方兵
(中國石油遼河油田公司高升采油廠)
稠油熱采注汽鍋爐清灰技術(shù)研究與應(yīng)用
方兵
(中國石油遼河油田公司高升采油廠)
遼河油田是以稠油熱采為主的油田,稠油熱采所需的高溫高壓蒸氣來源于熱采注汽鍋爐,對流段是稠油熱采注汽鍋爐重要組成部分,在對流段中,水將吸收大量的熱量,但對流段積灰狀況、清灰方式等嚴重影響鍋爐熱效率。通過分析稠油熱采注汽鍋爐清灰技術(shù)現(xiàn)狀,研究安全高效的清灰方式,可以延長清灰周期、降低排煙溫度、提高熱采注汽鍋爐的熱效率、減少燃料用量、降低鍋爐單耗,從而達到節(jié)能增效的目的。
熱采注汽鍋爐;熱效率;激波清灰;節(jié)能減排
遼河油田以開采稠油為主,在稠油開采作業(yè)中,地下油層的稠油軟化所需要的高溫高壓蒸氣來源于熱采注汽鍋爐。熱采注汽鍋爐對流段積灰是普遍存在且亟待解決的問題。鍋爐對流段積灰嚴重,不僅降低鍋爐熱效率、浪費燃料,而且會引起設(shè)備腐蝕,發(fā)生爆管現(xiàn)象,甚至?xí)l(fā)生安全事故[1]。通過清灰機理的研究與論證,對激波清灰技術(shù)進行了研究與應(yīng)用,優(yōu)化了工藝流程,實現(xiàn)了根據(jù)排煙溫度在線不停爐清灰。
遼河油田熱采注汽鍋爐對流段主要采用干冰清灰技術(shù)。干冰清洗系統(tǒng)首先將液態(tài)二氧化碳制作成一定規(guī)格的干冰顆?;蚋杀綁K,然后高密度干冰顆?;蚣毞垭S著壓縮空氣沖擊到被清洗物體表面,產(chǎn)生
“沖擊力”“微爆炸”和“龜裂”三方面的作用,清除污垢、鍋爐清灰非常徹底[2]。但是干冰清灰也同樣存在很多問題:
◆鍋爐連續(xù)運行周期短 根據(jù)統(tǒng)計,鍋爐干冰清灰周期為20天1次,而且每次清灰需要停爐數(shù)小時。
◆影響注汽時率 當熱采注汽鍋爐在未完成某一口井的注汽量時,其排煙溫度過高,就必須停爐進行一次干冰清灰,從而會降低注汽時率。
◆浪費燃料 隨著鍋爐的連續(xù)運行,鍋爐的煙溫不斷升高。煙溫越高,鍋爐的熱損失越高。不能及時將煙溫控制到最低溫度,就會大大浪費燃料。
◆清灰費用高 每次的干冰清灰費用近萬元,增加了成本。
綜上所述,需要研究新的清灰技術(shù)來彌補干冰清灰技術(shù)的不足。
2.1工藝流程
激波自動清灰裝置主要由空氣壓縮機、截止閥、減壓過濾器、匯流排、電磁閥、激波發(fā)生器、激波發(fā)生器噴口和微電腦自動控制系統(tǒng)等組成[3]。激波清灰技術(shù)工藝流程見圖1。
圖1 激波清灰技術(shù)工藝流程
2.2 技術(shù)原理
激波發(fā)生器罐體內(nèi)的高壓氣體瞬間釋放,產(chǎn)生猛烈的膨脹,經(jīng)過沖擊管的調(diào)制,可在噴口產(chǎn)生強勁的沖擊激波,同時伴隨產(chǎn)生的聲能、高速氣體的沖擊動能、氣流的清洗效應(yīng),共同作用在受熱面的積灰層上,有效清除受熱面上的積灰[3]。
①高速氣體的沖擊動能、氣流的吹掃效應(yīng),使依附在受熱面表面的積灰、結(jié)焦因受氣流機械外力作用直接脫離。
②空氣激波的“弱爆”效應(yīng),產(chǎn)生的高能脈沖,對積灰產(chǎn)生一種先壓后拉的作用,使積灰破裂。
③同時伴隨產(chǎn)生的較強勁的噴口聲波,產(chǎn)生振動、擾動和波動效應(yīng),通過入射、折射、反射導(dǎo)入積灰內(nèi)部使積灰、結(jié)焦產(chǎn)生疲勞斷裂和破碎傾向。
2.3 技術(shù)特點
清灰效果突出,可以隨時隨地連續(xù)清灰,使鍋爐一直保持高效率運行狀態(tài);提高了鍋爐的熱效率、降低了鍋爐燃料單耗,從而達到了節(jié)能降耗的目的;同時減少了停爐清灰次數(shù),節(jié)省了大量人力物力[4]。對人體無害,無噪聲污染和煙塵污染。維修簡單,無需停爐,操作運行與維護費用低廉,優(yōu)化的設(shè)計使任何維護、維修均可在幾十分鐘內(nèi)完成;系統(tǒng)運行能耗很小。操作簡單,微電腦自動控制,使其操作的可靠性和自動化程度均得到了極大提高??煽啃愿撸w爐外安裝,無易損件;設(shè)備可靠性高,故障率低,安全性高。不會給設(shè)備帶來腐蝕,對換熱面不構(gòu)成損傷,對鍋爐工況沒有任何影響[5]。
3.1 現(xiàn)場應(yīng)用實施情況
在遼河油田7臺鍋爐應(yīng)用了激波清灰技術(shù),具體情況如表1所示。
表1 激波清灰技術(shù)實施情況匯總情況
3.2 效果分析
3.2.1 延長清灰周期
分別對7臺鍋爐實施自控清灰技術(shù),統(tǒng)計了干冰清灰的周期。實施前平均周期為20 d,實施后平均周期為60 d,應(yīng)用自控清灰技術(shù)后的干冰清灰頻次是應(yīng)用前的1/3。
3.2.2 降低平均煙氣溫度
分別對7臺鍋爐實施自控清灰技術(shù),統(tǒng)計了平均煙氣溫度,應(yīng)用自控清灰技術(shù)后的鍋爐平均煙氣溫度比應(yīng)用前降低了15℃左右,進而提高熱注鍋爐熱效率1%左右。
3.2.3 節(jié)約清灰費用
7臺鍋爐投入費用150萬元。實施后鍋爐累計運行時間為4 153 d。實施后干冰清灰周期、實施前干冰清灰周期分別為20,60 d。干冰清灰費用為9 700元/次,因此節(jié)約干冰清灰費用為100.7萬元。
由于排煙溫度每降低12~15℃,排煙熱損失減少1%,所以其平均排煙熱損失至少減少1%;又因為蒸氣的熱量大約有40%是從對流段吸收的,所以總的熱損失會減少0.4%,即節(jié)約燃料0.4%;鍋爐燃油單耗為62 kg/t,燃油單價約0.3萬元/t,年注汽量891 055 t。因此節(jié)約燃料費用約66.3萬元,產(chǎn)出費用167萬元,經(jīng)濟效益約17萬元。
從以上分析可以看出,7臺鍋爐自控清灰技術(shù)改造以來,除回收了投入費用150萬元,另外還獲得了17萬元的經(jīng)濟效益。
雖然目前經(jīng)濟效益有限,但是投入的成本已經(jīng)收回,按照項目實施后近三年來的產(chǎn)出推算,今后每年將獲得經(jīng)濟效益五十余萬元。
◆通過清灰機理的研究與論證,研究并應(yīng)用了激波清灰技術(shù),優(yōu)化了工藝流程,實現(xiàn)了根據(jù)排煙溫度在線不停爐清灰。
◆熱采注汽鍋爐安裝激波清灰裝置后,鍋爐不用停爐,即可完成清灰全過程,避免了拆裝對流段護板的工作量,可根據(jù)煙溫高低隨時進行清灰,減輕了員工的勞動強度,提高了注汽質(zhì)量,節(jié)約了注汽成本。
◆在延長鍋爐運行時間的基礎(chǔ)上,提高了鍋爐的熱效率1%左右。
[1] 劉繼和,孫素鳳.注汽鍋爐[M].北京:石油工業(yè)出版社,2007.
[2] 欒海波.稠油熱采系統(tǒng)綜合能耗監(jiān)測方法及評價[J].油氣田環(huán)境保護,2012,22(6):44-46.
[3] 于海波.注汽鍋爐煙氣余熱利用技術(shù)應(yīng)用[J].油氣田環(huán)境保護,2011,21(3):27-28.
[4] 欒海波,胡順銘.油田注汽鍋爐煙氣余熱利用與低碳減排[J].油氣田環(huán)境保護,2012,22(4):4-5.
[5] 李鐵栓.注汽鍋爐的脈沖吹灰[J].油氣田地面工程,2011,30(6):51-52.
1005-3158(2014)05-0021-02
2014-08-12)
(編輯 王蕊)
10.3969/j.issn.1005-3158.2014.05.007
方兵,2003年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院石油開采專業(yè),現(xiàn)在中國石油遼河油田公司高升采油廠土地環(huán)保管理中心從事環(huán)保管理工作。通信地址:遼寧省盤錦市遼河油田高升采油廠土地環(huán)保管理中心,124125