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        新建的400 kt/a尿素裝置運(yùn)行總結(jié)

        2014-07-10 05:48:20
        氮肥與合成氣 2014年10期
        關(guān)鍵詞:液氨造粒冷凝器

        萬 宏

        (河南駿化發(fā)展股份有限公司 河南駐馬店463003)

        隨著河南駿化發(fā)展股份有限公司(以下簡稱駿化公司)年產(chǎn)300 kt合成氨項(xiàng)目于2013年順利投產(chǎn),目前合成氨年總生產(chǎn)能力已達(dá)600 kt,生產(chǎn)系統(tǒng)的合成氨產(chǎn)耗難以達(dá)到平衡。2012年,駿化公司從湖南岳陽天潤化工股份有限公司(以下簡稱天潤公司)購置拆遷的整套年產(chǎn)200 kt尿素裝置,后因所需擴(kuò)大設(shè)計(jì)產(chǎn)能,拆遷裝置只保留了可合理利用的61 m3合成塔及配套設(shè)備(3臺氨冷器、2臺二循一冷、1臺二循二冷、2臺二循一冷分離器,1臺一吸外冷卻器、3臺一甲泵、3臺氨泵及部分管線換熱器)外,新增多臺傳動(dòng)設(shè)備和靜止設(shè)備。新建的400 kt/a尿素裝置主要設(shè)備參數(shù)見表1。

        表1 新建的400 kt/a尿素裝置主要設(shè)備參數(shù)

        為了再次提高裝置產(chǎn)能,在設(shè)計(jì)完成后又增加了少量設(shè)備。設(shè)備定位后,部分工藝管線安裝由現(xiàn)場技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)。裝置主流程及主要輔助流程設(shè)備安裝完畢后,由于在設(shè)備現(xiàn)場安裝過程中存在大量設(shè)計(jì)問題,試車前提出多項(xiàng)整改意見,并對裝置進(jìn)行了工藝流程查漏補(bǔ)缺和修正。經(jīng)設(shè)備檢查、檢修、吹凈、試壓及冷熱水聯(lián)動(dòng)試車后,裝置于2013年11月26日一次順利開車成功,尿素產(chǎn)品質(zhì)量完全達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。裝置正式運(yùn)行后,出現(xiàn)了各種問題,僅靠優(yōu)化操作方法無法根本解決存在的問題?,F(xiàn)將運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及解決方案進(jìn)行總結(jié)。

        1 二分塔氣相夾帶尿液

        現(xiàn)采用的二分塔是原尿素裝置退役的一段汽提分解塔,工藝流程為水解氣相直接加入二分塔。運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)二分塔液位波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)會造成蒸發(fā)系統(tǒng)斷料。經(jīng)多次取樣分析:二循一冷二甲液中尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)在15%~25%,二分塔尿液質(zhì)量分?jǐn)?shù)在47%~57%。結(jié)合實(shí)際運(yùn)行現(xiàn)象,認(rèn)為導(dǎo)致二分塔氣相夾帶尿液的原因是:水解氣相及未分離的低濃度尿液進(jìn)入二分塔內(nèi),由于尿液溫度升高,形成了二次解吸,使大量的解吸氣相夾帶部分尿液。

        在問題未完全暴露前,只采取關(guān)閉二段壓力截止閥,避免尿素進(jìn)入二段吸收以及尾吸至碳銨液槽中,依靠提高二段壓力使夾帶的大量未分解物進(jìn)入蒸發(fā)系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)蒸發(fā)過料的連續(xù)性。改造后,將水解氣相管直接接至二甲液換熱器進(jìn)口與二分塔氣相管連通,經(jīng)換熱后進(jìn)入二循一冷吸收,二分塔氣相夾帶尿液現(xiàn)象消除。

        2 閃蒸氣相夾帶尿液

        由于僅靠關(guān)閉二段壓力截止閥來實(shí)現(xiàn)蒸發(fā)過料的連續(xù)性,導(dǎo)致閃蒸壓力升高(最高時(shí)可達(dá)300 kPa),閃蒸濃縮器氣相夾帶尿液至抽真空水槽溢流入碳銨液槽。閃蒸冷凝器下液取樣分析結(jié)果:NH3質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%~35%,CO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15%~25%,尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%左右;碳銨液槽中尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15%。此現(xiàn)象連續(xù)發(fā)生,導(dǎo)致一段蒸發(fā)溫度及真空度偏低,水解溫度提不起來,廢液不合格。停車改造時(shí),打開閃蒸濃縮器人孔發(fā)現(xiàn)氣相擋液板帽被沖掉。經(jīng)焊接固定牢固后重新開車,再無此現(xiàn)象出現(xiàn)。

        3 造粒塔上部黏塔嚴(yán)重

        造粒塔直徑Φ19 m、高100 m,造粒塔塔底裝有刮料機(jī),造粒噴頭系帶壓噴頭,噴頭噴撒量正常,噴頭進(jìn)口前無緩沖器,保溫及吹除蒸汽壓力0.28 MPa;蒸發(fā)系統(tǒng)采用大循環(huán)工藝,即兩段蒸發(fā)后的99.6%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的尿液通過熔融泵送至造粒塔操作間的尿液三通閥,尿液三通閥關(guān)閉即蒸發(fā)尿液打循環(huán),尿液三通閥開啟即蒸發(fā)尿液進(jìn)行造粒。尿液三通閥旁邊安裝有吹除蒸汽三通閥,與尿液三通閥實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖,即尿液三通閥開啟,蒸發(fā)造粒,吹除蒸汽三通閥關(guān)閉,蒸汽吹除尿液循環(huán)管線;尿液三通閥關(guān)閉,蒸發(fā)尿液轉(zhuǎn)入打循環(huán)狀態(tài),將尿液送至尿液槽,蒸汽三通閥開啟,蒸汽吹除造粒噴頭。造粒工藝流程見圖1。

        圖1 造粒工藝流程

        此造粒工藝因設(shè)備配置缺陷,易造成造粒塔上部有黏塔現(xiàn)象。其原因:①由于吹除蒸汽吹除至噴頭,而造粒塔操作間尿液三通閥至噴頭管線物料無法排盡,造成吹除蒸汽夾帶的尿液吹到造粒塔壁;②因尿液三通閥至噴頭管線沒有設(shè)置夾套保溫,進(jìn)入噴頭的尿液比二段蒸發(fā)溫度低10 ℃左右,出現(xiàn)部分孔眼堵塞,造成噴頭內(nèi)部帶壓,部分尿液進(jìn)入造粒機(jī)內(nèi)部,從造粒機(jī)油封下端蓋噴到塔壁,造成黏塔。大修時(shí),更換造粒機(jī),噴頭改為常壓噴頭,在噴頭前加裝液尿緩沖罐,消除了噴頭帶壓現(xiàn)象;操作中,保溫蒸汽提壓至0.3 MPa,消除了噴頭溫度與二段蒸發(fā)溫度的溫差,噴頭孔眼不再出現(xiàn)結(jié)晶,黏塔現(xiàn)象不再發(fā)生。

        4 中壓分解吸收段嚴(yán)重超壓

        在工藝管線安裝過程中,由于氨冷凝器下液管及一吸塔頂?shù)谆亓靼惫芫€彎管較多,造成氨冷凝器冷凝的液氨流入液氨緩沖槽,液氨緩沖槽的回流氨流入一吸塔體系的位能降低。一吸塔頂部升溫速度快,氨水流不進(jìn)一吸塔,一吸塔上部過剩氣氨未經(jīng)氣相管進(jìn)入氨冷凝器內(nèi)冷凝,而直接通過氨水管線走近路進(jìn)入惰洗器,導(dǎo)致氣氨大量放空和一段嚴(yán)重超壓,還造成氨冷凝器出現(xiàn)結(jié)晶堵塞。部分氨庫來的原料液氨經(jīng)氨冷凝器與氨蒸發(fā)冷凝器分離器相連的平衡管倒流至氨蒸發(fā)冷凝器分離器,再通過氨蒸發(fā)冷凝器分離器頂部氣相管流進(jìn)惰洗器。氨庫原料液氨進(jìn)入液氨緩沖槽液位時(shí)高時(shí)低,造成原料液氨不能連續(xù)進(jìn)入氨泵,氨泵無法正常運(yùn)行。停車改造時(shí),將氨水加入一吸塔U形彎管線高度由原來的5.2 m提高至7.7 m。再次開車后,此類現(xiàn)象不再出現(xiàn)。

        5 一甲液循環(huán)泵密封使用周期短

        新建的400 kt/a尿素裝置中壓吸收系統(tǒng)采用一吸塔及一甲液分離器工藝。一甲液循環(huán)泵運(yùn)行不佳,一吸塔液位極易上竄,造成氨冷凝器出現(xiàn)結(jié)晶堵塞,嚴(yán)重時(shí)甚至被迫停車用熱水進(jìn)行沖洗。中壓吸收系統(tǒng)使用的一甲液循環(huán)泵密封采用一甲液自密封形式,因一甲液濃度高、熔點(diǎn)溫度高,因外部溫度降低造成結(jié)晶堵塞,使一甲液循環(huán)泵無密封液,導(dǎo)致機(jī)械密封燒壞使密封處甲胺液大量泄漏。后改用低壓吸收二循二冷的氨水作為一甲液循環(huán)泵密封液,再無出現(xiàn)因密封液結(jié)晶斷流而燒壞機(jī)械密封的情況。

        6 各沖洗水接入水解廢液管線

        在倒泵置換過程中,易造成甲銨液或液氨竄入蒸汽冷凝液沖洗水管線,使蒸汽冷凝液系統(tǒng)送至鍋爐的水出現(xiàn)帶氨現(xiàn)象。制定改造方案時(shí),將水解廢液接入尿素沖洗水系統(tǒng)中,與蒸汽冷凝液管線設(shè)置連通閥門。正常倒泵沖洗置換時(shí),將水解廢液、蒸汽冷凝液直接送至鍋爐。如果水解系統(tǒng)沒開車時(shí),也可用蒸汽冷凝液進(jìn)行沖洗置換,不

        僅水解廢液得到充分利用,而且減少了蒸汽冷凝液的使用量,鍋爐回水帶氨現(xiàn)象也從根本上得到治理。各沖洗水接入水解廢液管線改造前、后工藝流程(虛線為新增部分)如圖2所示。

        圖2 各沖洗水接入水解廢液管線改造前、后工藝流程

        7 一甲泵循環(huán)管線經(jīng)常甲銨結(jié)晶堵塞

        新建的400 kt/a尿素裝置一甲泵副線管線由一甲泵下側(cè)向上與二甲泵出口主線管進(jìn)行連接,自下而上走向的管道容易出現(xiàn)甲胺結(jié)晶堵塞盲腸管線,且這段副線管線很長。每次倒開一甲泵前需使用熱水對此副線管線進(jìn)行長時(shí)間外澆消除結(jié)晶,不僅不利環(huán)保,而且影響生產(chǎn)的穩(wěn)定性。改造時(shí),將二甲泵出口主線管線繞至各臺一甲泵下側(cè),一甲泵副線向下與二甲泵主線匯合,再進(jìn)入閃蒸熱能回收段吸收汽提一分塔氣相,可使工藝管線內(nèi)的介質(zhì)始終保持在流動(dòng)狀態(tài),一甲泵副線再無堵塞現(xiàn)象出現(xiàn)。

        8 結(jié)語

        經(jīng)過上述一系列技術(shù)改造及工藝優(yōu)化,河南駿化發(fā)展股份有限公司新建的400 kt/a尿素裝置在穩(wěn)定生產(chǎn)、降低消耗及產(chǎn)品質(zhì)量上均有了很大的改觀。目前,噸尿素蒸汽消耗1 100 kg左右、氨耗575 kg左右,產(chǎn)品質(zhì)量一級品率達(dá)99%以上。由于受CO2供氣緊張制約,該套裝置目前僅能實(shí)現(xiàn)單套61 m3合成塔下運(yùn)行,無法達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。為此,正在著手進(jìn)行合成氨原料路線改造,以此實(shí)現(xiàn)該尿素裝置CO2氣量平衡,有進(jìn)一步降低消耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的空間。

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