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        給水泵的技改創(chuàng)新

        2014-08-22 03:37:50徐芝敏
        科技視界 2014年35期
        關鍵詞:偶合器液力給水泵

        徐芝敏

        (平頂山市瑞平煤電有限公司德平熱電廠,河南 平頂山467000)

        1 變頻器節(jié)能原理

        變頻器節(jié)能原理:根據(jù)泵與風機的相似定律可知,泵的功率與轉(zhuǎn)速的三次方成正比,即:P1/P2=(n1/n2)3

        因此,降低泵的轉(zhuǎn)速,泵的功率就會下降很多。比如說,將泵的頻率由50Hz降低到40Hz,那么功率:

        即:功率就降低為原來的51.2%,節(jié)能效果明顯。利用變頻技術(shù),調(diào)整電機的供電頻率,使電機得到任意轉(zhuǎn)速。

        2 變頻調(diào)速和液耦調(diào)速比較

        從設備特性上比較:給水泵變頻調(diào)速技術(shù)與原有的液力耦合器調(diào)速技術(shù)有著更多的優(yōu)勢。變頻調(diào)速技術(shù)特點:(1)速度控制范圍寬可在1%-100%之間進行調(diào)節(jié)。(2)調(diào)節(jié)精度可達到±0.5%。(3)整機效率97%,功率因數(shù)0.95以上。(4)具有產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡及通訊接口,便于實現(xiàn)閉環(huán)自動控制,且保護功能完善。(5)使用壽命長,故障率低,維護量小。(6)節(jié)電率高,與液力耦合器比較節(jié)電率可達20%以上。(7)沒有液力偶合器高轉(zhuǎn)速丟轉(zhuǎn)現(xiàn)象。(8)軟啟動軟停止,可延長電機使用壽命。

        液力耦合器技術(shù)特點:(1)轉(zhuǎn)差功率損耗大,變?yōu)闊崃客ㄟ^油水冷卻系統(tǒng)散發(fā)掉。(2)安裝在電動機和給水泵之間,需要堅固的基礎。(3)壓力油系統(tǒng)、勺管調(diào)節(jié)系統(tǒng)維護量大。(4)電動機定速運行,啟動時沖擊電流較大影響電機使用壽命。(5)高速情況下,由于轉(zhuǎn)差率影響丟轉(zhuǎn)3%左右。(6)耦合器效率一般較低,額定轉(zhuǎn)速下94%,變速條件下,隨轉(zhuǎn)速降低而降低,變化很大。

        上述兩種調(diào)速技術(shù)的對比來看,給水泵變頻調(diào)速技術(shù)有著更多優(yōu)勢,特別是節(jié)能優(yōu)勢,同時液力耦合器復雜的輔助系統(tǒng)已經(jīng)多次由于勺管卡澀和工作油運行溫度高等,引起給水泵故障導致發(fā)電機組的汽包水位保護動作。

        從運行效率上比較:瑞平電廠的兩臺150MW汽輪機組給水泵配套的液力耦合器的額定轉(zhuǎn)速,都是和給水泵的額定出力相配套的。就液力偶合器本身而言,應該長期處于高轉(zhuǎn)速比下工作,才能獲得最佳經(jīng)濟效益。但設計上給水泵的最大出力為鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量的110%,是高于機組的額定出力需要的,正常運行中150MW機組由于負荷分配和調(diào)峰等因素影響,經(jīng)常偏離額定負荷運行,年平均負荷率一般在65%-75%左右。運行中的給水泵的工作點,是遠離最佳工作點的,隨著負荷率的降低,液力偶合器的效率明顯降低,負荷率75%時,液力偶合器效率為73%,負荷率70%時,液力偶合器效率為68%,負荷率65%時,液力偶合器效率為63%,分別與最高效率點相差24%、29%、34%??梢?,液力偶合器調(diào)速方式,在偏離額定工況時,由于液力偶合器轉(zhuǎn)速比隨負荷率相應變化,所造成的效率降低,而引起的能耗增加非??捎^。在不同負荷率下,變頻調(diào)速與液力耦合器調(diào)速效率的差別可明顯看出,變頻調(diào)速型效率比液力耦合器調(diào)速效率高出很多,有著顯著的節(jié)能潛力。

        瑞平電廠的兩臺150MW機組給水泵配套液力偶合器,均為增速型液力偶合器。主要由兩部分組成,一是增速齒輪,這一部分的作用是把電動機的額定轉(zhuǎn)速升高至給水泵額定工況的運行轉(zhuǎn)速;二是泵輪、渦輪和工作油系統(tǒng),其作用是通過勺管調(diào)節(jié)循環(huán)油,改變耦合器內(nèi)部的充油量,從而調(diào)節(jié)渦輪轉(zhuǎn)數(shù),實現(xiàn)輸出轉(zhuǎn)速的無級調(diào)速。

        3 變頻調(diào)速系統(tǒng)主回路技改

        變頻調(diào)速系統(tǒng)采用手動一拖一方案。基本原理:此方案是手動旁路的典型方案。原理是由3個高壓隔離開關QS41、QS42、和QS43和高壓開關QF、電動機M組成。要求QS42和QS43之間存在機械互鎖邏輯,不能同時閉合。變頻運行時,QS43斷開,QS41和QS42閉合;工頻運行時,QS41和QS42斷開,QS43閉合。高壓開關QF、電動機M為現(xiàn)場原有設備。

        4 油系統(tǒng)的技改創(chuàng)新

        給水泵不改變原有電動機型式,將耦合器輸出轉(zhuǎn)速至于最大值,由電機變速后經(jīng)耦合器增速后驅(qū)動給水泵,此方式僅需要拆除耦合器主油泵及輔助油泵,新增兩臺電動供油泵,需重新設計油系統(tǒng)。給水泵油系統(tǒng)新設計圖如下:瑞平電廠原給水泵的工作油泵與潤滑油泵均為同軸泵,因定速電機變?yōu)樽兯匐姍C,給水泵的工作油泵與潤滑油泵必須拆除,同樣要拆除輔助油泵。對給水泵的外置供油泵選擇為300L/min流量的電機。原因是在未技改前給水泵的潤滑油和工作油運行流量實測共是240L/min,但液偶入口有一回油流量未計算,故須選擇較大的供油泵滿足整個油系統(tǒng)的供油量。

        5 給水泵熱工邏輯修改

        邏輯取消:

        給水泵潤滑油壓高0.3MPa聯(lián)停輔助油泵。

        給水泵高壓開關合閘,聯(lián)開給水泵出口電動門。

        給水泵高壓開關分閘,勺管關至5%。

        給水泵潤滑油冷油器出口油溫高60℃跳給水泵。

        給水泵工作油冷油器入口油溫高130℃跳給水泵。

        給水泵聯(lián)鎖開關修改:

        給水泵聯(lián)鎖投入時,若給水泵高壓開關跳閘或給水泵變頻器跳閘,聯(lián)啟另臺給水泵變頻器,變頻器指令自動加至40%。

        邏輯加入:

        輔助油泵聯(lián)鎖開關投入時,主潤滑油泵跳閘或給水泵各軸承潤滑油進油壓力低0.1MPa聯(lián)起輔助油泵。

        給水泵高壓開關或給水泵變頻器跳閘,聯(lián)關給水泵出口電動門。

        給水泵聯(lián)鎖投入,聯(lián)開給水泵出口電動門、給水泵勺管開至95%。

        (備注:投入給水泵聯(lián)鎖前,先啟動相應供油泵,檢查工作油壓、潤滑油壓正常后,手動對給水泵高壓開關合閘。此時才能投入給水泵聯(lián)鎖。)

        給水泵軸承、給水泵電機軸承溫度高90℃保護跳泵邏輯不變。

        就地設定給水泵變頻器頻率低限為10%(5Hz)。

        供油泵聯(lián)鎖開關修改:

        #1供油泵聯(lián)鎖開關投入時,#2供油泵跳閘或停止或潤滑油母管低0.12MPa聯(lián)啟#1供油泵。

        #2供油泵聯(lián)鎖開關投入時,#1供油泵跳閘或停止或潤滑油母管低0.12MPa聯(lián)啟#2供油泵。

        給水泵熱備用條件修改:

        1)各軸承潤滑油進油壓力大于0.12MPa

        2)密封水壓力合適

        3)給水泵無保護跳閘信號

        潤滑油壓低跳給水泵保護修改:

        給水泵潤滑壓低0.08MPa,延時5秒,若仍低于0.08MPa,跳閘給水泵。

        6 經(jīng)濟效益

        兩臺機組帶同樣負荷進行了變頻調(diào)速泵與液力偶合器調(diào)速泵耗電量對比試驗。得出在年平均負荷率75%的運行工況下,給水泵變頻調(diào)速運行 ,其節(jié)電率為:21%。由統(tǒng)計資料得知,給水泵耗電量占發(fā)電量的2.5%,占生產(chǎn)廠用電率的近30%。瑞平電廠目前裝機容量為30萬千瓦,按照年運行7000h計算,年可發(fā)電20億千瓦時,則年節(jié)電為200000萬千瓦時×2.5%×21%=1050萬千瓦時。

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