柳國立 韓俊楠 桃春生 賀占忠 譚昭波
(中國第一汽車股份有限公司技術(shù)中心)
低粘度潤滑油對發(fā)動機燃油經(jīng)濟性及可靠性影響的研究
柳國立 韓俊楠 桃春生 賀占忠 譚昭波
(中國第一汽車股份有限公司技術(shù)中心)
從燃油經(jīng)濟性及可靠性兩方面詳細(xì)研究了匹配低粘度潤滑油對CA4GA5發(fā)動機整機的影響。燃油經(jīng)濟性主要通過臺架反拖測量摩擦功及整車NEDC循環(huán)試驗進行評價,通過驗證證明采用低粘度潤滑油具備1%~2%的節(jié)油空間;通過對整機性能、潤滑油壓力、漏氣量、潤滑油消耗量及軸承磨損等進行評價,用于確定采用低粘度潤滑油對整機可靠性的影響。
隨著第3階段乘用車油耗法規(guī)實施的日益臨近,目前國內(nèi)各品牌制造商都開展了降低油耗方法的相關(guān)研究,其中通過降低整機摩擦功而實現(xiàn)節(jié)油受到了越來越多的重視,而采用低粘度潤滑油[1]能夠?qū)档驼麢C摩擦功起到立竿見影的效果。然而,潤滑油粘度對整機可靠性起著至關(guān)重要的作用,因此如何在不影響可靠性的前提下最大限度的優(yōu)化潤滑油粘度成為需要研究的重要內(nèi)容。
本文通過對CA4GA5發(fā)動機進行潤滑油粘度對燃油消耗量及可靠性影響的相關(guān)研究與試驗,對整機潤滑油匹配工作進行初步探索。
Stribeck曲線[2]是一個被廣泛熟知的摩擦理論,如圖1所示。潤滑狀態(tài)分為壓力潤滑、混合潤滑及邊界潤滑3種形式。當(dāng)施加的力(F)和相對速度(V)保持一定時,隨著潤滑油粘度(η)的降低,潤滑狀態(tài)的變化順序由壓力潤滑(Ⅲ)到混合潤滑(Ⅱ)再到邊界潤滑(Ⅰ)。
圖1也表達(dá)了摩擦系數(shù)隨潤滑狀態(tài)的變化趨勢。在壓力潤滑情況下,摩擦系數(shù)隨著粘度的降低而減小,這也是應(yīng)用低粘度潤滑油能夠降低摩擦功的主要理論依據(jù);當(dāng)粘度降低到一個臨界點后,潤滑狀態(tài)變?yōu)榛旌蠞櫥蛘哌吔鐫櫥瑥亩鼓Σ料禂?shù)迅速增大,此時不僅不會降低摩擦功,反而會造成運動件磨損加劇,最終導(dǎo)致整機可靠性無法保證等問題。
結(jié)合圖1,可知發(fā)動機主要運動部件所處的潤滑狀態(tài)如下:
a.主軸承、連桿軸承、凸輪軸承均處于壓力潤滑范圍內(nèi);
b.缸筒、活塞環(huán)組成的摩擦副則介于壓力潤滑與混合潤滑之間;
c.鏈條、凸輪以及閥系則介于混合潤滑與邊界潤滑之間。
對發(fā)動機潤滑油來講,低粘度和摩擦改進劑(FM)是獲取燃油經(jīng)濟性的兩個關(guān)鍵因素。
通過上述分析,得出采用低粘度潤滑油需要關(guān)注以下幾個方面:
a.軸承磨損。由于降低潤滑油粘度可能造成軸承油膜厚度降低,因此必須驗證軸承是否會出現(xiàn)異常磨損;
b.潤滑油消耗量增加。因為低粘度潤滑油包含更多的小分子,所以揮發(fā)量更多,因此隨著潤滑油消耗量的增加,需要特別關(guān)注該問題;
c.加工精度。由于國內(nèi)部件加工精度較差,因此需要驗證低粘度潤滑油是否能夠適應(yīng)國內(nèi)加工精度。
3.1 發(fā)動機基本參數(shù)
試驗搭載的是型號為CA4GA5的發(fā)動機,其基本參數(shù)如表1所列。
表1 發(fā)動機基本參數(shù)
3.2 臺架反拖摩擦功試驗
3.2.1 臺架反拖摩擦功測試方法
臺架測量整機摩擦功主要是通過電力測功機反拖發(fā)動機的方法進行的。
需要注意的是,在試驗時,不允許增加潤滑油輔助循環(huán)系統(tǒng),所以試驗前在增加潤滑油加熱裝置時,一定要確定油面的變化不會影響整機摩擦功。
3.2.2 潤滑油主參數(shù)
試驗主要對比的是現(xiàn)生產(chǎn)采用的SL級10 W-30和SM級0 W-20兩種潤滑油,油樣的元素含量對比見表2,粘溫曲線如圖2所示。
表2 不同油樣元素含量對比μg/g
從兩組油樣元素含量以及粘溫曲線對比結(jié)果可以看出,除了粘度等級不同外,SM級0W-20機油還添加了以鉬化合物為主的摩擦改進劑,用于優(yōu)化處于混合潤滑以及邊界潤滑時摩擦表面的摩擦系數(shù)。
3.2.3 試驗結(jié)果
通過臺架反拖摩擦功試驗得到的試驗結(jié)果如圖3所示。從試驗結(jié)果可以看出,在不同發(fā)動機轉(zhuǎn)速、不同潤滑油溫度工況下(通過外接水恒溫裝置,將水溫控制在85±5℃范圍內(nèi)),采用0W-20潤滑油均能夠降低整機摩擦功,尤其在1 000~3 000 r/min(乘用車常用工況)時降幅尤為明顯,可達(dá)到2.7%~5.9%。
3.3 整車NEDC循環(huán)試驗
在完成整機摩擦功試驗后,為了進一步驗證整車節(jié)能情況,通過A130整車搭載CA4GA5發(fā)動機進行NEDC循環(huán)試驗,試驗結(jié)果如圖4所示。通過試驗可以看出,采用0 W-20潤滑油后,整車NEDC循環(huán)下的油耗能夠降低1.5%~2%,從而證明低粘度潤滑油有助于改善油耗。
4.1 軸瓦油膜厚度校核
5.藥敏紙片試驗結(jié)果見表2。藥敏紙片試驗結(jié)果表明敏感的藥物依次是:頭孢菌素、環(huán)丙沙星;中度敏感的依次是:青霉素和卡那霉素;而對土霉素、鏈霉素、慶大霉素具有抗藥性。
在進行可靠性試驗前,首先針對不同粘度潤滑油對軸瓦油膜厚度進行校核,校核結(jié)果如圖5、圖6所示。
通過分析結(jié)果可以看出,采用低粘度潤滑油后,無論主軸承還是連桿軸承,油膜厚度都明顯減小,接近評價指標(biāo),但需通過試驗進行進一步驗證。
4.2 可靠性試驗邊界條件控制
低粘度潤滑油對可靠性影響主要通過搭載本公司標(biāo)準(zhǔn)可靠性臺架試驗規(guī)范進行驗證,通過評價整機性能、油壓、漏氣量、機油消耗量以及軸瓦磨損來判定試驗是否通過。
為了能夠準(zhǔn)確的驗證潤滑油對可靠性的影響,需要對試驗時的潤滑油加注量、油溫、換油周期、功率、扭矩、水溫以及外循環(huán)進行設(shè)定,具體見表3。
表3 可靠性試驗邊界條件
4.3 可靠性試驗結(jié)果
4.3.1 整機性能影響
針對不同油品進行功率及油耗對比試驗,結(jié)果如圖7、圖8所示。從對比試驗結(jié)果可以看出,采用0 W-20潤滑油后,整機功率、油耗基本無變化,其主要與試驗工況有關(guān),在進行外特性數(shù)據(jù)測量時,一般都是在水溫85℃、油溫100℃邊界下(與NEDC工況有較大差異)進行,此時通過采用低粘度潤滑油降低的摩擦功相對較小,同時由于發(fā)動機處于全負(fù)荷工況,摩擦功所占的比例相對于整車NEDC工況(發(fā)動機主要工況為部分負(fù)荷)下要小很多,因此此時節(jié)油效果幾乎體現(xiàn)不出來。
4.3.2 潤滑油壓力試驗結(jié)果
在進行可靠性試驗前、后分別進行潤滑油壓力及漏氣量的試驗,以評價整機磨損對發(fā)動機可靠性的影響。試驗結(jié)果如圖11、圖12所示。
通過試驗結(jié)果可以看出,可靠性試驗后潤滑油壓力降低、漏氣量明顯增加,說明整機產(chǎn)生一定程度的磨損,但潤滑油壓力、漏氣量均未達(dá)到試驗規(guī)范中限值的要求。
4.3.3 潤滑油消耗量試驗結(jié)果
在進行可靠性試驗的同時,檢測整機潤滑油消耗量的變化,并通過與參比油對比,評價潤滑油消耗量是否滿足要求。潤滑油消耗量試驗結(jié)果如圖13所示。
通過試驗結(jié)果可以看出,采用低粘度潤滑油后其消耗量有一定增加,但試驗結(jié)束時的潤滑油消耗量僅為0.53‰,遠(yuǎn)小于國際標(biāo)準(zhǔn)3‰的要求。
4.3.4 軸瓦磨損試驗結(jié)果
可靠性試驗前、后分別測量主軸瓦、連桿軸瓦的質(zhì)量,以此來評價降低粘度后油膜厚度是否能夠滿足軸瓦工作要求。
主軸瓦、連桿軸瓦失重對比如圖14、圖15所示,可以看出,相對于SL級10W-30機油,采用SM級0W-20潤滑油后主軸瓦、連桿軸瓦失重雖然有一定增加,但處于正常范圍內(nèi),因此降低粘度后的油膜厚度仍滿足要求。
通過搭載CA4GA5發(fā)動機及A130整車進行低粘度潤滑油燃油對經(jīng)濟性及整機可靠性驗證,可以得出以下結(jié)論:
a.采用低粘度潤滑油后,整機摩擦功有明顯改善,在1000~3000r/min時降幅更為明顯,達(dá)到2.7%~5.9%;在NEDC工況下,整車燃油消耗量降低1%~2%。
b.采用0W~20潤滑油相對于現(xiàn)生產(chǎn)10W~30潤滑油對發(fā)動機整機性能影響不大,可靠性試驗結(jié)束后,主要指標(biāo)(性能、油壓、漏氣量)均滿足要求。
c.采用低粘度潤滑油后,潤滑油消耗增加量在正常范圍內(nèi)。
d.采用低粘度潤滑油后,不會出現(xiàn)由于油膜厚度降低而導(dǎo)致軸瓦異常磨損的現(xiàn)象。
通過本次研究可以證明,0 W-20粘度的潤滑油完全能夠滿足一汽集團自主研發(fā)的TA1系列自然吸氣發(fā)動機的要求。
1Kobayashi N.,Suzuki T.,karmoka R.,etal.Study of Future Engine Oil(First Report):Future Engine Oil Scenario.SAE Technical Paper,2007-01-1997.
2Yosuke Okuyama,Daichi Shimokoji,Takayuki Sakurai,etal. Study of Low-Viscosity Engine Oil on Fuel Economy and Engine Reliability.SAE,2011-01-1247.
(責(zé)任編輯晨曦)
修改稿收到日期為2013年11月1日。
Impact Study of Low Viscosity Lubricating Oil on Engine Fuel Economy and Reliability
Liu Guoli,Han Junnan,Tao Chunsheng,He Zhanzhong,Tan Shaobo
(China FAW Co.,Ltd R&D Center)
This article studies in details the effect of low-viscosity lubricating oil on fuel efficiency and reliability of engine CA4GA5.The fuel economy is mainly evaluated through the reverse-drag friction work measurement and NEDC test.The results prove that low-viscosity engine oil contributes to oil-saving of about 1%~2%.The engine performance,oil pressure,gas leakage,lubricant oil consumption and bearing wear are evaluated to confirm the effect of low-viscosity oil on engine reliability.
Low viscosity lubricating oil,Fuel economy,Reliability
低粘度潤滑油燃油經(jīng)濟性可靠性
U461.8
:A
:1000-3703(2014)01-0054-04