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        TY220型推土機幾起故障的處理分析

        2014-08-15 00:54:11李中云
        科技視界 2014年26期
        關(guān)鍵詞:油閥變矩器推土機

        李中云

        (山東省濱州公路工程總公司,山東 濱州256600)

        推土機作為土石方工程施工中常用的機械設(shè)備,一旦發(fā)生故障勢必會嚴重影響工程的進度。我們公司有幾臺TY220型推土機,下面把發(fā)生的一些故障現(xiàn)象的處理過程進行總結(jié)分析如下。

        1 第一類故障:發(fā)動機產(chǎn)生的故障

        故障一:發(fā)動機熄火后無法再次啟動

        1)故障現(xiàn)象

        我公司的一臺TY220型推土機配裝康明斯型柴油機,作業(yè)時突然熄火,再次啟動時,啟動機能夠帶動柴油機運轉(zhuǎn),但無法成功啟動柴油機。操作人員將燃油箱的燃油加滿后試機,仍然不能啟動。

        2)故障排查

        首先,觀察柴油機排氣管排氣中無油煙,初步認為油路有故障。

        其次,檢查燃油濾清器內(nèi)有燃油,拆卸燃油泵至噴油器的油管后,啟動時觀察該油管無燃油,繼而判定燃油泵有故障。

        再次,檢查燃油泵時發(fā)現(xiàn)與其連接的斷油閥接線柱導(dǎo)線無電流通過。拆下斷油閥接線柱,發(fā)現(xiàn)通往斷油閥的導(dǎo)線松動。將松動的導(dǎo)線重新接上后,柴油機仍無法啟動。

        最后,將斷油閥上的手動控制螺釘向閥內(nèi)擰進,使斷油閥打開,柴油機能夠順利啟動。

        3)原因分析

        康明斯NT-855型柴油機的PT(G)型燃油泵通往噴油器的油路是由斷油閥控制。推土機啟動時,啟動開關(guān)向斷油閥電磁鐵供電,將斷油閥打開,燃油即可輸入噴油器,柴油機便可啟動。由于斷油閥電源線接頭接觸不實,造成接頭處出現(xiàn)火花而發(fā)熱,從而將斷油閥內(nèi)部導(dǎo)線燒斷。斷油閥內(nèi)部導(dǎo)線燒斷后,通往噴油器的油路被切斷,即使將斷油閥線路接通,柴油機也無法啟動。該斷油閥設(shè)置了手動控制螺釘,當線路出現(xiàn)故障時,將手動控制螺釘向閥內(nèi)擰進,迫使閥片打開,可使燃油能夠通過斷油閥。

        2 第二類故障:機械部件磨損或老化造成的故障

        故障一:鎖緊螺母松動導(dǎo)致轉(zhuǎn)向失靈

        1)故障現(xiàn)象

        推土機使用一段時間后,出現(xiàn)向左轉(zhuǎn)向困難故障。該故障逐漸嚴重,直至右側(cè)也發(fā)生轉(zhuǎn)向困難,且轉(zhuǎn)向時柴油機轉(zhuǎn)速明顯降低。

        2)結(jié)構(gòu)原理

        該推土機轉(zhuǎn)向是通過制動器與轉(zhuǎn)向離合器配合操作實現(xiàn)的。其制動器為機械控制帶式制動器,轉(zhuǎn)向離合器為濕式、多片、彈簧壓緊、液壓分離式離合器。該轉(zhuǎn)向離合器通過轉(zhuǎn)向離合器輪轂、花鍵、鎖定螺母與后橋軸連接,后橋軸通過兩側(cè)的軸承及軸承座支撐在后橋箱上。當推土機行走時,后橋軸通過兩側(cè)的轉(zhuǎn)向離合器輪轂帶動兩側(cè)轉(zhuǎn)向離合器轉(zhuǎn)動。

        轉(zhuǎn)向離合器液壓控制系統(tǒng)由轉(zhuǎn)向泵、轉(zhuǎn)向時,轉(zhuǎn)向閥和轉(zhuǎn)向離合器分離缸等組成。轉(zhuǎn)向時,轉(zhuǎn)向泵輸出的壓力油進入轉(zhuǎn)向閥,在轉(zhuǎn)向閥的控制下,該壓力油分別經(jīng)左、右側(cè)的連接油管進入后橋軸軸承座油孔(該油孔通入后橋軸軸承座內(nèi)側(cè)),再通過轉(zhuǎn)向離合器輪轂外側(cè)的油槽,進入左、右側(cè)離合器分離缸,推動轉(zhuǎn)向離合器分離缸活塞移動,使離合器分離,從而實現(xiàn)推土機的轉(zhuǎn)向。

        3)故障排查

        首先,檢查傳向離合器液壓系統(tǒng)油壓正常,由此說明轉(zhuǎn)向泵及轉(zhuǎn)向閥無故障,故障可能是連接油管之后的油路泄漏。

        其次,檢查左側(cè)連接油管上的O形密封圈沒有損壞,分析故障可能發(fā)生在左、右側(cè)軸承座、轉(zhuǎn)向離合器輪轂、離合器分離缸處。

        再次,對左、右側(cè)轉(zhuǎn)向離合器進行拆檢,發(fā)現(xiàn)左側(cè)轉(zhuǎn)向離合器輪轂鎖緊螺母松動,支撐后橋軸的軸承磨損,且該側(cè)轉(zhuǎn)向離合器輪轂內(nèi)側(cè)與軸承座的配合面出現(xiàn)磨損(該配合面即為后橋軸軸承座油孔及離合器輪轂外側(cè)的油槽位置)。右側(cè)轉(zhuǎn)向離合器輪轂鎖緊螺母雖未松動,但轉(zhuǎn)向離合器輪轂和軸承座的配合面也發(fā)生磨損,只是較左側(cè)輕,且右側(cè)支撐后橋軸的軸承也已磨損。

        然后,對磨損的轉(zhuǎn)向離合器輪轂和軸承座進行補焊,并進行配對修磨。

        最后,更換新的后橋軸支撐軸承,調(diào)整后試機,該推土機兩側(cè)轉(zhuǎn)向恢復(fù)正常。

        4)原因分析

        由于左側(cè)轉(zhuǎn)向離合器輪轂鎖緊螺母松動,造成左側(cè)轉(zhuǎn)向離合器輪轂松曠,導(dǎo)致后橋軸左側(cè)的軸承的磨損。當左側(cè)轉(zhuǎn)向離合器輪轂轉(zhuǎn)動時,造成其與左側(cè)軸承座內(nèi)表面發(fā)生摩擦而出現(xiàn)磨損。上述部件磨損后,造成左側(cè)轉(zhuǎn)向離合器輪轂與左側(cè)軸承座配合面間隙增大,導(dǎo)致該處配合面油孔與油槽處壓力油泄漏,以致左側(cè)轉(zhuǎn)向離合器無法分離。

        當左側(cè)軸承磨損后,右側(cè)后橋軸也產(chǎn)生徑向跳動,造成右側(cè)轉(zhuǎn)向離合器輪轂與右側(cè)軸承座內(nèi)表面也出現(xiàn)磨損。在產(chǎn)生磨損的同時,壓力油產(chǎn)生泄漏,導(dǎo)致該推土機右側(cè)也不能轉(zhuǎn)向。

        3 第三類故障:由于液壓系統(tǒng)造成的故障

        3.1 故障一:閥芯卡滯導(dǎo)致轉(zhuǎn)向失靈

        3.1.1 故障現(xiàn)象

        推土機在施工過程中,操作人員拉動任意一側(cè)的轉(zhuǎn)向拉桿時,推土機均不能轉(zhuǎn)向。同時拉動左、右轉(zhuǎn)向拉桿,推土機仍然直線行駛。初步判定是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)發(fā)生了故障。

        3.1.2 結(jié)構(gòu)原理

        該推土機采用液壓助力式轉(zhuǎn)向、制動。轉(zhuǎn)向泵輸出的壓力油經(jīng)粗濾器和精濾器后進入分流閥,由分流閥按3:1的比例分配給轉(zhuǎn)向回路和制動回路。由順序閥將轉(zhuǎn)向回路壓力調(diào)定為1.25MPa。

        不操縱轉(zhuǎn)向手柄時,由分流閥流至左、右轉(zhuǎn)向閥的壓力油被封閉在轉(zhuǎn)向閥內(nèi),轉(zhuǎn)向離合器內(nèi)無壓力油,處于接合狀態(tài)。分別操縱左、右轉(zhuǎn)向閥使左、右離合器分離,可實現(xiàn)左、右轉(zhuǎn)向。同時操縱左、右轉(zhuǎn)向閥,使左、右離合器同時分離,則推土機停駛。

        3.1.3 故障排查

        首先,檢查轉(zhuǎn)向拉桿連接良好,拉桿的間隙適宜,由此排除了轉(zhuǎn)向拉桿存在問題的可能。

        其次,在精濾器處測得轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng)油壓為2.3MPa,由此說明轉(zhuǎn)向泵沒有問題。

        再次,檢查該推土機制動效果良好,由此說明該推土機用于制動、轉(zhuǎn)向液壓油路分流的分流閥工作正常。

        然后,從后橋箱上蓋拆下分流閥、順序閥和轉(zhuǎn)向閥組成的三位一體組合閥并解體。發(fā)現(xiàn)順序閥閥芯及閥芯內(nèi)的活塞有卡滯現(xiàn)象。

        最后,清洗順序閥及閥芯后復(fù)裝試機,推土機轉(zhuǎn)向恢復(fù)正常。

        3.1.4 原因分析

        順序閥用于調(diào)定輸入離合器分離缸油液的壓力,由于順序閥被雜質(zhì)卡死,導(dǎo)致其一直處于溢流狀態(tài)。此時轉(zhuǎn)向回路油壓過低,遠不能克服轉(zhuǎn)向離合器彈簧的作用力,因而造成轉(zhuǎn)向離合器不能分離,導(dǎo)致推土機不能轉(zhuǎn)向。

        3.2 故障二:安全閥卡死導(dǎo)致無法行走

        3.2.1 故障現(xiàn)象

        推土機冷機時工作正常,工作大約30~40min后,變矩器油溫表指針從綠色區(qū)域進入紅色區(qū)域,推土機出現(xiàn)動力不足現(xiàn)象。繼續(xù)使用油溫還會升高,直至推土機無法行走。推土機休息片刻,待油溫降低后又可以行走,但行走一段時間油溫又會升高。

        3.2.2 結(jié)構(gòu)原理

        該推土機變速泵通過粗濾油器從變速器油底內(nèi)吸出油液,再通過細濾油器進行過濾。細濾油器輸出的壓力油經(jīng)變速溢流閥調(diào)壓(設(shè)定在0.72~0.85MPa)后進入變速控制閥,用于控制變速器自動換擋。

        變速溢流閥溢流出的壓力油進入變矩器進口安全閥,安全閥壓力設(shè)定為0.21~0.32MPa。壓力油經(jīng)安全閥后輸入變矩器,變矩器出口設(shè)有出口壓力調(diào)節(jié)閥,該閥將變矩器內(nèi)的壓力設(shè)定為0.12MPa。變矩器進口安全閥及出口壓力調(diào)節(jié)閥的作用是保證變矩器內(nèi)具有適當?shù)膲毫?。該變矩器出口壓力調(diào)節(jié)閥溢流的油液進入潤滑回路,對液力傳動各部位軸承進行潤滑。推土機變矩器工作正常(油溫為90℃左右)時,變矩器油溫表指針應(yīng)在綠色區(qū)域內(nèi)。

        推土機無法行走、油溫升高過快的原因可能是變矩器內(nèi)油量不足、變速泵損壞、進油管吸空、濾油器堵塞,或者是某個控制閥故障,造成變矩器內(nèi)油液不足或油液過多。

        3.2.3 故障排查

        首先,查看變速器的油位正常。

        其次,檢測變速溢流閥壓力正常,由此可排除變速泵、進油管、濾油器存在故障的可能。

        再次,檢測變矩器進口安全閥壓力低于規(guī)定值,而變矩器出口壓力調(diào)節(jié)閥壓力正常。

        然后,將變矩器進口安全閥拆檢,發(fā)現(xiàn)該閥的閥芯卡死。

        最后,將該閥清洗后裝復(fù)試機,推土機能夠正常行駛,變矩器進口安全閥壓力及變矩器油溫均恢復(fù)正常。

        3.2.4 原因分析

        變矩器進口安全閥閥芯卡死后,油溫較低時變矩器進口安全閥泄漏量較少,變矩器能夠較好地傳遞動力,推土機行駛有力。當油溫升高后,輸入變矩器的油液通過變矩器進口安全閥泄漏量增大,由此造成變矩器傳動無力,同時變矩器進口安全閥壓力出現(xiàn)過低現(xiàn)象。

        3.3 故障三:液壓泵吸空導(dǎo)致“等擋”

        3.3.1 故障現(xiàn)象

        推土機工作1600h后,出現(xiàn)啟動后“等擋”現(xiàn)象,即掛擋后推土機不行走,需要等待一段時間后才能行走。若等待一段時間后推土機仍不能行走,操作人員需在變速油路的細濾器測壓口處排氣,該推土機方可行走。而該推土機行走后各項動作正常。

        3.3.2 故障排查

        首先,更換粗濾器及變速泵吸油口的O形密封圈后試機,推土機“等擋”現(xiàn)象依然存在。

        其次,檢查變速泵吸油膠管,并對吸油膠管進行打壓試驗,結(jié)果表明該管無破損。

        再次,拆檢變速泵,發(fā)現(xiàn)骨架油封并未損壞,為確保裝配后不發(fā)生“吸空”現(xiàn)象,換上1個新的變速泵,但推土機“等擋”現(xiàn)象依然存在。

        然后,在安裝變速泵時偶然發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)向泵吸油口處漏油,轉(zhuǎn)向泵吸油管緊固螺栓有松動。

        最后,更換轉(zhuǎn)向泵吸油口的O形圈,對轉(zhuǎn)向泵吸油管鎖緊螺栓進行緊固,推土機“等擋”現(xiàn)象消失。

        3.3.3 原因分析

        “等擋”的原因可能是啟動時推土機變速泵吸油油路中吸入空氣。啟動后變速泵邊排油、邊排氣,待變速泵吸油路中的空氣排凈后,變速泵輸出的油壓才能建立起來。該推土機的變速油路和轉(zhuǎn)向油路共用一個粗濾器,轉(zhuǎn)向泵吸油管位置較低,變速泵吸油管位置略高。轉(zhuǎn)向泵吸油管緊固螺栓松動后,造成了吸油管漏氣。當停機一段時間后,空氣從漏氣部位進入吸油管,粗濾器內(nèi)油液流回油底。當再次啟動時,位置較高的變速泵出現(xiàn)“吸空”。而位置較低的轉(zhuǎn)向泵由于“吸空”現(xiàn)象不明顯,沒有出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)向現(xiàn)象。

        以上從三個方面對推土機常見故障進行了分析,力求找出解決問題的常規(guī)維修方法,探討一些共性的東西。

        現(xiàn)代工程機械基本上是由電子控制系統(tǒng)、液壓驅(qū)動系統(tǒng)、機械執(zhí)行機構(gòu)組成的有機整體。為此,在機械故障的處理過程中,我們首先要判斷故障是由機械部件引起的,還是電子控制系統(tǒng)或液壓系統(tǒng)引起的,然后再進一步分析故障原因。先從簡單的問題入手,再找復(fù)雜的原因,一步步把原因找出來,有時需要我們耐心地反復(fù)查找原因。

        [1]許安.工程機械維修[M].人民交通出版社,2004-08-01.

        [2]山推股份總廠TY220型推土機說明書[Z].2002.

        [3]重慶康明斯發(fā)動機說明書[Z].1998.

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