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        4G1型氣缸蓋的鑄造缺陷及解決措施

        2014-08-20 02:13:14許建輝魏汝民李樹春武雪亮賈緒甡
        冶金與材料 2014年4期
        關(guān)鍵詞:成品率水套氣缸蓋

        許建輝,魏汝民,李樹春,武雪亮,賈緒甡

        (1.哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司,哈爾濱150066;2.山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司)

        低壓鑄造巧妙地利用了坩堝內(nèi)壓力,在低氣壓下保持下澆道與補(bǔ)縮通道合二為一,將金屬液由下而上充填鑄型,在鑄造過(guò)程中始終保持鑄型溫度梯度與壓力梯度的一致性,解決了重力鑄造中充型平穩(wěn)與補(bǔ)縮的矛盾,使鑄件品質(zhì)大大提高。隨著機(jī)械行業(yè)的不斷發(fā)展,低壓鑄造在國(guó)內(nèi)外的鑄造生產(chǎn)中得到了很大的發(fā)展,出現(xiàn)了一些新技術(shù)、新工藝,改善了低壓鑄造產(chǎn)品的質(zhì)量,提高了鑄件的成品率。低壓鑄造是介于壓力鑄造與重力鑄造之間的一種鑄造方法,具有金屬液充型平穩(wěn)、鑄件組織致密、工藝出品率高、易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化等優(yōu)點(diǎn),特別適合生產(chǎn)造型復(fù)雜的薄壁鑄件,在現(xiàn)代制造業(yè)中應(yīng)用非常廣泛。

        1 4G1型氣缸蓋鑄造缺陷分析

        4G1型氣缸蓋為頂置雙凸輪軸結(jié)構(gòu)鋁合金氣缸蓋,氣缸蓋低壓鑄造所采用AC4B牌號(hào)鋁合金(日本JIS5202技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))鑄造,經(jīng)過(guò)分析可知,材料成分類似于我國(guó)ZL106合金,但略有差異。低壓鑄造工藝基本過(guò)程:制芯—合金熔煉—模具準(zhǔn)備—澆注—熱處理—除砂—切割澆冒口—清理。通過(guò)對(duì)大批量鑄件的跟蹤,發(fā)現(xiàn)鑄件主要缺陷有二種,火花塞孔滲漏和排氣側(cè)安裝孔3滲漏。

        圖1 火花塞孔解剖打壓滲漏部位

        1.1 火花塞孔滲漏

        解剖后發(fā)現(xiàn)滲漏位置集中在火花塞孔周圍的過(guò)度圓角部分,且過(guò)度越明顯,滲漏率越大。

        1.2 排氣側(cè)安裝孔3滲漏

        主要集中于距底面10mm~15mm位置,通常可以看到明顯縮松。該位置滲漏均為較小滲漏,保壓5s以上可以看到不連續(xù)氣泡,具體滲漏部位見圖2和圖3。

        圖2 排氣側(cè)安裝孔3滲漏部位剖面

        圖3 排氣道滲漏解剖俯視圖和解剖側(cè)視圖

        2 采取的解決措施

        2.1 火花塞孔滲漏

        首先采用激冷涂料來(lái)解決火花塞孔滲漏問(wèn)題。澆注前在水套芯處涂刷激冷涂料,減緩溫度差造成的鑄造缺陷,采取這一措施可以明顯改善該位置處的滲漏,但在連續(xù)生產(chǎn)時(shí)涂刷質(zhì)量難以控制,而且增加了成本消耗。

        對(duì)水套芯火花塞孔滲漏處的結(jié)構(gòu)加以改進(jìn),增大邊緣過(guò)度圓角,加大底部與燃燒室相接部位壁厚并去除過(guò)度復(fù)雜造型設(shè)計(jì),加大順序凝固的補(bǔ)縮通道。經(jīng)過(guò)試制驗(yàn)證,產(chǎn)品質(zhì)量可以與刷激冷涂料媲美,可代替激冷涂料的工藝,產(chǎn)品質(zhì)量大幅度提高(見圖4、圖5)。

        圖4 刷激冷涂料火花塞孔對(duì)應(yīng)位置照片

        圖5 修理前、后火花塞位置截面對(duì)比圖

        2.2 排氣側(cè)第3安裝孔滲漏

        該位置處于澆口中間位置,是產(chǎn)品最后凝固區(qū)域,容易因補(bǔ)縮不足產(chǎn)生縮松缺陷,針對(duì)該問(wèn)題采取二項(xiàng)技術(shù)措施:a、該安裝孔位置使用加長(zhǎng)鑄銷,加快熱節(jié)部位凝固速度,減少縮松缺陷(見圖6);b、對(duì)應(yīng)底型位置增設(shè)暗冒口,增強(qiáng)對(duì)縮松部位的補(bǔ)縮效果(見圖7)。使用兩套模具進(jìn)行試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證:共送檢3 274件,氣性不良件49件,砂眼不良件7件,不良率1.71%,并在廢品復(fù)查解剖過(guò)程中未出現(xiàn)排氣側(cè)安裝孔3位置滲漏,改善效果明顯。

        圖6 排氣側(cè)3安裝孔使用加長(zhǎng)鑄銷照片

        此外,4G1型氣缸蓋還有其它滲漏缺陷,如排氣道滲漏。觀察滲漏位置的結(jié)構(gòu)可以看出,該部位缺陷屬于尖邊部分造成的縮松,因此將水套砂芯對(duì)應(yīng)位置加工出R2-R3圓角,便可明顯降低該部位縮松缺陷發(fā)生率。

        圖7 排氣側(cè)3安裝孔下方增加暗冒口

        在以上防止4G1型氣缸蓋滲漏缺陷基礎(chǔ)上,改善澆注充型時(shí)的排氣效果來(lái)提高鑄件質(zhì)理。在水套三個(gè)定位芯頭位置增設(shè)排氣塞,在上型位置增設(shè)八處10mm排氣塞,增強(qiáng)模具型腔排氣量。經(jīng)過(guò)這項(xiàng)技術(shù)改進(jìn)后,氣缸蓋內(nèi)部一次澆注不良率由原來(lái)的3%降至1.7%,進(jìn)一步提高了鑄件成品率效果。

        3 結(jié)語(yǔ)

        在4G1型氣缸蓋鑄造試生產(chǎn)中,,從模具結(jié)構(gòu)和在冷卻系統(tǒng)等方面入手對(duì)鑄型結(jié)構(gòu)加以改進(jìn),建立順序凝固的溫度場(chǎng),實(shí)現(xiàn)順序凝固,適當(dāng)減小鋁液沖入型腔速率,增加充型后的壓力,改善現(xiàn)場(chǎng)鑄造條件的穩(wěn)定性和兼容性,提高鑄件成品率。

        [1]田榮璋《鑄造鋁合金》中南大學(xué)出版社2006.9:58-88.

        [2]聶小武《實(shí)用有色合金鑄造技術(shù)》遼寧科學(xué)技術(shù)出版社2009.01

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