王利平
(大唐八○三發(fā)電廠,甘肅 蘭州 732850)
某發(fā)電廠4 號(hào)機(jī)組為哈爾濱汽輪機(jī)輔機(jī)工業(yè)公司生產(chǎn)的兩段調(diào)整抽汽凝汽式汽輪機(jī)組,配備了2 臺(tái)循環(huán)水泵,水泵出口閥為蝶閥。在機(jī)組運(yùn)行期間,發(fā)現(xiàn)1 號(hào)循環(huán)水泵出口蝶閥存在周期性的輕微振動(dòng),并最終導(dǎo)致了機(jī)組非停事故。
2012-12-18, 4 號(hào)機(jī)1 號(hào)循環(huán)水泵出口蝶閥振動(dòng),導(dǎo)致傳動(dòng)裝置鏈接螺栓斷裂(見(jiàn)圖1),循環(huán)水泵出口門關(guān)閉,循環(huán)水中斷,機(jī)組低真空保護(hù)動(dòng)作跳閘。水泵電流由36 A 突降至32 A;20:44 凝汽器真空低二值,保護(hù)動(dòng)作,4 號(hào)機(jī)跳閘,機(jī)組非停。
(3)機(jī)組非停原因:1 號(hào)循環(huán)水泵出口蝶閥振動(dòng),導(dǎo)致傳動(dòng)機(jī)構(gòu)鏈接螺栓斷裂,引起循環(huán)水泵出口門關(guān)閉,循環(huán)水中斷,低真空保護(hù)動(dòng)作,最終造成機(jī)組非停。
(1)2 臺(tái)循環(huán)水泵系統(tǒng)的相同之處:2 臺(tái)循環(huán)水泵、2 臺(tái)出口電動(dòng)蝶閥、聯(lián)絡(luò)管以及到凝汽器入口的管道規(guī)格相同、布置相同。不同之處:站在循環(huán)泵平臺(tái)面向循環(huán)泵水流方向,2 號(hào)循環(huán)水泵出口蝶閥電動(dòng)裝置與水平垂直中分線成逆時(shí)針45°夾角,出口蝶閥的門板全開(kāi)時(shí)與出口聯(lián)絡(luò)管中線平行;而1 號(hào)循環(huán)水泵出口蝶閥電傳裝置與水平垂直中分線成0°夾角,如圖2 所示。
(2)由于基建原因,循環(huán)水泵坑設(shè)計(jì)空間較??;循環(huán)水泵出口蝶閥距離循環(huán)水泵出口法蘭距離較短, 僅為1 050 mm。
圖1 故障傳動(dòng)裝置
圖2 1 號(hào)循環(huán)水泵出口管
(1)運(yùn)行工況:故障時(shí)該發(fā)電廠4 號(hào)機(jī)負(fù)荷41 MW;抽汽流量53 t/h;1 號(hào)循環(huán)水泵運(yùn)行,2號(hào)循環(huán)水泵聯(lián)備;2 號(hào)射水泵運(yùn)行,1 號(hào)射水泵聯(lián)備;1 號(hào)凝結(jié)水泵運(yùn)行,3 號(hào)凝結(jié)水泵聯(lián)備,2 號(hào)凝結(jié)水泵備用;高加全部投運(yùn);低加全部投運(yùn);真空值為-77.99 kPa。
(2)事件經(jīng)過(guò):2012-12-18T20:43,1 號(hào)循環(huán)
(3)循環(huán)水泵出口聯(lián)絡(luò)管中心線與出口蝶閥中心線距離太近,大致為500 mm。
(4)聯(lián)絡(luò)管在蝶閥中線位置形成渦流,使得蝶板處于極其不穩(wěn)定的狀態(tài)。在渦流周期性產(chǎn)生和脫離過(guò)程中,一個(gè)周期性的力作用在蝶閥上,使得蝶閥出現(xiàn)周期性的沖擊振動(dòng)。
(5)2013-03-09,運(yùn)行人員對(duì)該廠4 號(hào)機(jī)凝汽器水側(cè)進(jìn)行清掃工作。在清掃工作中單側(cè)運(yùn)行循環(huán)水系統(tǒng)的1,2 號(hào)循環(huán)水泵出口蝶閥均出現(xiàn)振動(dòng)現(xiàn)象;1 號(hào)循環(huán)水泵運(yùn)行,2 號(hào)循環(huán)水泵停運(yùn),全開(kāi)聯(lián)絡(luò)門,1 號(hào)循環(huán)水泵出口蝶閥出現(xiàn)振動(dòng)現(xiàn)象。因此,確認(rèn)4 號(hào)機(jī)1 號(hào)循環(huán)水泵出口門振動(dòng)與循環(huán)水系統(tǒng)有關(guān)系,主要是水在流動(dòng)中產(chǎn)生了小范圍的擾動(dòng),造成了出口門頻繁振動(dòng)。
方案1: 將1 號(hào)循環(huán)水泵出口蝶閥按照2 號(hào)循環(huán)水泵出口蝶閥管路布置安裝,使1 號(hào)循環(huán)水泵出口蝶閥電傳裝置與水平垂直中分線成順時(shí)針45°夾角。出口蝶閥全開(kāi)后碟板與出口聯(lián)絡(luò)管中心線平行,改變碟板中心線位置與聯(lián)絡(luò)管中心線周圍紊流區(qū)域,消除振動(dòng)。
方案2: 將循環(huán)水泵出口聯(lián)絡(luò)管整體后移700 mm。通過(guò)改變管路系統(tǒng)布置,減小紊流擾動(dòng)對(duì)門板的沖擊作用,消除振動(dòng)。
2013年5月,該發(fā)電廠4 號(hào)機(jī)組B 級(jí)檢修過(guò)程中,采用方案1 對(duì)循環(huán)水泵出口蝶閥改變其方向的方法進(jìn)行了處理。處理結(jié)束后工作人員進(jìn)行了試驗(yàn):投入循環(huán)水系統(tǒng),1 號(hào)循環(huán)水泵運(yùn)行,2 號(hào)循環(huán)水泵停運(yùn),全開(kāi)循環(huán)水出口聯(lián)絡(luò)門,1 號(hào)循環(huán)水泵出口蝶閥振動(dòng)消失,缺陷徹底消除。
由于導(dǎo)致循環(huán)水泵出口門振動(dòng)的原因很多,涉及到設(shè)計(jì)制造、安裝、檢修和運(yùn)行各方面,所以無(wú)論是檢修人員還是運(yùn)行人員,都應(yīng)該具備有關(guān)振動(dòng)的基本知識(shí),并在日常檢修、運(yùn)行過(guò)程中加強(qiáng)數(shù)據(jù)的搜集與分析,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。這樣即使無(wú)法徹底消除振動(dòng),也可以通過(guò)有效手段將其控制在限制范圍之內(nèi),防止因振動(dòng)超標(biāo)而導(dǎo)致疲勞損壞,造成事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。
1 張義明,李 鶴.機(jī)械振動(dòng)學(xué)基礎(chǔ)[M].北京:高等教育出版社,2010.