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        優(yōu)化硫酸銨產(chǎn)品控制參數(shù),降低濃硫酸單耗

        2014-07-09 13:42:09張建偉
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年20期
        關(guān)鍵詞:濃硫酸pH值

        張建偉

        摘 要:尾氣回收裝置是對(duì)聚丙烯酰胺裝置產(chǎn)生的氨氣進(jìn)行吸收的環(huán)保裝置。文章對(duì)吸收液在吸收的過(guò)程中如何優(yōu)化控制操作參數(shù),即降低了濃硫酸的使用單耗,又保證了氨氣的去除率。

        關(guān)鍵詞:優(yōu)化控制參數(shù);PH值;酸腐蝕;濃硫酸;降低單耗

        1 尾氣回收裝置工藝流程簡(jiǎn)介

        尾氣回收裝置將濃硫酸(93%)配置成用稀硫酸(15-20%)對(duì)氨氣進(jìn)行吸收生成硫酸銨。一級(jí)循環(huán)系統(tǒng)和二級(jí)循環(huán)系統(tǒng)是吸收氨氣的吸收系統(tǒng)。濃硫酸分別加入一、二級(jí)循環(huán)系統(tǒng),一級(jí)循環(huán)系統(tǒng)PH值控制在1-2.5,二級(jí)循環(huán)系統(tǒng)PH值控制在2-3.5,產(chǎn)品硫酸銨的PH值要求控制在4-8之間,濃度要求控制在20-28%之間。加酸量的多少和吸收時(shí)間的長(zhǎng)短直接反應(yīng)出硫酸銨PH和硫酸銨濃度的高低。

        2 影響尾氣回收平穩(wěn)運(yùn)行周期原因分析

        尾氣裝置用濃硫酸做為原料吸收氨氣,強(qiáng)酸對(duì)吸收系統(tǒng)的腐蝕嚴(yán)重,造成吸收液泄露。同時(shí)鐵與硫酸反應(yīng)的生成物溶于硫酸銨中,影響了產(chǎn)品質(zhì)量。2013年10月裝置停工,影響產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量的時(shí)間統(tǒng)計(jì)。

        上表是裝置總停工時(shí)間,共計(jì)是557小時(shí)。1、2、3、4、6是由于控制操作參數(shù)不合理造成一、二級(jí)循環(huán)系統(tǒng)設(shè)備被強(qiáng)酸腐蝕造成裝置停工的因素,為了清晰地看出各因素停工時(shí)間比例圖,制定餅狀圖進(jìn)行對(duì)比。

        由于強(qiáng)酸腐蝕造成裝置停工的時(shí)間是381小時(shí),占總停工時(shí)間的68.4%??梢钥闯鲈斐梢弧⒍?jí)循環(huán)系統(tǒng)設(shè)備被強(qiáng)酸腐蝕造成裝置停工是影響尾氣回收裝置平穩(wěn)生產(chǎn)的主要因素。通過(guò)時(shí)間的對(duì)比看出,由于控制操作參數(shù)的不合理,一級(jí)吸收液內(nèi)游離酸含量過(guò)高,一、二級(jí)循環(huán)系統(tǒng)設(shè)備被強(qiáng)酸腐蝕,造成了裝置多次的停工,影響了裝置的平穩(wěn)生產(chǎn)。同時(shí)由于吸收液內(nèi)游離酸含量過(guò)高,濃硫酸單耗過(guò)高,增加了裝置的綜合能耗,提高了產(chǎn)品成本。

        3 二級(jí)循環(huán)系統(tǒng)控制參數(shù)不合理解決措施

        二級(jí)吸收系統(tǒng)只吸收了裝置8%左右的氨氣。未優(yōu)化控制前,二級(jí)吸收系統(tǒng)PH值控制在3-4.5之間,平均每4小時(shí)加一次酸,每次加酸時(shí)間平均在0.7小時(shí)左右,每次吸收時(shí)間平均在3.3小時(shí)左右。根據(jù)優(yōu)化控制前每天二級(jí)吸收罐內(nèi)硫酸銨的濃度,車(chē)間調(diào)整了控制參數(shù)。

        根據(jù)收集數(shù)據(jù)分析,PH值控制在4.5-5.5和5-6.5時(shí),從加酸時(shí)間、頻次和周期吸收時(shí)間上看,PH值控制的越高,加酸時(shí)間越短,加酸的頻次越大,每周期吸收的時(shí)間越少。但是每天二級(jí)循環(huán)罐V403硫酸銨的濃度與調(diào)整前(PH值控制在3-4.5)的濃度是一致的,PH值控制在6-7.5時(shí)硫酸銨的濃度較低。PH值的高控,也降低了系統(tǒng)被腐蝕的程度,車(chē)間將PH值控制在5-6.5做為二級(jí)循環(huán)系統(tǒng)的控制參數(shù)。

        4 成品硫酸銨控制參數(shù)不合理解決措施

        成品硫酸銨的PH值控制在4.5-6.5時(shí),產(chǎn)品的顏色為黃色,原因是在酸性條件下,與H2SO4反應(yīng)生成FeSO4,反應(yīng)方程式為:Fe+ H2SO4-FeSO4+H2↑。硫酸鐵溶液為黃色溶液,溶于硫酸銨溶液中,所以產(chǎn)品的顏色為黃色。

        為了解決硫酸銨溶液顏色不合格,車(chē)間對(duì)硫酸銨溶液的酸堿性進(jìn)行調(diào)整過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)延長(zhǎng)硫酸銨溶液的吸收時(shí)間,將硫酸銨溶液的PH值升高到7-8,使硫酸銨溶液呈堿性,產(chǎn)品硫酸銨顏色合格(合格顏色為白色)。原因是堿性條件下Fe2+與OH-反應(yīng)生成白色沉淀。反應(yīng)方程式為Fe2++2OH-Fe(OH)2↓(白色沉淀)。白色的沉淀Fe(OH)2在硫酸銨溶液中又迅速被O2氧化成Fe(OH)3紅褐色沉淀。反應(yīng)方程式為4Fe(OH)2+O2↑+2H2O-4Fe(OH)3↓(紅褐色沉淀)。紅褐色沉淀(Fe(OH)3)與硫酸銨溶液分層,沉積到了溶液的底部,保證了外送硫酸銨溶液的顏色。

        在相同條件下,由于PH值控制在7-8,延長(zhǎng)了吸收時(shí)間,提高了外送硫酸銨的濃度。PH值的提高,產(chǎn)出硫酸銨成品的濃度得到了相應(yīng)的提高。

        5 效果驗(yàn)證

        通過(guò)優(yōu)化控制操作參數(shù),系統(tǒng)由于被酸腐蝕造成裝置停工的時(shí)間大大縮短了。我們又收集了優(yōu)化控制操作參數(shù)前(2012年11月-2013年4月)與優(yōu)化控制操作參數(shù)后(2013年5月-2013年10月)一、二級(jí)循環(huán)系統(tǒng)設(shè)備被強(qiáng)酸腐蝕造成裝置停工時(shí)間的對(duì)比。

        一、二級(jí)循環(huán)系統(tǒng)設(shè)備被強(qiáng)酸腐蝕造成裝置停工的時(shí)間優(yōu)化控制操作參數(shù)前是317小時(shí),優(yōu)化控制操作參數(shù)后是64小時(shí)。

        通過(guò)優(yōu)化控制操作參數(shù),降低了濃硫酸的單耗。通過(guò)優(yōu)化控制,濃硫酸的日單耗明顯減低,平均每天降低1.19噸。硫酸每噸價(jià)格是812元,每年節(jié)約硫酸416.5噸,每年節(jié)約資金416.5噸×812元=338198元。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        “精細(xì)的操作、科學(xué)的管理”是企業(yè)不斷進(jìn)步的動(dòng)力。優(yōu)化控制操作參數(shù)是所有生產(chǎn)裝置,不斷改進(jìn)產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量,保證裝置長(zhǎng)、滿(mǎn)、優(yōu)運(yùn)行的重要手段。裝置技術(shù)人員通過(guò)對(duì)尾氣回收裝置操作參數(shù)的優(yōu)化控制,解決了困擾裝置平穩(wěn)生產(chǎn)的“瓶頸”,也達(dá)到了裝置節(jié)能降耗的目的。本文通過(guò)對(duì)優(yōu)化控制參數(shù)過(guò)程的分析,來(lái)調(diào)整加酸量,使裝置達(dá)到最佳的運(yùn)行狀態(tài),從而完成裝置“降損增效”的目標(biāo)。

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