李慧鵬
(潞安礦業(yè)集團(tuán)煤礦管理中心,山西 長(zhǎng)治046204)
潞安集團(tuán)常村煤礦井田含煤地層為下二迭系山西組及上石炭系太原組,含煤地層總厚163.36m,含煤10~17層,煤層總厚11.25m,含煤系數(shù)為6.9%。本區(qū)地質(zhì)構(gòu)造以褶曲為主,地層走向近南北,向西傾斜,傾角3°~6°。東部以單斜為主,伴有近東西向波狀起伏;西部為近南北向褶曲。該礦煤礦開(kāi)拓方式為立井多水平盤(pán)區(qū)式開(kāi)拓,分2個(gè)水平開(kāi)采。現(xiàn)有S5-5、N3-2、N1-2三個(gè)放頂煤綜采工作面。煤層頂?shù)装迩闆r為:直接頂為細(xì)砂巖、粉砂巖或泥巖,平均厚度5.35m;老頂為細(xì)砂巖或中細(xì)粒砂巖,平均厚度5.98m;直接底為細(xì)砂巖或泥巖,平均厚度5.03m。巷道開(kāi)挖后,受動(dòng)壓及地質(zhì)構(gòu)造應(yīng)力影響,巷道呈局域性破壞,頂板嚴(yán)重下沉、兩幫內(nèi)鼓,底鼓嚴(yán)重。巷道未掘完成因變形嚴(yán)重多次停掘巷修,嚴(yán)重影響礦井通風(fēng)、安全生產(chǎn)。因此,研究適應(yīng)該礦大斷面煤巷支護(hù)的技術(shù)方案和設(shè)計(jì)參數(shù),采用安全經(jīng)濟(jì)、可行的支護(hù)方式對(duì)大斷面煤巷圍巖變形進(jìn)行有效控制,成為該礦實(shí)現(xiàn)安全高產(chǎn)高效的先決條件之一。
S5-5工作面膠帶運(yùn)輸巷沿煤層底板布置,頂板留有4.5m煤皮,屬于復(fù)合頂板。巷道為梯形斷面。原設(shè)計(jì)方案采用全斷面錨網(wǎng)(索)架梯形工字鋼單棚、空幫預(yù)留變形聯(lián)合支護(hù)。即頂部采用Φ22mm×2250mm高強(qiáng)度螺紋鋼錨桿,加打Φ17.8mm×8000mm錨索加固;幫部采用Φ18mm×2000mm鋼筋錨桿;頂、幫鋪菱形金屬網(wǎng)(規(guī)格:4mm×1.68m)。錨網(wǎng)后支架梯形工字鋼單棚,棚距400mm。
該工作面膠帶運(yùn)輸巷采用原支護(hù)方案時(shí),錨桿支護(hù)失效,托板脫落,支護(hù)效果較差,出現(xiàn)冒頂、頂板破碎下沉、底兩幫移近等情況,巷道局部破壞變形嚴(yán)重,經(jīng)對(duì)原支護(hù)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,主要是由以下兩個(gè)方面原因造成的。
①3#煤層上浮巖層中存在巨厚礫巖層,為脆性巖石,在采區(qū)大面積開(kāi)采后,易發(fā)生脆性斷裂,其延伸長(zhǎng)度大,整體性減小,造成采區(qū)壓力大;②3#煤層底板為炭質(zhì)泥巖和泥巖,遇水易膨脹,導(dǎo)致巷道底鼓嚴(yán)重。
① 在該工作面掘進(jìn)中,揭露6條F3的次生斷層,上巷950m處發(fā)現(xiàn)存在撓曲構(gòu)造,受構(gòu)造殘余應(yīng)力影響,工作面壓力增大;②3#煤頂板不穩(wěn)定,厚薄變化大,且?guī)r性為泥巖,其間常夾薄煤層或煤線,整體性差,易造成巷道冒頂。
針對(duì)上述復(fù)雜圍巖條件下巷道難以支護(hù)的現(xiàn)狀,通過(guò)對(duì)已施工巷道的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研分析,確定將巷道斷面設(shè)計(jì)為半圓拱形斷面,斷面凈寬6.8m,凈高4.5m,斷面積23.5 m2,為適應(yīng)巷道地質(zhì)構(gòu)造及圍巖位移的差異,改善巷道圍巖狀態(tài),巷道支護(hù)采用錨網(wǎng)索+36U型鋼棚聯(lián)合支護(hù)形式,為適應(yīng)巷道圍巖變形大的特點(diǎn),錨桿和錨索托盤(pán)上加設(shè)木托盤(pán),以便使錨桿和錨索適應(yīng)圍巖的變形,防止錨桿錨索拉斷。
全斷面錨網(wǎng)(索)、架36U-5.6m拱型可縮性支架、空幫預(yù)留變形聯(lián)合支護(hù)。頂、幫鋪菱形金屬網(wǎng),拱頂打Φ22 mm×2500mm鋼筋錨桿,間排距800mm×800mm,加打Φ17.8mm×8000mm錨索加固,間排距1500mm×1500 mm,錨索打設(shè)位置為距兩幫600mm處各布置一根,拱頂中間布置一根,兩幫各打Φ18mm×2500mm鋼筋錨桿,間排距800mm×800mm,下幫加打Φ17.8mm×6000mm錨索加固,底角錨桿與幫成75°夾角向底板下扎,其余錨桿垂直巷道輪廓線布置;36U型棚支護(hù)由三部分組成,腿長(zhǎng)4788mm(弧長(zhǎng)),梁長(zhǎng) 4636mm(弧長(zhǎng));梁、腿搭接500 mm,誤差范圍±100mm,棚距由900mm,頂板及兩幫讓壓300~500mm。
在斷層構(gòu)造帶掘進(jìn),縮小控頂距,頂錨桿由Φ22mm×2500mm改為Φ22mm×3000mm,幫錨桿由Φ18mm×2000mm改為Φ22mm×2500mm,錨桿間排距由800mm×800mm調(diào)為600mm×600mm,棚距由900mm調(diào)為700mm(見(jiàn)圖1)。
圖1 新支護(hù)工藝斷面示意
圖2 反底拱安裝示意
由于S5-5工作面膠帶運(yùn)輸巷受周圍采動(dòng)影響,巷道已出現(xiàn)嚴(yán)重的底鼓現(xiàn)象,為保證巷道的正常使用。采用底部鋪鐵絲網(wǎng)、打底錨桿、可縮性反底拱配合兩道工字鋼聯(lián)鎖對(duì)該段底鼓巷道進(jìn)行壓力治理。反底拱安裝示意見(jiàn)圖2。底部鋪鐵絲網(wǎng)時(shí)要求網(wǎng)與網(wǎng)的搭接長(zhǎng)度不小于100 mm,然后在鐵絲網(wǎng)的搭接處及兩網(wǎng)之間打上地錨桿,最后可根據(jù)巷道實(shí)際下寬調(diào)整反底拱的搭接長(zhǎng)度,并在托盤(pán)與U型鋼梁搭接處焊接限位裝置(U型鋼短節(jié)),以防止巷道受側(cè)壓時(shí)柱腿內(nèi)移,同時(shí)保證巷道的整體穩(wěn)固性。通過(guò)鋪鐵絲網(wǎng)、打地錨桿,安裝可縮性反底拱并配合兩道工字鋼聯(lián)鎖對(duì)該段底鼓巷道進(jìn)行壓力治理后,對(duì)控制巷道底鼓起到了顯著的效果。
為判斷巷道支護(hù)設(shè)計(jì)是否合理,檢驗(yàn)巷道的支護(hù)效果,對(duì)巷道斷面相對(duì)位移與巷道底鼓位移進(jìn)行觀側(cè)。在針對(duì)巷道斷面相對(duì)位移進(jìn)行檢測(cè)時(shí),布置3個(gè)測(cè)量斷面,采用雙“十字交叉布置測(cè)點(diǎn);巷道底鼓位移觀側(cè)時(shí),在各測(cè)量斷面上,巷道底板布置2個(gè)測(cè)點(diǎn),采用經(jīng)緯儀從井底車場(chǎng)附近的穩(wěn)定測(cè)量點(diǎn),導(dǎo)線測(cè)量獲得各被測(cè)測(cè)點(diǎn)的底板隆起的絕對(duì)位移值,經(jīng)分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)生成頂?shù)装逑鄬?duì)位移量及巷道底鼓位移變化情況(見(jiàn)圖3)。
由圖3可知:(1)巷道斷面相對(duì)位移主要發(fā)生在巷道開(kāi)挖后1~15天之內(nèi),以后逐漸趨于穩(wěn)定;巷道兩幫相對(duì)位移(88mm)大于頂?shù)紫鄬?duì)位移(80mm);(2)巷道底鼓變形主要發(fā)生在巷道開(kāi)挖后1~11天以內(nèi),以后趨于穩(wěn)定,巷道底鼓較小,只有35mm左右,這說(shuō)明圍巖松幫卸壓及采用反底拱支護(hù)對(duì)巷道底鼓破壞的控制起到了顯著的效果。由此表明:大斷面煤巷采用全斷面錨網(wǎng)(索)、架36U-5.6m拱型可縮性支架、空幫預(yù)留變形聯(lián)合支護(hù)是可行的,為礦井通風(fēng)、運(yùn)輸、行人、防沖工作提供了有利條件,降低了不安全隱患的產(chǎn)生幾率,為杜絕事故發(fā)生打下了安全基礎(chǔ)。