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        提高冷輸井運轉(zhuǎn)時率管理辦法

        2014-08-13 08:02:50龔媛大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠
        石油石化節(jié)能 2014年9期
        關(guān)鍵詞:流態(tài)化回油投球

        龔媛(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)

        由于冷輸井取消了摻水流程,井口通過定期投球控制回壓上升速度,而降低井口回壓只能通過高壓熱洗車沖洗干線;尤其井受效后,受見聚濃度及含水下降等因素影響,回壓上升速度快,影響生產(chǎn)平穩(wěn)運行。油井回壓高會造成油井地面系統(tǒng)能耗增加、井下管柱交變載荷增加、縮短使用壽命、油井泵效下降,最終影響產(chǎn)量。部分油井回壓速度升高快,發(fā)現(xiàn)不及時甚至?xí)斐晒芫€堵塞,導(dǎo)致油井停產(chǎn),影響油井時率。目前控制回壓的措施只有周期投球和定期高壓熱洗車沖洗干線,工作量很大。

        1 提高冷輸井的運轉(zhuǎn)時率[1]

        2014年冷輸井治理圍繞“設(shè)備改進(jìn)、管理優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新”開展工作,保證了冷輸井平穩(wěn)運行,提高了冷輸井運轉(zhuǎn)時率,保證了原油產(chǎn)量的順利完成。

        1.1 改進(jìn)配套裝置,提升冷輸井工藝適應(yīng)性

        1)改進(jìn)自動投球裝置,提高裝置運行完好率。通過多井串聯(lián)通球既降低了單井投資又保障了高黏度采出液的順利集輸。但對部分高回壓井要加強(qiáng)冬季通球操作的生產(chǎn)管理[1]。針對提高冷輸井投球設(shè)備運行時率低的問題,通過加強(qiáng)現(xiàn)場管理以及改進(jìn)自動投球裝置的方式提高投球裝置運行時率。分別針對冷輸井投球蓋、放空閥門等8 項設(shè)備問題進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),2014年第五油礦共計改造自動投球裝置28 臺,投球率從45%升高至75%。

        2)安裝電加熱裝置,有效降低冷輸井回壓。高回壓是一直制約冷輸井運行時率的主要因素,針對高回壓井管理難度大的問題,對13 口高回壓井安裝電加熱裝置,安裝后回壓明顯降低,平均回壓從2.48 MPa 降至0.96 MPa,時率由63%提高到85%,很大程度上解決了高回壓問題,提高冷輸井時率,減少了因高回壓造成的產(chǎn)量損失。

        1.2 強(qiáng)化管理優(yōu)化,提升冷輸井管理水平

        1)“個性化”制定單井投球周期。由于冷輸井受效后含水及出液狀況差異較大,單井回壓上升速度不同,統(tǒng)一的投球周期無法有效控制回壓,故由基層隊依照礦下發(fā)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合單井生產(chǎn)情況“個性化”制定投球周期,每月上交礦冷輸管理崗,礦內(nèi)制定周期標(biāo)準(zhǔn)見表1。

        表1 單管冷輸井執(zhí)行周期

        2)細(xì)化投球條件,降低球堵概率。投球可有效控制冷輸井回壓上升速度,是冷輸井控制回壓最直接、最簡便的措施,但一些情況下投球會造成膠球堵塞在管線中,造成油井停產(chǎn)。通過摸索實踐規(guī)定了投球注意事項,降低了球堵幾率。

        1.3 實施分壓投球管理,有效減少投球工作量

        具體實施方案如下:

        ◇回壓大于1.5 MPa 以上,變化速度快、上升高,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn),做到每天觀察及時上報,不進(jìn)行投球;

        ◇回壓在0.8~1.5 MPa,變化相對平穩(wěn),做到逐井都有針對性的熱洗及投球周期,精細(xì)管理;

        ◇回壓小于0.8 MPa,變化不明顯,通過熱洗和投球可以保證其回壓長期處于較低并穩(wěn)定的狀態(tài),投球周期為7 d。

        2014年,通過對單井的跟蹤和分析,第五油礦提高了冷輸井的管理水平,通過冷輸井回壓分類管理方法,有效地降低了工人的勞動強(qiáng)度,減少了沖洗干線的次數(shù),最重要的是與去年同期相比堵井?dāng)?shù)有所下降,提高了采出效率。

        1.4 實施冬夏兩種投球制度,確保冷輸井平穩(wěn)運行

        為了避免冬季室外工作困難、裝置故障率高卡球等問題,第五油礦制定“保證正產(chǎn)生產(chǎn),將機(jī)械化轉(zhuǎn)為人工手動投球”。

        ◇夏季投球,以自動投球為主、沖干線為輔;

        ◇冬季投球,以手動投球為主、沖干線為主。

        1.5 強(qiáng)化泵況管理,提升作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督效果

        通過對于冷輸井泵況診斷方法的摸索,確立了“三個變化,兩個結(jié)合”的泵況管理制度,即做到:嚴(yán)盯冷輸井回壓、回油溫度及電流的變化,同時結(jié)合取樣與蹩泵結(jié)合落實法、功圖與液面結(jié)合落實法,縮短了泵況檢測周期,由以前的平均每15 d為一個周期到現(xiàn)在的平均5 d 為一個周期,并通過對回油溫度的監(jiān)控及時地對泵況井做到預(yù)警,使泵況的發(fā)現(xiàn)為及時、準(zhǔn)確,也提供了一種泵況診斷的較好方法及途徑。

        結(jié)合“三參數(shù)”法提高冷輸井泵況管理水平,確保冷輸井泵況第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間申報作業(yè)、第一時間上作業(yè);保證產(chǎn)量的完成。具體內(nèi)容如下:

        1)運行參數(shù)檢測法。通過總結(jié),冷輸螺桿泵井泵況出現(xiàn)問題時,回油溫度比正常值下降5 ℃以上;在無其他措施的情況下,電流下降到正常值的80%以下;在無其他措施的情況下,扭矩下降到正常值的80%以下。

        2)回壓檢測法。由于第五油礦冷輸井特點為產(chǎn)量高、含水低,造成油井回壓普遍偏高,當(dāng)發(fā)現(xiàn)油壓突然下降,一般下降0.4 MPa 時就應(yīng)該及時落實泵況。

        3)取樣檢測法。含水大幅度下降(井口管線死油); 取樣過程間歇出油;含水突然由正常變?yōu)?00%。

        通過這3 種方法的結(jié)合運用,能夠最大限度地解決冷輸螺桿泵井無法計量、泵況發(fā)現(xiàn)難的問題,為冷輸螺桿泵井的泵況判斷提供了有力的依據(jù)。

        同時,實施“一卡、三落實”的方式控制作業(yè)成本,提升作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督效果。

        2 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,解決冷輸井管理難題

        通過現(xiàn)場試驗,第五油礦共應(yīng)用3 種型號聚能清蠟解堵裝置,根據(jù)試驗結(jié)果,針對聚能清蠟解堵裝置的優(yōu)缺點進(jìn)行分析,逐步改進(jìn)裝置,使之更加適合油田現(xiàn)場應(yīng)用。

        2.1 推廣應(yīng)用計量間單井回油溫度監(jiān)測及報警裝置

        1)計量間單井回油溫度監(jiān)測應(yīng)用效果。對于常規(guī)熱洗和高壓熱洗溫度進(jìn)行實時監(jiān)測,溫度傳輸間隔為1 min,溫度采集為5 min。通過溫度實時監(jiān)測,對熱洗進(jìn)程、熱洗效果進(jìn)行監(jiān)測,在保證熱洗質(zhì)量的同時,提高了熱洗效率,最大限度地降低了熱洗能耗。

        同時,安排每周五錄取一次資料,觀察單井回油溫度變化情況,分析單井熱洗質(zhì)量。熱洗過程中,對洗井回油溫度較低和洗井效果不好的井及時延長熱洗時間,對洗井回油溫度返回較快的井及時縮短熱洗時間;最大程度地優(yōu)化熱洗時間和熱洗周期,達(dá)到最佳的熱洗效果的同時,實現(xiàn)節(jié)能降耗的目標(biāo)。

        裝置內(nèi)置功能有密碼設(shè)置,時間設(shè)置,閾值設(shè)置,短信報警設(shè)置,數(shù)據(jù)導(dǎo)出及歷史數(shù)據(jù)處理6 項功能。

        2)計量間單井回油溫度報警裝置應(yīng)用效果。該裝置應(yīng)用于第五油礦13 座冷輸閥組間中,已實現(xiàn)停機(jī)回油溫度最低閾值的設(shè)定以及停機(jī)報警短信提醒的功能,提醒準(zhǔn)確率達(dá)到90%以上,將繼續(xù)跟蹤冬季不同溫度條件下各串接流程單井停機(jī)后回油溫度變化情況,設(shè)定回油溫度最低閾值,最終達(dá)到停機(jī)短信提醒準(zhǔn)確率達(dá)到98%以上。

        2.2 開展冷輸井改變集輸介質(zhì)流態(tài)技術(shù)研究

        由于冷輸井無摻水流程,油井回壓主要受產(chǎn)量、含水、回油溫度及管道規(guī)格等因素影響。

        由于冷輸井回壓上升速度較快,造成沖洗干線工作量大。第五油礦2014年月平均沖洗干線145井次。

        針對冷輸井回壓高造成的管線淤堵,時率降低及沖洗干線工作量大等問題。開展冷輸改變集輸流態(tài)技術(shù)措施研究:

        ◇研究利用物理剪切方式改變采出液中原油的流動狀態(tài),使顆粒原油懸浮在水氣中;

        ◇盡量減少或避免原油與管壁接觸,從而減緩原油淤積管壁造成的回壓上升;

        ◇達(dá)到控制油井回壓上升速度,減少冷輸井管道淤堵概率的目的。

        在項目實驗研究中,主要是對采出液中的原油進(jìn)行切割,使其形成顆粒狀,并能實現(xiàn)低溫輸送。因此,流態(tài)化裝置的主要工作部件為殼體、轉(zhuǎn)子及流體聯(lián)接管路。

        裝置內(nèi)部主要由轉(zhuǎn)子葉片組成,同時葉片上有孔徑為5 mm 的流通孔道;產(chǎn)出液經(jīng)過流態(tài)化裝置時,被不同方向的葉片剪切,處理成顆粒狀,呈分散相分布于水中。

        流態(tài)化處理前后油水混合物形態(tài)對比:

        運行參數(shù)為產(chǎn)液量40 t/d、溫度20 ℃,含水率90%;處理后油滴粒徑分布范圍在4 ~37 mm 之間。由圖1 和圖2 可見:

        圖1 流態(tài)化處理前的油水混合物形態(tài)

        圖2 流態(tài)化處理后的油水混合物形態(tài)

        流態(tài)化處理前:油水摻混在一起運動,連續(xù)相與分散相間界限模糊,未能形成明顯的水包油狀態(tài)輸送,且掛壁現(xiàn)象嚴(yán)重;我國現(xiàn)階段絕大部分油田開始進(jìn)入高含水開發(fā)階段,三次采油技術(shù)的應(yīng)用不斷提升。在三次采油過程當(dāng)中所生成的水包油乳狀液并無法通過電-化學(xué)方式進(jìn)行可靠性分析[2]。

        流態(tài)化處理后:固體原油被流態(tài)化處理裝置切割變成團(tuán)狀,油團(tuán)懸浮在水中,完全被水包圍,且沒有明顯掛壁現(xiàn)象。說明流態(tài)化裝置正常工作,實現(xiàn)了對油水混合物中固體原油的流態(tài)化處理[2]。

        經(jīng)過流態(tài)化裝置現(xiàn)場試驗,總結(jié)現(xiàn)場最佳集輸參數(shù):

        ◇在低于31.5 ℃進(jìn)行輸送;

        ◇在含水率大于80%區(qū)間進(jìn)行輸送;

        ◇在含氣狀態(tài)下,產(chǎn)液量高于40 t/d 進(jìn)行輸送。

        據(jù)此,提出流態(tài)化裝置最佳集輸參數(shù)為溫度31.5 ℃以下、含水率80%以上、產(chǎn)液量40 t/d 以上。

        流態(tài)化裝置現(xiàn)場運行效果分析:安裝前,回壓為0.85 MPa,沖洗干線后回壓為0.65 MPa;安裝后,回壓下降至0.60 MPa,之后回壓一直在0.60~0.62 MPa 之間波動,運行較為穩(wěn)定,效果較好。

        3 提高冷輸井運轉(zhuǎn)時率的效益評價

        通過全面系統(tǒng)的冷輸井優(yōu)化管理,第五油礦油井時率由2013年8月的85.6%提高到2014年4月的95.1%,能夠保證冷輸井停機(jī)天數(shù)在3 天以內(nèi);488口冷輸井按平均單井產(chǎn)油4.2 t/d,原油價格按899元/t 計算,年均多產(chǎn)油創(chuàng)效約552.78 萬元。

        [1]趙雪峰.單管集油工藝在大慶油田的應(yīng)用實踐[J].油氣田地面工程,2012,31(5):54.

        [2]呼君.三次采油中水包油乳狀液的超聲波破乳研究[J].價值工程,2013(5):304.

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