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        基于位移傳感器的鉚接尺寸控制研究

        2014-07-13 07:43:00孔雪峰張少宏
        制造技術(shù)與機(jī)床 2014年8期
        關(guān)鍵詞:沖量鉚釘壓縮空氣

        孔雪峰 崔 巍 張少宏

        (航宇救生裝備有限公司,湖北 襄陽441003)

        徑向鉚接機(jī),也叫旋鉚機(jī),廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)機(jī)械制造、汽車制造和電器開關(guān)、五金工具、儀器儀表、日用器械等各種需要鉚接加工的工藝方法中,是組成數(shù)控鉚接工作站和全自動鉚接生產(chǎn)線的基本單元。其按動力源的不同又可分為液壓旋鉚機(jī)和氣動旋鉚機(jī)。本文所述旋鉚機(jī)采用壓縮空氣驅(qū)動。

        1 問題的提出

        氣動旋鉚機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示。動力頭是核心部件,鉚接往復(fù)運(yùn)動、鉚接壓力及內(nèi)擺線鉚接軌跡的形成,均由其實(shí)現(xiàn)。電動機(jī)通過聯(lián)軸器將運(yùn)動傳遞給球面運(yùn)動副,同時(shí)氣壓系統(tǒng)驅(qū)動活塞連同球面運(yùn)動副向下施壓,當(dāng)鉚頭接觸到鉚釘時(shí),鉚頭圍繞鉚釘中心線按11瓣梅花運(yùn)動軌跡對鉚釘進(jìn)行無滑動碾壓,從而完成鉚接工作。

        當(dāng)鉚頭向下運(yùn)動到達(dá)下極限位置時(shí),此時(shí)碾壓鉚釘形成的尺寸就是鉚釘最終成型尺寸,該下極限點(diǎn)的位置可以通過旋轉(zhuǎn)微調(diào)螺套進(jìn)行調(diào)節(jié)。也就是說,要改變鉚接尺寸就必須調(diào)節(jié)微調(diào)螺套對下極限點(diǎn)位置進(jìn)行調(diào)整,如果要在同一旋鉚工位上實(shí)現(xiàn)兩點(diǎn)以上不同尺寸要求的自動連續(xù)鉚接,很顯然,就需要找到另外能自動控制鉚接尺寸的方法。

        2 鉚接尺寸控制的實(shí)現(xiàn)

        如圖1所示,我們安裝位移傳感器對鉚頭下降的距離進(jìn)行精確測量,位移傳感器本體(不動部分)與動力頭底座、機(jī)架連接在一起,測量桿(可動部分)與鉚頭連接在一起。傳感器將位移量轉(zhuǎn)換成0~5 V電壓信號接入PLC模擬量輸入模塊,由PLC對該信號進(jìn)行處理以得到鉚頭位移的實(shí)時(shí)測量值。下降電磁閥通電后,動力頭內(nèi)氣缸上腔接通壓縮空氣,驅(qū)動活塞連同鉚頭向下運(yùn)動,當(dāng)PLC監(jiān)測到鉚頭位移實(shí)際值達(dá)到設(shè)定值時(shí),下降電磁閥斷電,氣缸上腔斷開壓縮空氣,經(jīng)過設(shè)定的旋鉚時(shí)間后,上升電磁閥通電,氣缸下腔接通壓縮空氣,驅(qū)動活塞連同鉚頭向上運(yùn)動。這樣就完成了一個(gè)旋鉚循環(huán),并實(shí)現(xiàn)了鉚接尺寸的自動控制。

        根據(jù)實(shí)際需要,位移傳感器選用量程為100 mm,精度為0.01 mm的電感式精密位移傳感器;PLC選用西門子公司的CPU315-2DP及模擬量輸入模塊SM331、開關(guān)量輸入模塊SM321、開關(guān)量輸出模塊SM322;人機(jī)界面選用西門子公司的TP170A觸摸屏,用于鉚接尺寸、允差設(shè)置、旋鉚時(shí)間等相關(guān)參數(shù)設(shè)置。

        3 鉚接尺寸控制原理

        如圖2所示,假設(shè)以位移傳感器的零點(diǎn)作為坐標(biāo)原點(diǎn),鉚頭垂直向下的方向作為坐標(biāo)+方向,那么在這個(gè)坐標(biāo)系中,一旦位移傳感器固定并標(biāo)定好,其顯示值即為鉚頭的坐標(biāo)值,并且鉚釘在該坐標(biāo)系中也是固定不動的。

        L:鉚釘?shù)撞烤嚯x原點(diǎn)的距離,在鉚釘正確放置于模具上時(shí),該值不變。

        La:鉚頭頂部距離原點(diǎn)的距離,該值為位移傳感器的實(shí)時(shí)測量值。

        H0:鉚釘鉚接后尺寸值。

        L0:鉚接后鉚釘頂部距離原點(diǎn)的距離。

        則H0=L-L0

        由于L值不變且已知,假設(shè)需要將鉚釘高度鉚至H0,那么只要驅(qū)動鉚頭向下運(yùn)動至La等于L0即可,也就是使位移傳感器測量值等于L0,這就是利用位移傳感器控制鉚釘尺寸的基本原理。

        如圖3所示,左邊為鉚釘成型的設(shè)置值,即理想成型尺寸,右邊是實(shí)際成型狀態(tài)。

        Ls:鉚頭位移設(shè)定值。

        Lmax:鉚頭位移上限設(shè)定值。

        Lmin:鉚頭位移下限設(shè)定值。

        Lf:鉚頭最終位移值。

        ΔL:鉚頭位移設(shè)定值和實(shí)際值的差值,也就是鉚頭過沖量。

        在旋鉚過程中,通過鉚釘鉚高要求設(shè)置好鉚頭位移值Ls,鉚頭向下運(yùn)動達(dá)到該位移值時(shí)延時(shí)返回。實(shí)際鉚頭位移值Lf是要大于設(shè)置值Ls的,這個(gè)差值ΔL如果在允許范圍內(nèi),鉚接尺寸是合格的,否則鉚接尺寸不合格。允許范圍根據(jù)鉚接工藝要求確定,并由上限設(shè)定值Lmax和下限設(shè)定值Lmin進(jìn)行設(shè)置。

        4 影響鉚接尺寸控制準(zhǔn)確度的因素分析

        從上述分析可以得出,如果能將過沖量ΔL控制在允許的范圍內(nèi),那么鉚接尺寸是能很好保證的。在實(shí)際控制過程中,位移測量、電磁閥動作都需要反應(yīng)時(shí)間,再加上壓縮空氣本來就不是一個(gè)剛性系統(tǒng),過沖是無法避免的。如何減小過沖量,如何讓每次過沖量趨近于一致,就成為準(zhǔn)確控制鉚接尺寸的關(guān)鍵。

        首先,在設(shè)計(jì)PLC程序時(shí)盡量優(yōu)化程序結(jié)構(gòu)和語句,將循環(huán)掃描時(shí)間盡量壓縮,在電磁閥的控制上,利用PLC立即輸出功能處理對應(yīng)的輸出點(diǎn),通過這些措施盡量提高位移測量和電磁閥動作的快速性。同時(shí),在位移傳感器和模擬量模塊等硬件的選擇上要保證位移測量的準(zhǔn)確度。

        其次,需要提供壓力穩(wěn)定的氣源。從實(shí)際調(diào)試過程來看,壓縮空氣壓力是影響過沖量的重要因素,壓力越大,鉚頭下降的速度越快,鉚接能力越強(qiáng),過沖量也越大。調(diào)節(jié)氣源壓力時(shí),要根據(jù)鉚釘材質(zhì)和大小進(jìn)行選擇,在滿足加工能力和效率的前提下,盡量將壓力調(diào)節(jié)得較低,實(shí)際調(diào)至0.4 MPa左右。

        最后,需要合理設(shè)置旋鉚時(shí)間。旋鉚時(shí)間是鉚頭到達(dá)設(shè)定位移值后繼續(xù)停留的時(shí)間,在這個(gè)時(shí)間內(nèi),壓縮空氣已經(jīng)切斷,但主軸電機(jī)仍然旋轉(zhuǎn),以保證鉚釘頭部的成型質(zhì)量。旋鉚時(shí)間是影響過沖量的次要因素,一般設(shè)置為數(shù)百毫秒,時(shí)間越短,過沖量越小,實(shí)際設(shè)置成200 ms。

        5 結(jié)語

        本文介紹了一種利用位移測量控制鉚接尺寸的方法,詳細(xì)闡述了控制原理和影響控制精度的主要因素。從實(shí)際效果來看,采用該種方法能將氣動旋鉚機(jī)鉚釘成型尺寸誤差穩(wěn)定地控制在0.06 mm之內(nèi),能滿足絕大部分鉚接工藝需要。同時(shí),該種方法的成功應(yīng)用,可將旋鉚機(jī)改造成數(shù)控鉚接工作站,進(jìn)而組成全自動生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)多工位多點(diǎn)連續(xù)自動鉚接,大大提高生產(chǎn)效率,在鈑金加工、汽車零部件加工和電工電子加工制造領(lǐng)域具有廣泛的推廣應(yīng)用價(jià)值。

        [1]西門子.S7-300可編程控制器硬件和安裝手冊[Z].2002.

        [2]武漢瑞威特機(jī)械有限公司.徑向鉚接機(jī)使用說明書[Z].2008.

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