吳 培 張本峰 樊安靜
(河南心連心化肥有限公司 河南新鄉(xiāng)453731)
近年來甲醇市場持續(xù)低迷,部分甲醇生產(chǎn)裝置被迫減產(chǎn)或停產(chǎn),裝置利用率大大降低。為了擺脫困境,一些合成氨聯(lián)產(chǎn)甲醇企業(yè)對現(xiàn)有生產(chǎn)裝置進(jìn)行技術(shù)了改造、生產(chǎn)工藝優(yōu)化。在聯(lián)醇生產(chǎn)過程中,甲醇精餾成本在甲醇生產(chǎn)總成本中所占比例很大,為了降低聯(lián)醇生產(chǎn)成本,許多企業(yè)都對甲醇的精餾工藝進(jìn)行了技改,以降低甲醇精餾過程中的能耗。例如,將二塔精餾工藝改為三塔雙效精餾工藝,大大提高了精餾效率,降低了精餾過程中的蒸汽消耗,最終大幅降低了精餾過程的成本。目前,河南心連心化肥有限公司二分公司精醇裝置采用三塔精餾工藝,即在二塔精餾的基礎(chǔ)上增加1臺(tái)加壓塔,實(shí)現(xiàn)三塔雙效精餾。該裝置設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力100 kt,實(shí)際年產(chǎn)量達(dá)到120 kt。正常生產(chǎn)時(shí),采用中控ECS-100集散控制系統(tǒng),并對多數(shù)控制回路采用PID控制。本次技改將在現(xiàn)有DCS控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上采用多變量預(yù)測控制軟件Tai-Ji MPC對精醇裝置生產(chǎn)過程實(shí)施先進(jìn)控制,有效解決了常規(guī)控制系統(tǒng)中存在的問題,進(jìn)一步降低了能耗,提高了精醇的收率。
從總體上看,實(shí)施精醇裝置生產(chǎn)過程先進(jìn)控制的目標(biāo)在于提高精醇裝置的自動(dòng)化水平,提高裝置抗干擾能力和關(guān)鍵工藝參數(shù)的平穩(wěn)率,提高裝置常減壓蒸餾的收率、降低裝置能耗和減輕操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。從精醇裝置的控制現(xiàn)狀分析中看出,常規(guī)PID控制本質(zhì)上是一種單輸入、單輸出控制系統(tǒng),無法將相關(guān)的多項(xiàng)變量統(tǒng)籌考慮并協(xié)調(diào)控制。精醇裝置的生產(chǎn)過程是一個(gè)復(fù)雜的精餾過程,擾動(dòng)多,各變量之間耦合嚴(yán)重,采用單回路的控制方式并不合適;而采用先進(jìn)控制系統(tǒng),可以統(tǒng)籌考慮,抑制裝置能量流和物料流的波動(dòng),消除各控制器之間的相互耦合,可大幅提高裝置運(yùn)行的平穩(wěn)度。
在精醇裝置中,一些重要的質(zhì)量指標(biāo)與控制指標(biāo)之間還存在較大的差距,未能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的“卡邊”控制。在采用先進(jìn)控制系統(tǒng)、提高產(chǎn)品質(zhì)量的平穩(wěn)度后,進(jìn)一步采用“卡邊”控制,可提高輕組分總收率、增加高價(jià)值產(chǎn)品的產(chǎn)量,并且可以降低能耗,獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
本次技改是將多變量預(yù)測控制技術(shù)、軟測量技術(shù)和工藝計(jì)算技術(shù)有機(jī)結(jié)合起來,在實(shí)施先進(jìn)控制過程中,采用1個(gè)控制器將所有變量放入其中,但相互之間的關(guān)系是通過與工藝人員之間的配合再確定。先進(jìn)控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 先進(jìn)控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
(1)單塔內(nèi)部的多變量控制。單塔內(nèi)部的協(xié)調(diào)控制,將相互耦合的變量放入1個(gè)多變量控制器中,利用模型自動(dòng)進(jìn)行解耦控制,包括塔頂回流罐液位的范圍控制(范圍內(nèi)不作控制,若超出所設(shè)定的安全邊界,應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整)。
(2)前塔與后塔之間的協(xié)調(diào)控制。由于連續(xù)精餾無緩沖罐,故前塔與后塔之間存在耦合問題。策略上,應(yīng)盡可能穩(wěn)定后塔的進(jìn)料,以保證后塔的穩(wěn)定;而對前塔的液位,應(yīng)進(jìn)行范圍控制(范圍內(nèi)不作控制,若超出所設(shè)定的安全邊界,應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整)。
(3)克服蒸汽波動(dòng)干擾。使用模型控制和策略控制,優(yōu)先使用低壓蒸汽,同時(shí)應(yīng)盡量保證塔底加熱的穩(wěn)定。
(4)減少質(zhì)量過剩。使用軟測量技術(shù)來計(jì)算當(dāng)前產(chǎn)品的質(zhì)量,作為控制的參考。若可能,將軟測量結(jié)果投入閉環(huán)自控。
(5)減少塔頂電耗??筛鶕?jù)需要投入塔頂蒸發(fā)冷凝器出液溫度自動(dòng)控制,以電機(jī)變頻來進(jìn)行控制,避免不必要的過冷。
為了保障系統(tǒng)安全,在先進(jìn)控制系統(tǒng)上位機(jī)與DCS之間的通訊中斷、上位機(jī)發(fā)生死機(jī)等異常狀況時(shí),應(yīng)切除先進(jìn)控制系統(tǒng),并給出報(bào)警提示,便于操作人員及時(shí)進(jìn)行處理。這些功能可以通過MPC軟件中自帶的 “看門狗”(Watch Dog)程序來實(shí)現(xiàn),安全切換程序的主要目的是實(shí)現(xiàn)先進(jìn)控制系統(tǒng)與常規(guī)控制系統(tǒng)的切換工作。為了使先進(jìn)控制系統(tǒng)具有良好的靈活性,先進(jìn)控制系統(tǒng)每一回路均可以自由切換。安全切換程序包含5個(gè)方面:先進(jìn)控制回路的投運(yùn)、先進(jìn)控制回路的切除、先進(jìn)控制系統(tǒng)與常規(guī)控制之間的無擾切換、先進(jìn)控制計(jì)算值校驗(yàn)以及先進(jìn)控制切換報(bào)警。先進(jìn)控制系統(tǒng)切換邏輯框圖見圖2。
物理通訊實(shí)現(xiàn)后,需要通過安裝相應(yīng)軟件才能完成先進(jìn)控制系統(tǒng)與DCS實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的交互,其涉及的軟件有MPC軟件Tai-Ji MPC和OPC Server軟件授權(quán)。
OPC Server軟件是實(shí)現(xiàn)先進(jìn)控制系統(tǒng)上位機(jī)與DCS系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互的橋梁。OPC服務(wù)器通過DCS通訊協(xié)議獲取DCS系統(tǒng)的實(shí)時(shí)過程數(shù)據(jù),然后以標(biāo)準(zhǔn)OPC接口向先進(jìn)控制系統(tǒng)上位機(jī)發(fā)布,MPC軟件從 OPC服務(wù)器獲取或發(fā)布數(shù)據(jù)。軟件系統(tǒng)集成方案見圖3。
精醇裝置引入先進(jìn)控制系統(tǒng)后,提高了精醇的收率,并且降低了能耗。精醇中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)提高了0.2%~0.4%,年節(jié)省費(fèi)用50~100萬元;蒸汽消耗降低了1%,年節(jié)省費(fèi)用10萬元;合計(jì)年節(jié)省費(fèi)用60~110萬元。
圖2 先進(jìn)控制系統(tǒng)切換邏輯框圖
圖3 軟件系統(tǒng)集成方案
先進(jìn)控制系統(tǒng)增強(qiáng)了精醇裝置的抗干擾能力,提高了裝置的運(yùn)行平穩(wěn)率;在此基礎(chǔ)上,通過“卡邊”操作和并聯(lián)設(shè)備之間的負(fù)荷優(yōu)化,以平衡各塔運(yùn)行工況,降低了蒸汽消耗,并大幅度降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。