張保昌 王自發(fā)(中石化管道公司武漢輸油處)
過濾器是工業(yè)生產(chǎn)流程常見設(shè)備,其作用是過濾介質(zhì),阻擋超過允許流通范圍的大小顆粒雜質(zhì)通過閥門、泵、流量計(jì)等設(shè)備,避免雜物通過造成機(jī)械動(dòng)作卡阻、磨損間隙增大、設(shè)備內(nèi)漏或軸抱死無法動(dòng)作,從而達(dá)到穩(wěn)定工藝參數(shù),保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在過濾器中起過濾作用的是濾網(wǎng),其好壞體現(xiàn)在濾網(wǎng)的網(wǎng)絲材質(zhì)、強(qiáng)度和目數(shù)多少,目前長輸原油管道站場(chǎng)過濾器濾網(wǎng)一般采用普通金屬絲網(wǎng),在使用過程中發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)強(qiáng)度不夠,使用后易變形,經(jīng)常堵塞,造成壓差增大,需要頻繁清洗,嚴(yán)重時(shí)濾網(wǎng)被撕裂,起不到過濾效果,在計(jì)量站尤為突出。濾網(wǎng)一旦失效,大量雜質(zhì)直接通過進(jìn)入流量計(jì),在刮板旋轉(zhuǎn)下與流量計(jì)周邊發(fā)生摩擦,增加了轉(zhuǎn)動(dòng)負(fù)荷,對(duì)流量計(jì)部分組件使用壽命造成影響[1-2]。因此在日益嚴(yán)重的生產(chǎn)形勢(shì)下,確保過濾器濾網(wǎng)完好,保證流通量、平穩(wěn)運(yùn)行非常重要。
隨著沿江煉化企業(yè)煉油加工能力的增強(qiáng),儀長線全線處于高壓、大輸量運(yùn)行,特別是在清管作業(yè)過程中,過濾器濾網(wǎng)經(jīng)常出現(xiàn)變形,拆卸清洗后安裝困難,甚至出現(xiàn)底部撕裂等現(xiàn)象,造成流量計(jì)因雜質(zhì)過多加大了刮板磨損,影響計(jì)量交接的正常運(yùn)行。表1為2012年1月份至2013年2月份儀長線4個(gè)計(jì)量站濾網(wǎng)堵塞、變形情況。
表1 儀長線計(jì)量站濾網(wǎng)堵塞變形情況
由于過濾器過濾其好壞體現(xiàn)在濾網(wǎng)的網(wǎng)絲材質(zhì)、強(qiáng)度和目數(shù)多少,根據(jù)廠家提供的過濾器說明書,目前采用的濾網(wǎng)為普通鑄鐵,強(qiáng)度和安全性能均偏低。底部和周邊采用螺栓連接,螺栓易受壓力沖擊下會(huì)松動(dòng)不牢固。當(dāng)管道輸量大、壓力高時(shí),特別是通過清管作業(yè)過程中,瞬間壓力激增造成濾網(wǎng)變形或損壞,這就是濾網(wǎng)被撕裂的原因[3]。
過濾器濾網(wǎng)出現(xiàn)堵塞原因一方面是油品中含機(jī)械雜質(zhì)太多,另一方面是工程(黃九支線改造、大長線增輸改造、大冶支線改造、大冶至赤壁段改線等工程)施工中管道殘留的焊渣、黃油墻、泥土等雜質(zhì)無法從管道中清除,投產(chǎn)后直接進(jìn)入過濾器,造成過濾器濾網(wǎng)的堵塞。
對(duì)濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)、目數(shù)、有效流通面積等方面進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)目前的濾網(wǎng)存在一些缺陷。
1)濾網(wǎng)材質(zhì)采用的是普通鑄鐵,材質(zhì)強(qiáng)度低,抗腐蝕能力差。
2)濾網(wǎng)采用點(diǎn)焊方式進(jìn)行焊接,底部與周網(wǎng)采用螺栓進(jìn)行連接,螺栓在震動(dòng)過程中易松動(dòng),不牢固。濾網(wǎng)頂部周圈點(diǎn)焊,不壓邊,濾網(wǎng)絲外漏。
3)濾網(wǎng)周邊無任何固定加強(qiáng)板,受壓沖擊后變形難以恢復(fù)。
4)濾網(wǎng)提取費(fèi)時(shí)費(fèi)力,重新安裝難度大。
針對(duì)過濾器濾網(wǎng)存在材質(zhì)差、強(qiáng)度不夠、安全性能偏低,清洗提取和安裝困難等問題,在保證過濾器過濾性能前提下,從使用材質(zhì)、焊接工藝、安全性等方面進(jìn)行了改造。以武漢站過濾器為例進(jìn)行改造。因不銹鋼材質(zhì)具有良好機(jī)械強(qiáng)度、承壓能力且抗腐蝕能力強(qiáng),常見不同目數(shù)的一般金屬和不銹鋼濾網(wǎng)技術(shù)性能見表2和表3。
表2 一般金屬濾網(wǎng)的技術(shù)特性
表3 不銹鋼濾網(wǎng)的技術(shù)特性
過濾器濾網(wǎng)改造見圖1、圖2。
圖1 過濾器濾網(wǎng)改造
1)外網(wǎng)濾網(wǎng)厚度不變(2mm),孔徑為15 mm,中心距為25 mm;
2)內(nèi)網(wǎng)為10目,材質(zhì)改為304 網(wǎng),增加頂部整圈壓邊;
3)底部濾網(wǎng)與邊網(wǎng)應(yīng)滿焊,不再采用螺栓連接;
4)為增加底網(wǎng)強(qiáng)度,新增井型加固板;
5)為方便提取和安裝濾網(wǎng),增加可調(diào)節(jié)高度的提手;
6)為增加邊網(wǎng)強(qiáng)度,在距底網(wǎng)100mm的邊網(wǎng)上增加一固定圈。
圖2 濾網(wǎng)改造后實(shí)物圖
2013年3月底,將改造后的過濾器濾網(wǎng)在武漢站安裝使用,4月份和7月份分別進(jìn)行了通球清管作業(yè),4月份大冶至武漢外管道還進(jìn)行了封堵改線工程施工,通球清管和封堵投產(chǎn)后及時(shí)對(duì)過濾器濾網(wǎng)進(jìn)行檢查,油品中大部分雜質(zhì)殘留在濾網(wǎng)上,包括施工中的黃油墻,濾網(wǎng)無任何變形,清洗雜質(zhì)后非常干凈,使用效果非常好。
1)降低成本,縮短供貨周期。原過濾器濾網(wǎng)廠家已不再生產(chǎn),新生產(chǎn)的濾網(wǎng)縮小了外孔徑,影響流通面積,影響輸油生產(chǎn),不能直接采購,且新生產(chǎn)的濾網(wǎng)成本為3000元/個(gè),生產(chǎn)周期為25天左右,自行加工的成本為2100元/個(gè),單個(gè)節(jié)約成本900元,且生產(chǎn)周期短,在1周內(nèi)即可完成,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
2)減少雜質(zhì)對(duì)流量計(jì)的影響。在大流量、高壓力運(yùn)行下,一旦過濾器濾網(wǎng)出現(xiàn)破損,雜質(zhì)過多會(huì)增加流量計(jì)刮板的摩擦,使流量計(jì)表頭傳動(dòng)軸負(fù)荷增加,降低傳動(dòng)軸的使用壽命,嚴(yán)重時(shí)可造成軸斷裂,改造后,濾網(wǎng)過濾效果好,解決了這些問題都。
3)降低勞動(dòng)強(qiáng)度。原來濾網(wǎng)提取和安裝沒有提手,需要2~3人才能完成,現(xiàn)在只需1個(gè)人就可以完成,提高了工作效率,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,在目前站隊(duì)人員緊缺情況下具有重要的意義。
通過對(duì)輸油過濾器的改造,達(dá)到了預(yù)期效果。新的濾網(wǎng)采用不銹鋼304 材質(zhì),采取滿焊焊接工藝,增加井字形加強(qiáng)板和可調(diào)節(jié)高度提手,在武漢站試驗(yàn)取得成功,過濾效果好,安全性能高,抗壓能力和抗腐蝕能力強(qiáng),降低了生產(chǎn)成本,縮短了供貨周期,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。對(duì)新濾網(wǎng)開展的技術(shù)改造,為大輸量、高壓運(yùn)行的設(shè)備提供了很好的保護(hù),對(duì)達(dá)到穩(wěn)定工藝參數(shù),保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)起到了重要的作用,值得推廣。
[1]嚴(yán)大凡.輸油管道設(shè)計(jì)與管理[M].北京:石油工業(yè)出版社,1986:6.
[2]黃春芳.原油管道輸送技術(shù)[M].北京:中國石化出版社,2003:6.
[3]中國華陸工程公司.HG/T21637-1991 化工管道過濾器[S].北京:全國化工工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)編輯中心.