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(中海石油(中國)有限公司 深圳分公司,廣東深圳 518067)
10多年來,中海油從與外方聯(lián)合開發(fā)水下生產(chǎn)系統(tǒng),到聯(lián)合作業(yè),再到獨(dú)立作業(yè),直至自主完成水下生產(chǎn)系統(tǒng)大型修復(fù)作業(yè),積累了深水油田開發(fā)、運(yùn)維的經(jīng)驗(yàn)[1-3]。流花4-1油田于1987年由阿莫科東方石油公司鉆探發(fā)現(xiàn),并于2008年由中海石油有限公司深圳分公司主持的LH4-1-A4h探井發(fā)現(xiàn)了更大的控制儲量,此后的油田開發(fā)預(yù)研表明,利用8口井的水下生產(chǎn)系統(tǒng)遠(yuǎn)程接入現(xiàn)役流花11-1油田進(jìn)行依托開發(fā)是最為合適的開發(fā)方案。該油田總體開發(fā)方案(ODP)于2010年3月獲公司批準(zhǔn),2012年9月底全面投產(chǎn)。在油田的開發(fā)過程中,多項(xiàng)技術(shù)集成創(chuàng)新并得以成功應(yīng)用,為油田的順利投產(chǎn)創(chuàng)造了條件。
流花4-1油田位于中國南海珠江口盆地中央隆起帶東沙隆起西南部29/04區(qū)塊,距香港約215 km,距深圳約240 km,位于流花11-1油田生產(chǎn)平臺西北部約11 km處。探明石油地質(zhì)儲量3 026.67×104m3,溶解氣地質(zhì)儲量為2.72×108m3,海域水深260~300 m。該油田經(jīng)濟(jì)壽命預(yù)期15年;新增生產(chǎn)設(shè)施設(shè)計壽命為20年。
圖1 流花4-1油田設(shè)施示意
流花4-1油田采用新建水下生產(chǎn)系統(tǒng)并依托流花11-1油田現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行開發(fā)。見圖1。
具體方案為:流花4-1水下生產(chǎn)系統(tǒng)采用中心管匯+衛(wèi)星井(CLUSTER)的方式,在流花4-1油田區(qū)域新建8口井的水下生產(chǎn)管匯(生產(chǎn)管匯末端預(yù)留接口),通過1條4 572 mm×5 588 mm(18 in×22 in)長度約11 km的雙層保溫海底管線輸送到流花11-1油田,流花4-1的井液與流花11-1油田井液在新建的橋接管匯上混合后,通過已有2條13.5、2.8 km海底管線輸送到“南海勝利”號FPSO上進(jìn)行處理、儲存和外輸。
流花4-1油田水下系統(tǒng)的控制采用復(fù)合電液控制方式,水下生產(chǎn)系統(tǒng)的上部控制模塊設(shè)置在流花11-1油田“南海挑戰(zhàn)”號FPS上,其控制信號、液壓動力及化學(xué)藥劑從流花11-1FPS通過約14 km的臍帶纜輸送到流花4-1油田水下生產(chǎn)系統(tǒng)處,通過水下分配單元SDU分配到各井口的水下控制模塊SCM。
流花4-1油田采用雙電潛泵采油,電潛泵由流花11-1FPS上動力模塊VFD為其供電,通過3條約14 km的海底電纜將電力輸送到水下電力分配單元(SPDU),然后分配到各采油樹。
由于“南海挑戰(zhàn)”號FPS生產(chǎn)平臺錨泊系統(tǒng)是永久性錨泊系統(tǒng),因此和其它鉆井平臺如NH5號鉆井平臺的最大區(qū)別是整條錨鏈并不回收到錨鏈倉內(nèi),其錨腿設(shè)計也有很大區(qū)別,錨鏈和錨纜尺寸和規(guī)格都比較大。 “南海挑戰(zhàn)”號FPS的錨泊系統(tǒng)在解脫之后還要在平臺塢修后重新回接,所以解脫作業(yè)不能是破壞性拆除,甚至絕對不允許損壞錨泊系統(tǒng)的任何部件,因此需要采用合理的錨泊系統(tǒng)解脫作業(yè)技術(shù)。
為減少海上施工工作量,在考慮拖航吃水較深、錨纜艙容積等因素后,認(rèn)定在塢修船廠更換平臺鏈。
經(jīng)過多方討論、評估和比較,并依據(jù)平臺鏈因腐蝕嚴(yán)重必須更換的實(shí)際需要,確定流花11-1 FPS錨泊系統(tǒng)的最佳解脫方案:在每根錨鏈的120.65 mm(4.75 in)平臺鏈和直徑132 mm鋼纜之間的連接部位斷開,然后回收平臺鏈到平臺后隨平臺一起進(jìn)塢修船廠更換,下部的鋼纜及加重鏈等存放在海底等待回接。
配套的技術(shù)還包括要求高難度、大現(xiàn)場已得到驗(yàn)證的平臺限位技術(shù),國內(nèi)首次在海上作業(yè)中應(yīng)用的孤立波實(shí)時監(jiān)測技術(shù)等。
平臺解脫作業(yè)自2011年10月21日開始,主作業(yè)船 Normand Clough到流花油田現(xiàn)場作業(yè)后,在冬季季風(fēng)極端惡劣的環(huán)境條件下,克服種種困難,歷時10 d,其中純作業(yè)時間5 d,天氣待機(jī)5 d,于11月2日完成了平臺錨泊系統(tǒng)解脫任務(wù)。
平臺回接作業(yè)自2012年5月8日開始,從回接第一根錨鏈用時17.75 h,到回接最后一根錨鏈僅5.3 h,通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化施工程序,使得平臺回接工作比計劃提前了7 d完成,用時5.5 d完成11根錨鏈的回接工作。
半潛式平臺永久錨泊系統(tǒng)的解脫、回接和再利用在國內(nèi)尚屬首次,尤其是在風(fēng)高浪大的季風(fēng)季節(jié),其施工難度大、風(fēng)險高。此次平臺解脫所使用的創(chuàng)新技術(shù)使平臺解脫效率得到大大提高,純作業(yè)時間比原計劃減少一半的時間,按船天費(fèi)率計算約直接節(jié)省費(fèi)用2 000萬元。
流花11-1FPS月池周圍懸掛的30條電潛泵電纜、臍帶纜和服務(wù)立管必須一條條解脫回收,采用常規(guī)的收上平臺滾筒存放的方法費(fèi)時費(fèi)力。需要動用鉆機(jī), 回收程序復(fù)雜,平臺停產(chǎn)時間顯著延長。為此,自主研發(fā)快速解脫、海底存放和回收再使用成套技術(shù),見圖2。
圖2 海底存放結(jié)果
為依托現(xiàn)有流花11-1水下設(shè)施,需對現(xiàn)存的2根舊跨接管P1/P2(圖3中虛線)進(jìn)行拆除,在原有的管接頭和新安裝的橋接管匯基礎(chǔ)上,安裝4根新跨接管(圖3中粗實(shí)線)。
圖3 流花4-1水下接入流花11-1示意
流花11-1油田水下設(shè)施的跨接管接頭是FMC torus III系列早期產(chǎn)品接頭形式之一。該產(chǎn)品可通過液壓功能便捷地對接頭進(jìn)行軟著陸/鎖緊/解鎖/提升等操作,在液壓功能失效時,還可以通過過提活塞體,對接頭進(jìn)行機(jī)械解鎖。
舊跨接管的拆除工作綜合應(yīng)用了以下創(chuàng)新技術(shù)。
1)ENERPAC JACK TOOL液壓上頂解鎖。與運(yùn)用索具過提相比,此工具施加的上頂力穩(wěn)定,避免了使用吊機(jī)上提索具時海況引起的波動,且彌補(bǔ)了索具長期存放水下引起的載荷能力減弱。
2)水下跨接管切割釋放應(yīng)力。ROV應(yīng)用切割機(jī)具對跨接管進(jìn)行切割,釋放了由于跨接管變形引起的存在接頭內(nèi)的應(yīng)力。
3)過提與液壓上頂結(jié)合應(yīng)用。在施加最大上頂力的前提下,反復(fù)漸進(jìn)地增大索具過提力,松動接頭內(nèi)部卡住的結(jié)構(gòu),最終成功將P2的海管端解鎖。
流花11-1兩根舊跨接管拆除,是國內(nèi)首次對在300 m水下使用長達(dá)16年的此類設(shè)施進(jìn)行拆除并部分重新利用。施工的成功,為以后更好地開發(fā)利用及改造老油田水下設(shè)施提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。舊跨接管的拆除為流花4-1開發(fā)項(xiàng)目順利實(shí)施奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
海管終端作為海管與管匯及儲油系統(tǒng)連接的關(guān)鍵環(huán)節(jié), 深水和淺水鋪管的顯著區(qū)別在于深水終端需要隨海管鋪設(shè)下去而非像淺水那樣獨(dú)立吊裝,由于安裝技術(shù)不同,導(dǎo)致從設(shè)計、制造到安裝與淺水終端相比,都面臨很高的技術(shù)難度。
由于受到鋪管船張緊器和托管架的限制,PLET采用分體設(shè)計的方式,見圖4。
圖4 PLET三維仿真
本體由一機(jī)構(gòu)部件組成,在底部一10 m×10 m的防沉板上滑移。在設(shè)計過程中考慮的內(nèi)容有尺寸、機(jī)械設(shè)計、滑動、沉降、沖刷、防沉板結(jié)構(gòu)和尺寸等難點(diǎn);海管和跨接管的熱脹冷縮是設(shè)計過程中需要克服的最難的問題,整個設(shè)計過程與管匯和跨接管承包商進(jìn)行了多次溝通協(xié)調(diào),解決了各種技術(shù)難題,完全改變了FEED階段的設(shè)計方案。
設(shè)計階段的難點(diǎn)在于海管的膨脹(兩端各有1 000 mm左右)引起PLET的滑移,該滑移方向不確定,而跨接管的膨脹和收縮量相對較小,但對連接器的旋轉(zhuǎn)角度要求很高,因此對PLET滑移方向有嚴(yán)格的限制,經(jīng)多次計算校核,最終確定了分體式設(shè)計方案。
PLET的安裝是非常重要的一環(huán),設(shè)計過程中充分考慮到安裝的各項(xiàng)要求。首先是防沉板的安裝,防沉板的尺寸為長×寬×高為11 m×10 m×0.4 m。安裝精度要求為目標(biāo)區(qū)域?yàn)? m×3 m; 傾斜角度為±5°。
安裝下水后,經(jīng)測量,著陸的位置在目標(biāo)區(qū)域,PLET1(流花11-1側(cè))僅有9 cm的偏差,傾斜度為3.9°;PLET2(流花4-1側(cè))為50 cm的偏差,傾斜度不到1°。兩端PLET的安裝情況均符合設(shè)計要求。
流花4-1橋接管匯的國內(nèi)制造是國內(nèi)首次制造類似大型水下管匯, 管匯設(shè)計重100 t, 包含水下閥門系統(tǒng)、水下連接器系統(tǒng)、ROV操作面板、溫度壓力變送接口等,對焊接、防腐、尺寸精度控制等要求極高。而大型水下跨接管制造測試技術(shù)同樣屬于國內(nèi)首次, 項(xiàng)目涉及6條4 064~4 572 mm(18 in)、8條2 032 mm(6 in)垂直連接跨接管,每個跨接管安裝兩個垂直液壓動作連接器,跨接管最長達(dá)28 m, 高度達(dá)到14 m, 跨接管制造對連接器的縱、橫傾角、相對高程、相對距離偏差要求控制非常嚴(yán)格, 需要復(fù)雜的調(diào)平工裝。 采用國外廠家現(xiàn)場質(zhì)量控制, 培訓(xùn)和使用本地焊工, 通過多方聯(lián)合現(xiàn)場監(jiān)控,保證了國產(chǎn)化制造的成功。
“南海挑戰(zhàn)”號平臺主電站因流花4-1 接入, 需要增加電力容量,項(xiàng)目首次在大型浮式平臺上使用國產(chǎn)主電站, 新增兩臺各5 500 kW重油發(fā)電機(jī)組。項(xiàng)目解決了浮式平臺對機(jī)組搖擺角的要求、新的氮氧化物排放要求、空間限制、新舊異型機(jī)組并網(wǎng)等技術(shù)難題。
根據(jù)以往的使用經(jīng)驗(yàn),電泵的平均使用壽命為3.5年,也就是每口井3.5年就要修井一次,為其更換電潛泵。如果使用雙電潛泵,即一臺電泵工作時,另一臺電泵處于備用狀態(tài);當(dāng)一臺電泵故障時,另外一臺泵能通過平臺中控室遠(yuǎn)程控制其切換至工作狀態(tài)繼續(xù)生產(chǎn),這樣就能提高油井生產(chǎn)時率。依據(jù)建模計算和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計,修井頻率可延長至5年修井一次。因此,流花4-1油田8口井的修井頻率為1.6次/年。而如果使用單電潛泵,修井頻率則為2.3次/年。
雙電潛泵采油系統(tǒng)包括帶雙通道高壓電穿透油管掛的采油樹、水下高壓電切換開關(guān)及其控制系統(tǒng)和雙電潛泵完井管串等。這項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)在亞洲尚屬首次應(yīng)用。
流花11-1油田水深310 m,流花4-1油田至流花11-1油田電纜長度為14 000~14 200 m,電潛泵埋深為1 500 m左右, 所以從平臺變頻器間至井下電潛泵,其距離超過15 000 m。這在所知道的海洋石油工業(yè)中尚無類似案例可供參考。
流花11-1油田的25口井所使用的電壓源型變頻器從過去10多年來的使用情況來看是相當(dāng)穩(wěn)定可靠的,但電壓源型的變頻器在這種遠(yuǎn)距離驅(qū)動方面有著先天不足之處,就是這種變壓器產(chǎn)生的高次諧波在遠(yuǎn)距離傳輸過程中將不斷疊加,使遠(yuǎn)端的電潛泵工作的穩(wěn)定性受到較大的干擾,尤其是在電泵啟動時干擾更為突出。
電流源型的中壓變頻器很好地解決了這個難題。對稱門極晶閘管功率元件SGCT作為現(xiàn)今綜合性能最好的高功率器件,其電流源型變頻器采用高高變頻方案,無需輸出變壓器,為節(jié)約空間提供了可能。尤其是在南海挑戰(zhàn)這種海上平臺,空間非常昂貴的地方,體積小是非常必要的。其集成的門極驅(qū)動電路,420 Hz開關(guān)頻率,特定諧波消除技術(shù),幾乎完美的正弦波輸出,新舊電機(jī)皆適用,輸出距離理論上沒有限制,電機(jī)運(yùn)行更平穩(wěn)。
流花4-1油田開發(fā)水下8口采油樹均使用雙電潛泵ESP A-ESP B冗余切換操作,與之相配合,水下采油樹上設(shè)計有高壓電泵切換開關(guān)實(shí)現(xiàn)雙電潛泵的自動安全切換,采用雙電潛泵以及水下高壓電泵切換開關(guān)可以減少修井頻率甚至避免修井,從而提高油田穩(wěn)定運(yùn)行時間,保證原油產(chǎn)量,這一技術(shù)在國內(nèi)海上油田屬首例應(yīng)用。
為實(shí)現(xiàn)雙泵切換,開關(guān)安裝在各個采油樹的樹帽上,由平臺控制系統(tǒng)送電通過12 km的水下電纜傳送電源和12 km的臍帶纜(電液復(fù)合纜)傳送切換信號,流花4-1控制系統(tǒng)通過主控制臺發(fā)送電信號控制水下控制模塊SCM中的電磁閥,電磁閥換向后改變液壓回路,通過液壓驅(qū)動高壓開關(guān)動作,從而實(shí)現(xiàn)雙泵自由切換。
水下系統(tǒng)完井通常使用全功能測試樹作為完井測試工具,該工具全球只有獨(dú)家可以提供, 通常采用租用方法, 租金昂貴,操作復(fù)雜。經(jīng)過初步測算,從采油樹在工廠測試時開始租用到完井結(jié)束, 租金需要數(shù)百萬美元。經(jīng)過相關(guān)技術(shù)討論, 并結(jié)合流花11-1油田的使用經(jīng)驗(yàn), 項(xiàng)目大膽確定購買簡化測試樹系統(tǒng)工具。該套工具價格相對低廉,使用簡單, 并適合流花4-1低能量油藏的使用。該技術(shù)的成功應(yīng)用,節(jié)約了大量費(fèi)用, 并對未來油田的修井作業(yè)提供了工具保證。
流花4-1油田的海管兩頭都在水下300 m左右的海底,不同于常規(guī)海管可以實(shí)現(xiàn)平臺上部清管試壓,該項(xiàng)目必須使用水下收發(fā)球和試壓技術(shù)實(shí)現(xiàn)對海管鋪設(shè)質(zhì)量的驗(yàn)證。見圖6。創(chuàng)新使用了跨接管連接器、水下ROV熱插拔接頭、可追蹤清管球、水下收球指示器、溫-壓曲線的合理應(yīng)用等技術(shù),使得清管試驗(yàn)工作非常順利, 并節(jié)約了大量的試壓時間。
圖5 水下清管試壓示意
流花4-1油田開發(fā)作為中國國內(nèi)首次自主開發(fā)的深水油田,看起來只是一個普通的水下系統(tǒng)回接的依托開發(fā)方案,但其中的技術(shù)挑戰(zhàn)和困難是顯而易見的。首先是所依托的流花11-1油田已超期服役16年,半潛式平臺永久錨泊系統(tǒng)如果不能保護(hù)性解脫、老舊的跨接管如果不能保護(hù)性拆除,將直接影響到流花11-1油田的及時復(fù)產(chǎn)及流花4-1油田的投產(chǎn)。再者,邊際油田遠(yuǎn)距離依托開發(fā),井口上部沒有支持平臺。為提高生產(chǎn)時率,降低生產(chǎn)作業(yè)費(fèi)用,集成創(chuàng)新和應(yīng)用了雙電泵采油系統(tǒng)及相關(guān)的最新配套技術(shù)如遙控水下高壓切換開關(guān)等,遠(yuǎn)距離的電潛泵變頻驅(qū)動技術(shù)應(yīng)用也成為典型案例。另外國內(nèi)首次研發(fā)的海管終端PLET等打破了國外的技術(shù)壟斷。這些技術(shù)集成創(chuàng)新和應(yīng)用, 是國內(nèi)自主管理深水油田開發(fā)的首次成功嘗試,為我國海洋石油走向深水積累了技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。
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