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        提高安全儀表系統(tǒng)和集散控制系統(tǒng)穩(wěn)定性探索

        2014-07-10 03:10:38
        氮肥與合成氣 2014年2期
        關(guān)鍵詞:粉煤氣化爐儀表

        張 成 張 寧

        (安徽晉煤中能化工股份有限公司 安徽臨泉236400)

        隨著化工設(shè)備裝置及生產(chǎn)能力的大型化,由事故導(dǎo)致的危害對諸多方面造成的嚴(yán)重后果日益引起人們的關(guān)注。盡管可以通過執(zhí)行嚴(yán)格的規(guī)章制度、正確的操作方法、定期的檢修以及日常的維護(hù)等方式來減少或避免事故的發(fā)生,但僅通過以上方式來杜絕事故已是完全不可能,這就要求在自動化水平方面不斷提高,在過程自動控制和安全控制方面能夠互補(bǔ)應(yīng)用,并從軟件、硬件對設(shè)備進(jìn)行保護(hù),以杜絕事故的發(fā)生,保證生產(chǎn)裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        1 過程自動控制與安全控制的關(guān)聯(lián)性

        越是高科技的設(shè)備,其自動化控制水平越強(qiáng),操作所需要的人力也越少,但同時所存在的危險性也較高。為避免在同一系統(tǒng)下控制功能同時失效而帶來的風(fēng)險,提高設(shè)備的安全性,在儀表控制系統(tǒng)方面一般采用DCS加SIS的雙重控制。安徽晉煤中能化工股份有限公司(以下簡稱中能公司)航天爐裝置控制系統(tǒng)是其典型的應(yīng)用。DCS和SIS雖然都是對設(shè)備進(jìn)行控制,但按照IEC61508和IEC61511標(biāo)準(zhǔn),安全儀表系統(tǒng)SIS和集散控制系統(tǒng)DCS是2種不同類別的系統(tǒng),兩者互為補(bǔ)充和聯(lián)系,主要差異如下所述。

        1.1 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不同

        (1)DCS系統(tǒng)只需達(dá)到使用國家及地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,滿足用戶提出的要求即可。

        (2)安全儀表系統(tǒng)SIS是嚴(yán)格按照IEC61508標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、生產(chǎn)制造的,產(chǎn)品應(yīng)用也必須遵循IEC61511提出的要求,有統(tǒng)一的國際標(biāo)準(zhǔn)。

        1.2 產(chǎn)品認(rèn)證不同

        (1)DCS系統(tǒng)只需取得通用的認(rèn)證即可。

        (2)安全儀表系統(tǒng)SIS需要通過第三方權(quán)威認(rèn)證,比如TUV認(rèn)證,以便滿足國際標(biāo)準(zhǔn)對安全及可靠性的要求。

        1.3 產(chǎn)品應(yīng)用方面定位不同

        (1)DCS系統(tǒng)主要用于生產(chǎn)的過程控制,滿足和實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程中需要的各種控制功能,如:串級控制、雙重控制、模糊控制、分程控制、比值控制等一些先進(jìn)的控制方案都需要在DCS內(nèi)部組態(tài)完成,其控制可減少操作人員的工作量,同時可選擇合適的控制方案對生產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化,以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)裝置的節(jié)能降耗和增效。

        (2)安全儀表系統(tǒng)SIS用于生產(chǎn)過程中的安全防護(hù),其核心是用于設(shè)備的安全保護(hù),要求具有較高的可靠性和實(shí)用性,其采樣周期短、動作快,主要用于重要的聯(lián)鎖。

        1.4 工作特性不同

        (1)DCS系統(tǒng)是一個動態(tài)的過程控制,實(shí)時采集現(xiàn)場大量的工藝變量,根據(jù)預(yù)定的控制策略來控制最后的執(zhí)行元件。此種控制在階躍起干擾作用下,當(dāng)出現(xiàn)發(fā)散振蕩等過渡過程的無自衡變化時,需要操作人員進(jìn)行人工干預(yù)。

        (2)安全儀表系統(tǒng)SIS可以看作是一個“靜態(tài)”的系統(tǒng),正常工況下,它是靜止的,不會發(fā)出控制輸出命令,一旦達(dá)到設(shè)備所接受的臨界點(diǎn)或超過臨界點(diǎn)時,安全儀表系統(tǒng)SIS會快速響應(yīng)進(jìn)行邏輯運(yùn)算,處理后控制執(zhí)行元件,使整個裝置處于所要求的安全狀態(tài)。這個過程沒有人工的操作干預(yù),其響應(yīng)處理速度優(yōu)于DCS系統(tǒng),一般在幾十毫秒到幾百毫秒。

        1.5 硬件配置方面

        安全儀表系統(tǒng)SIS硬件配置遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于DCS系統(tǒng),且自診斷能力較強(qiáng),其控制器雖都為冗余配置,但又各有不同,DCS控制器1主1備,當(dāng)主控制器出現(xiàn)問題時,會立即切換到備用控制器上。安全儀表系統(tǒng)SIS由于掃秒速率較快,2臺控制器同時運(yùn)行,當(dāng)其中1臺控制器出現(xiàn)問題時,不需要進(jìn)行切換。

        2 實(shí)際生產(chǎn)中穩(wěn)定性的應(yīng)用情況

        2008年,航天爐粉煤加壓氣化裝置在中能公司點(diǎn)火成功,在4年的運(yùn)行過程中,在控制方面進(jìn)行了部分改進(jìn),使其更為完善,提高了生產(chǎn)的穩(wěn)定性,現(xiàn)結(jié)合DCS與ESD來進(jìn)行描述。

        2.1 激冷水流量調(diào)節(jié)的改造

        由于激冷水流量通過激冷水泵加壓輸送以建立氣化爐液位,保證氣化爐的安全。該激冷水流量通過變送器測量后送往控制站,經(jīng)安全柵輸出分為2路:①第1路輸入到ESD進(jìn)行控制,當(dāng)其達(dá)到所設(shè)定的低限值時,經(jīng)邏輯運(yùn)算后,信號送往氣化爐大聯(lián)鎖邏輯,執(zhí)行停車,避免由于氣化爐斷水而發(fā)生重大事故。②第2路輸出信號送往DCS模擬量輸入卡件,通過閉環(huán)控制由激冷水流量調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié)激冷水流量;當(dāng)流量高于所設(shè)定的高限時,2臺激冷水泵只有1臺運(yùn)行;當(dāng)?shù)陀谒O(shè)定的低限時,DCS發(fā)出報警信號,1臺泵進(jìn)行聯(lián)鎖控制啟動,由于測量的介質(zhì)較臟,且只有1臺變送器,一旦所測量信號中的一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,ESD將執(zhí)行大聯(lián)鎖造成停車,造成較大經(jīng)濟(jì)損失。

        改進(jìn)措施:①在文丘里流量計的正、負(fù)壓室的取壓根部各取3個點(diǎn),共用3個測量變送器進(jìn)行流量測量,為了避免流量計取壓根部堵塞和減小測量的誤差,增加沖洗水對流量計取壓根部進(jìn)行沖洗。②將3只流量計的信號分別通過3臺安全柵分配器進(jìn)行輸出,輸出后,第1路的3個激冷水流量信號A,B和C分別進(jìn)入ESD柜內(nèi),3個信號分別設(shè)定其低限跳車值,輸入信號進(jìn)入三選二邏輯運(yùn)算,表決后的值再送往氣化爐大聯(lián)鎖邏輯,聯(lián)鎖觸發(fā)后,部分信號通過DCS系統(tǒng)來進(jìn)行控制動作。第2路信號分別送入DCS柜內(nèi),3個信號分別通過高高值和低低值的設(shè)定輸出,通過三選二邏輯運(yùn)算后,控制激冷水泵的啟停;另外,其所測量的值直接通過運(yùn)算取中間值,對流量調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)控制。經(jīng)上述方案改進(jìn)后,把DCS和ESD互為結(jié)合,大大減小了因流量指示偏差或其環(huán)節(jié)信號出現(xiàn)問題而造成的停車事故概率,保障了生產(chǎn)裝置穩(wěn)定運(yùn)行。

        改進(jìn)后ESD邏輯運(yùn)算示意如圖1所示。

        圖1 改進(jìn)后ESD邏輯運(yùn)算示意

        2.2 粉煤流量計供電電源及聯(lián)鎖的改進(jìn)

        (1)儀表硬件的準(zhǔn)確測量是保證生產(chǎn)裝置穩(wěn)定安全運(yùn)行的可靠保證,粉煤流量計是其中最關(guān)鍵的設(shè)備之一,而粉煤流量計數(shù)據(jù)的穩(wěn)定是重中之重。每套航天爐共裝有6只粉煤流量計,二樓3只不僅參加粉煤流量調(diào)節(jié),還參與氧煤比計算;八樓3只進(jìn)行PID調(diào)節(jié),又參與ESD大聯(lián)鎖停車控制。中能公司采用了德國SWR流量計,220 V交流電配電,氣化DCS為2路UPS配電。原供電情況:二樓3只粉煤流量計為1#A路、2#B路和3#A路,八樓3只為1#A路、2#B路和3#A路。當(dāng)UPS故障時,無論哪路UPS故障,粉煤流量計數(shù)據(jù)都會受到影響,曾因粉煤流量計跳電源而造成停車事故,根據(jù)實(shí)際需求,改進(jìn)后粉煤流量計電源自動切換示意見圖2。改進(jìn)后,無論哪路輸入故障,都會有輸出,保證了粉煤流量計數(shù)據(jù)的穩(wěn)定。

        圖2 改進(jìn)后粉煤流量計電源自動切換示意

        (2)由于粉煤管線所輸送煤的介質(zhì)為二氧化碳,當(dāng)粉煤內(nèi)帶有草片或者有大顆粒的粉煤時,粉煤管線內(nèi)將會出現(xiàn)間歇性斷流現(xiàn)象。由于八樓的粉煤流量計參與密度和速度聯(lián)鎖停車,其聯(lián)鎖為一選一,3條粉煤管線無論是哪條流量出現(xiàn)問題就會造成跳車。后經(jīng)分析討論與驗證,為保證裝置的長周期穩(wěn)定運(yùn)行,將ESD上所在的聯(lián)鎖改為三選二控制,其粉煤切斷閥的聯(lián)鎖順控,仍由DCS和ESD共同控制完成。改進(jìn)后,避免了因粉煤流量計不準(zhǔn)或斷流而造成的停車。2012年,首次突破了航天爐連續(xù)運(yùn)行189 d的記錄。

        3 結(jié)語

        在化工生產(chǎn)中,安全儀表系統(tǒng)是非常特殊的控制系統(tǒng),隨著科學(xué)技術(shù)水平的提高,現(xiàn)場測量儀表的精度等級也在大大提高,可靠性和穩(wěn)定性也大大增強(qiáng),而要保證生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,集散控制系統(tǒng)和安全控制系統(tǒng)必須互相結(jié)合。

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