蔡忠保(吉林油田乾安采油廠 吉林 松原 138000)
杜巖(吉林油田新立采油廠 吉林 松原 138000)
乾164區(qū)塊位于乾安縣城東北,安字井與讓字井之間。開發(fā)目的層為青三段高臺(tái)子油層,西傾單斜構(gòu)造;油藏類型:構(gòu)造-巖性油藏;動(dòng)用面積:6.5k m2;地質(zhì)儲(chǔ)量:195×104t;孔隙度:14.8%;滲透率:2.86×10-3 u m2;原始地層壓力:18.45M Pa;飽和壓力:4.55M Pa;目前區(qū)塊共有油井100口,開井89口,水井23口,開井20口。井口日產(chǎn)液347.5噸,日產(chǎn)油57.3噸,綜合含水90.2%,累計(jì)產(chǎn)油6.36萬噸,采出程度3.26%,采油速度0.99%。
設(shè)備及管理參數(shù):設(shè)備的傳動(dòng)效率、裝機(jī)功率是固定的,在正常維護(hù)情況下,主要與設(shè)備選型有關(guān),其次就是抽油機(jī)的平衡度范圍;皮帶傳動(dòng)效率、盤根盒的松緊度對(duì)抽油機(jī)系統(tǒng)效率影響不大可以忽略不計(jì)。
油井參數(shù):如地層壓力下降、油、套壓的變化、氣油比、原油粘度的變化、注水的見效、含水的上升等都會(huì)影響到系統(tǒng)效率。
抽汲參數(shù):抽汲參數(shù)的確定與油井供液能力有關(guān),可以通過桿柱優(yōu)化設(shè)計(jì)、工作參數(shù)的調(diào)整,充分發(fā)揮油井產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)抽汲參數(shù)的合理控制。
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況,目前系統(tǒng)效率的主要影響因素有地面設(shè)備選型、平衡度、桿柱組合、沖程沖次、泵徑、有效舉升高度等方面。
(1)抽油機(jī)
目前國(guó)內(nèi)各油田普遍推廣節(jié)能型抽油機(jī)。抽油機(jī)節(jié)能的基本原理是通過對(duì)抽油機(jī)的運(yùn)動(dòng)特性的改善,降低抽油機(jī)減速器峰值扭矩和扭矩波動(dòng)量,達(dá)到降低電機(jī)輸出功率的目的。
(2)電機(jī)
利用與抽油機(jī)配套電機(jī)和節(jié)能電機(jī),杜絕大馬拉小車;可調(diào)速電機(jī)轉(zhuǎn)速(沖次)的調(diào)整適應(yīng)油井井下參數(shù)的改變。
在保證工作制度不變的條件下,計(jì)算出隨著抽油桿直徑的增加與載荷、輸入功率、系統(tǒng)效率的變化情況,桿柱盡量采用2級(jí)組合配套底部加重。
泵徑優(yōu)化:在桿柱組合、沖程沖次一定的情況下,泵徑越大,載荷越大,所需能耗越高。
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整表明,平衡度是影響系統(tǒng)效率的一項(xiàng)重要因素。乾北24—21調(diào)平衡前后效果對(duì)比:抽油機(jī)型號(hào):C Y J8-3.2-48、沖程3 m、沖次3.05mi n-1、泵深1490 m。調(diào)前輸入功率17.0 K w、地面效率36.52%、井下效率26.33%、系統(tǒng)效率9.61%、日耗電量394.80 k W·h、平均指數(shù)0.52;調(diào)后輸入功率11.54K w、地面效率50.05%、井下效率26.56%、系統(tǒng)效率13.46%、日耗電量304.85k W·h、平均指數(shù)0.72。通過平衡調(diào)整可以明顯降低電機(jī)能耗,是提高系統(tǒng)效率的重要措施之一。
例如:乾北23-15井,功圖表現(xiàn)為結(jié)蠟嚴(yán)重;洗井前,最大載荷57.5KN,上沖程電流峰值46.5A,下沖程電流峰值20.7 A;平衡率為44%。洗井后,最大載荷49.3 KN、上沖程電流峰值為30.5A、下沖程電流峰值為18.6 A,計(jì)算平衡率為61%,并有調(diào)平衡空間。通過該井洗井前后穩(wěn)定生產(chǎn)時(shí)系統(tǒng)效率對(duì)比,提高7.73%。
顯而易見,結(jié)蠟不僅影響系統(tǒng)效率、若結(jié)蠟嚴(yán)重更影響油井的時(shí)率和產(chǎn)量;采用磁防蠟、玻璃管襯套油管等先進(jìn)技術(shù)防止油井結(jié)蠟以及井組自洗井的應(yīng)用能夠有效提高系統(tǒng)效率。
加強(qiáng)抽油機(jī)井的工況管理,避免或及時(shí)恢復(fù)不正常工況井,也是提高系統(tǒng)效率的一項(xiàng)重要手段。
如乾北28--17井,該井下泵深度1408米,動(dòng)液面深度220米,但泵效僅18%,系統(tǒng)效率僅8.6%,井口憋壓、停憋壓力值正常,測(cè)試功圖正常,打開井口取樣閥門放液正常;一段時(shí)間繼續(xù)測(cè)試發(fā)現(xiàn)示功圖供液不足。現(xiàn)場(chǎng)分析認(rèn)為,存在的原因可能是泵的入口(濾網(wǎng)、篩管)有堵塞現(xiàn)象,熱洗井后未達(dá)到要求;實(shí)施檢泵作業(yè)發(fā)現(xiàn)該井篩管嚴(yán)重堵塞。清檢更換篩管后,泵效達(dá)到77%,產(chǎn)液量上升,系統(tǒng)效率也隨之大幅上升。
通過對(duì)抽油機(jī)井系統(tǒng)效率各環(huán)節(jié)的分析,提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的具體對(duì)策歸納為:
繼續(xù)推廣節(jié)能抽油機(jī)和節(jié)能電機(jī),保證設(shè)備配套系統(tǒng)的完善工作,保證系統(tǒng)效率的較高起點(diǎn);從設(shè)備上徹底改善設(shè)備對(duì)系統(tǒng)效率的影響。
在保證工作制度不變的條件下,在保證桿柱應(yīng)力范圍控制在65%~85%的基礎(chǔ)上,合理使用Φ19 mm+Φ22 mm兩級(jí)桿柱組合,降低當(dāng)量桿徑(相同直徑抽油桿數(shù)量)。
結(jié)合油層的出液情況及時(shí)調(diào)整工作制度;按照上調(diào)沖程下調(diào)沖次、最后調(diào)整泵徑的原則進(jìn)行。
(1)全面做好油、水井資料錄取工作。堅(jiān)決杜絕假資料,加強(qiáng)油、水井巡回檢查工作,加強(qiáng)教育員工認(rèn)識(shí)水井的重要性,保證注夠水、注好水,從而保證地層的供液能力。結(jié)合資料及時(shí)發(fā)現(xiàn)不正常井、及時(shí)提出調(diào)整措施,對(duì)于注水見效、動(dòng)液面上升或產(chǎn)量下降、供液不足、工作制度不合理的及時(shí)調(diào)整,保持生產(chǎn)井合理的生產(chǎn)壓差。
(2)平衡度的調(diào)整。平衡度是保證系統(tǒng)效率的重中之重。加強(qiáng)井組員工錄取電流的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性,對(duì)于平衡率差的抽油機(jī)及時(shí)上報(bào),調(diào)整后保證平衡率在85%--100%之間。
(3)油井的日常加藥管理。嚴(yán)格按周期加藥是保證油井防垢、結(jié)垢的重要手段之一,嚴(yán)格按規(guī)定要求保質(zhì)保量。
影響抽油機(jī)的系統(tǒng)效率因素很多,地層壓力、含水、氣油比、粘度、油水界面、砂、蠟、氣、等的變化都會(huì)影響抽汲參數(shù),地面設(shè)備相應(yīng)參數(shù)也隨之改變(懸點(diǎn)載荷、電流、平衡率、電機(jī)輸入功率等)。在保證生產(chǎn)情況下全面優(yōu)化各參數(shù),從而提高抽油機(jī)井的系統(tǒng)效率。
[1]范鳳英:提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率技術(shù).石油大學(xué)出版社.2002.
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