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        合成氨弛放氣回收利用總結(jié)

        2014-07-10 02:58:36張二興何曉文崔增濤
        氮肥與合成氣 2014年3期
        關(guān)鍵詞:蒸氨液氨合成氨

        張二興 何曉文 崔增濤

        (河南心連心化肥有限公司 河南新鄉(xiāng)453731)

        0 前言

        弛放氣是化工生產(chǎn)中不參與反應(yīng)的氣體或因品位過低不能利用、在化工設(shè)備或管道中積聚而產(chǎn)生的氣體。氨庫弛放氣是指液氨貯罐中減壓閃蒸出來的氣體,其主要成分為NH3,H2,N2以及CH4,Ar等惰性組分。由于弛放氣影響傳熱效果、反應(yīng)速度和進(jìn)度、降低生產(chǎn)效率等,弛放氣必須定期排放。目前,大多數(shù)氮肥企業(yè)設(shè)有高壓及等壓氨回收裝置,以回收弛放氣中的氨,回收后剩余的含大量H2和CH4的弛放氣送往吹風(fēng)氣鍋爐作為燃料使用或用作民用生活煤氣,氨水作為副產(chǎn)品低價(jià)外售。這樣不僅造成有效組分氫的損失,同時(shí)也影響合成氨生產(chǎn)的能耗以及增加成本。

        河南心連心化肥有限公司二分公司現(xiàn)具有年產(chǎn)合成氨260 kt、甲醇80 kt以及顆粒尿素430 kt的生產(chǎn)能力,先后配套了高壓凈氨塔、等壓凈氨塔、高低壓膜提氫、吹風(fēng)氣余熱鍋爐以及蒸氨等生產(chǎn)裝置對(duì)弛放氣中H2,NH3等有效成分進(jìn)行合理回收。

        1 工藝流程

        1.1 合成氨塔后放空氣流程

        來自氨塔后放空氣[壓力為28.0 MPa,氣量約3 700 m3/h(標(biāo)態(tài)),其中φ(H2)約60.0%,φ(NH3)約3.5%]首先經(jīng)薄膜調(diào)節(jié)閥(原料氣進(jìn)口)減壓至10~12 MPa,然后進(jìn)入高壓凈氨塔,氣體在高壓凈氨塔中與高壓水泵打入的軟化水在填料層中逆流接觸,氣相中的氨氣被水吸收后變成稀氨水,由塔底排至等壓凈氨塔。脫氨后的原料氣[φ(NH3)<200×10-6]由塔頂排出后進(jìn)入氣液分離器,使水洗過程產(chǎn)生的霧沫夾帶得到分離。氣液分離器出來的氣體進(jìn)入加熱器,防止原料氣進(jìn)入中空纖維膜分離器后產(chǎn)生水霧,影響分離性能。經(jīng)過水洗、加熱后的原料氣進(jìn)入膜分離器中進(jìn)行分離,分離后滲透氣重新返回合成氨系統(tǒng),尾氣[氣量約2 100 m3/h(標(biāo)態(tài)),其中φ(H2)約25%,φ(CH4)約35%)]供吹風(fēng)氣余熱鍋爐燃燒。

        1.2 氨庫弛放氣流程

        來自氨庫的弛放氣[2.5 MPa,30 ℃,氣量約2 700 m3/h(標(biāo)態(tài)),φ(NH3)約15%]進(jìn)入等壓回收塔下段鼓泡層,在21組水箱換熱條件下進(jìn)行洗氨,出鼓泡層后,沒有吸收完氨的含氨氣體自下而上經(jīng)過冷卻層的等壓復(fù)合吸收式塔盤,先后與來自高壓凈氨塔稀氨水或軟水混合,將氣體中的氨進(jìn)一步吸收,使氣體中φ(NH3)降至<20×10-6出塔。出塔的合格凈化氣經(jīng)中空纖維膜分離器將氫氣分離,滲透氣[氣量約2 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),其中φ(H2)≥85%]經(jīng)半水煤氣壓縮機(jī)提壓后,重新返回合成氨系統(tǒng)回收利用,尾氣[其中φ(H2)約5%,φ(CH4)約60%,φ(N2)約35%]送往吹風(fēng)氣余熱鍋爐燃燒生產(chǎn)蒸汽。

        制得的濃氨水送往蒸氨裝置進(jìn)一步精制成液氨,送至尿素工段利用。合成氨弛放氣回收利用工藝流程見圖1。

        2 主要設(shè)備

        2.1 高壓凈氨塔

        高壓凈氨塔塔徑Φ1 000/Φ2 000 mm,塔高18 m,下段為鼓泡吸收段,設(shè)7層冷卻水箱;上段為回收段,塔盤為等壓復(fù)合吸收塔盤,共設(shè)14層塔盤,其中下部10層為等壓復(fù)合吸收冷卻塔盤,上部4層為等壓復(fù)合吸收非冷卻塔盤,塔內(nèi)件材質(zhì)為不銹鋼,塔體、冷卻水箱、層間冷卻盤管材質(zhì)均為碳鋼。

        2.2 中空纖維膜分離器

        中空纖維膜分離器采用了5根膜分離器組成,分為低壓膜分離器和高壓膜分離器,是該裝置的核心,芯部由數(shù)以萬計(jì)的中空纖維管組成。原料氣由分離器下端側(cè)口進(jìn)入,沿纖維束外表面向上流動(dòng),氣體接觸到中空纖維膜時(shí)便經(jīng)歷滲透、溶解、擴(kuò)散、解吸過程。由于中空纖維膜對(duì)各種氣體的選擇性不同,從而達(dá)到了分離的目的。H2進(jìn)入每根中空纖維管內(nèi),匯集后從膜分離器上口排出,未滲透的尾氣從膜分離器的下口排出。H2純度可以控制在85%~98%(體積分?jǐn)?shù)),H2回收率達(dá)90%。

        圖1 合成氨弛放氣回收利用工藝流程

        2.3 蒸氨裝置

        蒸氨裝置塔體Φ800×16 200 mm,為板式塔,內(nèi)有26層塔板,板間距400 mm,塔體材質(zhì)為316L/304/碳鋼,操作溫度148~204 ℃,設(shè)計(jì)壓力2.5 MPa(表壓)。其操作工藝指標(biāo)情況見表1。

        表1 蒸氨裝置操作工藝指標(biāo)情況

        項(xiàng) 目設(shè)計(jì)參數(shù)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)料流量/(m3·h-1)5.22.8~3.2塔底工作壓力/MPa1.6~1.81.3~1.5廢液中w(NH3)/(×10-6)<10030~60噸氨水耗蒸汽/kg500400~450頂冷凝器溫度/℃43~4437~42進(jìn)料氨水中C(NH3)/(g·L-1)179~196183~201

        3 問題與不足

        (1)凈氨塔氨水的質(zhì)量濃度一定程度上影響蒸氨的能耗,同時(shí)延長(zhǎng)停留時(shí)間可以提高氨水的滴度,但滴度上升的同時(shí)也提高了高壓凈氨塔出口氣體中的含氨量,有損害中空纖維膜的風(fēng)險(xiǎn)。通過試驗(yàn)以及與生產(chǎn)企業(yè)溝通,氨水的質(zhì)量濃度控制在 187 g/L 比較合理。通過充分利用高壓凈氨塔稀氨水吸收等壓凈氨塔的氨氣,一定程度上起到了節(jié)水、節(jié)能的作用。

        (2)由于氨庫弛放氣中的H2含量比合成氨塔后放空氣中的H2含量低,且氣量偏小,而且低壓膜分離器提氫出來的滲透氣只能送往壓縮機(jī)一段進(jìn)口,尤其冬季氣量最低時(shí),負(fù)荷較輕,整體經(jīng)濟(jì)效益較差。自2010年二期吹風(fēng)氣余熱鍋爐投入使用,氣量不足,為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化,目前低壓膜分離器提氫已停運(yùn),弛放氣經(jīng)凈氨塔凈氨后直接送吹風(fēng)氣余熱鍋爐燃燒。

        (3)因使用了垂直篩板塔盤,蒸氨裝置更適宜高負(fù)荷運(yùn)行,故應(yīng)避免低負(fù)荷運(yùn)行。低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),需加大回流比。回流增大雖能提高產(chǎn)品品質(zhì)、降低廢水中氨含量,但也會(huì)增加蒸汽消耗。

        (4)因?yàn)榘彼畬?duì)鋼材有較強(qiáng)的腐蝕性,原料氨水較混濁、雜質(zhì)多,對(duì)設(shè)備有較大的損害。應(yīng)在氨水進(jìn)料泵進(jìn)口和蒸氨塔進(jìn)料口加設(shè)過濾器過濾掉雜質(zhì)。

        (5)在該蒸氨裝置運(yùn)行中,液氨屏蔽泵設(shè)計(jì)時(shí)選型不合理,揚(yáng)程偏小,不能滿足液氨輸送,其壓力<1.65 MPa時(shí),啟運(yùn)1臺(tái)液氨屏蔽泵送不出液氨,只能用2臺(tái)屏蔽泵串聯(lián)后連續(xù)向尿素工段送液氨,沒有備泵。安裝高揚(yáng)程液氨泵后,系統(tǒng)壓力降至1.20 MPa,降低了蒸汽消耗。

        4 結(jié)語

        該套合成氨弛放氣回收利用裝置自開車運(yùn)行以來,運(yùn)行穩(wěn)定,日產(chǎn)氨水(220 tt)約22 t,日多生產(chǎn)液氨約3.5 t。以年生產(chǎn)330 d、液氨2 800元/t、噸氨消耗360元計(jì),年收益約為281.8萬元。裝置設(shè)計(jì)將凈氨、提氫、吹風(fēng)氣余熱鍋爐以及蒸氨工藝有機(jī)融合在一起,使弛放氣中有效成分逐一分離,并合理利用,取得了較好的效果。

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