李繼鋒,陳建巧
(山東萊鋼集團(tuán),山東 萊蕪271104)
高爐爐前脫硅主要是為煉鋼提供低硅鐵水,冶煉高附加值精品鋼[1]。以往鐵水預(yù)處理都是由煉鋼“三脫”來進(jìn)行的。由于其工藝復(fù)雜,處理時間長,鐵水熱損失大,渣量大,成本高,八十年代初以來,出現(xiàn)了高爐爐前鐵水脫硅技術(shù)。其目的在于縮短鋼鐵冶煉全流程生產(chǎn)時間,降低煉鋼熔劑消耗量,為生產(chǎn)低磷低硫高級鋼,提高產(chǎn)品競爭力以及改善企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益提供必要條件[2]。高爐爐前脫硅所用的方法主要有投撒法和噴吹法兩種。脫硅劑靠自重撒落到鐵水表面的稱為投撒法,用載氣將脫硅劑以一定速度噴入鐵水中的稱為噴吹法。這兩種方法都有使用實例。比較而言,投撒法所用的脫硅劑在粒度和種類上可選范圍較寬(如燒結(jié)礦粉和氧化鐵皮等均可應(yīng)用),其系統(tǒng)工藝流程及設(shè)備都比較簡單,造價低,但脫硅劑消耗量大,脫硅劑與鐵水?dāng)嚢璨怀浞郑摴璁a(chǎn)生泡沫渣多,脫硅效果欠佳[3-4]。
2013年國內(nèi)同類型高爐的生鐵硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)如下表所示。由表1可知,目前國內(nèi)興澄特鋼高爐硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制水平較高,為0.35%左右。萊鋼硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在0.49%,落后于國內(nèi)先進(jìn)水平。
影響生鐵硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)的常見因素有:受富氧量不足,風(fēng)機(jī)能力不足,風(fēng)口面積小,焦炭質(zhì)量不達(dá)標(biāo),中心溫度低,燒結(jié)礦粒度不達(dá)標(biāo)等。
萊鋼煉鐵廠高爐富氧調(diào)節(jié)閥開度靈活準(zhǔn)確,正常生產(chǎn)時富氧12 000m3/h開度30%左右,調(diào)節(jié)閥開至100%富氧量能達(dá)到15 000~16 000m3/h,滿足正常生產(chǎn)要求。統(tǒng)計了2012年9月~2013年9月高爐風(fēng)機(jī)指標(biāo),風(fēng)機(jī)送風(fēng)能力不能滿足高爐需求。
燒結(jié)礦粒度是影響生鐵硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)的重要原因之一。按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),燒結(jié)礦粒度小于5mm的應(yīng)不多于5%,對燒結(jié)礦粒度進(jìn)行了批量跟蹤統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)大部分燒結(jié)礦粒度不符合要求。
爐渣二元堿度低會導(dǎo)致生鐵硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)過高。對比萊鋼高爐和國內(nèi)高爐的爐渣二元堿度,發(fā)現(xiàn)國內(nèi)高爐的爐渣二元堿度過低。
為有效控制萊鋼生鐵硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù),針對目前煉鐵廠存在的問題,提出了優(yōu)化措施。
之前生產(chǎn),萊鋼高爐振篩為單層震篩,返礦率控制較好,但燒結(jié)礦粒度過大,燒結(jié)礦粒度小于5mm的應(yīng)多于5%,影響了生鐵的硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制。為控制燒結(jié)礦粒度,將單層震篩改為單雙層振篩組合使用,提高篩分水平。
根據(jù)燒結(jié)礦的生產(chǎn)工藝,燒結(jié)礦大粒度料多在料流的中前部,小粒度料多集中在中后部,因此我們將G1、G2皮帶的中前部燒結(jié)料倉(1#~7#)選擇雙層振篩,后部燒結(jié)料倉(8#~10#)選擇單層振篩。
表2 篩分統(tǒng)計表
經(jīng)過改造后,單雙層振篩組合使用,燒結(jié)礦粒度小于5mm的燒結(jié)礦達(dá)到4.1%,顯著提高。
設(shè)定爐渣二元堿度為R2,配料堿度R配=1.34。通過保證鐵水溫度1 510℃,控制出鐵速度>6t/min,渣鐵流動性良好,提高燒結(jié)礦比例等措施,建立配料堿度校核機(jī)制,每班根據(jù)來料成分,對配料堿度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化校核,保證配料堿度在規(guī)定范圍。每爐鐵取渣樣對比石頭和玻璃比例,即時估計爐渣二元堿度水平。并且每班化驗爐渣成分,根據(jù)爐渣二元堿度化驗值對配料堿度和渣樣對比圖進(jìn)行校核。經(jīng)測量實際R2為1.19~1.23。
(1)擴(kuò)大進(jìn)風(fēng)面積提升風(fēng)量。
3#1 750m3高爐兩鐵口夾角為90°,鐵口側(cè)下料長期偏快,爐缸偏行,鐵口對側(cè)爐缸相對不活躍,操作中經(jīng)常采取臨時或長期堵風(fēng)口來糾偏,保證爐缸全面活躍。為強(qiáng)化冶煉,取消這種堵風(fēng)口的操作,擴(kuò)大進(jìn)風(fēng)面積,3#1 750m3高爐風(fēng)口面積由0.268m2增加到0.274m2,風(fēng)量上升400m3/min左右,實際風(fēng)速控制在250m/s以上,鼓風(fēng)動能在10 500kgm/s以上。
(2)加長風(fēng)口的長度,活躍爐缸。
3#1 750m3高爐于今年5月8日大修后開爐,大修前24個風(fēng)口長度以580mm、600mm為主,風(fēng)口面積在0.266m2,布料矩陣為礦焦同檔加中心加焦模式,開爐后布料矩陣采用礦焦同檔中心無礦模式,相對而言中心弱化,為配合上部制度的變化,風(fēng)口長度全部加長為650mm,增強(qiáng)了爐缸中心活性,穩(wěn)定了初始圓周氣流和下部爐體溫度。
(3)實施高料速小礦批操作。
大礦批相對小礦批而言,可穩(wěn)定上部煤氣流,改善上部煤氣利用,減少界面效應(yīng),改善高爐透氣性,使煤氣流更穩(wěn)定,分布更合理,但冶煉強(qiáng)度較低。濟(jì)鋼3#1 750m3高爐大修前采用大礦批操作,礦批最高到57t/批,料速較慢,每班40~50批料。為強(qiáng)化冶煉,以每班跑58~60批料為依據(jù)控制礦批的大小,減少滴落帶高度和液體渣鐵在滴落帶的滯留時間,減少硅的還原。
萊鋼型鋼煉鐵廠1#高爐經(jīng)上述改造后,生鐵硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在4%以下,成功進(jìn)行低硅冶煉,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。高爐的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表3所示。
表3 萊鋼型鋼煉鐵廠1號高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
[1]趙新國,唐順兵.大型高爐實現(xiàn)穩(wěn)硅低硅冶煉的措施[J].鋼鐵研究,2012(6)32-34.
[2]翁水生.低硅高純螢石球在不銹鋼冶煉中的應(yīng)用[J].特殊鋼,2013(1)68-71.
[3]呂定建.日鋼高爐長期超低硅冶煉高效生產(chǎn)實踐[J].煉鐵,2013(6)52-55.
[4]楊生州,侯偉.高爐冶煉低硅生鐵技術(shù)的探討[J].甘肅冶金,2013(6)78-81