蒲樹晨,牛東輝,張守和,楊建波,王松昌
(元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 赤峰 024070)
在機(jī)組運(yùn)行過程中,鍋爐過熱器減溫水量是鍋爐運(yùn)行的一個(gè)重要參數(shù)。過熱器噴水減溫是將給水直接噴入過熱蒸汽中,從而達(dá)到降低汽溫的目的。這種方法因結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、調(diào)溫幅度大、惰性小等優(yōu)點(diǎn),在現(xiàn)代火電機(jī)組中得到廣泛應(yīng)用。但過熱器減溫水的工作特性會(huì)對整個(gè)機(jī)組的安全性構(gòu)成影響,因?yàn)檫^熱蒸汽溫度過高會(huì)影響汽輪機(jī)的安全運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)甚至造成設(shè)備損壞;反之,過熱蒸汽溫度過低,則會(huì)使汽輪機(jī)最后幾級葉片的蒸汽濕度增加,嚴(yán)重時(shí)甚至可能發(fā)生水擊現(xiàn)象,造成汽輪機(jī)葉片斷裂損壞。
噴水減溫系統(tǒng)是機(jī)組熱力系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分,其設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、調(diào)溫方式會(huì)直接改變熱力循環(huán)的狀態(tài)。目前600 MW機(jī)組常用的過熱器減溫方式分為2種:一是減溫水引自給水泵出口,此處給水壓力最高,且給水溫度最低,能保證減溫水順利噴入減溫器并良好霧化,且需要的減溫水量小,調(diào)溫靈敏;二是減溫水取自最高加熱器出口,這種方式不影響熱力循環(huán),如果忽略噴水調(diào)節(jié)時(shí)閥門的節(jié)流影響,則不影響循環(huán)效率。
元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司3號機(jī)組的過熱器減溫水系統(tǒng)原設(shè)計(jì)采用減溫水由給水泵出口引出的減溫方式。這種方式的缺點(diǎn)是減溫水不流經(jīng)高壓加熱器,減少了回?zé)岢槠?,降低了回?zé)岢潭龋黾恿四Y(jié)蒸汽流量,即增加了冷源損失,從而降低了循環(huán)熱經(jīng)濟(jì)性。
2011年西安熱工研究院有限公司出具的機(jī)組性能試驗(yàn)報(bào)告指出:600 MW亞臨界機(jī)組減溫水投用對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的影響為,每投入1 %主蒸汽流量的過熱器減溫水,將使機(jī)組熱耗上升約2.4 kJ/kWh。根據(jù)公司生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2011年上半年,3號機(jī)組的平均過熱器減溫水量控制在130 t/h。經(jīng)計(jì)算可知,由于減溫水的投運(yùn),機(jī)組的發(fā)電煤耗上升約1.1 g/kWh。
若減溫水取自1號高壓加熱器出口,與第1種方式相比較,雖然增加了回?zé)岢槠?,減少了冷源損失,提高了熱經(jīng)濟(jì)性,但由于取水點(diǎn)經(jīng)過3臺高壓加熱器,導(dǎo)致減溫水的壓力有所下降。給水壓力與負(fù)荷關(guān)系如表1所示。從表1可以看出,機(jī)組負(fù)荷下降時(shí),給水泵出口壓力下降,1號高加出口壓力也下降。當(dāng)負(fù)荷下降到一定范圍時(shí),減溫水壓力降低會(huì)將造成減溫水流量不足,不能滿足過熱器減溫要求,使過熱蒸汽溫度偏高,從而危及機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
表1 給水壓力隨負(fù)荷變化的關(guān)系
在高壓加熱器組進(jìn)出口之間找到一點(diǎn),使得熱經(jīng)濟(jì)性的降低不大,且減溫水可不經(jīng)過全部高壓加熱器的壓降,在低負(fù)荷時(shí)能滿足機(jī)組安全運(yùn)行?;谶@個(gè)理念,取消原給水泵出口供過熱器減溫水管路,將取水點(diǎn)改到2號高加出口(見圖1)。這樣既能增加回?zé)岢槠?,減少冷源損失,提高機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性;又能在機(jī)組低負(fù)荷時(shí)給水壓力降低的情況下,滿足過熱器減溫水流量的要求,同時(shí)也兼顧了機(jī)組的安全性。
保留原減溫水管路,并在其手動(dòng)門后新加1臺電動(dòng)閘閥,在給水管路1號高加出口和原減溫水新加閘閥后管路之間鋪設(shè)1條新管路,并在新管路上安裝1臺電動(dòng)閘閥和同等規(guī)格的手動(dòng)閘閥(見圖2)。正常運(yùn)行時(shí),原減溫水管路電動(dòng)閘閥關(guān)閉,由高加出口給水管路引出減溫水,使機(jī)組在較高的熱經(jīng)濟(jì)性下運(yùn)行。當(dāng)負(fù)荷降低、減溫水壓力不能滿足過熱器減溫要求時(shí),再切換到給水泵出口提供減溫水的運(yùn)行方式,從而保證機(jī)組的安全性。
方案1兼顧了機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性和安全性,但項(xiàng)目改進(jìn)的節(jié)能潛力沒有得到最大限度的挖掘。方案2較方案1節(jié)能降耗的效果更為明顯,但在機(jī)組負(fù)荷降低時(shí)要切換減溫水水源,增加了一些閥門的操作和監(jiān)視工作。由于3號機(jī)組負(fù)荷的調(diào)峰區(qū)間為380~600 MW,日常帶額定負(fù)荷的時(shí)間居多,就地考察發(fā)現(xiàn),在1號高加出口管和原過熱器減溫水管之間加裝管路工程量小,實(shí)施方便,故選擇方案2實(shí)施減溫水系統(tǒng)改進(jìn)。
圖1 按方案1改進(jìn)后的減溫水系統(tǒng)
圖2 按方案2改進(jìn)后的減溫水系統(tǒng)
如圖2所示,新加管路沿用原減溫水管路的規(guī)格φ219×30,訂購2臺型號為PN24MPa/DN200的電動(dòng)閘閥,分別安裝在原減溫水管路和新管路上,用于負(fù)荷變化時(shí)切換減溫水水源。同時(shí)在新管路上安裝1臺同規(guī)格的手動(dòng)閘閥,用作檢修或事故時(shí)的隔離門,使其在機(jī)組運(yùn)行時(shí)保持全開狀態(tài)。在新管路安裝時(shí),考慮高加出口給水管道和給水泵出口去過熱器減溫水管路的熱膨脹值不同,在新管路上加裝“U”型彎管吸收膨脹。
改造于2012年機(jī)組B修時(shí)實(shí)施,投運(yùn)后效果良好。由于機(jī)組只在負(fù)荷300 MW以下時(shí)才需要切換減溫水水源,操作很少,完全達(dá)到方案的預(yù)期效果。改進(jìn)后,由東北電力科學(xué)研究院有限公司出具的機(jī)組性能試驗(yàn)報(bào)告中采用等效熱焓降法對過熱器減溫水系統(tǒng)的影響進(jìn)行了分析。試驗(yàn)測算表明:減溫水系統(tǒng)改進(jìn)后,機(jī)組熱耗較改進(jìn)前降低13.53 kJ/kWh,煤耗降低0.546 g/kWh。以3號機(jī)組年發(fā)電量約30億kWh計(jì)算,則每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1 638 t;按目前市場標(biāo)準(zhǔn)煤單價(jià)500元/t計(jì)算,每年可節(jié)約81.9萬元。這表明,過熱器減溫水系統(tǒng)改進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益十分可觀,值得在同類型機(jī)組中推廣。