韓天芳
(石家莊雙聯(lián)化工有限責任公司 河北石家莊050200)
在氨合成過程中,氫氣是合成氨的主要原料,為了使合成塔中的氫氣具有較高的氫分壓以保持氨的轉化率,需不定期地向外排放一部分循環(huán)氣,以降低循環(huán)氣中惰性氣含量,因此會不可避免地損失了放空氣中的一部分氨及氫氣。
氨合成尾氣主要由合成放空氣和氨槽弛放氣組成。目前,回收氫氣有3種方法:低溫分離法、變壓吸附法和膜分離法。低溫分離法是一種較成熟的分離技術,但由于能耗高、操作困難,現(xiàn)已基本不再采用;變壓吸附法因其操作簡單、能耗低、回收率高,已在合成氨企業(yè)得到普遍應用;膜分離法可以從合成氨“二氣”(凈氨后的氨槽弛放氣)中提取高濃度的氫(體積分數(shù)為95%),且回收率高(95%)、運轉設備少、投資省、回收期短、經(jīng)濟效益顯著,但“二氣”凈氨要求達到20×10-6(體積分數(shù))以下。
石家莊雙聯(lián)化工有限責任公司(以下簡稱雙聯(lián)公司)現(xiàn)有2套合成氨“二氣”變壓吸附提氫裝置,1套為1999年設計處理量1 000 m3/h(標態(tài))變壓吸附提氫裝置,1套為2004年設計處理量800 m3/h(標態(tài))變壓吸附提氫裝置。氨槽弛放氣經(jīng)“二氣”緩沖槽后,凈氨后的“二氣”部分送至化工廠和食堂作燃料,其余的“二氣”分別送至2套變壓吸附提氫裝置。在正常運行狀態(tài)下,2套提氫裝置處理的合成氨“二氣”氣量達不到現(xiàn)有合成氨放空量的一半,有效氣體氫損失嚴重。
合成氨系統(tǒng)生產(chǎn)負荷:合成氨系統(tǒng)進口原料氣壓力26.0~27.5 MPa(表壓)、溫度≤40 ℃,補充氣中φ(CH4)為2.0%~2.2%,氨產(chǎn)量18 t/h。塔后放空氣成分(體積分數(shù)):H240%~52%,N223%~27%,CH420%~27%,NH310%左右。
補充氣中惰性氣(以CH4計)體積分數(shù)為2.0%~2.2%,生產(chǎn)1 t合成氨的補充氣消耗量為2 897.2 m3(標態(tài))、放空量為231.8 m3(標態(tài))、凈氨后放空量為191.4 m3(標態(tài))。雙聯(lián)公司合成氨產(chǎn)量400 t/d并考慮一些因素影響,產(chǎn)量按16 t/h,則合成氨放空量為3 420.8 m3/h(標態(tài))。通過以上計算可知,補充氣中惰性氣含量增加,對合成氨放空量的影響很大。
以氨槽出口1 t純液氨為基準時,氨槽出口弛放氣氣量為1 728 m3/h(標態(tài))。由于合成氨弛放氣中NH3體積分數(shù)高達59%~60%,凈氨后合成氨弛放氣氣量為697.6 m3/h(標態(tài))。依據(jù)以上計算,“二氣”總量為5 148.8 m3/h(標態(tài)),凈氨后“二氣”總量為3 760 m3/h(標態(tài)),則“二氣”排放量為90 240 m3/d(標態(tài)),其中H2體積分數(shù)按50%計,則“二氣”中氫氣總排放量可達45 120 m3/d(標態(tài))。由于雙聯(lián)公司合成氨變壓吸附提氫系統(tǒng)裝置存在一系列問題,按80%氫回收率、提氫能力的最大處理量1 800 m3/h(標態(tài))進行計算,則有1 960 m3/h的“二氣”未能進行處理,其中氫氣量為784 m3/h(標態(tài))。
雙聯(lián)公司合成氨裝置的生產(chǎn)能力為130 kt/a左右(合成氨裝置的設計能力為150 kt/a)。合成氨通過放液氨來調節(jié)氫的分壓,氨槽弛放氣經(jīng)等壓回收塔凈氨后部分送至變壓吸附提氫裝置回收氫,剩余部分送至鍋爐、食堂以及化工廠用作燃燒用氣。為實現(xiàn)節(jié)能降耗,雙聯(lián)公司決定對“二氣”回收裝置進行改造,回收其中的氫氣。經(jīng)考察、認證,膜分離技術回收氫氣工藝較合理、方案成熟、占地面積小、投資少、回收期短,經(jīng)濟效益顯著。2012年初,雙聯(lián)公司利用天津堿廠搬遷時留下的1套 5 000 m3/h膜分離提氫裝置進行了改造,不僅能基本滿足改造要求,而且加快了項目進度和節(jié)約了資金。
合成高壓放空氣(以下在膜分離氫回收系統(tǒng)稱為原料氣)以32 MPa的設計壓力(實際運行壓力在27 MPa左右)經(jīng)調節(jié)閥減壓至8~11 MPa(設有原料氣壓力高報警及高聯(lián)鎖)后,送至洗氨塔。洗氨塔內裝有保證原料氣和除鹽水充分接觸的高效填料,氣體在洗氨塔中與高壓水洗泵打進的除鹽水在填料層中逆流接觸,氣相中的氨被水吸收后變成稀氨水,由調節(jié)閥將稀氨水從洗氨塔塔底排出以控制洗氨塔液位。洗氨塔設有液位高低報警及高低聯(lián)鎖,洗氨塔進水設有指示設備并有低流量報警及聯(lián)鎖。脫氨后的氣體由洗氨塔頂部排出后進入氣液分離器,使水洗后氣體中所夾帶的霧沫得到分離。水洗的目的主要是凈化放空氣,除掉其中的氨,水洗后氣體中氨體積分數(shù)在20×10-6以下。
洗氨塔吸收過程是個放熱過程,因此,塔底排出的稀氨水溫度在60 ℃左右。由于水洗過程中氣液兩相平衡,使得水洗塔塔頂出來的原料氣中水蒸氣含量處于飽和狀態(tài),并攜帶有少量的液沫,在氣液分離器以后的管路及膜分離器中冷卻降溫時會出現(xiàn)水霧,會造成膜分離器性能下降。因此,氣液分離器的出口氣體在25 ℃左右時必須經(jīng)過加熱處理,加熱器為管式換熱器,熱源為合成廢熱鍋爐產(chǎn)生的飽和蒸汽(1.2 MPa左右)。原料氣被加熱到40~50 ℃,通過自控進行溫度調節(jié),并設有原料氣溫度高、低報警及高聯(lián)鎖,使原料氣中的水含量遠離飽和點,不會產(chǎn)生水霧,不會影響膜分離器性能。
經(jīng)過水洗、加熱后的原料氣進入膜分離器中進行分離;原料氣進入膜分離器后,中空纖維對氫氣有較高的選擇性,依靠中空纖維膜內、外兩側分壓差作為推動力,通過滲透、溶解、擴散及解吸等步驟而實現(xiàn)分離。使中空纖維膜內側形成了富氫氣區(qū)氣流,而外側形成了氮氣與惰性氣等氣流,前者稱為滲透氣,后者稱為尾氣。滲透氣送至2#系統(tǒng)壓縮機三段進口,加壓后重返合成系統(tǒng);含有大量甲烷、氮氣以及部分未被回收氫氣的尾氣通過調節(jié)閥減壓至<0.4 MPa后直接送至水汽車間三廢鍋爐中燃燒。高壓水泵將除鹽水緩沖罐的除鹽水打到洗氨塔塔頂,1臺高壓水泵工作,另1臺高壓水泵作為備用泵,可在維修時不停運膜分離氫回收裝置。
膜分離氫回收裝置主要設備參數(shù)見表1。
表1 膜分離氫回收裝置主要設備參數(shù)
(1)膜分離氫回收裝置自動化程度高,安全保護措施周全,配置了安全聯(lián)鎖系統(tǒng),設計了多種預防膜分離器損壞的聯(lián)鎖,如原料氣超壓、原料氣與滲透氣之間的超壓差、洗氨塔氨水液位的超高與超低限、氣液分離器液位超高限、進膜分離器原料氣超溫(>60 ℃)、氨含量高等聯(lián)鎖,在膜分離器受損前就可將膜分離器安全隔離出來,可有效地延長膜分離器的使用壽命。該裝置操作簡單,生產(chǎn)穩(wěn)定,加減負荷以及開、停車方便。
(2)預處理效果非常好,高壓洗氨塔出口氣沒有檢測到有氨的存在,對延長膜分離器的使用壽命起到了非常關鍵的作用。
雙聯(lián)公司現(xiàn)投資的膜分離氫回收裝置的設計能力為5 000 m3/h(標態(tài)),配置1臺膜分離器,合成氨放空氣流量在2 850 m3/h以上,根據(jù)現(xiàn)場分析數(shù)據(jù)可知,滲透氣中的氫體積分數(shù)在88%~92%,尾氣中氫體積分數(shù)在2%~10%,氫回收率達90%以上,基本達到設計指標,裝置運行穩(wěn)定。
膜分離氫回收裝置運行后,同等負荷下合成系統(tǒng)壓力降低2~3 MPa(由原來的28 MPa左右降為25 MPa左右),大大降低了壓縮機的電耗,延長了壓縮機易損部件的使用壽命,減少了維修費用和停車造成的經(jīng)濟損失;合成系統(tǒng)中氨體積分數(shù)凈值由原10%提高到12%,按年運行8 000 h、原料氣中氫體積分數(shù)53%、氫回收率80%、原料氣流量2 800 m3/h(標態(tài))計算,則氫氣回收量為1 187.2 m3/h(標態(tài))。理論上生產(chǎn)1 t 氨消耗氫氣1 976 m3(標態(tài)),每班增加合成氨產(chǎn)量約為4.81 t,則合成氨年產(chǎn)量增加1 603.3 t,年合成氨增產(chǎn)收入約349.51萬元,節(jié)約電費約129.60萬元,全年共增加收益479.12萬元。該裝置投資現(xiàn)已全部收回。
(1)氨含量超標會對中空纖維膜產(chǎn)生危害,影響膜的使用壽命,必須確保凈氨后氣體中氨體積分數(shù)<20×10-6才能送入膜分離器。
(2)加熱器出口氣體溫度應控制在40~50 ℃,以保證氣體中的水以氣態(tài)的形式通過膜分離器,而不是在膜分離器表面冷凝,影響膜分離器的使用性能。
(3)原料氣與滲透氣之間壓力差應嚴格控制在10 MPa以下,超壓差會損壞膜分離器。
(4)開、停車過程中的升壓和降壓操作應緩慢,嚴禁壓力突升突降;氣流速度過大會沖壞中空纖維膜。
(5)開、停時,提前聯(lián)系各有關方面,保證膜分離氫回收裝置系統(tǒng)外(滲透氣、非滲透氣、稀氨水)暢通,防止超壓。