蘭晶晶(青海油田采油一廠采油工藝研究所)
針對尕斯E31油田高溫、高礦化度,層間非均質性嚴重、層內矛盾突出等現(xiàn)狀,通過研制適合本油田交聯(lián)劑體系使之于水解聚丙烯酰胺(HPAM)分子發(fā)生反應,堵塞高深層的水流通道,使水流方向改變,從而有效的擴大波及體積,提高原油采收率。
在配液池中加入320公斤清水,然后加入30公斤(0.03噸)苯酚(注意:一定要加夠水量,否則苯酚濃度過高,導致溶解不充分,加入原料c后會立即產(chǎn)生沉淀),充分攪拌待其充分溶解,最后加入150公斤(0.15噸)原料c,充分攪拌,溶解均勻。取樣合格后出料水溶性酚醛樹脂交聯(lián)劑。
生產(chǎn)中間產(chǎn)物(A)
(1)用上料泵向反應釜F401內加入40公斤水和236.2公斤鉻原料a(99%),攪拌15分鐘左右,觀察全部溶解后進行下一步操作。
(2)用上料泵向反應釜F101內加入104.2公斤水,打開反應釜加料口,在攪拌下加入23.2公斤固體物料亞硝酸鈉(98.44%),攪拌15分鐘左右,觀察全部溶解后進行下一步操作。
(3)將F101內的物料緩慢加入到F401內,加入速度不可太快,以F401內的溫度≤35℃為限(加入過程中若出現(xiàn)溫度高于35℃,應立即停止加料并用冷卻水冷卻),全部加完后將F401升溫至70℃,在該溫度下反應2小時,取樣檢測合格后降溫得中間產(chǎn)物(A)。
生產(chǎn)中間產(chǎn)物(B)
(1)用上料泵向反應釜F301內加入171.6公斤水,打開反應釜加料口,在攪拌下加入104.7公斤固體物料鉻原料b(98%),攪拌15分鐘左右,觀察全部溶解后進行下一步操作。
(2)用上料泵向反應釜F101內加入149公斤水,打開反應釜加料口,在攪拌下加入72.3公斤固體物料亞硝酸鈉(98.44%),攪拌15分鐘左右,觀察全部溶解后進行下一步操作。
(3)將F101內的物料加入到F301內。向F301內緩慢加入115.2公斤乳酸(80.42%),加入速度不可太快,以F401內的溫度≤35℃為限(加入過程中若出現(xiàn)溫度高于35℃,應立即停止加料并用冷卻水冷卻),全部加完后將F401升溫至70℃,在該溫度下反應6小時,取樣檢測合格后降溫得中間產(chǎn)物(B)。
在溫度≤40℃及攪拌條件下將F401內物料加入到F301內,攪拌15分鐘,取樣合格后出料的有機鉻交聯(lián)劑。
高溫可動凝膠配方為提高凝膠強度將部分水解聚丙烯酰胺濃度提至0.3-0.4%(清水中0.5%聚丙烯酰胺現(xiàn)場配液困難),高溫下有機鉻濃度過高會導致膠體變脆,控制有機鉻濃度在0-0.2%。
2011年實施高溫高礦化度可動凝膠調剖調驅施工9井次,應用的堵劑多為可動凝膠復合堵劑。截止至2012年6月30日,累計增油11275噸,累計降水28797方。尕斯油田E31油藏具有高溫高礦化度特性,對化學堵劑的抗溫性,提出了更高要求,目前應用的高溫可動凝膠調驅劑配方,還不能很好的適應該油藏特性,單獨應用高溫可動凝膠體系,措施效果并不理想,目前該配方正在進一步優(yōu)化。采用有機高溫可動凝膠+凝膠顆粒等復合堵劑調剖調驅,增油效果明顯好于單一的可動凝膠、凝膠顆粒。同時對于大孔道高含水井組,采用凝膠顆粒降低井組含水是可行的。
針對高溫高礦化度油藏采用可動凝膠調剖調驅,截止2012年6月底(2011年)水井調驅調剖累計增油11275噸,增加效益2536萬元,化工料費總投入196萬元,其它成本投入171萬元。水井調剖調驅投入產(chǎn)出比為1:6.7。
針對尕斯E31油藏高溫、高礦化度特點,開展自制可動凝膠調剖調驅取得了較好的效果,水井調剖調驅投入產(chǎn)出比較高。但因可動凝膠調驅調剖過程的復雜性,后期應開展可動凝膠數(shù)值模擬等相關工作,利用數(shù)模及數(shù)學知識使可動凝膠調剖調驅機理和油田現(xiàn)場應用方面有更加深刻的認識。
[1]李宜坤趙福麟.常規(guī)凍膠在高溫高鹽環(huán)境中的變化及應用方法研究[M].油田化學第21卷第3期.
[2]岡秦麟.高含水期油田改善水驅效果新技術(上)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1999.