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        尿素裝置CO2脫氫催化劑的再生及其工業(yè)應(yīng)用實例

        2014-06-26 12:13:08,,,,,
        化工設(shè)計通訊 2014年6期
        關(guān)鍵詞:失活硫含量硫化物

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        (華爍科技股份有限公司,湖北 武漢 430074)

        原料CO2脫氫是防范尿素合成尾氣化學(xué)爆炸的有效方法,得到業(yè)界的普遍認(rèn)可。華爍科技股份有限公司(湖北省化學(xué)研究院)開發(fā)的TH-2和TH-3型CO2脫氫催化劑自1999年5月在鎮(zhèn)海煉化化肥廠首次成功應(yīng)用以來,經(jīng)過15 a的不斷創(chuàng)新、持續(xù)推廣,已在100多套次尿素裝置上成功應(yīng)用,涵蓋了以渣油、天然氣和煤為原料的尿素廠,規(guī)模由單套100 kt/a到單套800 kt/a的尿素裝置。在以天然氣為原料的尿素廠,TH-3脫氫催化劑單塔使用壽命已超過7 a(如四川美豐、川化集團(tuán)等,且川化還在繼續(xù)使用);而以渣油或煤為原料的尿素廠脫氫催化劑的使用壽命一般不到3 a,如何延長脫氫催化劑的使用壽命,保證尿素裝置長周期安全穩(wěn)定運行顯得尤為重要,本文就這個問題展開討論。

        1 脫氫催化劑的失活研究

        我們對工廠卸下的失活TH-3脫氫催化劑進(jìn)行深入研究,發(fā)現(xiàn)主要是硫中毒、油污和金屬鹽類雜質(zhì)污染造成失活,尤其以硫中毒失活最為突出。采用荷蘭PANalytical公司Axios-advanced型X射線熒光光譜儀對失活脫氫催化劑中元素進(jìn)行定性和半定量分析,結(jié)果均檢出有硫的存在,具體見表1。

        表1 失活TH-3脫氫催化劑的XRF硫分析結(jié)果

        以渣油為原料的浙江A廠,兩批次脫氫催化劑使用過程中,CO2原料氣中的硫含量不一樣,壽命6個月批次的催化劑在使用過程中,原料氣中硫化物經(jīng)常超標(biāo)至1~2 mg/m3;壽命14個月批次的催化劑在使用中,原料氣中硫化物基本在1 mg/m3以下,催化劑使用壽命差距與進(jìn)入催化劑床層氣體中殘存的硫化物含量直接相關(guān)。

        以煤為原料的江蘇B廠,精脫硫工段有嚴(yán)格的檢測手段,CO2原料氣中總硫基本控制在0.1×10-6以下,有時超標(biāo);江蘇C廠和山西E廠,催化劑在使用過程中前工段均出現(xiàn)過問題,導(dǎo)致高濃度硫化物進(jìn)入脫氫反應(yīng)器,造成催化劑受高硫沖擊中毒,嚴(yán)重影響了催化劑的使用壽命;湖北D廠,在使用初期精脫硫工段可將原料氣中H2S+COS脫除至0.1×10-6以下,后因原料煤的改變,硫化物形態(tài)變化及其含量大幅增加,原有精脫硫系統(tǒng)無法脫除的硫醇、硫醚直接進(jìn)入催化劑床層導(dǎo)致硫中毒失活。

        以天然氣為原料的尿素廠,CO2原料氣中總硫<0.1×10-6,TH-3脫氫催化劑使用壽命普遍較長,目前運行狀況良好的可達(dá)7 a以上。仍有少數(shù)廠精脫硫設(shè)置不合理,總硫超標(biāo)導(dǎo)致催化劑使用壽命較短。

        上述5個廠家7批次失活脫氫催化劑中硫含量達(dá)4.8%~12.5%,為何失活催化劑的硫含量相差1~2倍?為何失活催化劑中硫含量相近時,使用壽命卻相差2~4倍?有待進(jìn)一步研究。

        2 失活TH-3脫氫催化劑的再生

        針對TH-3脫氫催化劑硫中毒失活問題,華爍公司開發(fā)了一種常溫液相脫氫催化劑的再生專利技術(shù),不需要高溫處理,安全可靠無污染,再生后的脫氫催化劑能夠恢復(fù)活性。

        我們用該技術(shù)分別對以渣油、天然氣和煤為原料不同規(guī)模的尿素裝置失活脫氫催化劑進(jìn)行再生,表2列舉了3個廠家5批次失活脫氫催化劑再生前后的最低全轉(zhuǎn)化溫度數(shù)據(jù)。

        表2 再生前后脫氫催化劑最低全轉(zhuǎn)化溫度的對比

        注:TH-3脫氫催化劑標(biāo)準(zhǔn)樣最低全轉(zhuǎn)化溫度≤140 ℃。

        由表2可以看出,無論是在以渣油、天然氣還是煤為原料的尿素廠,失活脫氫催化劑經(jīng)過再生處理后,最低全轉(zhuǎn)化溫度由再生前的200~300 ℃降至125~155 ℃,恢復(fù)到接近TH-3脫氫催化劑標(biāo)準(zhǔn)樣品的水平,可滿足工業(yè)應(yīng)用的要求。

        3 脫氫催化劑再生的工業(yè)應(yīng)用實例

        3.1 在渣油為原料尿素廠的應(yīng)用

        鎮(zhèn)海煉化化肥廠是以渣油為原料生產(chǎn)合成氨和尿素的大型廠,采用低溫甲醇洗工藝,尿素CO2原料氣中總硫在2 mg/m3左右,受條件所限無法增設(shè)精脫硫工段。1999年6月開始使用華爍公司開發(fā)的TH-2脫氫催化劑,2001年4月?lián)Q為低溫活性更好、性能更優(yōu)的TH-3脫氫催化劑,受硫中毒影響,使用壽命只有6~12個月。為解決催化劑使用周期短的問題,2006年1月首次采用華爍公司開發(fā)的脫氫催化劑再生專利技術(shù),再生后的催化劑經(jīng)檢測硫化物已被完全去除,最低全轉(zhuǎn)化溫度與新鮮催化劑接近,失活催化劑可多次再生使用。表3列出了鎮(zhèn)海煉化尿素裝置新鮮脫氫催化劑與再生脫氫催化劑的運行情況。

        由表3可以看出:① 原料氣中硫化物是制約催化劑使用壽命的主要因素;② 原料氣中硫含量相近時,脫氫催化劑使用壽命相差2~4倍,是否還有其他毒物?需要進(jìn)一步研究;③ 失活催化劑進(jìn)行了多次再生,使用壽命仍可達(dá)3~10個月,大幅降低了脫氫成本。

        3.2 在天然氣為原料尿素廠的應(yīng)用

        3.2.1烏石化化肥廠的應(yīng)用概況

        表3 鎮(zhèn)海煉化尿素裝置脫氫催化劑運行情況

        為消除尿素裝置安全隱患,2007年烏石化化肥廠500 kt/a尿素裝置決定增設(shè)一套脫氫裝置,經(jīng)過調(diào)研考察,最終采用了華爍公司開發(fā)的TH-3脫氫催化劑,首爐催化劑運行近3 a。

        2010年9月裝置擴(kuò)能至800 kt/a,同步更換催化劑。由于擴(kuò)能后前工段原有精脫硫系統(tǒng)的負(fù)荷加大,CO2原料氣中總硫經(jīng)常超標(biāo)(>0.1×10-6),脫氫催化劑受反應(yīng)器所限數(shù)量也不能增加,直接影響了脫氫催化劑的使用壽命,1.5 a后催化劑失活。為節(jié)省脫氫費用,2012年采用華爍公司脫氫催化劑再生專利技術(shù),先后將兩批次失活催化劑進(jìn)行再生。表4列出了烏石化尿素裝置脫氫催化劑的使用情況。

        表4 烏石化尿素裝置脫氫催化劑使用情況

        由表4可以看出:① 第一爐TH-3脫氫催化劑在CO2原料氣中總硫含量<0.1×10-6的情況下,使用接近3 a時,因大修擴(kuò)能改造而更換,其使用壽命仍可大幅度延長;② 擴(kuò)能后原料天然氣中總硫含量波動頻繁,精脫硫后總硫時有超標(biāo),導(dǎo)致第二爐脫氫催化劑壽命縮短,僅1.5 a;③ 再生后的脫氫催化劑使用條件更加惡劣,CO2原料氣中硫化物>0.1×10-6,使用壽命仍可達(dá)到6~9個月。

        3.2.2再生脫氫催化劑在烏石化的使用情況

        2010年烏石化尿素裝置擴(kuò)能改造后,脫氫催化劑使用壽命明顯縮短,2012年開始對脫氫催化劑進(jìn)行再生。兩爐失活脫氫催化劑都進(jìn)行了再生,現(xiàn)對第二爐失活脫氫催化劑再生后的使用情況進(jìn)行總結(jié)。

        第二爐再生催化劑自2012年10月投用,運行了9個月,2013年7月再次失活,裝置總體運行穩(wěn)定。再生催化劑使用期間條件惡劣,CO2原料氣量波動大,硫含量和氫含量也頻繁波動,平均硫含量0.37×10-6、氫含量0.5%~1%(有時超過1%),曾多次出現(xiàn)脫氫反應(yīng)器床層熱點溫度超標(biāo)情況,2013年3月29日熱點溫度達(dá)到296 ℃,4月3日至4月4日熱點溫度長時間在240 ℃以上,具體運行數(shù)據(jù)見表5。

        表5 烏石化再生TH-3脫氫催化劑運行數(shù)據(jù)

        由表5可以看出:再生催化劑在入口硫含量和氫含量頻繁波動的情況下,沒有出現(xiàn)脫氫后氫含量超標(biāo)的情況,再生催化劑運行穩(wěn)定。使用再生后的催化劑,完全能滿足CO2脫氫的需要,從而可以節(jié)省脫氫費用,其安全和經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        3.3 在煤為原料尿素廠的應(yīng)用

        3.3.1江蘇靈谷化工大化肥裝置的應(yīng)用概況

        江蘇靈谷化工有限公司大化肥項目以煤為原料,設(shè)計產(chǎn)能合成氨1 300 t/d、尿素2 000 t/d。其尿素裝置為改良的CO2汽提工藝,于2009年7月建成投產(chǎn)。CO2原料氣中含有一定量的氫,而為了防腐在原料氣中加入了一定量的空氣,并在壓縮機(jī)四段出口設(shè)置了脫氫裝置,以消除尿素裝置尾氣爆炸的隱患。脫氫裝置工藝流程見圖1。

        圖1 靈谷化工尿素脫氫裝置工藝流程簡圖

        運行5 a來,脫氫新技術(shù)的應(yīng)用消除了尿素裝置化學(xué)爆炸的安全隱患。脫氫反應(yīng)器內(nèi)裝TH-3脫氫催化劑1.7 m3。開車后脫氫裝置運行正常, 2010年3月因前工段設(shè)備故障,CO2原料氣中硫含量突然上漲,脫氫反應(yīng)器入口的硫化物達(dá)到50×10-6以上;采取降低生產(chǎn)負(fù)荷等措施維持生產(chǎn),但脫氫催化劑還是明顯中毒,將反應(yīng)器入口溫度逐漸升高到194 ℃,以維持脫氫效果,3月31日被迫停車檢修,更換脫氫催化劑。

        第二爐催化劑于2010年4月投用,使用壽命近2 a。2012年3月大修時,脫氫反應(yīng)器裝入再生后的脫氫催化劑,使用壽命也達(dá)到2 a。各爐催化劑使用情況見表6。

        表6 靈谷化工尿素裝置脫氫催化劑使用情況

        由表6可以看出:① CO2原料氣中總硫控制非常關(guān)鍵,因高硫沖擊第一爐催化劑使用壽命只有8個月;② 在CO2原料氣總硫<0.1×10-6的情況下,再生脫氫催化劑的使用壽命也可達(dá)到2 a或以上。

        3.3.2再生脫氫催化劑在靈谷化工的使用情況

        2012年3月大修期間,靈谷化工將再生的1.2 m3脫氫催化劑裝進(jìn)脫氫反應(yīng)器,并補(bǔ)充0.5 m3新的脫氫催化劑。本爐脫氫催化劑的運行數(shù)據(jù)見表7。

        表7 靈谷化工再生脫氫催化劑運行數(shù)據(jù)

        注:H2的檢測限為50×10-6。

        從脫氫反應(yīng)器溫升來看,僅H2的氧化反應(yīng)溫升沒有那么大,應(yīng)該還有其他物質(zhì)也在進(jìn)行氧化反應(yīng)。2012年10月對CO2原料氣進(jìn)行取樣全面分析,發(fā)現(xiàn)含有一定量的甲醇;而在成品尿素中含有一定量的甲醛,在水解廢液中還含有甲酸。由此可推斷,脫氫反應(yīng)器溫升一方面是H2的氧化產(chǎn)生的,另一方面是CO、甲醇及其他一些微量可燃性成分氧化產(chǎn)生的。

        由表7可以看出:脫氫后H2含量<50×10-6,再生催化劑的脫氫效果較好,接近新鮮催化劑的水平。

        4 結(jié)束語

        華爍公司開發(fā)的脫氫催化劑經(jīng)過15 a的不斷創(chuàng)新、持續(xù)推廣,已在以渣油、天然氣、煤為原料的大、中、小型尿素廠100多套次裝置中使用。

        對脫氫催化劑的失活進(jìn)行深入研究,發(fā)現(xiàn)硫化物是造成脫氫催化劑化學(xué)中毒失活的主要原因,因此,良好的精脫硫效果是脫氫催化劑長周期運行的保證。需針對不同工藝、不同脫碳方式,準(zhǔn)確測定硫化物的形態(tài)及其含量,制定合適的精脫硫方案,保證精脫硫后CO2原料氣中總硫<0.1×10-6,以滿足脫氫催化劑的使用要求。

        采用華爍公司脫氫催化劑再生專利技術(shù),再生后的脫氫催化劑最低全轉(zhuǎn)化溫度達(dá)到或接近新鮮脫氫催化劑的水平??纱蟠蠊?jié)省脫氫費用,效益顯著。

        致謝:鎮(zhèn)海煉化化工部嚴(yán)仲彪總工、倪君帥高工,烏石化姜海軍高工和江蘇靈谷褚曉斌高工為本文提供了詳實的數(shù)據(jù)支持,在此表示感謝!

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