水水位偏差大。
(2)原因分析:對于汽包鍋爐的水位計,通常設(shè)置為3點,對于給水調(diào)節(jié),采用三點取中作為調(diào)節(jié)值,對于鍋爐的保護,采用三點取二作為保護的動作值。如果汽包水位偏差比較大,將會造成給水調(diào)節(jié)出現(xiàn)偏差,而同樣會造成鍋爐保護誤動作或者不動作,直接威脅鍋爐的安全運行。
(3)對策:針對現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,在與鍋爐制造廠家進行充分討論后,決定進行現(xiàn)場改管。為了避開汽包汽側(cè)取樣的紊流區(qū),特采取將汽側(cè)取樣管延長的方法,改造后通過現(xiàn)場運行發(fā)現(xiàn)給水自動調(diào)節(jié)得到較好的投入,水位保護也可以正常的運行。通過這項改造極大地保護了鍋爐的運行安全,同時也降低了生產(chǎn)人員的工作強度。
(1)現(xiàn)象及原因分析:1)風(fēng)機達到設(shè)計工況時風(fēng)門開度小,開度只在45%,由此造成節(jié)流損失大,風(fēng)機運行效率不高,風(fēng)機自動調(diào)節(jié)特性不好。2)風(fēng)機振動大,主要表現(xiàn)在機殼振動大,也會引起風(fēng)道的振動。嚴(yán)重時會造成設(shè)備的脫落,包括風(fēng)門擋板的連桿。究其原因是由于風(fēng)機狹長形進口造成的,需要改變風(fēng)機的結(jié)構(gòu)。3)風(fēng)機軸承溫度高,在風(fēng)機正常運行中由于風(fēng)機軸承甩油環(huán)的緊固螺絲脫落,造成風(fēng)機軸承溫度升高,經(jīng)過分析為軸承甩油環(huán)分體式結(jié)構(gòu),需要進行改造。
(2)對策:1)針對風(fēng)機機殼及出口風(fēng)管振動的問題采用在相關(guān)振動部位加加強筋的辦法來解決,同時運行中加強對風(fēng)機調(diào)節(jié)擋板連接桿的檢查,防止再次出現(xiàn)問題。2)針對風(fēng)機軸承溫度高的問題采取對軸承甩油環(huán)進行更換的辦法,將分體式改為整體式,從而杜絕風(fēng)機運行中出現(xiàn)螺絲脫落的現(xiàn)象,避免由于此隱患而造成風(fēng)機的跳閘,提高了機組運行的安全性。
(1)現(xiàn)象:在鍋爐運行中經(jīng)常出現(xiàn)過熱器管局部超溫的現(xiàn)象,鍋爐經(jīng)常由于過熱器爆管而被迫停爐。
(2)原因分析:由于過熱器存在熱偏差,造成鍋爐過熱器各個管道內(nèi)受熱不均,表現(xiàn)在參數(shù)為會有局部超溫點。由于熱偏差的存在,會造成部分過熱器管子受熱較大,而部分過熱器管子受熱較少。從換熱角度來分析原因為工質(zhì)側(cè)和煙氣側(cè)的流量不均造成。
(3)對策:1)對過熱器的管子進行交叉交換流動。對于在上一級受熱面中在煙道左側(cè)流動的蒸汽在本級中進入右側(cè)進行流動,反之也成立,由此消除熱偏差。2)將過熱器分級和交換結(jié)合起來,更加減小熱偏差。3)在鍋爐的運行過程注意檢查各個受熱面的煙氣溫度偏差,注意保持火焰中心不要偏移,保證燃燒的穩(wěn)定,保證煙氣流速穩(wěn)定。4)合理調(diào)節(jié)燃燒,避免煙氣走廊的出現(xiàn)。5)對于各受熱面要加強吹灰,防止吹灰不均的現(xiàn)象發(fā)生,對于容易結(jié)渣的受熱面要增加吹灰頻次,提高機組運行經(jīng)濟性和安全性。
(1)現(xiàn)象:過熱器出現(xiàn)整體超溫。
(2)原因分析:運行中控制的過熱器溫度值不合適或者采取的控制手段沒有作用。
(3)對策:1)合理調(diào)節(jié)過熱器氣溫,減少過熱器超溫次數(shù)。2)通過調(diào)節(jié)燃燒器的運行方式來改變火焰中心的位置。3)通過改變?nèi)紵鲾[角改變火焰中心位置。
本文通過介紹220t/h煤粉爐日常運行中發(fā)現(xiàn)的問題,進行了原因的分析并且針對相應(yīng)的原因介紹了需要采取的措施,提高了220t/h鍋爐的安全性和經(jīng)濟性,對相關(guān)運行和檢修人員提高參考,有一定的借鑒意義和參考價值。
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秦祖斌(1985年2月),男,貴州遵義人,本科,助理工程師,2008年7月參加工作,主要熱電煤粉鍋爐運行工作。