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        八鋼南疆1#高爐生產(chǎn)操作實(shí)踐

        2014-08-15 00:46:43周文勝
        冶金與材料 2014年4期
        關(guān)鍵詞:爐況爐料焦炭

        周文勝

        (新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司,新疆 阿克蘇842300)

        八鋼南疆鋼鐵公司煉鐵廠1#高爐有效容積1 800m3,于2013年5月19日點(diǎn)火投產(chǎn)。開(kāi)爐后,高爐生產(chǎn)經(jīng)歷了熱負(fù)荷試機(jī)的低產(chǎn)期、在操作和管理上探索適應(yīng)大型高爐基本規(guī)律和操作制度的探索適應(yīng)期及穩(wěn)定提高期三個(gè)階段,從2013年10月開(kāi)始,高爐呈現(xiàn)爐況順行良好,指標(biāo)穩(wěn)定提高的較好局面。然而進(jìn)入2014年3月,由于原料供應(yīng)緊張,爐料結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,尤其是自產(chǎn)焦炭質(zhì)量下滑,導(dǎo)致高爐出現(xiàn)連續(xù)懸料、管道行程、風(fēng)量萎縮,爐況失常,生產(chǎn)形勢(shì)陷入被動(dòng)局面。公司通過(guò)調(diào)整思路,以精細(xì)化管理為抓手,多措并舉保高爐穩(wěn)順,實(shí)現(xiàn)高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        1 爐況失常原因

        1.1 原燃料條件惡化

        (1)入爐礦質(zhì)量下降。受原料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)及供貨廠家停產(chǎn)檢修影響,外購(gòu)金嶺球團(tuán)礦供應(yīng)緊張,高爐原有的原料供應(yīng)平衡關(guān)系破壞,爐料中球團(tuán)礦配比下降,將酸性燒結(jié)礦配比從原來(lái)的8%提高到14%,另配加5%鐵品位在49.9%水平的疆內(nèi)鴻源生礦。由于爐料結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,生礦品位偏低使入爐礦品位由2月份54.2%降至53.1%,而酸性燒結(jié)礦為落地礦,沫子量大,使得入爐礦整體冶金性能變差,爐況穩(wěn)定性降低。

        (2)焦炭質(zhì)量變差。南疆焦化廠2#60孔復(fù)熱式搗固焦?fàn)t于2014年2月24日順利投產(chǎn)出焦,使自產(chǎn)焦能力進(jìn)一步提升,同時(shí)也結(jié)束了1#高爐使用外購(gòu)焦的歷史。但由于焦?fàn)t配套設(shè)施干熄焦未同步投產(chǎn),3月中旬在高爐全部使用自產(chǎn)濕焦的情況下,焦炭質(zhì)量大幅下滑,尤其是冷態(tài)機(jī)械強(qiáng)度變差,M40由月初的84.6%下降到75%~79%范圍,相比2014年1~2月的平均值85.3%降低了6%~10%,較低的M40指標(biāo)使焦炭在爐內(nèi)易碎裂成小塊而影響高爐的透氣、透液性,是此次爐況失常的主要原因。

        1.2 入爐鈦負(fù)荷、鋅負(fù)荷高

        (1)公司實(shí)施低成本戰(zhàn)略,為充分利用釩鈦礦資源,2014年1~3月燒結(jié)工序采用配加一定比例的釩鈦鐵精粉替代高品位鐵精粉方式,實(shí)現(xiàn)在同一臺(tái)燒結(jié)機(jī)組進(jìn)行高堿度和酸性燒結(jié)礦的生產(chǎn),其中高堿度燒結(jié)礦(R2=1.67倍)含TiO2由0.66%上升到1.65%水平,酸性燒結(jié)礦(R2=0.55倍)含TiO2在4.09%水平。為平衡高爐酸性鐵料缺口,在兩種堿度燒結(jié)礦同時(shí)入爐后,隨著酸性燒結(jié)礦配比的提高及生礦的配加,使高爐入爐鈦負(fù)荷從16kg/t升高至27kg/t,高爐為控制生鐵含鈦量,緩解爐渣黏稠、粘罐等現(xiàn)象,鐵水PT只能控制在1430~1450℃范圍,操作難度較大。

        (2)高爐入爐鋅量主要由燒結(jié)礦帶入,2014年3月高爐入爐鋅負(fù)荷高達(dá)1.81kg/t,超過(guò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的0.15kg/t上限的12倍以上,而燒結(jié)入燒料中高爐布袋除塵灰類(lèi)含鐵廢棄物及外購(gòu)進(jìn)廠的興祚入燒礦含Zn量較高,其中布袋除塵灰含Zn2.38%、興祚入燒礦含Zn0.24%,均已遠(yuǎn)超過(guò)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的0.1%上限,是燒結(jié)礦中鋅的主要來(lái)源。隨著Zn在高爐內(nèi)的循環(huán)富集,給高爐冶煉帶來(lái)不利影響。

        1.3 設(shè)備因素

        主要是干法除塵布袋質(zhì)量存在缺陷可耐溫度降低,頂溫高時(shí)易燒損;高爐煤氣含塵量超標(biāo)導(dǎo)致調(diào)壓閥組磨漏無(wú)法控制,使凈煤氣放散和爐頂放散頻繁開(kāi)啟以及風(fēng)口水套頻繁燒損等因素,高爐在各項(xiàng)參數(shù)還未恢復(fù)全又被迫于2014年3月21日、24日、27日和29日休風(fēng)四次更換除塵布袋、減壓閥組及風(fēng)口水套,加劇了爐況惡化。

        1.4 操作因素

        (1)高爐出現(xiàn)管道行程時(shí)減風(fēng)幅度不足,風(fēng)量最低減到1 500m3/min未再多減。由于操作未能完全消除管道,使頂溫高,而爐頂打水未能充分發(fā)揮其降溫作用,造成干法除塵箱體布袋燒損。

        (2)高爐第一次休風(fēng)更換除塵布袋時(shí),用純焦?fàn)t煤氣燒熱風(fēng)爐,風(fēng)溫只能送到600~650℃,使高爐二次休風(fēng)前爐溫下降較多,復(fù)風(fēng)時(shí)又未充分考慮焦炭質(zhì)量、爐溫偏低和爐缸透液性差,全風(fēng)口送風(fēng)造成風(fēng)口水套燒損較多,使?fàn)t況恢復(fù)難度增加、進(jìn)程減慢。

        2 措施

        2.1 調(diào)整操作管理思路

        面對(duì)生產(chǎn)波動(dòng)的實(shí)際情況,煉鐵工作者從鐵前整體系統(tǒng)方面分析存在的優(yōu)勢(shì)和短板,確立了以高爐穩(wěn)定順行為基礎(chǔ)的生產(chǎn)操作和管理理念,在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上求規(guī)模、求低耗。大力開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新工作,提高焦炭系統(tǒng)實(shí)物質(zhì)量及設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量,探索高爐穩(wěn)定運(yùn)行的操作技術(shù),制定高爐攻、守、退的操作制度,盡快理順各工序相互之間的銜接,完善健全各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度,實(shí)現(xiàn)精細(xì)嚴(yán)格管理,為高爐生產(chǎn)穩(wěn)定提供保障。

        2.2 抓好精料工作

        2.2.1 提高焦炭質(zhì)量

        公司對(duì)自產(chǎn)焦炭質(zhì)量引起足夠重視,采取多種措施,除改進(jìn)配煤和煉焦操作穩(wěn)步提高焦炭質(zhì)量之外,還進(jìn)行了如下工作。

        (1)選擇適當(dāng)?shù)臒捊姑涸醇捌渑浜媳取=?jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查,公司選擇引進(jìn)了艾礦1890肥煤、2130焦煤和山西離石1、國(guó)貿(mào)5四種優(yōu)質(zhì)煉焦煤,協(xié)調(diào)原料采購(gòu)部門(mén),對(duì)質(zhì)量指標(biāo)波動(dòng)大或不合格煤種要求供應(yīng)商整改甚至停進(jìn),大大提高了入爐煤質(zhì)量,同時(shí)相應(yīng)調(diào)整配煤結(jié)構(gòu),增加1890肥煤,調(diào)整山西煤配比,適當(dāng)降低疆內(nèi)氣煤使用比例,用以穩(wěn)定、提高焦炭質(zhì)量。

        (2)配煤比優(yōu)化研究。利用40kg小焦?fàn)t實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)配煤生產(chǎn),通過(guò)對(duì)單種來(lái)煤、配合煤的結(jié)焦性進(jìn)行試驗(yàn),為大焦?fàn)t確定入爐煤配比,預(yù)測(cè)焦炭質(zhì)量,避免了配比變更前后焦炭質(zhì)量的波動(dòng)。

        (3)強(qiáng)化煤場(chǎng)及備煤操作管理。例如對(duì)各種進(jìn)廠來(lái)煤根據(jù)質(zhì)量嚴(yán)格按煤種、礦點(diǎn)進(jìn)行合理分類(lèi)、堆放,確保不混煤、不錯(cuò)卸,隨時(shí)對(duì)煤堆質(zhì)量進(jìn)行質(zhì)量抽查工作;在堆、送煤作業(yè)過(guò)程中嚴(yán)格按照“平鋪扇取、先來(lái)先用”等工藝原則操作,穩(wěn)定入爐煤質(zhì)量。

        (4)充分發(fā)揮搗固煉焦工藝優(yōu)勢(shì),增大裝爐煤散密度以改善焦炭氣孔結(jié)構(gòu)。

        (5)改善煉焦工藝,采用干法熄焦技術(shù)。公司加快焦化干熄焦項(xiàng)目工程建設(shè),2014年7月初干熄焦投產(chǎn)后,干法熄焦與濕法熄焦相比,干熄焦的焦炭M40提高3%~5%,M10降低0.3%~0.8%,且熱反應(yīng)性CRI和反應(yīng)后強(qiáng)度CSR指標(biāo)比濕熄焦均有所改善。

        2.2.2 改善入爐礦質(zhì)量

        為改善高爐爐料結(jié)構(gòu),停止配加品位較低的生礦,并根據(jù)生產(chǎn)需要保持一定的燒結(jié)礦堿度和適當(dāng)?shù)腡iO2含量,通過(guò)技術(shù)攻關(guān)提高燒結(jié)礦強(qiáng)度達(dá)到81%以上。上述措施后,入爐礦品位由53.1%提高到55.2%,熟料率由97.7%提高到100%,入爐礦冶金性能得到改善,使高爐接受風(fēng)量的能力加強(qiáng)。

        2.3 控制入爐鈦負(fù)荷和鋅負(fù)荷

        (1)優(yōu)化燒結(jié)配料,控制入爐料TiO2負(fù)荷。通過(guò)合理調(diào)整和控制釩鈦鐵精粉在燒結(jié)混勻料中的配比,對(duì)于料場(chǎng)滯存的含釩鈦鐵精粉配比較高的混勻料堆,在使用時(shí)采取外配高品位鐵精粉的方式生產(chǎn)高堿度燒結(jié)礦,使直供高爐的成品燒結(jié)礦TiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至1.1%以下,高爐入爐TiO2負(fù)荷控制在17kg/t以?xún)?nèi),防止?fàn)t渣變稠,爐缸產(chǎn)生粘結(jié),改善了高爐冶煉行程。

        (2)控制氧化鋅入爐負(fù)荷。從含鐵原料的進(jìn)廠、含鐵塵泥處理和入爐把關(guān)方面采取措施,如:在原料的采購(gòu)過(guò)程中,按供貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)原料中的Zn含量進(jìn)行嚴(yán)格控制,以降低進(jìn)廠原料中的鋅含量;燒結(jié)生產(chǎn)中將高爐布袋除塵灰等含鋅較高的冶金塵泥開(kāi)路外排,不再返回?zé)Y(jié)配料中使用,切斷它們?cè)跓Y(jié)和煉鐵內(nèi)部的循環(huán);對(duì)入爐料的選用依據(jù)高爐鐵料Zn含量差異不同,通過(guò)優(yōu)化配礦來(lái)穩(wěn)定爐料限制鋅的入爐量等,有利于高爐減輕鋅害。

        2.4 搞好高爐操作,穩(wěn)定爐況順行

        (1)配加螢石提硅洗爐。鑒于高爐爐缸工作差,鐵前憋風(fēng)較嚴(yán)重,爐內(nèi)操作上采取配加螢石洗爐和保持充足的爐缸溫度,同時(shí)將礦石批重由59.3t縮小到44.6t,料線(xiàn)由2.4m提高到2.2m,并將綜合負(fù)荷0/C由4.5退至3.6,保持中下限熱風(fēng)壓力,用料結(jié)構(gòu)也作了適應(yīng)性調(diào)整:由75%堿性燒結(jié)礦+14%酸性燒結(jié)礦+6%球團(tuán)礦+5%生礦→82%堿性燒結(jié)礦+3%酸性燒結(jié)礦+15%球團(tuán)礦。爐外抓好出渣鐵工作。通過(guò)上述處理,及時(shí)糾正氣流,先保持住爐況順行,為后續(xù)爐況恢復(fù)打下基礎(chǔ)。

        (2)在保證爐況穩(wěn)定順行的前提下,堅(jiān)持從四大操作制度入手,隨著原燃料條件的變化而變化,不斷優(yōu)化各項(xiàng)控制參數(shù)。爐內(nèi)保證中心氣流,適當(dāng)疏松邊緣,保持氣流分布合理,控制合適壓差水平,維持合適爐溫,從活化爐缸工作抓起,確保全風(fēng)操作,合理調(diào)節(jié)裝料制度,使高爐的正常狀態(tài)逐步得以恢復(fù),為進(jìn)一步提質(zhì)、增產(chǎn)、增效奠定基礎(chǔ)。

        2.5 加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,確保高爐生產(chǎn)

        (1)強(qiáng)化原燃料管理。對(duì)原燃料采取延伸管理,由專(zhuān)業(yè)管理人員、崗位操作人員、高爐值班工長(zhǎng)組成嚴(yán)密的質(zhì)量把關(guān)鏈條,及時(shí)與協(xié)作單位及燒結(jié)、焦化等上道工序聯(lián)系溝通,協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)的真實(shí)有效性,提前掌握來(lái)料的質(zhì)量和數(shù)量信息情況,強(qiáng)化在線(xiàn)生產(chǎn)控制,為高爐超前調(diào)劑、主動(dòng)適應(yīng)原燃料變化提供準(zhǔn)確的依據(jù)。抓好原燃料篩分,各班加強(qiáng)巡檢和操作,及時(shí)清理篩網(wǎng),盡量篩除粉沫,確保精料入爐。

        (2)提高對(duì)高爐管控水平。建立原料質(zhì)量系統(tǒng)預(yù)警機(jī)制,把消化原燃料質(zhì)量波動(dòng)給高爐帶來(lái)的影響作為當(dāng)前工作重點(diǎn),針對(duì)不同的外界條件制定靈活的對(duì)策,使高爐操作可控。由廠領(lǐng)導(dǎo)、工藝技術(shù)人員蹲點(diǎn)跟班與高爐值班工長(zhǎng)分析當(dāng)班操作情況,根據(jù)爐況,確定下一班技術(shù)操作措施,加大動(dòng)態(tài)掌控力度,提高標(biāo)準(zhǔn)化操作水平。

        (3)強(qiáng)化生產(chǎn)組織管控。要求高爐牢固樹(shù)立“高爐失常就是事故”的理念,在生產(chǎn)過(guò)程中加強(qiáng)異常事故或緊急事故情況的預(yù)警及處理,提高信息傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和緊急事故處理的應(yīng)變能力,保證了預(yù)警響應(yīng)體系有效運(yùn)行,達(dá)到信息反饋、物流銜接與生產(chǎn)緊扣匹配的效果,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)組織無(wú)間隙。

        (4)強(qiáng)化設(shè)備管理。制定了周密?chē)?yán)格的點(diǎn)檢制度,對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)行專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢,責(zé)任到人,為高爐穩(wěn)定順行提供保障。

        3 結(jié)語(yǔ)

        高爐煉鐵生產(chǎn)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,保持高爐連續(xù)穩(wěn)定高效的生產(chǎn),需要高爐生產(chǎn)的管理和操作者協(xié)調(diào)多方面的工作,技術(shù)層面應(yīng)扎實(shí)借鑒國(guó)內(nèi)外高爐煉鐵的先進(jìn)歷史經(jīng)驗(yàn),不斷優(yōu)化探索和選擇適合自己高爐的操作制度,實(shí)現(xiàn)科學(xué)煉鐵。同時(shí),需要科學(xué)管理,運(yùn)用企業(yè)現(xiàn)代化管理的知識(shí),結(jié)合本企業(yè)實(shí)際特點(diǎn)制定出合理有效的方法,為高爐生產(chǎn)創(chuàng)造良好的穩(wěn)定基礎(chǔ),從而促進(jìn)企業(yè)更加持續(xù)健康的發(fā)展。

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