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        循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)石灰石脫硫問題探討

        2014-08-17 00:23:20宋連禎
        技術(shù)與市場 2014年9期
        關(guān)鍵詞:床溫脫硫劑石灰石

        宋連禎

        ( 山西省同煤集團同達熱電,山西大同037003)

        0 引言

        循環(huán)流化床(CFB )燃燒技術(shù)是最近幾十年發(fā)展起來的一種新型燃燒技術(shù),由于循環(huán)流化床鍋爐具有燃料適應(yīng)性廣、燃燒效率高、高效脫硫的特點,因此,近年來有了很大的發(fā)展,脫硫技術(shù)也成為目前電廠著重發(fā)展的方向。脫硫分為爐前脫硫、爐中脫硫、爐后脫硫三種,而本文探討的石灰石脫硫就屬于爐中脫硫。

        1 循環(huán)流化床鍋爐的特點與脫硫原理

        1.1 大型循環(huán)流化床鍋爐設(shè)備性能特點

        燃燒組織方式使大型循環(huán)流化床鍋爐在設(shè)備性能方面具有以下突出特點:①爐內(nèi)脫硫脫硝,不需要另外安裝脫硫和脫硝裝置。②燃料適應(yīng)性范圍廣。③調(diào)峰能力強。④水消耗量較少。

        1.2 影響循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫的因素

        1)床溫對脫硫的影響:SO2濃度隨著床溫的升高而單調(diào)增大,但是脫硫效率隨著床溫的升高會迅速下降,當床溫低于800℃時,脫硫劑孔隙數(shù)少,孔徑小,反應(yīng)速度低,而且SO2析出速度慢,脫硫效果差;當床溫高于950℃時,CaO 內(nèi)部的孔隙結(jié)構(gòu)會發(fā)生部分燒結(jié)而減少,降低CaO 與SO2的反應(yīng)速度,導(dǎo)致脫硫效率降低。另外,床溫過高時,已經(jīng)生成的CaSO4會重新分解而釋放出SO2。

        2)Ca/S 摩爾比對脫硫的影響:爐內(nèi)添加石灰石量的增加,脫硫效率逐漸提高,Ca/S 摩爾比過高還會帶來一些副作用,比如灰渣熱物理損失增大、鍋爐熱效率下降、NOx 排放濃度升高、尾部飛灰量增加、石灰石價格造成鍋爐運行成本增加等。我廠Ca/S 摩爾比為 2 ~2.5。

        3)石灰石入爐粒度對脫硫效率的影響:脫硫劑的粒徑分布對脫硫效率也有較大的影響。脫硫劑越小,爐內(nèi)脫硫效果越好,減少石灰石粒徑能增加其表面積,從而提高反應(yīng)面積。但脫硫劑并非越小越好,如果脫硫劑太小,會有很大部分隨著煙氣逃逸,增加尾部煙道的飛灰量,使除塵器負擔加大。最佳的脫硫劑粒徑分布與鍋爐設(shè)計參數(shù)有關(guān),一般在0 ~2 mm,屬于比較合理的范圍,平均為100 ~200 um。

        4)石灰石品質(zhì)對脫硫效率的影響:石灰石品質(zhì)對脫硫效率影響十分敏感,不同品質(zhì)的石灰石反應(yīng)性能差異很大,在Ca-CO3含量、晶體結(jié)構(gòu)和孔隙特征上也有所不同。一般應(yīng)對石灰石做熱重分析(TGA),測定其反應(yīng)率指標,從而準確推算出Ca/S 摩爾比。

        5)煤種特性對脫硫的影響:循環(huán)流化床爐內(nèi)脫硫效率的高低,直接取決于煤中含硫量的高低。一般來講,燃煤中含硫量越高,脫硫效率就越高,但這并不代表SO2排放濃度低。在燃用高硫煤時,脫硫效率能達到90%,甚至更高,但SO2排放濃度仍然不能達到國家排放標準的要求。我廠現(xiàn)在的脫硫系統(tǒng)采用爐外、爐內(nèi)脫硫相結(jié)合,這樣可保證達到國家對電廠排放的新環(huán)保要求。

        6)石灰石投放方式對脫硫效率的影響:我廠現(xiàn)在采用的是石灰石投放點設(shè)置在二次風口處,通過特設(shè)的風力管道輸送系統(tǒng)將石灰石粉末送至二次風管口上方,隨二次風進入爐膛,其優(yōu)點是投放點分散均勻,在爐膛內(nèi)沸騰擾動強烈,反應(yīng)速度快程度高,從而使脫硫效率提高,缺點是系統(tǒng)復(fù)雜。

        2 爐內(nèi)脫硫在運行當中遇到的相關(guān)問題及解決方法

        我廠爐內(nèi)脫硫為連續(xù)石灰石輸送系統(tǒng),外購滿足要求的石灰石粉(粒徑<1 mm),由密封罐車運至電廠內(nèi),通過設(shè)置于密封罐車上的氣力卸料系統(tǒng)將石灰石粉卸至石灰石粉儲倉。在石灰石粉儲倉底部,安裝有氣力輸送系統(tǒng),石灰石粉由高壓空氣通過管道直接輸送至爐膛進行SO2吸收反應(yīng)。采用連續(xù)運行方式,每套輸送系統(tǒng)正常出力不小于一臺鍋爐燃用設(shè)計煤種BMCR 時爐內(nèi)脫硫所需石灰石粉量的150%。

        2.1 石灰石粉輸送系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成及接口工藝流程

        石灰石粉輸送系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1 所示。

        輸送系統(tǒng)接口工藝流程:石灰石粉倉→手動插板閥→圓頂閥→收料倉→圓頂閥→給料倉→旋轉(zhuǎn)給料閥→混合器→輸粉管道→分配器→爐膛。

        2.2 石灰石系統(tǒng)在實際中遇到的問題及解決方法

        我廠2 臺330 MW 循環(huán)流化床鍋爐機組于2014 年1 月通過168 h 試運行,目前已轉(zhuǎn)入商業(yè)運行。從目前運行狀況來看,主要存在以下情況。

        1)輸送管路發(fā)生泄漏的解決方法:正常運行中,將助吹管道關(guān)閉,當發(fā)現(xiàn)機組SO2參數(shù)上升,入料不充足時,可適當開啟助吹管道,持續(xù)幾分鐘,不要長時間開啟,防止管道發(fā)生泄漏。

        2)膨脹節(jié)發(fā)生膨脹變形的解決方法:在發(fā)現(xiàn)該問題后,重新按照施工圖紙并結(jié)合現(xiàn)場實際膨脹位移量,重新將管道孔洞增大,滿足管道的膨脹位移量,很好地解決了該問題。

        3)上下緩沖倉發(fā)生積灰堵塞的解決方法:重新調(diào)節(jié)上下緩沖倉的進出料時間,使下緩沖倉的出料時間增長,進料時間縮短,上緩沖倉的出料時間縮短,進料時間縮短,有效地緩解上下緩沖倉的儲料時間,防止出現(xiàn)上下緩沖倉發(fā)生積灰堵塞現(xiàn)象。

        圖1 石灰石粉輸送系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

        3 結(jié)語

        石灰石爐內(nèi)脫硫作為循環(huán)流化床鍋爐主要的脫硫技術(shù)已經(jīng)得到了很大的發(fā)展,脫硫效率也基本保持在75% ~90%左右,基本達到國家環(huán)保要求。循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)添加石灰石脫硫,只要挑選活性高的優(yōu)質(zhì)石灰石,嚴格控制入爐石灰石的粒度,完善石灰石粉的儲存和輸送系統(tǒng),防止板結(jié)、堵塞,并實施自動化控制、合理控制爐膛溫度、選擇合適鈣硫比等措施,一定能獲得較好的脫硫效果。石灰石爐內(nèi)脫硫是循環(huán)流化床鍋爐脫硫不錯的選擇,設(shè)備經(jīng)濟型好,脫硫效率高。目前我廠在投運石灰石爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)的情況下,又在爐后配備了爐外脫硫系統(tǒng),即干法脫硫系統(tǒng),其配合爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)很好地滿足了國家對火電廠排放的標準要求,運行經(jīng)濟性也得到了很好的保證。

        [1]于樹輝. 循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)添加石灰石脫硫的研究[J].電力科技與環(huán),2010(2) .

        [2]吳凡.淺析循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫技術(shù)[J].中國科技縱橫,2014(1).

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