史 亮
(內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗世林化工公司 內(nèi)蒙古鄂爾多斯017300)
兩段式干煤粉加壓氣化爐是內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗世林化工公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)世林化工公司)煤制甲醇的核心裝置,采用水冷壁結(jié)構(gòu)及以渣抗渣原理,該裝置無(wú)耐火磚襯里,運(yùn)轉(zhuǎn)周期長(zhǎng),無(wú)需備爐。該氣化爐采用干煤粉加壓進(jìn)料方式,對(duì)稱(chēng)布置4只煤燒嘴,單爐投煤量1 000 t/d,以純氧為氣化劑,干煤粉被惰性氣體(氮?dú)饣蚨趸?攜帶,同氧化劑(氧氣和蒸汽)一起通過(guò)煤粉噴嘴進(jìn)入氣化爐,氣化爐爐膛溫度高達(dá)1 400~1 600 ℃,壓力4.0 MPa,碳轉(zhuǎn)化率高達(dá)99%以上,噸精甲醇比氧耗620 m3(標(biāo)態(tài)),冷煤氣效率達(dá)90%,液態(tài)排渣,所產(chǎn)粗煤氣比較潔凈,粗煤氣中有效氣(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)達(dá)85%~90%(干基)、CO2體積分?jǐn)?shù)在5%~8%,副產(chǎn)中壓蒸汽經(jīng)過(guò)熱后并網(wǎng)或自用。
兩段式干煤粉加壓氣化爐采用干法進(jìn)料氣流床氣化工藝,煤炭在高溫下發(fā)生熱化學(xué)反應(yīng)。由于在氣化爐內(nèi)高溫條件下發(fā)生多相反應(yīng),反應(yīng)過(guò)程極為復(fù)雜,可能進(jìn)行的化學(xué)反應(yīng)很多。在高溫條件下,生成的粗煤氣中主要含CO,H2,CO2,H2O,N2和少量的H2S,COS,CH4等。在粉煤氣流床氣化爐中進(jìn)行的氣化反應(yīng)過(guò)程及反應(yīng)方程可概括如下。
(1)煤的干燥及裂解與揮發(fā)物的燃燒氣化。由于氣流床氣化反應(yīng)溫度很高,煤粉受熱速度極快,可認(rèn)為煤粉中的殘余水分瞬間快速蒸發(fā),同時(shí)發(fā)生快速的熱分解脫除揮發(fā)分,生成半焦和氣體產(chǎn)物(CO,H2,CO2,H2S,N2,CH4和其他碳?xì)浠衔顲mHn)。在富含氧氣的條件下,生成的氣體產(chǎn)物中的可燃成分(CO,H2,CH4,CmHn)迅速與O2發(fā)生反應(yīng),并放出大量的熱,使粉煤夾帶流溫度急劇升高,并維持氣化反應(yīng)的進(jìn)行。
(2)固體顆粒與氣化劑(氧氣和蒸汽)之間的反應(yīng)。脫除揮發(fā)分的粉煤固體顆?;虬虢怪械墓潭ㄌ荚诟邷貤l件下與氣化劑進(jìn)行氣化反應(yīng)。
(3)揮發(fā)分的燃燒反應(yīng)。剩余的氧與碳發(fā)生燃燒和氣化反應(yīng),使氧消耗怠盡,熾熱的半焦與水蒸氣進(jìn)行還原反應(yīng),生成CO和H2。
(4)與固體顆粒間的反應(yīng)。高溫的半焦顆粒,除與氣化劑(蒸汽和氧氣)進(jìn)行氣化反應(yīng)外,與反應(yīng)生成氣也存在氣化反應(yīng)。在高溫還原性氣體存在的條件下,煤中的硫與H2和CO反應(yīng)生成H2S和COS。
(5)反應(yīng)生成氣體彼此間進(jìn)行的反應(yīng)。在高溫條件下,氣化反應(yīng)生成的氣體活性很強(qiáng),在它們自身被生成的同時(shí),其相互之間也存在著可逆反應(yīng)。上述反應(yīng)按熱效應(yīng)分2種形式:①放熱反應(yīng),即C-O2反應(yīng)、CO-O2反應(yīng)、H2-O2反應(yīng)、水煤氣變換反應(yīng)、甲烷的生成反應(yīng)等;②吸熱反應(yīng),即C-CO2反應(yīng)及C-H2O反應(yīng)等。
(1)原料煤在磨煤?jiǎn)卧?jīng)研磨、干燥、分離等工序制成合格煤粉,然后送至煤粉輸送單元,并根據(jù)氣化爐負(fù)荷相應(yīng)調(diào)整磨煤系統(tǒng)負(fù)荷;若2套鎖斗加壓輸送系統(tǒng)用煤量出現(xiàn)偏差時(shí),及時(shí)將數(shù)控程序改為手動(dòng)操作,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)煤粉輸送單元由2套完全相同的鎖斗加壓輸送系統(tǒng)組成,將磨煤?jiǎn)卧蛠?lái)的煤粉經(jīng)鎖斗加壓送往氣化爐的4只煤燒嘴。
(3)煤氣化單元將經(jīng)加壓后的粉煤與氧氣通過(guò)2對(duì)對(duì)稱(chēng)布置的煤燒嘴送入氣化爐,在極為短暫的時(shí)間內(nèi)完成升溫、揮發(fā)分脫除、裂解、燃燒及轉(zhuǎn)化等一系列物理和化學(xué)過(guò)程,產(chǎn)生粗煤氣;粗煤氣在氣化爐二段經(jīng)減溫噴淋冷卻水激冷至800~900 ℃,使其中夾帶的熔融態(tài)灰渣顆粒固化,粗煤氣離開(kāi)氣化爐進(jìn)入激冷罐,在激冷罐內(nèi)與水發(fā)生傳熱、傳質(zhì)后送至濕法洗滌單元。另外,氣化爐副產(chǎn)的中壓蒸汽經(jīng)過(guò)熱后并入管網(wǎng)或自用。
(4)除渣單元將氣化爐渣口流出的液態(tài)渣冷卻、粒化,然后通過(guò)撈渣機(jī)和渣皮帶輸送機(jī)送往渣場(chǎng)。
(5)濕法洗滌單元將經(jīng)過(guò)除塵后的粗煤氣在文丘里洗滌器和濕洗塔內(nèi)洗滌激冷,以脫除粗合成氣中所含的氯化氫、氫氟酸和微量固體,洗滌后的煤氣中含有一定量的蒸汽,有利于后續(xù)的變換反應(yīng)。
(6)灰水處理單元將除渣單元、濕法洗滌單元及其他單元送來(lái)的廢水進(jìn)行閃蒸處理,再回收、循環(huán)利用。
(7)公用工程單元包括高壓氮?dú)庀到y(tǒng)、低壓氮?dú)庀到y(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、蒸汽/冷凝液系統(tǒng),為其他各單元提供服務(wù),滿(mǎn)足各單元對(duì)氮?dú)狻⒏鞣N工藝水及蒸汽的需要。
2012年8月5日18:20,煤氣化裝置電氣、儀表及公用工程管網(wǎng)具備條件,進(jìn)入開(kāi)車(chē)階段。該氣化裝置使用內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)氐土蚍趾透邠]發(fā)分原料煤,磨煤?jiǎn)卧獙⒚悍哿?d)工藝標(biāo)準(zhǔn)控制在≤90.0 μm的煤粉量占質(zhì)量分?jǐn)?shù)>90%,d≤5.0 μm的煤粉量占質(zhì)量分?jǐn)?shù)<10%;水汽系統(tǒng)升溫至135 ℃,煤粉加壓倉(cāng)充壓介質(zhì)和煤線(xiàn)煤粉輸送介質(zhì)均為經(jīng)二氧化碳?jí)嚎s機(jī)壓縮后的中壓氮?dú)?6.5 MPa),空分裝置產(chǎn)的6.5 MPa和8.1 MPa中壓氮?dú)膺M(jìn)行補(bǔ)充;系統(tǒng)投料為數(shù)控控制,55%負(fù)荷下投料;4條煤線(xiàn)的煤粉流動(dòng)速度均控制在6.5~7.5 m/s,煤粉密度均控制在290~305 kg/m3。2012年8月6日16:00氣化爐投料成功。
煤質(zhì)成分分析(質(zhì)量分?jǐn)?shù)):全水3.86%,灰分14.54%,揮發(fā)分32.26%,硫1.42%,固定碳49.32%?;胰埸c(diǎn):DT 950 ℃,ST 1 200 ℃,HT 1 210 ℃,F(xiàn)T 1 240 ℃(分析時(shí)間2012年8月5日20:00)。煤粉粒徑分布及累計(jì)其質(zhì)量分?jǐn)?shù)(分析時(shí)間2012年8月6日01:30)見(jiàn)表1。
粗煤氣成分(體積分?jǐn)?shù)):H236.19%,CO51.80%,CO26.83%,N24.27%,O2+Ar0.01%,總硫0.22%,CH4未檢出(分析時(shí)間2012年8月6日16:35)。
氣化爐爐渣成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)):內(nèi)水0.33%,灰分98.68%,揮發(fā)分0.29%,固定碳0.70%(分析時(shí)間2012年8月6日17:15)。
從以上開(kāi)車(chē)數(shù)據(jù)可看出:煤粉粒度控制達(dá)到工藝標(biāo)準(zhǔn),氣化爐溫度控制在1 150~1 200 ℃,粗煤氣經(jīng)過(guò)激冷溫度降至670~700 ℃,粗煤氣中有效氣(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)達(dá)87.99%,CO2體積分?jǐn)?shù)<7%。爐渣中揮發(fā)分和固定碳總質(zhì)量分?jǐn)?shù)<1%,爐渣中可燃物少,碳轉(zhuǎn)化率高。
表1 煤粉粒徑分布及其累計(jì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)
(1)煤線(xiàn)密度計(jì)和速度計(jì)多次出現(xiàn)波動(dòng),煤粉在流動(dòng)性和輸送穩(wěn)定性方面暴露出問(wèn)題,進(jìn)氣化爐氧碳比難以控制。采取的措施:磨煤機(jī)出口物料溫度控制在85~90 ℃;煤粉中內(nèi)水質(zhì)量分?jǐn)?shù)嚴(yán)格控制在1%~2%;保證煤粉管線(xiàn)伴熱正常投用;煤粉加壓系統(tǒng)充壓時(shí)要穩(wěn)定;經(jīng)調(diào)整,氧碳比能夠穩(wěn)定控制在0.80~0.85。
(2)根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)煤粉氣化爐的調(diào)研,點(diǎn)火燒嘴、開(kāi)車(chē)燒嘴易被損壞。采取的防范措施:注意點(diǎn)火燒嘴和開(kāi)工燒嘴的安裝,防止燒嘴機(jī)械性損傷或使氣化爐水冷壁損壞;保持點(diǎn)火燒嘴和開(kāi)工燒嘴通道清潔;氣化爐55%負(fù)荷下投料,提高氧壓并保持煤線(xiàn)密度計(jì)和速度計(jì)穩(wěn)定,首先用手動(dòng)控制將距離開(kāi)工燒嘴最近的1只煤燒嘴進(jìn)行投運(yùn),然后投運(yùn)其對(duì)稱(chēng)的第2只煤燒嘴,再依次將剩余的2只煤燒嘴投運(yùn)(一般4只對(duì)稱(chēng)布置的燒嘴中,有2只煤燒嘴距離開(kāi)工燒嘴最近,然后根據(jù)煤線(xiàn)密度計(jì)和速度計(jì)的運(yùn)行指標(biāo),選擇投運(yùn)其中1只煤燒嘴,然后依次投運(yùn)剩余煤燒嘴)。4只煤燒嘴運(yùn)行穩(wěn)定后,系統(tǒng)進(jìn)入加負(fù)荷階段,氣化爐負(fù)荷控制系統(tǒng)由手動(dòng)控制模式轉(zhuǎn)換至自動(dòng)控制模式。
(3)中壓循環(huán)水泵入口濾網(wǎng)抽癟,運(yùn)行穩(wěn)定性差。采取的措施:改進(jìn)中壓循環(huán)水泵入口過(guò)濾器濾網(wǎng),有效控制了有效過(guò)濾面積、濾網(wǎng)孔徑和阻力;保證汽包水質(zhì),避免結(jié)垢而引起水冷壁管損壞和中壓循環(huán)水泵損壞;在設(shè)備制造、管道安裝、單體試車(chē)期間,注意保持系統(tǒng)的潔凈性,以防止激冷環(huán)堵塞。
(4)防止煤燒嘴冷卻套和膨脹節(jié)損壞。采取的措施:裝配時(shí),在煤燒嘴罩上進(jìn)行雙面焊,作防護(hù);用耐火材料填充膨脹節(jié);在煤燒嘴冷卻水入口和出口處增設(shè)溫度計(jì),以便對(duì)煤燒嘴冷卻套進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
(5)防止煤燒嘴罩損壞。采取的措施:嚴(yán)格控制煤燒嘴伸入氣化爐內(nèi)的長(zhǎng)度;適當(dāng)加大燒嘴罩冷卻水流量;穩(wěn)定磨煤?jiǎn)卧僮?,保證進(jìn)爐氧碳比穩(wěn)定;嚴(yán)格監(jiān)控煤的品質(zhì),包括固定碳、水分、揮發(fā)分含量和灰熔點(diǎn),若更換煤種,必須及時(shí)調(diào)整各相關(guān)工藝控制參數(shù);根據(jù)煤灰熔點(diǎn),嚴(yán)格控制爐溫和適當(dāng)降低氧碳比。
(6)防止黑水和灰水管線(xiàn)堵塞。采取的措施:穩(wěn)定爐溫;更換煤種時(shí),應(yīng)檢測(cè)灰分含量,防止生成大渣塊,保證黑水管線(xiàn)循環(huán)正常;均勻平穩(wěn)添加絮凝劑,注意閃蒸系統(tǒng)水的黏度和密度變化,適當(dāng)加大循環(huán)水排放量,以防止因沉降效果減弱導(dǎo)致水中雜質(zhì)過(guò)多而堵塞管道系統(tǒng)。