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        棒材移送設(shè)備定位控制系統(tǒng)裝置升級改進(jìn)

        2014-07-29 15:52:27李冰
        數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用 2014年4期

        李冰

        摘要:針對棒材移輸送裝置運(yùn)行減速停止過程中產(chǎn)生很大的機(jī)械沖擊,導(dǎo)致液壓缸、機(jī)械裝置、定位開關(guān)頻繁損壞的弊端,將其改為耐用的凸輪控制器來控制并且對程序進(jìn)一步優(yōu)化,以此來降低事故率。

        關(guān)鍵詞:COVERYER 凸輪控制器 斜坡發(fā)生器

        中圖分類號:TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-9416(2014)04-0019-01

        1 前言

        棒材橫移輸送裝置又稱COVERYER,由兩個工作段組成A1和A2,是在棒生產(chǎn)線精整區(qū)域的重要設(shè)備,它重復(fù)做上升-前進(jìn)-下降-后退的矩形運(yùn)動,COVERYER接收并制動來自剪切出口輥道的鋼料運(yùn)送到齊頭輥道上,同時把COVERYER齊頭輥道上的已對齊鋼料運(yùn)送到入口鏈上。

        2 原控制系統(tǒng)使用中存在的問題

        由于在運(yùn)行減速停止過程中產(chǎn)生很大的機(jī)械沖擊,導(dǎo)致液壓缸、機(jī)械裝置、定位開關(guān)頻繁損壞,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。COVERYER的運(yùn)行速度直接影響生產(chǎn)節(jié)奏,因產(chǎn)量增加,生產(chǎn)節(jié)奏逐步加快,COVERYER運(yùn)行速度逐漸提高,升級改進(jìn)棒材移送設(shè)備定位的控制裝置對于解決COVERYER定位及其穩(wěn)定性,減少液壓缸與機(jī)械裝置頻繁損壞,以及機(jī)械裝置偏移對開關(guān)的損壞,延長機(jī)械裝置的使用壽命,提高軋機(jī)作業(yè)率都是十分必要的。

        3 改進(jìn)思路

        (1)將原有的接近開關(guān)定位控制改進(jìn)成凸輪開關(guān)定位控制,以減小因為軸串對開關(guān)的損壞。(2)在程序中將高速到低速的階躍變化改為斜坡減速,以減小減速速度沖擊。將低速控制在25%左右的速度,減小停止時的速度沖擊。

        4 改進(jìn)方法

        (1)以平移控制為例,增加斜坡發(fā)生器,使用一個38毫秒(因PLC的掃描周期為20毫秒,時間太短也達(dá)不到預(yù)期效果)的脈沖發(fā)生器。見圖1。

        (2)增加平移慢速觸發(fā)程序,當(dāng)COVERYER進(jìn)入慢進(jìn)或慢退區(qū)域時,由第146行程序?qū)崿F(xiàn)從高速100%速度給定逐步減到25%,之后就保持在25%不變,當(dāng)COVERYER不在慢速區(qū)時將速度給定恢復(fù)到100%。見圖2。

        (3)速度輸出,以慢進(jìn)為例,其它減速過程相同。通過運(yùn)算把斜坡發(fā)生器產(chǎn)生的速度%R1460轉(zhuǎn)換成比例放大器的模擬量輸出%AQ007。

        5 結(jié)語

        經(jīng)過長時間的運(yùn)行,效果十分良好。杜絕了由于COVERYER電氣控制故障產(chǎn)生的事故,大大降低了事故率和備件成本。通過此次改造,為其它相似系統(tǒng)簡單實用改進(jìn)探索出一條新路。

        參考文獻(xiàn)

        [1]《現(xiàn)代小型材生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)》.

        [2]《GE FANUC.Series 90 PLCs說明書》.

        摘要:針對棒材移輸送裝置運(yùn)行減速停止過程中產(chǎn)生很大的機(jī)械沖擊,導(dǎo)致液壓缸、機(jī)械裝置、定位開關(guān)頻繁損壞的弊端,將其改為耐用的凸輪控制器來控制并且對程序進(jìn)一步優(yōu)化,以此來降低事故率。

        關(guān)鍵詞:COVERYER 凸輪控制器 斜坡發(fā)生器

        中圖分類號:TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-9416(2014)04-0019-01

        1 前言

        棒材橫移輸送裝置又稱COVERYER,由兩個工作段組成A1和A2,是在棒生產(chǎn)線精整區(qū)域的重要設(shè)備,它重復(fù)做上升-前進(jìn)-下降-后退的矩形運(yùn)動,COVERYER接收并制動來自剪切出口輥道的鋼料運(yùn)送到齊頭輥道上,同時把COVERYER齊頭輥道上的已對齊鋼料運(yùn)送到入口鏈上。

        2 原控制系統(tǒng)使用中存在的問題

        由于在運(yùn)行減速停止過程中產(chǎn)生很大的機(jī)械沖擊,導(dǎo)致液壓缸、機(jī)械裝置、定位開關(guān)頻繁損壞,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。COVERYER的運(yùn)行速度直接影響生產(chǎn)節(jié)奏,因產(chǎn)量增加,生產(chǎn)節(jié)奏逐步加快,COVERYER運(yùn)行速度逐漸提高,升級改進(jìn)棒材移送設(shè)備定位的控制裝置對于解決COVERYER定位及其穩(wěn)定性,減少液壓缸與機(jī)械裝置頻繁損壞,以及機(jī)械裝置偏移對開關(guān)的損壞,延長機(jī)械裝置的使用壽命,提高軋機(jī)作業(yè)率都是十分必要的。

        3 改進(jìn)思路

        (1)將原有的接近開關(guān)定位控制改進(jìn)成凸輪開關(guān)定位控制,以減小因為軸串對開關(guān)的損壞。(2)在程序中將高速到低速的階躍變化改為斜坡減速,以減小減速速度沖擊。將低速控制在25%左右的速度,減小停止時的速度沖擊。

        4 改進(jìn)方法

        (1)以平移控制為例,增加斜坡發(fā)生器,使用一個38毫秒(因PLC的掃描周期為20毫秒,時間太短也達(dá)不到預(yù)期效果)的脈沖發(fā)生器。見圖1。

        (2)增加平移慢速觸發(fā)程序,當(dāng)COVERYER進(jìn)入慢進(jìn)或慢退區(qū)域時,由第146行程序?qū)崿F(xiàn)從高速100%速度給定逐步減到25%,之后就保持在25%不變,當(dāng)COVERYER不在慢速區(qū)時將速度給定恢復(fù)到100%。見圖2。

        (3)速度輸出,以慢進(jìn)為例,其它減速過程相同。通過運(yùn)算把斜坡發(fā)生器產(chǎn)生的速度%R1460轉(zhuǎn)換成比例放大器的模擬量輸出%AQ007。

        5 結(jié)語

        經(jīng)過長時間的運(yùn)行,效果十分良好。杜絕了由于COVERYER電氣控制故障產(chǎn)生的事故,大大降低了事故率和備件成本。通過此次改造,為其它相似系統(tǒng)簡單實用改進(jìn)探索出一條新路。

        參考文獻(xiàn)

        [1]《現(xiàn)代小型材生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)》.

        [2]《GE FANUC.Series 90 PLCs說明書》.

        摘要:針對棒材移輸送裝置運(yùn)行減速停止過程中產(chǎn)生很大的機(jī)械沖擊,導(dǎo)致液壓缸、機(jī)械裝置、定位開關(guān)頻繁損壞的弊端,將其改為耐用的凸輪控制器來控制并且對程序進(jìn)一步優(yōu)化,以此來降低事故率。

        關(guān)鍵詞:COVERYER 凸輪控制器 斜坡發(fā)生器

        中圖分類號:TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-9416(2014)04-0019-01

        1 前言

        棒材橫移輸送裝置又稱COVERYER,由兩個工作段組成A1和A2,是在棒生產(chǎn)線精整區(qū)域的重要設(shè)備,它重復(fù)做上升-前進(jìn)-下降-后退的矩形運(yùn)動,COVERYER接收并制動來自剪切出口輥道的鋼料運(yùn)送到齊頭輥道上,同時把COVERYER齊頭輥道上的已對齊鋼料運(yùn)送到入口鏈上。

        2 原控制系統(tǒng)使用中存在的問題

        由于在運(yùn)行減速停止過程中產(chǎn)生很大的機(jī)械沖擊,導(dǎo)致液壓缸、機(jī)械裝置、定位開關(guān)頻繁損壞,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。COVERYER的運(yùn)行速度直接影響生產(chǎn)節(jié)奏,因產(chǎn)量增加,生產(chǎn)節(jié)奏逐步加快,COVERYER運(yùn)行速度逐漸提高,升級改進(jìn)棒材移送設(shè)備定位的控制裝置對于解決COVERYER定位及其穩(wěn)定性,減少液壓缸與機(jī)械裝置頻繁損壞,以及機(jī)械裝置偏移對開關(guān)的損壞,延長機(jī)械裝置的使用壽命,提高軋機(jī)作業(yè)率都是十分必要的。

        3 改進(jìn)思路

        (1)將原有的接近開關(guān)定位控制改進(jìn)成凸輪開關(guān)定位控制,以減小因為軸串對開關(guān)的損壞。(2)在程序中將高速到低速的階躍變化改為斜坡減速,以減小減速速度沖擊。將低速控制在25%左右的速度,減小停止時的速度沖擊。

        4 改進(jìn)方法

        (1)以平移控制為例,增加斜坡發(fā)生器,使用一個38毫秒(因PLC的掃描周期為20毫秒,時間太短也達(dá)不到預(yù)期效果)的脈沖發(fā)生器。見圖1。

        (2)增加平移慢速觸發(fā)程序,當(dāng)COVERYER進(jìn)入慢進(jìn)或慢退區(qū)域時,由第146行程序?qū)崿F(xiàn)從高速100%速度給定逐步減到25%,之后就保持在25%不變,當(dāng)COVERYER不在慢速區(qū)時將速度給定恢復(fù)到100%。見圖2。

        (3)速度輸出,以慢進(jìn)為例,其它減速過程相同。通過運(yùn)算把斜坡發(fā)生器產(chǎn)生的速度%R1460轉(zhuǎn)換成比例放大器的模擬量輸出%AQ007。

        5 結(jié)語

        經(jīng)過長時間的運(yùn)行,效果十分良好。杜絕了由于COVERYER電氣控制故障產(chǎn)生的事故,大大降低了事故率和備件成本。通過此次改造,為其它相似系統(tǒng)簡單實用改進(jìn)探索出一條新路。

        參考文獻(xiàn)

        [1]《現(xiàn)代小型材生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)》.

        [2]《GE FANUC.Series 90 PLCs說明書》.

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