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        HG—1025/17.5—YM36型煙煤鍋爐主燒褐煤的應(yīng)用研究

        2014-08-22 04:40:50張虔
        新媒體研究 2014年14期
        關(guān)鍵詞:吹灰制粉褐煤

        摘 要 針對(duì)華電能源股份有限公司佳木斯熱電廠(chǎng)電煤緊張的問(wèn)題,積極進(jìn)行主燒褐煤的研究和試驗(yàn),在分析鍋爐各種工況、各種摻燒比例的試驗(yàn)基礎(chǔ)上,探索煙煤鍋爐主燒褐煤摻燒的可行性和發(fā)展前景。

        關(guān)鍵詞 主燒褐煤;經(jīng)濟(jì)性

        中圖分類(lèi)號(hào):TK2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-7597(2014)14-0135-02

        1 華電能源股份有限公司佳木斯熱電廠(chǎng)鍋爐現(xiàn)狀

        華電能源股份有限公司佳木斯熱電廠(chǎng)鍋爐為HG-1025/17.5-YM36型,亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,采用平衡通風(fēng),擺動(dòng)式燃燒器四角布置切圓燃燒方式,配有冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),型號(hào)為ZGM95N中速磨煤機(jī),刮板式撈渣機(jī)連續(xù)固態(tài)排渣,設(shè)計(jì)燃用混合煙煤,低位發(fā)熱量5180大卡。鍋爐以最大連續(xù)負(fù)荷(即BMCR工況)為設(shè)計(jì)參數(shù),鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量為1025 t/h。

        2 主燒褐煤摻燒前的準(zhǔn)備工作

        1)為增強(qiáng)制粉系統(tǒng)防爆能力,有效地防止制粉系統(tǒng)的爆炸,增設(shè)防爆系統(tǒng),完善褐煤摻燒安全技術(shù)措施,磨機(jī)加裝CO監(jiān)測(cè);保證制粉系統(tǒng)的消防處于隨時(shí)可投運(yùn)狀態(tài),按褐煤摻燒的防爆措施進(jìn)行制粉系統(tǒng)的安全保護(hù)工作。

        2)由于褐煤所含水分大,相對(duì)需要熱風(fēng)風(fēng)量較大,磨制褐煤時(shí)一次風(fēng)出口風(fēng)溫降低,影響磨煤機(jī)的出力。冬季一次風(fēng)溫270℃左右,在熱風(fēng)全開(kāi),冷風(fēng)全關(guān)的情況下,為保持磨煤機(jī)出口溫度不低于50℃,限制了給煤量。#1、#2爐空氣預(yù)熱器旋轉(zhuǎn)方向?yàn)橄冉?jīng)過(guò)二次風(fēng)室,再經(jīng)過(guò)一次風(fēng)室。為提高一次風(fēng)溫,利用機(jī)組A\C修機(jī)會(huì),將#1、#2爐空氣預(yù)熱器旋轉(zhuǎn)方向做了改動(dòng),改為先經(jīng)過(guò)一次風(fēng)室,再經(jīng)過(guò)二次風(fēng)室,一次風(fēng)溫提高了13℃左右,達(dá)到了283℃左右,使磨煤機(jī)的干燥出力得到了提高,每臺(tái)磨煤機(jī)能增加2~3噸的給煤量,機(jī)組出力增加了20 MW左右。并且將一、二次風(fēng)暖風(fēng)器改造成旋轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,提高風(fēng)溫,從而進(jìn)一步提高冬季制粉系統(tǒng)干燥出力。

        3)我廠(chǎng)ZGM95N型磨煤機(jī)存在噴環(huán)的噴口流速不均勻,流速低,壓力損失高等不足。經(jīng)過(guò)改造動(dòng)、靜噴嘴環(huán),保證噴口流速均勻,流速高,壓力損失小,排渣量減小,提高燃料干燥能力,提高了煤粉的細(xì)度和煤粉的分配均勻性,磨煤機(jī)運(yùn)行更加平穩(wěn),調(diào)節(jié)響應(yīng)速度加快,增加磨機(jī)的出力2%~5%。

        3 主燒褐煤調(diào)整方法

        根據(jù)褐煤特點(diǎn)和設(shè)備特性在實(shí)際運(yùn)行工作中,通過(guò)優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整手段,實(shí)現(xiàn)了主燒褐煤,機(jī)組滿(mǎn)負(fù)荷安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。其主要調(diào)整方法如下。

        3.1 燒褐煤時(shí)帶高負(fù)荷措施

        1)機(jī)組要保證較高的真空。

        2)針對(duì)褐煤水分大的特點(diǎn),所以磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)出口溫度不過(guò)低,可采用冷風(fēng)門(mén)全關(guān),熱風(fēng)門(mén)全開(kāi),不要擔(dān)心磨煤機(jī)出口溫度過(guò)高,一般情況不會(huì)超過(guò)70℃。

        3)當(dāng)帶大負(fù)荷時(shí),應(yīng)先調(diào)風(fēng)后加煤及加大一次風(fēng)壓,,隨著煤量的增大一次風(fēng)壓不會(huì)變化很大??筛鶕?jù)各磨出力的不同加大煤量,可先少加一些煤,煤加完后進(jìn)入爐膛燃燒后,爐溫上升相應(yīng)的煙溫也上升,在空預(yù)器內(nèi)吸熱的一次風(fēng)溫也會(huì)上升,經(jīng)過(guò)一些時(shí)間磨的出口溫度就會(huì)上升,繼續(xù)這樣的循環(huán),就會(huì)達(dá)到帶負(fù)荷的能力。如出口溫度不低時(shí),磨的風(fēng)量低,可適當(dāng)開(kāi)些冷風(fēng),增加磨的通風(fēng)量,從而增加制粉系統(tǒng)出力。帶負(fù)荷時(shí)提高一次風(fēng)壓也可增加磨的出力,但是給煤機(jī)密封風(fēng)不宜過(guò)低,否則就可能造成煤粉與高溫風(fēng)進(jìn)入給煤機(jī)內(nèi)熱工的表管中,造成表計(jì)錯(cuò)誤嚴(yán)重時(shí)可能造成給煤機(jī)跳閘。五臺(tái)磨的調(diào)整也應(yīng)根據(jù)各臺(tái)磨的出力來(lái)調(diào)整,各臺(tái)磨的出力是不同的,風(fēng)量也不平衡,應(yīng)根據(jù)磨的風(fēng)速、電流、料位等參加數(shù)來(lái)判斷是否真的風(fēng)量低。應(yīng)該根據(jù)各臺(tái)磨煤機(jī)的特性來(lái)調(diào)整煤量,從而使每臺(tái)磨都達(dá)到最加出力,達(dá)到帶負(fù)荷的目的。

        4)隨著給煤量的提高的同時(shí)加大磨的加載力。

        5)判斷磨的最大出力,一定要根據(jù)磨煤機(jī)電流、入口風(fēng)量、磨煤機(jī)差壓、磨煤機(jī)出口溫度等參數(shù)綜合分析,做到各磨不排煤,還得帶高負(fù)荷。

        3.2 如何判斷磨煤機(jī)是否達(dá)到最大出力

        1)看加載力是否可以繼續(xù)提高。一般不用高于12 MPa。

        2)看通風(fēng)出力也就是看一次風(fēng)壓是否可以繼續(xù)提高及磨煤機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度是否開(kāi)大,如果單一提高一次風(fēng)壓而限制了風(fēng)門(mén)的開(kāi)度會(huì)使一次風(fēng)機(jī)單耗增大。

        3)觀(guān)看電流、一次風(fēng)速、磨入口風(fēng)量的變化,磨煤機(jī)出口溫度、磨煤機(jī)差壓、磨煤機(jī)原地料位的高低,來(lái)綜合判斷磨煤機(jī)煤是否過(guò)大。

        3.3 如何防止結(jié)焦

        由于燒褐煤,磨的出口溫度低,熱風(fēng)一般是全開(kāi)的,所以采用降低一次風(fēng)壓力。燒料風(fēng)應(yīng)開(kāi)一些,燒料風(fēng)是一次風(fēng)噴口的周界風(fēng),可防止噴口結(jié)焦,還能增加一次風(fēng)的剛性。但不宜過(guò)大,過(guò)大會(huì)產(chǎn)生旋流,使燃燒的煤粉或軟化(熔化)的灰飛到水冷壁上造成結(jié)焦。運(yùn)行中燃料風(fēng)開(kāi)度為10%~25%為宜,低負(fù)荷時(shí)少開(kāi)些,高負(fù)荷時(shí)開(kāi)大些。不運(yùn)行的磨關(guān)至5%就可以了,不應(yīng)關(guān)嚴(yán),可起到冷卻一次風(fēng)噴口的作用。結(jié)焦在吹灰器第二排到第三排負(fù)近,也就是燃燒的高溫區(qū),說(shuō)明調(diào)整的一次風(fēng)壓太大,二次風(fēng)剛性不足,煤質(zhì)的灰熔點(diǎn)低造成的。所以必須控制適當(dāng)?shù)囊淮物L(fēng)壓力。爐膛結(jié)焦經(jīng)常發(fā)生在燃燒器上部的高溫區(qū),有時(shí)折焰角和屏式過(guò)熱器都會(huì)有大量結(jié)焦,吹灰時(shí)就會(huì)發(fā)現(xiàn)短吹二層、三層吹灰器吹灰效果比較明顯,吹長(zhǎng)吹和折焰角附近時(shí)有大塊焦子掉落使燃燒不穩(wěn)。這就說(shuō)明現(xiàn)在火焰中心上移很利害,通過(guò)關(guān)小燃燒器上部二次風(fēng)檔板開(kāi)度,減小燃燒器上部二次風(fēng)量,在總風(fēng)量不變的情況下,主燃燒區(qū)域二次風(fēng)量增加,燃燒器主燃燒區(qū)域處于“富氧”燃燒狀態(tài),主燃燒區(qū)域溫度升高,燃料燃燒穩(wěn)定,著火充分燃燒完全,防止結(jié)焦。

        3.4 如何降低排煙溫度

        1)加強(qiáng)鍋爐風(fēng)量調(diào)整,降低火焰中心,降低爐膛出口溫度,提高鍋爐效率。而當(dāng)負(fù)荷變化時(shí),要及時(shí)調(diào)整過(guò)量空氣系數(shù),調(diào)整燃燒工況,控制排煙溫度,在經(jīng)濟(jì)排煙溫度下運(yùn)行。在相同負(fù)荷下,盡可能提高磨煤機(jī)出力,減少磨煤機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù),盡量不運(yùn)行上層磨,降低火焰中心。在保證制粉系統(tǒng)安全前提下,盡可能提高磨煤機(jī)出口溫度,不僅能增加空預(yù)器換熱效果,還可以提高進(jìn)入爐膛的風(fēng)粉混合物溫度,有效的降低排煙溫度,提高鍋爐效率從而提高整個(gè)發(fā)電廠(chǎng)的經(jīng)濟(jì)性。endprint

        2)當(dāng)水冷壁及這些受熱面一旦結(jié)焦,由于吸熱少,排煙溫度也會(huì)升高,所以經(jīng)常要按規(guī)定吹灰,必要時(shí)增加吹灰次數(shù)。

        3)當(dāng)引風(fēng)機(jī)電流增大,要分析是否是爐底水封水量小,造成爐膛漏風(fēng)量大。

        3.5 受熱面吹灰

        排煙熱損失是鍋爐各項(xiàng)損失中最大的一項(xiàng),一般為4%~8%,鍋爐的排煙溫度越高,排煙熱損失越大。排煙處的煙氣容積越大,排煙熱損失也越大。鍋爐運(yùn)行中,受熱面上發(fā)生結(jié)渣或積灰時(shí),受熱面的傳熱變差,排煙溫度升高。為了減少排煙損失,應(yīng)經(jīng)常保持鍋爐各受熱面的清潔,在鍋爐運(yùn)行當(dāng)中還應(yīng)加強(qiáng)受熱面吹灰,但吹灰同時(shí)增加了工質(zhì)損失及熱量損失,所以應(yīng)按工況合理地進(jìn)行吹灰次數(shù)的確定,并嚴(yán)格執(zhí)行,以保證鍋爐在最佳工況下運(yùn)行,使鍋爐效率提高,從而提高經(jīng)濟(jì)性。

        4 技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析

        2013年通過(guò)設(shè)備改造和燃燒調(diào)整優(yōu)化的應(yīng)用,100%燃用褐煤帶額定負(fù)荷得以實(shí)現(xiàn),全年燃用褐煤126.8萬(wàn)噸,同比增加61.1萬(wàn)噸,入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)同比下降11.9元。

        我廠(chǎng)燃用的七臺(tái)河、雙鴨山、鶴崗礦煙煤,混煤可磨性指數(shù)為56,屬于難磨煤種。磨煤機(jī)運(yùn)行4000小時(shí)后磨輥、磨盤(pán)磨損達(dá)20 mm以上,需要補(bǔ)焊,每臺(tái)次費(fèi)用為8~10萬(wàn)元。燃用褐煤后由于煤質(zhì)軟磨煤機(jī)磨輥、磨盤(pán)磨損程度減小,需要補(bǔ)焊的運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng)至7000小時(shí)以上。

        全部燃用褐煤帶額定負(fù)荷,需要五臺(tái)磨煤機(jī)全部運(yùn)行,但由于褐煤易研磨,磨煤機(jī)加載力僅為磨制煙煤的40%,磨煤機(jī)單耗無(wú)明顯增加。并且,褐煤灰分低,可有效控制煙塵排放指標(biāo)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),利于環(huán)保。

        通過(guò)設(shè)備治理和燃燒調(diào)整優(yōu)化法的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)煙煤鍋爐(5180大卡)100%燃用褐煤(3500-3600大卡)機(jī)組帶額定負(fù)荷,徹底解決了供熱期鍋爐原煤斗蓬煤造成機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性下降,供熱質(zhì)量不佳的難題,進(jìn)一步降低了入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià),并且實(shí)現(xiàn)鍋爐燃煤多元化,破除了煤炭?jī)r(jià)格制約企業(yè)盈利的瓶頸。

        5 存在的困難和問(wèn)題

        1)主燒褐煤,機(jī)組要帶大負(fù)荷,必須5臺(tái)磨運(yùn)行,無(wú)備用設(shè)備。從試驗(yàn)情況看,燃燒器區(qū)域局部溫度太高,結(jié)焦傾向增大。

        2)由于褐煤的水分比較大,磨制褐煤的干燥介質(zhì)量也需要增多,這樣就使得風(fēng)環(huán)噴嘴處的通風(fēng)速度更高,而過(guò)高的風(fēng)速會(huì)使該處的局部阻力損失過(guò)大,從而使一次風(fēng)機(jī)的所需風(fēng)壓和電耗增大,同時(shí)加速了風(fēng)環(huán)的磨損,引起研磨出力降低,這就要求磨煤機(jī)的部件檢修率和配件的保有率都要有所提高,檢修工作量有所增加。

        6 摻燒結(jié)論

        1)目前摻燒的寶日希勒褐煤由于煤質(zhì)的變化,結(jié)焦性的強(qiáng)弱與來(lái)煤有很大關(guān)系,結(jié)焦表現(xiàn)較強(qiáng)的煤質(zhì),降低負(fù)荷至270 MW區(qū)間(屏底溫度1160℃以下)能夠保證鍋爐正常運(yùn)行,而結(jié)焦較弱的煤質(zhì),在300 MW負(fù)荷區(qū)間,保證吹灰器高負(fù)荷期間一班兩次的情況下,可以連續(xù)運(yùn)行,需密切注意結(jié)焦?fàn)顟B(tài),如有結(jié)焦強(qiáng)烈趨勢(shì),應(yīng)及時(shí)降負(fù)荷運(yùn)行。

        2)鍋爐負(fù)荷除受褐煤結(jié)焦性的制約外,還受褐煤發(fā)熱量的影響,為保證高負(fù)荷出力,磨煤機(jī)磨煤量超過(guò)180 t/h,超出鍋爐原設(shè)計(jì)值近50噸,導(dǎo)致所需風(fēng)量過(guò)大,鍋爐制粉系統(tǒng)、燃燒器、煙風(fēng)道系統(tǒng)等磨損、阻力損失都相應(yīng)增大,對(duì)鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性有一定影響。

        3)主燒褐煤時(shí)除及時(shí)觀(guān)察高溫區(qū)結(jié)焦情況外,還要保證爐膛出口溫度小于褐煤軟化溫度,需增設(shè)爐膛溫度檢測(cè)裝置,保障鍋爐安全運(yùn)行。

        4)經(jīng)過(guò)近一年的實(shí)踐總結(jié),我們對(duì)煙煤鍋爐主燒褐煤的方法已基本掌握,在運(yùn)行中得知主燒褐煤是安全經(jīng)濟(jì)的。我們將逐步細(xì)化燃燒調(diào)整的各個(gè)環(huán)節(jié),合理組織、精心調(diào)整、認(rèn)真分析、總結(jié)出更多的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]王文歡,潘衛(wèi)國(guó),任建興,等.350MW煤/氣混燒電站鍋爐運(yùn)行特性的試驗(yàn)研究[J].上海電力學(xué)院學(xué)報(bào),2006(03).

        作者簡(jiǎn)介

        張虔(1972-),男,工程師,現(xiàn)任華電能源佳木斯熱電廠(chǎng)運(yùn)行副總工程師。endprint

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