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        油氣田氣體脫硫裝置熱穩(wěn)態(tài)鹽去除應(yīng)用研究

        2014-06-15 18:49:09耿寶孫亞楠孫志超
        油氣田環(huán)境保護 2014年5期
        關(guān)鍵詞:胺液油氣田穩(wěn)態(tài)

        耿寶 孫亞楠 孫志超

        (1.中國石油安全環(huán)保技術(shù)研究院;2.中國石油錦州石化分公司;3.中國石油華北油田公司第一采油廠)

        油氣田氣體脫硫裝置熱穩(wěn)態(tài)鹽去除應(yīng)用研究

        耿寶1孫亞楠2孫志超3

        (1.中國石油安全環(huán)保技術(shù)研究院;2.中國石油錦州石化分公司;3.中國石油華北油田公司第一采油廠)

        氣體脫硫及胺液再生是油氣田和煉廠重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。胺液降解會導(dǎo)致產(chǎn)生的熱穩(wěn)態(tài)鹽積累,嚴重影響脫硫及胺液再生裝置的安全生產(chǎn),必須及時去除?;陔x子交換技術(shù)的胺液凈化裝置去除熱穩(wěn)態(tài)鹽效果明顯,經(jīng)過70d的運行將熱穩(wěn)態(tài)鹽濃度從6.3%降至1%以下,泡沫高度降至2.3cm,消泡時間降至1.8s,脫硫效果明顯提高,對脫硫及溶劑再生裝置的安全高效運行起到了十分重要的作用。

        熱穩(wěn)態(tài)鹽(HSS);離子交換;脫硫;胺液

        0 引 言

        目前油氣田和煉廠普遍采用醇胺類溶劑對含硫氣體進行脫硫[1]。醇胺類吸收劑中N-甲基二乙醇胺(MDEA)具有吸收能力大、選擇性高、再生能耗低、腐蝕性小等特點,已成為氣體脫硫領(lǐng)域中廣泛使用的溶劑之一[2]。

        但是理論研究和實際生產(chǎn)情況均表明,MDEA不具備較強的抗氧化降解能力。同時由于MDEA在循環(huán)使用過程中會混入一些固體顆粒、烴類、NH3、HCN、Cl-、SO2等雜質(zhì)而發(fā)生化學(xué)降解,不可避免的產(chǎn)生一系列有機或無機陰離子[3],其無法在溶劑再生中去除,被稱為熱穩(wěn)態(tài)鹽(heat stable salts,HSS)。熱穩(wěn)態(tài)鹽會結(jié)合有效胺致使胺液效率降低、增加胺液的黏度、破壞設(shè)備管線的硫化亞鐵保護層,從而導(dǎo)致胺液脫硫性能下降、胺液過濾器壽命縮短、設(shè)備腐蝕和堵塞、產(chǎn)品氣質(zhì)量不合格、胺液發(fā)泡等問題,造成很大的經(jīng)濟損失[4]。所以脫硫裝置熱穩(wěn)態(tài)鹽含量高必須及時脫除。

        目前主要的熱穩(wěn)態(tài)鹽去除方法有胺液置換法、加堿中和法、電滲析法、離子交換法等[5],其中胺液置換法、加堿中和法無法從根本上解決HSS所造成的危害,應(yīng)用較少。電滲析法不能徹底深度地去除HSS,裝置結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本較高。目前國內(nèi)外應(yīng)用最多、工業(yè)化最成熟的是離子交換法去除HSS。

        本研究針對某油氣田公司脫硫裝置胺液中存在HSS含量高的問題,利用離子交換樹脂去除胺液中HSS。

        1 胺液凈化生產(chǎn)上的應(yīng)用

        1.1 脫硫及再生裝置情況

        氣體脫硫及溶劑再生循環(huán)裝置,共有4個脫硫塔、一個溶劑再生塔。裝置運行中存在設(shè)備腐蝕嚴重、脫硫氣體產(chǎn)品中H2S嚴重超標、胺液經(jīng)常發(fā)泡、溶劑損耗量大等問題,對貧胺液進行采樣分析,具體分析結(jié)果見表1。

        表1 貧胺液分析結(jié)果

        由表1可看出,貧胺液中熱穩(wěn)態(tài)鹽含量比較高,達到6.3%,從而判斷裝置生產(chǎn)中產(chǎn)生一系列問題的主要原因是胺液系統(tǒng)由于長時間運行產(chǎn)生大量的熱穩(wěn)態(tài)鹽,高含量的熱穩(wěn)定鹽致使胺液發(fā)泡、脫硫效率降低、胺液損耗增大、設(shè)備的硫化亞鐵保護層被破壞從而加劇腐蝕。為了去除熱穩(wěn)態(tài)鹽,解決裝置運行中存在的問題,氣體脫硫及溶劑再生裝置引進一套胺液凈化系統(tǒng),該系統(tǒng)采用離子交換技術(shù)去除胺液中的熱穩(wěn)態(tài)鹽。

        1.2 胺液凈化去除熱穩(wěn)態(tài)鹽裝置

        胺液凈化去除熱穩(wěn)態(tài)鹽裝置主要由精密過濾系統(tǒng)、離子交換再生系統(tǒng)、熱穩(wěn)態(tài)鹽在線檢測系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)等組成。裝置內(nèi)部分貧胺液經(jīng)過精密過濾器進入裝填有陰離子交換樹脂的凈化床,以O(shè)H-交換熱穩(wěn)態(tài)鹽陰離子,去除胺液中熱穩(wěn)態(tài)鹽陰離子,使胺液還原,凈化后的胺液回到溶劑儲罐。當樹脂完全被交換時,用NaOH對樹脂進行再生循環(huán)使用。胺液凈化裝置可實現(xiàn)全自動循環(huán)運轉(zhuǎn)。胺液凈化工藝流程示意見圖1。

        圖1 胺液凈化裝置工藝流程示意

        1.3 工藝操作條件

        胺液凈化裝置經(jīng)過調(diào)試后自2014年4月開始運行,共運行70d。胺液進入凈化床流量可根據(jù)胺液中熱穩(wěn)態(tài)鹽含量選擇調(diào)節(jié),胺液凈化量為2~4t/h,循環(huán)時間20min/次,其中凈化時間10min/次。單次循環(huán)步驟為:胺液凈化-胺液回收-樹脂通過離子交換再生-堿液回收-堿液洗滌排放-堿液配置,裝置運行完全自動化,經(jīng)過調(diào)試后運行比較穩(wěn)定。胺液凈化設(shè)備操作數(shù)據(jù)見表2。

        表2 胺液凈化設(shè)備操作數(shù)據(jù)

        2 胺液凈化裝置應(yīng)用效果

        2.1 熱穩(wěn)態(tài)鹽含量

        系統(tǒng)運行70d,凈化過程中對系統(tǒng)貧胺液進行分析,系統(tǒng)中熱穩(wěn)態(tài)鹽含量由6.3%下降至0.8%,熱穩(wěn)態(tài)鹽去除效果顯著,裝置熱穩(wěn)態(tài)鹽去除效果見圖2。

        圖2 胺液中熱穩(wěn)態(tài)鹽含量隨時間變化

        2.2 胺液發(fā)泡情況

        胺液凈化前鼓泡實驗,泡沫高度達到8.5cm,胺液凈化裝置運行70d后泡沫高度降至2.3cm,胺液發(fā)泡情況明顯改善。消泡時間由凈化前的6.5s降至1.8s,說明胺液凈化對改善胺液質(zhì)量、消除胺液發(fā)泡具有明顯的作用。胺液發(fā)泡情況和消泡時間隨裝置運行時間變化見圖3。

        圖3 胺液發(fā)泡高度與消泡時間隨時間變化

        2.3 胺液脫硫能力

        胺液凈化前,由于其中熱穩(wěn)態(tài)鹽含量高達6.3%,大量熱穩(wěn)定鹽的存在使胺液中形成大量的束縛胺,分析顯示束縛胺含量高達7.89%,這部分屬于失活組分,不參與脫硫,影響胺液整體性能。胺液凈化后,在胺液濃度基本不變甚至下降的情況下,其脫硫能力明顯改善[6]。胺液凈化前后脫硫塔產(chǎn)品氣中H2S質(zhì)量分數(shù)隨裝置運行時間的變化見圖4。

        由圖4可看出,隨著胺液凈化裝置運行,胺液質(zhì)量逐漸改善,胺液脫硫效果逐漸加強。其中脫硫塔A產(chǎn)品氣中H2S含量由最高的492mg/m3降至最低的32mg/m3;脫硫塔B產(chǎn)品氣中H2S含量由最高的361mg/m3降至最低為0;脫硫塔C產(chǎn)品氣中H2S含量由最高的189mg/m3降至最低的14mg/m3;脫硫塔D產(chǎn)品氣中H2S含量由最高的122mg/m3降至最低為0。

        圖4 脫硫塔產(chǎn)品氣中H2S含量隨時間變化

        3 結(jié) 論

        ◆油氣田及煉廠脫硫裝置長時間運行,胺液不可避免會產(chǎn)生熱穩(wěn)態(tài)鹽。熱穩(wěn)態(tài)鹽含量高會導(dǎo)致吸收效率下降、胺液發(fā)泡、產(chǎn)品氣中H2S含量高、設(shè)備腐蝕加劇、過濾器堵塞等一系列影響裝置平穩(wěn)運行的不利因素,必須及時去除。

        ◆采用離子交換法去除胺液中的熱穩(wěn)態(tài)鹽工藝成熟,效果穩(wěn)定。經(jīng)過70d的運行將熱穩(wěn)態(tài)鹽濃度從6.3%降至1%以下,同時胺液發(fā)泡情況得到有效控制,氣體脫硫效果明顯提高。

        ◆離子交換法去除熱穩(wěn)態(tài)鹽工藝運行中也存在一些問題:①堿耗量大,排出廢堿液量大;②廢堿液中污染物含量高,不能直接排放;③回收胺液過程中有部分水進入胺液系統(tǒng)中,從而降低胺液濃度。

        [1] 陳賡良.醇胺法脫硫脫碳工藝的回顧與展望[J].石油與天然氣化工,2003,32(3):134-142.

        [2] 陸建剛,王連軍,鄭有飛,等.MDEA-TBEE復(fù)合溶液選擇性吸收H2S性能評價[J].化學(xué)工程,2007,35(8):14-16.

        [3] 唐飛,汪玉潔,羅勘,等.離子色譜法測定醇胺脫硫溶液中熱穩(wěn)定鹽[J].色譜,2012,30(4):378-383.

        [4] 林霄紅.液化氣脫硫脫臭工藝中存在問題的探討[J].石油煉制與化工,2003,34(1):11-14.

        [5] 吳述超.脫硫胺液中熱穩(wěn)態(tài)鹽的去除與檢測[D].廈門:廈門大學(xué),2006.

        [6] 付世昭,李海泉,李琛.胺液在線凈化技術(shù)在氣體脫硫裝置的工業(yè)應(yīng)用[J].煉油技術(shù)與工程,2012,42(2):15-18.

        1005-3158(2014)05-0018-03

        2014-09-10)

        (編輯 石津銘)

        10.3969/j.issn.1005-3158.2014.05.006

        耿寶,2004年畢業(yè)于太原科技大學(xué)環(huán)境工程專業(yè),現(xiàn)在中國石油安全環(huán)保技術(shù)研究從事環(huán)境影響評價工作。通信地址:北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)中國石油創(chuàng)新基地A座,102206

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