杜勤
(萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)高坑電廠江西,萍鄉(xiāng) 337042)
淺談高坑發(fā)電廠凝汽器不銹鋼管沉積物嚴(yán)重的原因、危害及清洗方法
杜勤
(萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)高坑電廠江西,萍鄉(xiāng) 337042)
本文講述了引起高坑發(fā)電廠凝汽器不銹鋼管內(nèi)沉積物嚴(yán)重的原因、危害,重點講解了凝汽器不銹鋼管的清洗方法。
凝汽器;不銹鋼管沉積物;清洗
高坑發(fā)電廠自從2011年2月開始,由于原供水系統(tǒng)五一風(fēng)井改造失敗,目前處于大循環(huán)排放階段,水的PH=3.1,根本不能使用,而且前供水水質(zhì)的惡化,造成凝汽器不銹鋼管內(nèi)沉積物的堆積速度非??欤瑖?yán)重影響了凝汽器的冷卻效果,運行50天左右,管內(nèi)沉積物堆積厚度達(dá)10-15mm,三臺凝汽器頻繁出現(xiàn)真空嚴(yán)重下降的現(xiàn)象,使發(fā)電機(jī)不能滿負(fù)荷運行,影響了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運行,因此,我們必須對凝汽器不銹鋼管進(jìn)行清洗,以除去其表面上的沉積物。
2.1 高坑發(fā)電廠涼水塔水質(zhì)分析
高坑發(fā)電廠涼水塔采用開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng),其補(bǔ)充水由高坑礦800個水池供給,其結(jié)果為:
PH硬度(mmol/ L)堿度(mmol/L)濁度(FTU)CL-(mg/ L)電導(dǎo)率(ms/cm) 7.6217-204.786036.8880-1200
2.2 造成沉積物堆積嚴(yán)重的原因
由于800噸水池是屬于地下水,并且無機(jī)鹽含量很高,在運行過程中,冷卻水被不斷蒸發(fā)和濃縮,從而使大量溶度積小的無機(jī)鹽濃度超過其溶解速度,在凝汽器不銹鋼管內(nèi)析出為無機(jī)鹽垢。由于800噸水池中水的碳酸氫鈣的含量非常高,它在冷卻塔中曝氣和在凝汽器內(nèi)受熱時,放出二氧化碳,分解為溶解度很小的碳酸鈣垢,在不銹鋼管內(nèi)沉積下來。800噸水池中水的濁度,電導(dǎo)率非常高,由它帶入的大量固體懸浮物、泥、沙、塵土、碎片等在冷卻水的運行過程中,大量凝聚成大的顆粒,在流速緩慢處沉降下來,成為淤泥。由于補(bǔ)充水量的嚴(yán)重不足,涼水塔冷卻水循環(huán)系統(tǒng)很難做到經(jīng)常底部排污,使得循環(huán)水的濃縮倍數(shù)增大,加快了凝汽器沉積物的堆積速度。
2.3 沉積物嚴(yán)重帶來的危害
沉積物覆蓋在凝汽器不銹鋼管內(nèi)的表面上,阻止了緩蝕劑與阻垢劑到達(dá)金屬表面發(fā)揮其緩蝕與阻垢的作用,阻止了滅藻劑殺黏泥中和黏泥下的微生物,降低這些藥劑的功效。沉積物不但降低了凝汽器的熱交換效率,堵塞換熱器的不銹鋼管,降低冷卻水的流量和冷卻效果,而且增加泵壓。
高坑電廠凝汽器不銹鋼管沉積物現(xiàn)象非常嚴(yán)重,沉積物已經(jīng)覆蓋了整個不銹鋼管內(nèi)表面,并且厚度達(dá)10-15mm,有些管子甚至已經(jīng)完全被堵塞,所以對其采用物理方法和化學(xué)方法同時進(jìn)行的清洗方法。
根據(jù)《火力發(fā)電廠化學(xué)清洗導(dǎo)則》的規(guī)定,確定采用如下清洗工藝:捅刷→水沖洗→酸洗→退酸、水沖洗→漂洗→預(yù)膜。
3.1 捅刷
用尼龍刷通過凝汽器不銹鋼管子內(nèi),以便除去管內(nèi)一些大的沉積物和酸洗不易除去的沉積物和堵塞物,由于我廠循環(huán)水中的泥沙和懸浮物非常多,有些管子幾乎完全被堵塞,使酸液很難與管內(nèi)的沉積物發(fā)生化學(xué)反應(yīng),所以這一步顯得非常重要,它既能為以后的酸洗提供有利的條件,又能大大降低酸的用量,節(jié)約酸洗成本。
3.2 水壓及水沖洗檢查
用清水沖洗,進(jìn)行水壓試驗,水壓試驗通過循環(huán)動態(tài)試驗,可以檢驗循環(huán)系統(tǒng)是否漏水和暢通,并使操作人員熟悉系統(tǒng)和操作。
3.3 酸洗
邊系統(tǒng)循環(huán),邊加溶解好的濃的氨基磺酸溶液,控制其酸洗液濃度為5-10%,此時測得其PH為0.63-0.43之間,停止加酸,維持一定的流速和溫度循環(huán)。①在清洗系統(tǒng)中需掛放已稱重的腐蝕指示片,酸液箱中掛一片,循環(huán)水進(jìn)水母管處掛一片,四酸水管中掛一片,酸洗結(jié)束后,取出腐蝕指示片,計算其腐蝕速度。②酸洗過程中,適當(dāng)關(guān)小酸液出水閥的開度,以達(dá)到以通過改變酸液流量來增大酸洗液流速的目的,經(jīng)過實踐證明,這步很重要,可以大大提高酸洗的效果。③由于氨基磺酸與水垢的反應(yīng)非常強(qiáng)烈,反應(yīng)時產(chǎn)生大量的CO2氣體,所以酸洗時,凝汽器頂部的排空氣管一定要暢通,使生成的CO2氣體能及時地排出,否則會影響酸洗的效果。④在酸洗時,若氨基磺酸清洗液的PH值上升到3.5,說明清洗液中的氨基磺酸已耗盡,不能去垢了,此時應(yīng)補(bǔ)加氨基磺酸濃溶液。
3.4 漂洗
用稀檸檬酸進(jìn)行漂洗,其目的是去除系統(tǒng)內(nèi)殘留的鐵離子及沖洗時的二次銹,為預(yù)膜提供有利條件。漂洗時用0.1%-0.2%檸檬酸溶液并加0.05-0.3%Rodine31A緩蝕劑,用氨水調(diào)節(jié)PH值至3.5-4.0,維持80℃以上循環(huán)沖洗2-3小時。
3.5 預(yù)膜
預(yù)膜的目的是讓酸洗后處于活化狀態(tài)下的新鮮金屬表面上,在投入正常運行之間預(yù)先生成一層完整而耐腐蝕的保護(hù)膜。預(yù)膜時,軟水中加入640mg/L六偏磷酸鈉和160mg/L一水硫酸鋅作為預(yù)膜劑,同時放入腐蝕試片,以監(jiān)測金屬在預(yù)膜過程中的腐蝕清洗,在50℃時,將水循環(huán)8小時,水的PH值保持在6.5± 0.5,鈣離子濃度保持在40mg/L左右,預(yù)膜好后,通過排放,使冷卻水系統(tǒng)轉(zhuǎn)入日常運行。
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1003-5168(2014)04-0079-01